朱 霖 ,韓健雄 ,王 磊 ,曾 添 ,江慶陽(yáng)
(1.廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院,廣西 南寧530219;2.濟(jì)南熱電有限公司,山東 濟(jì)南 250021)
2013年國(guó)務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》至今,全國(guó)小型燃煤工業(yè)鍋爐的整治工作已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段。與此同時(shí),國(guó)家對(duì)工業(yè)鍋爐的環(huán)保要求[1]也在持續(xù)提升,2014年廣西南寧市人民政府下文劃定高污染燃料禁燃禁售區(qū),要求截止2017年12月31日前完成燃用高污染燃料鍋爐的治理工作,現(xiàn)南寧市建成區(qū)內(nèi)燃煤工業(yè)鍋爐已經(jīng)悉數(shù)拆除或改用允許的生物質(zhì)類(lèi)燃料[2]。但燃煤的燃燒特性與生物質(zhì)燃料相差較大,未經(jīng)任何改造或運(yùn)行參數(shù)調(diào)整而直接由投用燃煤變?yōu)橥队蒙镔|(zhì)燃料,必然會(huì)在出力、鍋爐熱效率等多個(gè)方面對(duì)鍋爐的運(yùn)行產(chǎn)生影響,本文便針對(duì)一臺(tái)由燃煤改燒生物質(zhì)燃料并未對(duì)鍋爐進(jìn)行任何改造或運(yùn)行參數(shù)調(diào)整的鍋爐進(jìn)行了能效測(cè)試分析[3]。
廣西南寧市某工業(yè)園區(qū)內(nèi)一紙業(yè)公司,在2012年安裝了一臺(tái)型號(hào)為SZL6-1.25-WII的承壓蒸汽鍋爐,該鍋爐于2012年1月制造出廠,2012年7月通過(guò)安裝驗(yàn)收后投入使用。該鍋爐設(shè)計(jì)出力為6 t/h,額定工作壓力為1.25 MPa,額定蒸汽溫度為193.3℃,設(shè)計(jì)燃料為II類(lèi)無(wú)煙煤,燃燒設(shè)備為燃煤鏈條爐排,鍋爐尾部受熱面為一組空氣預(yù)熱器。投產(chǎn)后鍋爐一直使用燃煤,現(xiàn)應(yīng)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保要求,停止采購(gòu)燃煤,改為燃用生物質(zhì)成型顆粒。據(jù)悉,在改用燃料前后,使用單位并未專(zhuān)門(mén)對(duì)鍋爐進(jìn)行改造,也未對(duì)鍋爐的爐排轉(zhuǎn)速、料層厚度、配風(fēng)情況、各風(fēng)室的風(fēng)門(mén)開(kāi)度等運(yùn)行參數(shù)做過(guò)任何調(diào)整,經(jīng)運(yùn)行一段時(shí)間之后發(fā)現(xiàn)鍋爐運(yùn)行成本明顯增加。
受使用單位委托,筆者對(duì)該臺(tái)鍋爐進(jìn)行了在用鍋爐運(yùn)行工況能效測(cè)試,測(cè)試的基本情況如下:
(1)測(cè)試依據(jù):本次測(cè)試工作根據(jù)TSG G0002-2010《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》、TSG G0003-2010《工業(yè)鍋爐能效測(cè)試與評(píng)價(jià)規(guī)則》制定測(cè)試大綱,測(cè)試人員按照大綱執(zhí)行測(cè)試工作。
(2)主要測(cè)試儀器:①Testo350煙氣分析儀,可測(cè)量 O2、CO、NO、NO2、SO2、CO2濃度以及煙氣溫度等參數(shù);②F601便攜式超聲波流量計(jì),流速測(cè)量范圍:0.01~25 m/s,分辨率:0.025 cm/s,測(cè)量管徑范圍:DN6~DN6500,測(cè)量溫度范圍:-40℃~+400℃;③FLUKE TI400紅外熱成像儀,測(cè)量范圍:-20~1200℃,測(cè)量精度 :2.0級(jí);④Testo-925高溫?zé)犭娕紲囟扔?jì),溫度測(cè)量范圍:-100~800℃,測(cè)試精度:0.2級(jí);⑤Testo-720單通道式溫度計(jì),溫度測(cè)量范圍:-100~200℃,測(cè)試精度:0.2級(jí)。
(3)測(cè)試概況:測(cè)試前鍋爐正常運(yùn)行,已在測(cè)試工況狀態(tài)下穩(wěn)定運(yùn)行1 h以上。在鍋爐運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定的前提下連續(xù)測(cè)試1 h,測(cè)試數(shù)據(jù)每10 min記數(shù)一次。測(cè)試測(cè)點(diǎn)示意圖如圖1給出,測(cè)試中監(jiān)控的測(cè)點(diǎn)包括:燃料取樣、鍋筒壓力、給水流量、給水溫度、給水壓力、煙氣溫度、煙氣成分、飛灰取樣、入爐冷空氣溫度、爐表溫度、爐渣取樣、漏煤取樣等12項(xiàng),測(cè)試結(jié)果及數(shù)據(jù)獲得方式如表1所示,其中測(cè)試結(jié)果為根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)取平均值所得。由表1可知,測(cè)試期間鍋爐運(yùn)行負(fù)荷僅為額定出力的50%左右,排煙處O2含量高達(dá)16.14,對(duì)應(yīng)排煙處過(guò)量空氣系數(shù)α為4.32,但燃料的燃盡情況也并不理想,飛灰、漏煤、爐渣可燃物含量分別達(dá)到了20.57%、35.21%、13.21%,鍋爐運(yùn)行工況熱效率僅為73.36%.
