王興強
(霍州煤電集團河津騰暉煤業(yè)有限責任公司,山西 河津 043300)
騰暉煤礦隸屬于霍州煤電集團,1201工作面處于該礦十二層盤區(qū)回風上山北翼,同上部10#、11#火區(qū)的垂直距離為150m。盡管一直在對10#、11#火區(qū)進行治理,但近來年對火區(qū)的范圍和火勢情況都無法明確。2015年1月28日,因供電質量問題導致九層主要通風機停止作業(yè),6min后通風機才重新恢復通風。此時對1201工作面的CO濃度進行測試,尾巷出口CO濃度700ppm,采面機尾處CO濃度1000ppm。為查明CO濃度升高原因,對工作面進行封閉氣樣分析。氣樣分析結果表明CO濃度升高的原因不是來外1001、901和1201采空區(qū)。工作面的通風負壓、漏風及通風系統(tǒng)的相互影響等因素,導致工作面上部區(qū)域的氧氣量增加,從而導致了CO的大量產生,帶到1201尾巷處而造成CO濃度超限。1201工作面上部區(qū)域的火區(qū)位置的確定是該工作面防滅工作的重點和難點,本論文主要是利用測氡法與鉆孔探測技術來對火區(qū)位置進行確定,然后在該工作面采空區(qū)采用注氮技術實施注氮從而惰化采空區(qū)起到防滅火的目的。測氡法、鉆孔探測、注氮技術的綜合應用,有效地降低了1201工作面CO的濃度,數據檢測結果表明CO的濃度已下降到140ppm,同時表現出下降趨勢,C2H4、C2H6等有害氣體濃度也得到了控制,降低到安全水平。充分說明騰暉煤礦1201工作面采空區(qū)綜合防滅火技術的實踐應用合理,滅火效果顯著。
地面測氡法主要是測量各點氡濃度的擴散情況,根據氡濃度最大范圍來對該工作面的高溫異常區(qū)域進行大致確定。結合鉆孔探測對具體位置的溫度值及埋藏深度進行確定,掌握詳細的火區(qū)實況。
本次主要是采用CD-1α杯測氡儀進行地面測氡作業(yè)。探測區(qū)域如圖1所示:主要包括920回風巷、915運輸巷、915回風巷、916運輸巷的對應地表區(qū)域,一采區(qū)九層的軌道上山和皮帶上山和對應地表區(qū)域??倕^(qū)域面積達70000m2。以網格布置測點,規(guī)格為10m×10m,整個區(qū)域作業(yè)時間為30d。
圖1 測氡探測井下高溫異常區(qū)域范圍圖
在1201工作面回采期間,對1201采空區(qū)對應地表區(qū)域進行了地面測氡作業(yè),探測區(qū)域范圍如圖2所示,總區(qū)域面積達160000m2。以網格布置測點,規(guī)格為20m×20m,整個區(qū)域作業(yè)時間為30d。通過對氡擴散濃度的數據測量及數據處理,得到區(qū)域內高溫異常區(qū)域分布圖。接著采用鉆孔探測來確定,對具體位置的溫度值及埋藏深度進行確定。
圖2 測氡1201工作面采空區(qū)測氡示意圖
本次鉆孔探測主要是采用熱電偶和紅外測溫儀測試鉆孔內溫度,采用抽氣泵抽取鉆孔內氣體進行分析。在920回風巷、915運輸巷、915回風巷、916運輸巷、一采區(qū)九層的軌道上山、一采區(qū)九層皮帶上山各實施2個地面探測鉆孔。確定1201工作面氣體的來源和溫度。
根據地面測氡技術和鉆孔探測結果,綜合分析1201工作面的高溫異常區(qū)域為915回風巷與915運輸巷之間的煤柱區(qū)域。在確定的高溫異常區(qū)域內,采用黃泥復合膠體防滅火技術進行注漿滅火。在該高溫異常區(qū)域內布置8個鉆孔,通過鉆孔灌注膠體材料,用來實現對火區(qū)與生產開采區(qū)進行隔離。后期為保障1201工作面回采的安全,防止1201工作面采空區(qū)的遺煤因自燃發(fā)生火災,針對1201采空區(qū)實施注氮防滅火的技術措施。
