任澤權(quán)
(蘇州軌道交通有限公司運營分公司 車輛中心,江蘇 蘇州 215000)
蘇州軌道交通4號線使用的減振器主要有二系垂向減振器KONI 97V—1815,二系橫向減振器KONI 97H—1816。
二系垂向減振器控制車體和轉(zhuǎn)向架間的垂向運動,如點頭。正確的阻尼力必須和車身質(zhì)量及彈簧剛度相匹配。二系垂向減振器,如果正確放置,最終能協(xié)助二系彈簧控制車身的垂向運動。
二系橫向減振器控制車體橫向運動(車體的兩端相對于轉(zhuǎn)向架在相同方向運動)及點頭(車身的一頭相對于另一頭的運動)。必須要確保正確的橫向阻尼,如果二系橫向懸掛過低或過高的阻尼,都會導致車身過度的搖擺。選擇與垂向和橫向懸掛剛度相對應(yīng)的正確的橫向阻尼系數(shù)是非常重要的。
減振器是一個液壓系統(tǒng):即阻尼力是通過液體流經(jīng)閥體的摩擦力產(chǎn)生的。減振器是雙向作用的,即拉伸和壓縮兩個方向都產(chǎn)生阻尼力,而且拉伸和壓縮方向的阻尼力基本是相等的,即具有對稱性。
檢修時發(fā)現(xiàn)部分垂向油壓減振疑似漏油,隨后進行的普查中發(fā)現(xiàn)橫向油壓減振器也存在漏油的現(xiàn)象。
(1)需拆解分析的兩個減振器產(chǎn)品型號
97H 1816 001橫向油壓減振器
97V 1815 001垂向油壓減振器
(2)首先對兩個減振器進行了性能測試,試驗結(jié)果詳見圖1。結(jié)果顯示兩個減振器性能均滿足產(chǎn)品性能要求,功能方面均合格。
圖1 減震器性能測試
拆解減振器防塵罩。
①橫向油壓減振器打開防塵罩后,發(fā)現(xiàn)儲油筒表面有油痕。
②垂向油壓減振器打開防塵罩后,儲油筒表面未見油痕。
拆解儲油筒。
①拆解橫向減振器。打開端蓋后,油封正常,但是O型圈有明顯破損,詳見圖2。取出油脂,油脂為紅色工作油,油品正常。因取油時活塞密封較好,大力操作造成部分油灑出,油量只能進行估算,量杯中約520ml,加上掛壁及灑出的油,基本與610ml的工作油量相符。至此,廠家初步判定是O型圈破損是導致減振器有油滲出的原因。
②拆解垂向減振器。端蓋表面有不明液體,用白色紙巾擦拭后呈現(xiàn)黃色,查看廠家新造減振器端蓋緊固工序,確認其組裝時使用黃色的潤滑脂,與上述不明黃色液體顏色一致,可初步推斷端蓋上為組裝時壓出的油脂。拆解油封及密封圈,沒有發(fā)現(xiàn)紅色工作油漏油痕跡,沒有發(fā)現(xiàn)破損的油封及密封件。取出油脂,油脂為紅色工作油,油品正常,油量測量符合要求。至此,廠家認為垂向減振器沒有漏油,端蓋表面的黃色液體是組裝時涂抹的油脂。
圖2 橫向減振器油封及密封圈情況
(1)查看垂向油壓減振器拆解的情況,基本認定垂向減振器條狀油痕非漏油,后續(xù)可對有條狀油痕的垂向減振器進行擦拭觀察。
(2)橫向油壓減振器的面積較大的油痕,可能導致的原因有兩個,一個是油封漏油,一個是密封圈漏油?,F(xiàn)場查看確認油封未漏油,而密封圈呈破損狀,可基本確定為密封圈破損為橫向油壓減振器漏油的原因。
與廠家設(shè)計工藝人員溝通得知,2015年組裝時將密封圈放入,未使用工裝壓入,存在不到位的可能,這時端蓋的螺紋緊固時,可能對密封圈周邊造成一些剪切破壞,廠家2016年已對相關(guān)工藝進行改進。
(1)雖然橫向產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)O型圈破損,但是產(chǎn)品的功能測試是合格的,可以滿足使用,短期不會影響車輛的安全運營,更換之前可放心使用。
(2)檢修時發(fā)現(xiàn)減振器疑似漏油時,處理及跟蹤對策如下。
①減振器上由外部環(huán)境灰塵造成的污垢,可不認定為漏油故障。
②如果減振器儲油筒及防塵罩都有油污,可認定為外部油及灰塵造成的,可不認定為漏油故障。
③如果油污不是從儲油筒與防塵罩的重疊位置開始產(chǎn)生,可認定為外部油及灰塵造成的,可不認定為漏油故障。
④如果減振器儲油筒表面有干的油痕,可不認定為漏油故障。
⑤如果儲油筒表面出現(xiàn)油線或部分面積濕的薄油膜,如圖3所示,須進行跟蹤確認。將油及油污擦拭干凈后,對產(chǎn)品進行記錄或標識,進行跟蹤觀察,周期為15天左右,連續(xù)進行兩個周期,確認是否還有大量油膜覆蓋,如果還有,須對減振器進行更換。
⑥如果儲油筒表面部分面積出現(xiàn)油污(油泥混合物),如圖3所示,須進行跟蹤確認。跟蹤方法同步驟⑤。
⑦如果儲油筒完全覆蓋油或油污,如圖4所示,須更換該減震器。
圖3
圖4