嚴凌珍
摘要:江蘇索普集團公司污水處理主要采用SBR活性污泥法,這種方法能夠高效快速處理公司水煤漿氣化廢水存在的高氨氮、有機污染物、懸浮物等,經處理后的出水達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996的一級標準水質,對節(jié)約水資源、提高水重復利用率,實現(xiàn)廢水零排放具有重大意義。
關鍵詞:SBR;廢水;影響因素;污泥膨脹
江蘇索普集團公司污水處理的工藝廢水主要有氣化廢水、煤漿系統(tǒng)沖洗水等裝置排放的生產過程廢水及部分生活污水。廢水量為3500~5500m3/d,具有有機污染物、氨氮“雙高”的特點。近年來,隨著環(huán)保要求的日益提升和自動化控制技術的快速發(fā)展,SBR法因其工藝靈活、耐沖擊、低投入以及高去除率等特點被廣泛應用于各領域。
一、SBR工藝簡介
來自氣化的廢水經冷卻器冷卻后進入沉淀池,沉淀上清廢水溢流進入調節(jié)池和其他生產廢水、生活污水調節(jié)后經提升泵進入SBR反應池,與曝氣池內活性污泥充分曝氣混合,讓廢水中有機物被活性污泥吸附、吸收和氧化分解,然后再進入沉淀階段,固液分離后經上清液排出裝置旋轉式潷水器排出,整個處理過程約6個小時為一個周期時間。
二、采用SBR法的優(yōu)點
(一)對污水水質的適應性強。SBR系統(tǒng)在運行過程中由于集曝氣池和沉淀池為一體,每次排水不超過池容的1/3,客觀上對高濃度廢水形成稀釋作用。此外,池內污泥濃度高,微生物生長狀態(tài)良好,使得對高濃度廢水的耐沖擊負荷能力增強。
(二)工藝簡單,投資和運行費用低。SBR工藝的運行模式:進水混合階段一生化反應階段一沉淀階段一排水階段一閑置階段。由此可知,系統(tǒng)在運行上的有序和問歇操作使系統(tǒng)整體緊湊簡單,不需要復雜的管線傳輸,投資低、操作簡單。
(三)有機物與氨氮去除率高。廢水經過好氧、缺氧、厭氧三個過程,伴隨發(fā)生硝化、反硝化反應,增加了污泥的活力,因此,脫氮除磷效果較好。
(四)不易出現(xiàn)污泥膨脹。SBR反應池內底物濃度梯度大,菌膠團細菌能大量繁殖并利用貯存的底物生長,具有競爭優(yōu)勢,從而抑制絲狀菌的過量生長,起到防止絲狀菌污泥膨脹的作用。
(五)自動化控制水平高。該工藝采用PLC自動控制,進水、曝氣、攪拌及出水各個過程實現(xiàn)全自動控制,同時出水安裝COD和NH3-N自動監(jiān)測,反應池設溫度、pH、DO等,所有監(jiān)控、檢測和操作通過DCS系統(tǒng)實現(xiàn)。
三、關鍵控制指標
(一)溫度 不同的細菌對水溫的反應不同,SBR裝置大多數細菌生長的適宜溫度為15~35℃,其中硝化菌在較高溫度3O~35℃生長速率恒定。水溫的調整和控制應特別引起注意,本裝置通過控制氣化廢水溫度來調整污水溫度,控制水溫為30℃左右。
(二)酸堿度(pH值)廢水中的酸堿度對活性污泥有較大影響,SBR裝置的進水pH值在6~9較適宜。由于硝化反應過程中消耗的水中堿度大于反硝化過程增加堿度,因此本裝置需在反應過程中投加堿液(30%NaOH)以增加水中堿度。
(三)溶解氧 好氧異養(yǎng)菌相比,硝化菌對低溶解氧更為敏感,如果污水中溶解氧不足時,廢水生化處理的效果顯著下降,甚至發(fā)生腐化厭氣現(xiàn)象。但過高的溶解氧會引起廢水中的有機物消耗過快,導致營養(yǎng)(BOD)缺乏,污泥老化,除碳、硝化過程一般要求溶解氧在2~4mg / L為宜。
(四)毒性物質 本裝置碰到遇到含毒性物質高的廢水時,一般采取先進雨水池稀釋,再通過雨水池提升泵將廢水打入調節(jié)池。
四、SBR污水處理微生物鏡檢
SBR污水處理裝置反應池污泥中的微生物生長數量、種類是判斷反應池處理廢水能力的晴雨表,日常操作中要定期通過顯微鏡觀察污泥中的微生物活動情況,來作為調整反應池營養(yǎng)平衡與運行參數的提示。如(1)優(yōu)質而成熟的活性污泥中微生物有小口鐘蟲、八鐘蟲等。(2)若大量的自由游泳的纖毛蟲出現(xiàn),指示凈化作用不太好,出水濁度將上升。(3)若累枝蟲、輪蟲的大量出現(xiàn),則是污泥要膨脹的預兆。(4)顯微鏡下的顆粒污泥凝結核若松散則污泥老化。
五、SBR易出現(xiàn)問題及對策措施
(一)有毒物質。有毒物質對活性污泥有毒性作用,主要毒物是硫化物、酚及氰化物等,我們廢水中含酚、氰化物濃度極低,但有的崗位產生部分含硫化物的酸性廢水,會造成反應池池面異常發(fā)泡、污泥上浮甚至死亡,情況較為嚴重。此外生產中含油廢水、高煤灰的沖洗水等廢水對活性污泥的也有一定影響。
(二)高濃度有機物沖擊。盡管SBR法具有較強的耐沖擊性,但是水質劇烈變化,特別是檢修廢水的COD含量可達上萬,若大量進入對污水處理的穩(wěn)定運行產生較大的影響,嚴重時出水渾濁,甚至出現(xiàn)污泥上浮、發(fā)泡,周而復始造成惡性循環(huán)甚至出現(xiàn)死泥等后果。正確的處理方法是立即減少進水量,加工業(yè)水稀釋反應池濃度,同時增加曝氣時間,調整營養(yǎng)物質配比,待恢復正常后再提高進水量。
(三)溫度、酸堿度和營養(yǎng)配比等關鍵指標控制不當。指標不當都有可能造成SBR污水處理生產的不正常,因此精心操作和維護是保證環(huán)保設施正常運行的關鍵。
六、結語
(一)SBR法因其具有耐沖擊負荷,運行方式靈活,自動化控制水平高以及污染物去除效率高等優(yōu)勢,非常適合處理水煤漿氣化廢水的處理。
(二)提高SBR污水處理裝置反應池污泥中的微生物生長數量、種類認識,是做為調整反應池營養(yǎng)平衡與調整運行參數的重要提示。
(三)必須強化SBR污水處理進水監(jiān)控,做好水質分析和在線監(jiān)測,杜絕含硫、含油、含煤灰等有毒廢水進入及高濃度有機廢水沖擊。
(四)操作人員的精心的操作、定期巡檢、維護設備和管理,是保證SBR環(huán)保設施穩(wěn)定運行、達標的關鍵。
參考文獻:
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