圖1 鍋爐能效測(cè)試測(cè)點(diǎn)示意圖
表1 測(cè)試數(shù)據(jù)綜合表
(1)燃料特性對(duì)于鍋爐的燃燒有著重大的影響,研究鍋爐燃煤改燒生物質(zhì)燃料的工況變化首先應(yīng)該掌握現(xiàn)用生物質(zhì)燃料的燃燒特性。該使用單位使用的生物質(zhì)成型顆粒的工業(yè)分析結(jié)果在上節(jié)中表1給出,可以知道該燃料收到基水分、灰分很低,而干燥無(wú)灰基揮發(fā)份的含量非常高,因此該燃料相較于無(wú)煙煤來(lái)說(shuō)著火和燃盡都容易得多,因此在鼓引風(fēng)量及各風(fēng)室配風(fēng)量不變的情況下,改燃生物質(zhì)成型顆粒之后需要考慮燃料提前著火、爐排中后部配風(fēng)過(guò)量等情況。同時(shí),該燃料的收到基低位發(fā)熱量為17310.00 kJ/kg(4140kcal),屬于生物質(zhì)燃料中熱值相對(duì)較高的種類(lèi),但相較于無(wú)煙煤的熱值來(lái)說(shuō)是較低的,因此在維持鍋爐同等出力的情況下,需要在單位時(shí)間內(nèi)給入更多質(zhì)量的生物質(zhì)成型顆粒,因此還需要考慮燃料層厚度和爐排速度的調(diào)整,否則必然對(duì)鍋爐運(yùn)行產(chǎn)生不利影響。
(2)各項(xiàng)熱損失占總熱損失的百分比如圖2給出,由圖可知,排煙熱損失q2占到了總熱損失的79%,是該鍋爐的最主要熱損失項(xiàng);散熱損失q5占到了總熱損失的18%,是鍋爐的第二大熱損失項(xiàng);化學(xué)未完全燃燒熱損失q3、固體未完全燃燒熱損失q4、灰渣物理熱損失q6三項(xiàng)熱損失總共只占了總熱損失量的3%,對(duì)鍋爐熱效率的影響相對(duì)較小。
圖2 各項(xiàng)熱損失占總熱損失的比重示意圖
(3)排煙損失的大小主要由排煙溫度和排煙處過(guò)量空氣系數(shù)兩個(gè)參數(shù)決定,而根據(jù)表1不難看出,該鍋爐排煙處含氧量高達(dá)16.14%,導(dǎo)致排煙處過(guò)量空氣系數(shù)高達(dá)4.32,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了《節(jié)規(guī)》對(duì)該類(lèi)鍋爐排煙處過(guò)量空氣系數(shù)不超過(guò)1.65的要求。結(jié)合上述分析認(rèn)為該現(xiàn)象是由若干個(gè)因素綜合導(dǎo)致的:①鍋爐燃料由燃煤更換為生物質(zhì)成型顆粒后,未對(duì)燃料層厚度、鼓引風(fēng)量、各風(fēng)室配風(fēng)量做相應(yīng)調(diào)整,導(dǎo)致了燃料在爐排前半段迅速完成著火燃燒,而中后部的風(fēng)室風(fēng)門(mén)依然保持全開(kāi)狀態(tài),大量空氣從中后部風(fēng)室進(jìn)入爐膛,且未有效參與燃燒,造成了過(guò)量空氣量大幅增加;②鍋爐出力僅為3 033 t/h,負(fù)荷僅為額定出力的50%左右,在低負(fù)荷下為了提高燃料的反應(yīng)速度、維持燃燒溫度,偏大的鼓風(fēng)量在司爐人員看來(lái)認(rèn)為燒得不錯(cuò),也未考慮風(fēng)室風(fēng)門(mén)開(kāi)度的調(diào)整問(wèn)題,導(dǎo)致送入爐膛的空氣量過(guò)大。
(4)鍋爐運(yùn)行負(fù)荷較低是造成散熱損失偏大的最主要原因,另外紅外熱成像儀也顯示該鍋爐爐左右兩側(cè)爐墻外表面大部分區(qū)域存在表面溫度超過(guò)100°C的現(xiàn)象,應(yīng)該是由于保溫層破損導(dǎo)致的,也一定程度上增加了該鍋爐的散熱損失。使用單位應(yīng)當(dāng)對(duì)左右側(cè)爐墻的保溫情況進(jìn)行檢查并修復(fù),同時(shí)如果使用單位長(zhǎng)期用汽量維持在3 t/h的話,建議考慮重新增加一臺(tái)出力較小的鍋爐來(lái)使用。
(5)該鍋爐的飛灰可燃物、爐渣可燃物、漏煤可燃物含量并不算低,但由于燃料本身灰分含量非常低的原因,固體未完全燃燒損失及物理灰渣熱損失這兩項(xiàng)通常不會(huì)太高,可以不作為影響鍋爐熱效率的主要因素來(lái)考慮。
由于國(guó)家節(jié)能環(huán)保要求日益提高,大量小型燃煤工業(yè)鍋爐在政策引導(dǎo)下由燃煤轉(zhuǎn)向燃用生物質(zhì)燃料。在改變使用燃料時(shí),使用單位應(yīng)當(dāng)充分考慮燃料燃燒特性變化后對(duì)鍋爐燃燒產(chǎn)生的影響,根據(jù)生物質(zhì)燃料的燃燒特性及使用的負(fù)荷相應(yīng)的調(diào)整運(yùn)行期間的燃料層厚度、鼓引風(fēng)量、爐排運(yùn)轉(zhuǎn)速度、各風(fēng)室配風(fēng)量等參數(shù),必要時(shí)對(duì)受熱面或爐內(nèi)拱墻進(jìn)行改造,才能使鍋爐處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀態(tài),真正達(dá)到鍋爐節(jié)能環(huán)保運(yùn)行的目的。