孫志廣,侯大立
(1.中國石油天然氣銷售東部公司,上海 200120;2.上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,上海 201418)
隨著國內(nèi)天然氣長輸管道的迅速發(fā)展,作為管道心臟的壓縮機(jī)越來越多的安裝到管線上。燃?xì)廨啓C(jī)驅(qū)動壓縮機(jī)組是國外長輸天然氣管線上的主要增壓方式,廣泛應(yīng)用在國內(nèi)的天然氣管道上。索拉燃驅(qū)機(jī)組由于性能穩(wěn)定、安全可靠等優(yōu)點在國內(nèi)油氣管道應(yīng)用較多。燃驅(qū)機(jī)組的出力直接決定了壓氣站的出口壓力,影響管輸量,從而影響到下游用戶的用氣和管輸企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。以中國石油西氣東輸某站索拉機(jī)組為例,對出現(xiàn)的動力渦輪轉(zhuǎn)速低、出力不足問題進(jìn)行故障分析與處理。
西氣東輸某站壓縮機(jī)組燃?xì)廨啓C(jī)型號Solar TAURUS 60,壓縮機(jī)型號Dresser-Rand CDP-416。某次啟機(jī)點火過程中發(fā)現(xiàn),最終燃?xì)獍l(fā)生器轉(zhuǎn)速達(dá)到了設(shè)計值的95%,但動力渦輪轉(zhuǎn)速僅僅達(dá)到設(shè)計值的49.3%,造成機(jī)組出力嚴(yán)重不足。故障處理應(yīng)從運(yùn)行數(shù)據(jù)和故障現(xiàn)象開始查起。經(jīng)過調(diào)取各種參數(shù)分析,認(rèn)為造成該問題的可能原因:淤可調(diào)導(dǎo)葉未打開;于放氣閥關(guān)閉不嚴(yán);盂燃?xì)獍l(fā)生器葉片灰塵較多;榆進(jìn)氣濾芯堵塞;虞聯(lián)軸器脫扣。
為了徹底解決該問題,對造成該問題的可能性進(jìn)行詳細(xì)排查。通過之前對放氣閥和進(jìn)氣濾芯的拆卸檢查,首先排除了放氣閥關(guān)閉不嚴(yán)和進(jìn)氣濾芯堵塞的可能。原因重點針對可調(diào)導(dǎo)葉、燃?xì)獍l(fā)生器葉片臟、聯(lián)軸器脫扣等展開調(diào)查。
(1)孔探檢測
孔探檢測是機(jī)械故障診斷的重要技術(shù),對于正確評估機(jī)械的內(nèi)部損傷,適時進(jìn)行修理具有重要意義。但是孔探圖像的損傷評估往往依賴豐富的專家知識。由于燃?xì)獍l(fā)生器的葉輪處于不可見位置,所以對其進(jìn)行孔探檢測??滋秸掌鐖D1所示。
對燃?xì)獍l(fā)生器孔探檢測發(fā)現(xiàn)部分葉片存在磨損,且表面較臟,分析原因為機(jī)組運(yùn)行時間較長,總共運(yùn)行25 954 h,且未進(jìn)行過返廠大修,部分葉片銹蝕嚴(yán)重。分析原因為機(jī)組停用時間較長,長時間未運(yùn)行,且長期處于潮濕環(huán)境中。
通過對燃?xì)獍l(fā)生器的孔探檢查發(fā)現(xiàn)了燃?xì)獍l(fā)生器的葉輪存在磨損與腐蝕現(xiàn)象,在一定程度上降低了機(jī)組效率,影響動力透平轉(zhuǎn)速。
(2)制作專用工具清洗燃?xì)獍l(fā)生器
經(jīng)過分析可知,當(dāng)燃?xì)獍l(fā)生器的葉輪表面存在大量灰塵時,在一定程度上阻礙葉輪的轉(zhuǎn)動,為了排除燃?xì)獍l(fā)生器葉片臟污的原因,需對葉片進(jìn)行清洗。為了便于操作制作專用工具。
圖1 孔探照片
水洗專用設(shè)備(圖2):1個水桶,用于配比清洗液;1根硬質(zhì)蛇皮管,一端連接水桶,一端連接1 m長的1/2英寸白鋼管;1根軟管,一端連接儀表風(fēng),另一端連接20 cm長的1/4英寸白鋼管,且白鋼管深入到硬質(zhì)蛇皮管靠近長白鋼管側(cè)。
清洗原理:通過壓縮空氣使清洗液(或水)霧化成小水滴,在氣流帶動下噴射到燃?xì)獍l(fā)生器入口。
清洗過程:打開排污閥門,拆除相關(guān)管線。拆下主燃料氣管線、壓氣機(jī)后端擴(kuò)壓器上密封氣(Pcd)排氣管線、壓氣機(jī)后端擴(kuò)壓器上到燃料控制閥的排氣壓力管線、燃燒室下方排污管線等。使用ZOK27清洗液,與水按1:4的比例配比清洗液30 L。
