王志
(鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山114021)
隨著國內(nèi)高爐冶煉技術(shù)的進步,鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡稱煉鐵總廠)經(jīng)過技術(shù)改造、升級,高爐已全部實現(xiàn)大型化(3座3200 m3,5座2580 m3)。高爐大型化對熱風(fēng)爐的長壽命和高風(fēng)溫提出了更高的要求 (熱風(fēng)爐設(shè)計壽命要求大于25年,年平均送風(fēng)風(fēng)溫要求在1 200℃以上)。煉鐵總廠目前共有熱風(fēng)爐30座,包括內(nèi)燃式、外燃式、頂燃式等。熱風(fēng)爐送風(fēng)管道壽命低(內(nèi)燃及外燃式熱風(fēng)爐熱風(fēng)里短管使用壽命低、外燃式熱風(fēng)爐拱頂聯(lián)絡(luò)管使用壽命低等)的問題成了制約熱風(fēng)爐長壽的瓶頸問題。有的熱風(fēng)里短管、拱頂聯(lián)絡(luò)管在高爐開爐送風(fēng)初就出現(xiàn)管殼溫度高于200℃的情況,運行3~4年即被迫停爐檢修。針對煉鐵總廠熱風(fēng)爐送風(fēng)管道破損情況,通過分析破損原因,提出了解決措施,且實施效果良好,解決了制約熱風(fēng)爐長壽和高風(fēng)溫的問題。
(1) 煉鐵總廠 7#高爐(2580 m3)配套建設(shè) 4座新日鐵外燃式熱風(fēng)爐。7#高爐2004年9月11日投入使用后,當(dāng)高爐熱風(fēng)溫度達到1 180℃、熱風(fēng)壓力330 kPa、冷風(fēng)流量4 600 m3/min時,熱風(fēng)里短管波紋補償器表面溫度急劇升高,2#熱風(fēng)爐熱風(fēng)里短管波紋補償器表面溫度最高達到350℃,4#熱風(fēng)爐熱風(fēng)里短管波紋補償器表面溫度最低為285℃。為避免發(fā)生燒穿事故,采用生產(chǎn)壓縮空氣在波紋補償器表面進行強制冷卻降溫,以保證正常送風(fēng)生產(chǎn)。打風(fēng)后經(jīng)紅外檢測,波紋補償器表面溫度降至200℃左右,可以維持生產(chǎn),但造成能源的巨大浪費。壓縮空氣成本為0.085元/m3,打風(fēng)時流量為500 m3/h,每年浪費的能源總消耗費用達37萬元。
(2) 煉鐵總廠新 3#高爐(3200 m3)配套建設(shè)4座新日鐵外燃式熱風(fēng)爐。新3#高爐2005年12月投入使用,當(dāng)高爐熱風(fēng)溫度為1 200℃、熱風(fēng)壓力380 kPa、冷風(fēng)流量5 500 m3/min時,4座熱風(fēng)爐的拱頂聯(lián)絡(luò)管波紋補償器管皮溫度升高,局部達到300℃。為保證安全,熱風(fēng)爐聯(lián)絡(luò)管采用管皮打風(fēng)降溫方式維持生產(chǎn)。
煉鐵總廠11#高爐(2580 m3)配套建設(shè)4座內(nèi)燃式熱風(fēng)爐。11#高爐2001年投入使用,2005年11月開始發(fā)生熱風(fēng)里短管波紋補償器表面溫度高、管皮開裂情況。為保證安全,在管殼外包補新的管殼,同時在新的管殼內(nèi)部澆注自流澆注料維持生產(chǎn)。
鑒于以上實例,煉鐵總廠熱風(fēng)爐無論外燃式、內(nèi)燃式,其送風(fēng)管道破損存在相同的情況,即高爐送風(fēng)一段時間后,熱風(fēng)管道波紋補償器表面溫度高(一般高于300℃),長期使用條件下,波紋補償器在應(yīng)力作用下開裂而破損。