檢測結果發(fā)現1201工作面CO濃度超限后,立即停止作業(yè)并對工作面進行封閉。準備采用插管注氮措施來對1201工作面采空區(qū)進行惰化處理。選用DT-600/6型煤礦用移動式碳分子篩制氮裝置。1203回風巷進行鉆孔作業(yè),終孔位置設定在1201運輸巷下側幫部,距離工作面20m,30m,50m的位置分別設置1個終孔位置。鉆孔作業(yè)完成后,采用Φ75mm鋼管連接到制氮機上,管路鋪設為:一采九層煤上山→鉆孔→1203回風巷→1201運輸巷→注氮位置。從而向1201工作面采空區(qū)內進行注氮作業(yè),惰化采空區(qū),起到防滅火的目的。注氮管路鋪設路線為:一采九層煤上山→鉆孔→1203回風巷→1201運輸巷→注氮位置。
注氮作業(yè)的技術措施:(1)由煤礦測量隊做好施工方位和角度線的確定,鉆孔作業(yè)嚴格按確定位置進行打鉆,終孔位置超出1201運輸巷下幫500mm,離底板600mm為合適即可。(2)保障套管的連接牢固,無漏風現象發(fā)生。(3)注氮作業(yè)時先向距離工作面20m的第1個鉆孔內注氮,然后對區(qū)域內的氣體數據進行監(jiān)測后,根據實況再決定是否向第2、第3鉆孔內注入氮氣。(4)防滅火工作的后期,注氮作業(yè)是否繼續(xù)進行,需要根據1201工作面采空區(qū)的氣樣分析結果進行確定。(5)注氮期間,如采面上、下隅角等處氧氣濃度可能較低,揭示警標,禁止人員逗留或進入,檢測人員不得進入氧氣濃度低于18%的區(qū)域檢查。(6)注氮管路的鋪設要求平直穩(wěn),接頭處要保證不漏氣,鋼管支點必須要求有4點以上,保障管道安全。
2015年1月28日,一采區(qū)九層主通風機恢復通風后,尾巷出口CO濃度700ppm,采面機尾處CO濃度1000ppm。2015年1月29日,工作面尾巷處CO濃度達3009ppm,C2H6濃度307ppm,C2H4濃度16ppm,CH4濃度0.78%;上隅角處CO濃度0,C2H4濃度0,C2H6濃度3ppm,CH4濃度0.14%。2015年2月3日~5日,上隅角處沙袋密閉內,CO濃度21094ppm,C2H4濃度151ppm。
針對1201工作面采空區(qū)實施注氮惰化技術措施后,在2015年4月10日~31日對1201工作面密閉回風巷中的氣樣進行分析,數據顯示CO平均濃度為142ppm,最高濃度為389ppm,最低濃度為0。C2H4平均濃度為3.5ppm,最大濃度為4ppm,最小濃度為3ppm。從檢測數據可以看到,針對1201工作面采空區(qū)注氮惰化技術措施效果比較理想,已有效地控制了1201工作面采空區(qū)遺煤的自然發(fā)火現象,降低了CO、C2H4等有害氣體的濃度,實現了該采空區(qū)防滅火的目的。
(1)工作面回采期間,采空區(qū)遺煤自然發(fā)火是煤礦安全工作的重點和難點,不及時進行處理就容易引發(fā)相應的煤礦安全事故。
(2)傳統(tǒng)單一的地表掩埋、黃泥灌漿等滅火技術的效果不佳,利用先進的地面測氡探測技術對工作面的高溫異常區(qū)域進行確定,再采用鉆孔探測確定位置和深度,其次進行鉆孔注漿技術。針對采空區(qū)再實施注氮技術的應用,能有效地控制CO等有害氣體的超限。
(3)多種防滅火措施的綜合使用,使騰暉煤礦1201工作面的采空區(qū)遺煤自然發(fā)火問題得到控制,有效地降低了火區(qū)內CO、C2H4等有害氣體濃度。本次對1201工作面采空區(qū)的防滅火的治理合理,效果良好。