從監(jiān)視畫面MAINTENANCE(維修保養(yǎng))界面啟動“TEST CRANK”,當(dāng)啟動馬達(dá)拖動壓氣機(jī)旋轉(zhuǎn)后對壓氣機(jī)進(jìn)行拖動清洗。用配比好的清洗液清洗一次,然后靜置30 min,使清洗液與葉片充分的浸泡。注意在拖動清洗前,一定要將發(fā)動機(jī)停機(jī)并先將發(fā)動機(jī)冷卻,待溫度降下來后再啟動馬達(dá)。
使用清洗液清洗后靜置30 min,再用蒸餾水進(jìn)行沖洗,每次沖洗后都要保存一定清洗廢液用以判斷是否清洗干凈。不斷重復(fù)以上過程,直到清洗干凈為止。
經(jīng)過啟機(jī)測試,發(fā)現(xiàn)動力透平仍然存在轉(zhuǎn)速低的問題,排除燃?xì)獍l(fā)生器葉片臟的誘因。
圖2 自制清洗設(shè)備
可轉(zhuǎn)導(dǎo)葉系統(tǒng)是為了保持壓氣機(jī)在啟動、加速和正常運(yùn)行期間最大機(jī)組性能而設(shè)計的。該系統(tǒng)是一個電動控制、液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu),通過改變?nèi)肟趯?dǎo)葉、第一級靜葉和第二級靜葉的入口角,以使壓氣機(jī)的低壓級和高壓級在空氣動力方面相互匹配,從而達(dá)到保持壓氣機(jī)最大性能的目的。葉片有開和關(guān)2個位置,葉片位置的變化影響空氣流過旋轉(zhuǎn)葉片的入口角,對于任一具體的壓氣機(jī)而言,葉片入口角決定級的壓氣特性。通過改變?nèi)~片的位置,使處于臨界狀態(tài)的各低壓級葉片重新排列組合,以便在啟動、加速和正常運(yùn)行期間能維持一個比較平衡的空氣流量和壓氣機(jī)的性能曲線。如圖3所示,該系統(tǒng)有4級可調(diào)導(dǎo)葉。
圖3 可調(diào)導(dǎo)葉與自制指針
(1)制作導(dǎo)葉指針便于觀察導(dǎo)葉的移動。將銅皮裁剪成三角指針,利用螺栓將其固定。拆卸4級可調(diào)導(dǎo)葉連桿,逐一進(jìn)行活動,發(fā)現(xiàn)入口可調(diào)導(dǎo)葉卡死,3級可調(diào)導(dǎo)葉部分可活動,部分無法活動。4級可調(diào)導(dǎo)葉固定在液壓作動筒同一連桿上,因入口可調(diào)導(dǎo)葉卡死無法活動,故4級可調(diào)導(dǎo)葉均無法動作,造成燃?xì)獍l(fā)生器的進(jìn)風(fēng)量不足,功率不高,無法使動力渦輪轉(zhuǎn)速達(dá)到設(shè)計值。
(2)可調(diào)導(dǎo)葉卡滯處理措施。對進(jìn)口導(dǎo)葉葉片軸根部噴灑螺栓松動劑以及除銹劑,每天早晚各一遍。然后用套銅板手和專用工具將搖臂與作動環(huán)的連接球頭螺栓拆除。利用銅棒銅錘沿著葉片軸向敲打、振動,使其沿軸向滑動。注意敲打的方位及力度,避免力度過大損害葉片。將處理過的葉片利用搖臂與作動環(huán)固定,回裝搖臂與作動環(huán)的球頭螺栓。全部恢復(fù)完畢后,當(dāng)用單手整體轉(zhuǎn)動傳動環(huán),可以靈活轉(zhuǎn)動則說明可調(diào)導(dǎo)葉的恢復(fù)到正常狀態(tài)。
通過對可調(diào)導(dǎo)葉一系列的檢測,確定故障原因是部分可調(diào)導(dǎo)葉的卡滯,維修后再次進(jìn)行點火啟機(jī)試驗,索拉壓縮機(jī)組轉(zhuǎn)速達(dá)到了設(shè)計值,解決了動力透平轉(zhuǎn)速低的問題。
(1)可調(diào)導(dǎo)葉是影響燃?xì)廨啓C(jī)出力的重要因素,在日常的運(yùn)行維護(hù)中要重點關(guān)注可調(diào)導(dǎo)葉的工作狀態(tài),保證良好運(yùn)行。
(2)處理可調(diào)導(dǎo)葉銹蝕卡滯問題應(yīng)采取有針對性的合理措施,一方面是高溫浸泡,另一方面施加合理的振動,但需注意浸泡溶劑應(yīng)為中性,避免傷害葉片。
(3)2次點火啟機(jī)必須要有一定的時間間隙,保障溫度值降到正常值時再進(jìn)行二次啟機(jī)。