2.1.1 波紋補償器安裝位置不合理
煉鐵總廠7#和11#高爐破損的熱風(fēng)里短管在設(shè)計時,由于場地條件限制,熱風(fēng)爐波紋補償器均安裝在熱風(fēng)里短管上,主要作用是在熱風(fēng)爐燒爐和送風(fēng)的不同條件下,吸收爐殼上漲產(chǎn)生的應(yīng)力。熱風(fēng)爐在燒爐期,由于大墻磚及爐殼吸收熱量,產(chǎn)生膨脹,對熱風(fēng)里短管上波紋補償器產(chǎn)生向上的剪切力;熱風(fēng)爐送風(fēng)期,熱風(fēng)壓力會對熱風(fēng)里短管上波紋補償器產(chǎn)生軸線方向力,長期反復(fù)的應(yīng)力作用導(dǎo)致波紋補償器變形開焊、破損漏風(fēng)。
2.1.2 熱風(fēng)里短管組合磚設(shè)計問題
煉鐵總廠7#和11#高爐破損的熱風(fēng)里短管組合磚膨脹設(shè)計不合理。圖1為熱風(fēng)里短管組合磚膨脹縫示意圖。7#高爐熱風(fēng)里短管長度3 631 mm,11#高爐熱風(fēng)里短管長度為3 860 mm,管道長度很短,其組合磚膨脹縫均設(shè)計為2道,尺寸為25 mm/道。由于膨脹縫過于集中且單個膨脹縫尺寸過大,在應(yīng)力作用下,膨脹縫被拉大造成熱風(fēng)竄入,導(dǎo)致波紋補償器表面溫度過高,長期使用產(chǎn)生破損。
圖1 熱風(fēng)里短管組合磚膨脹縫示意圖
熱風(fēng)里短管高鋁組合磚膨脹縫大小的設(shè)計依據(jù)來自于熱風(fēng)里短管管殼在溫度變化條件下的變形量,在正常工作狀態(tài),熱風(fēng)里短管的變形量[1]:
式中,ΔL為熱風(fēng)里短管管殼的變形量,mm;λ為線變化系數(shù),查得λ=12×10-6m/m·℃;L為熱風(fēng)里短管管殼的長度,mm;Δt為熱風(fēng)里短管最高工作溫度與環(huán)境溫度之差,℃。以7#高爐熱風(fēng)里短管為例,L=3 631 mm,Δt=180-25=155℃, 其變形量為ΔL=12×10-6×3 631×155≈6.8 mm。 該變形量需要在組合磚上預(yù)留縫隙吸收,防止管殼變化時組合磚受壓變形造成組合磚破損、脫落等。由于該變形量遠(yuǎn)小于設(shè)計的預(yù)留膨脹量(25 mm),且熱風(fēng)里短管的受力不僅是在管道軸線方向的壓縮或拉伸,同時在軸線垂直方向產(chǎn)生剪切力,所以組合磚的變形是不均勻的。高爐送風(fēng)時的熱風(fēng)壓力達到330 kPa時,1 200℃高溫的熱風(fēng)進入膨脹縫、透過輕質(zhì)保溫磚,會導(dǎo)致波紋補償器管殼的溫度急劇升高,而燒爐期其溫度會降低一些,長期的溫度變化及應(yīng)力作用導(dǎo)致波紋補償器漏風(fēng)或崩開。
2016年8 月,7#高爐2#熱風(fēng)爐停爐檢修,在熱風(fēng)里短管組合磚拆除時,對破損的波紋補償器及組合磚膨脹縫進行數(shù)據(jù)檢測,發(fā)現(xiàn)組合磚膨脹縫上半圓最大縫隙為42 mm,明顯大于設(shè)計膨脹量(25 mm),下半圓最小縫隙為12 mm,小于設(shè)計膨脹量,膨脹縫發(fā)生明顯變化。通過該數(shù)據(jù)的檢測,進一步驗證了熱風(fēng)里短管波紋補償器的破損原因。圖2為7#高爐熱風(fēng)爐里短管組合磚膨脹縫破損圖。
圖2 7#高爐熱風(fēng)爐里短管組合磚膨脹縫破損圖
2.1.3 輕質(zhì)保溫磚的厚度設(shè)計不合理
7#和11#高爐熱風(fēng)里短管的輕質(zhì)保溫磚厚度設(shè)計不合理。輕質(zhì)保溫磚較薄總厚度為194 mm,組合磚的厚度為200 mm,輕質(zhì)磚與組合磚厚度比為0.97。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),煉鐵總廠近幾年引進的國外技術(shù)改造后的熱風(fēng)里短管輕質(zhì)磚厚度明顯增大,其輕質(zhì)磚與組合磚厚度比一般大于1.5,同時取消了輕質(zhì)磚上的膨脹縫設(shè)計,因為依據(jù)輕質(zhì)保溫材料理化性能檢測結(jié)果,其高溫線性變化率為負(fù)值,若再預(yù)留膨脹縫,必然形成熱風(fēng)通道,影響其使用壽命。
2.2.1 硅磚膨脹縫設(shè)計不合理
新3#高爐熱風(fēng)爐拱頂聯(lián)絡(luò)管硅磚的膨脹縫設(shè)計為4道:與硅質(zhì)券口磚連接處膨脹縫2道,尺寸為50 mm/道;聯(lián)絡(luò)管波紋張力處膨脹縫2道,尺寸為15mm/道。而拱頂聯(lián)絡(luò)管硅質(zhì)組合磚的砌筑長度為3 050 mm,按照硅磚的晶相變化,1 000℃的最大線性體積變化為1.5%,則其膨脹量最大為3 050×1.5%=45.75 mm。新3#高爐拱頂硅質(zhì)組合磚的預(yù)留膨脹量為50+50+15+15=130 mm。該膨脹縫預(yù)留過大,且過于集中,造成使用過程中該部位形成熱風(fēng)通道,當(dāng)熱風(fēng)接觸管皮后,造成管皮紅熱。新3#高爐熱風(fēng)爐拱頂聯(lián)絡(luò)管硅磚膨脹縫如圖3所示。停爐檢修時發(fā)現(xiàn)50 mm的膨脹縫根本無變化,進一步說明了硅磚膨脹縫預(yù)留過大。
圖3 新3#高爐熱風(fēng)爐拱頂聯(lián)絡(luò)管硅磚膨脹縫圖
2.2.2 輕質(zhì)保溫磚的厚度設(shè)計不合理
新3#高爐拱頂熱風(fēng)聯(lián)絡(luò)管輕質(zhì)磚設(shè)計為兩層,厚度分別為 224 mm、154 mm,總厚度為378 mm,組合磚的厚度為345 mm,輕質(zhì)磚與組合磚厚度比為1.09。由于輕質(zhì)磚的厚度不夠,且在輕質(zhì)磚上留設(shè)了膨脹縫,熱風(fēng)會由硅質(zhì)組合磚的膨脹縫進入輕質(zhì)磚,再通過輕質(zhì)磚的膨脹縫竄入爐皮表面,造成管皮紅熱。在燒爐和送風(fēng)的轉(zhuǎn)換條件下,由于溫度變化,爐皮焊接部位產(chǎn)生疲勞應(yīng)力,最終導(dǎo)致開裂、破損。
2.2.3 波紋補償器設(shè)計不合理
新3#高爐熱風(fēng)爐的管皮膨脹縫由兩組波紋補償器組成,中間管皮預(yù)留100 mm的斷縫,此斷縫為整環(huán)的通縫,在熱風(fēng)爐的實際膨脹量未達到預(yù)期時,在管皮上等于留設(shè)了熱風(fēng)通道。由于硅質(zhì)組合磚、輕質(zhì)磚上已經(jīng)形成了熱風(fēng)通道,高溫、高壓的熱風(fēng)會通過該部位進入波紋補償器,造成其紅熱變形,最終導(dǎo)致漏風(fēng)或崩開。
根據(jù)7#和11#高爐熱風(fēng)里短管的破損情況,應(yīng)改變熱風(fēng)爐波紋補償器的安裝位置,將熱風(fēng)里短管上的波紋補償器拆除,安裝在外短管上。由于外短管與熱風(fēng)爐的送風(fēng)管道壓力相同并長期穩(wěn)定,其內(nèi)襯高鋁組合磚長期處于穩(wěn)定的溫度及壓力下,不會產(chǎn)生體積膨脹或收縮變化。同時合理設(shè)計高鋁組合磚的膨脹縫大小和數(shù)量 (原則上膨脹縫小于10 mm/道,數(shù)量根據(jù)管道長度確定),使熱風(fēng)不能竄入組合磚膨脹縫,進而保證波紋補償器處于正常使用溫度,延長波紋補償器的使用壽命。
(1)高爐熱風(fēng)里短管組合磚一般使用低蠕變高鋁磚砌筑,根據(jù)管道的長度合理留設(shè)組合磚膨脹縫。根據(jù)理論計算結(jié)果,高鋁材質(zhì)的組合磚膨脹縫設(shè)計原則為每3 m左右留設(shè)一道,單道膨脹縫不大于10 mm即為合理。在膨脹縫設(shè)計時,組合磚采用迷宮式砌筑方式,保證在氣流通道方向熱風(fēng)不進入膨脹縫隙,從而保證組合磚能夠長期有效工作。
(2)硅磚在高溫下(1 000℃)的最大線性體積變化為1.5%,則其膨脹量最大為拱頂聯(lián)絡(luò)管砌筑長度的1.5%。同時采取在膨脹縫的里面砌筑一層鎖氣磚的方式,既滿足了硅磚的膨脹特性要求,又保證了高溫氣流不進入膨脹通道,從而解決膨脹縫竄風(fēng)的問題。
根據(jù)輕質(zhì)磚高溫線變化為負(fù)值的特性,首先取消輕質(zhì)磚的膨脹縫設(shè)計,另外參照國外輕質(zhì)磚和組合磚的厚度比例,設(shè)計要求輕質(zhì)磚與組合磚厚度比大于1.5。同時,熱風(fēng)里短管保溫層宜選用高檔的輕質(zhì)低鐵高鋁磚,管道輕質(zhì)磚應(yīng)采用0.8 kg/cm3的保溫磚,提高其保溫能力,降低波紋補償器的表面溫度,提高其使用壽命,保證熱風(fēng)管道的長壽命。
(1) 新 1#高爐(3200 m3)的 3座熱風(fēng)爐依據(jù)輕質(zhì)磚和組合磚厚度比大于1.5的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,于2003年4月投入使用,目前熱風(fēng)里短管使用良好。
(2) 新 4#高爐(2580 m3)熱風(fēng)爐熱風(fēng)里短管采用迷宮式砌筑方式,合理留設(shè)組合磚膨脹縫,于2006年投入使用,目前壽命超過 12年,波紋補償器表面檢測溫度小于100℃,效果良好。
(3) 2013年3~11月,新 3#高爐(3200 m3)4 座熱風(fēng)爐拱頂聯(lián)絡(luò)管通過重新砌筑硅質(zhì)組合磚及輕質(zhì)磚,并在膨脹縫里砌筑一層鎖氣磚,完全解決了拱頂聯(lián)絡(luò)管溫度高的問題。目前波紋補償器表面檢測溫度均小于100℃,效果良好。
(4) 2014年12月,11#高爐(2580 m3)熱風(fēng)里、外短管檢修,改變了熱風(fēng)爐波紋補償器的安裝位置。目前高爐已在線生產(chǎn)4年,熱風(fēng)平均溫度達到1 175℃,波紋補償器表面檢測溫度最高108℃,效果良好。
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠針對熱風(fēng)爐送風(fēng)管道破損情況,提出了解決措施,通過改變熱風(fēng)管道波紋補償器的安裝位置、調(diào)整組合磚的膨脹縫設(shè)計、調(diào)整輕質(zhì)磚的結(jié)構(gòu),同時選取優(yōu)質(zhì)的耐火材料內(nèi)襯,保證管道和耐火材料的施工質(zhì)量,降低了波紋補償器的表面溫度,解決了熱風(fēng)爐送風(fēng)管道破損問題,提高了熱風(fēng)爐送風(fēng)管道的壽命。