關(guān)瑞中
(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江 362251)
S109FA單軸燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組由美國GE公司設(shè)計,哈爾濱動力股份有限公司生產(chǎn)。汽輪機為哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的158型(GE設(shè)計的D10型改進型)蒸汽輪機,分為高中壓缸和低壓缸2部分,高中壓共用1根轉(zhuǎn)子和1個缸體,高壓端與燃氣輪機連接,中壓端與低壓轉(zhuǎn)子連接,低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機轉(zhuǎn)子連接。
某電廠安裝有4臺(/套)美國GE公司設(shè)計的S109FA單軸燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,配套蒸汽輪機為哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的158型(GE設(shè)計的D10型改進型):形式為三壓、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、冷凝式汽輪機;級數(shù)為高壓12級、中壓9級、低壓6*2級;高壓缸進汽壓力9.65 MPa、溫度565℃,中壓缸進汽壓力2.18 MPa、溫度565℃,低壓缸進汽壓力0.3 MPa、溫度300℃。
1#機組于2016年6月進行B級檢修工作,主要檢修項目:更換燃氣輪機熱通道部件;汽機高中壓缸及低壓缸揭缸解體大修;高壓過熱器及再熱蒸汽減溫器內(nèi)外套管更換;發(fā)電機轉(zhuǎn)子解體維修等。檢修后機組啟動并網(wǎng),出現(xiàn)了汽輪機效率下降的現(xiàn)象。經(jīng)過對運行數(shù)據(jù)的分析、現(xiàn)場實地檢查,明確了汽輪機效率下降的原因,并在現(xiàn)場進行了處理,恢復(fù)了機組的正常運行。
機組檢修工作于2016年9月1日結(jié)束,具備整套啟動條件。9月2日,機組啟動并網(wǎng)帶負荷并進入商業(yè)運行。機組運行方式為兩班制運行(每天起停一次),在機組投入商業(yè)運行后發(fā)現(xiàn)高壓主蒸汽(P1)壓力高出修前壓力0.95 MPa(修前壓力9.69 MPa,修后壓力10.64 MPa),而且汽機高中壓缸效率下降了3.54%(修前82.25%;修后78.71%)。為避免機組超壓運行,在負荷350 MW、機側(cè)主蒸汽壓力達10.5 MPa時,將主蒸汽旁路調(diào)節(jié)閥開至7%;機組滿負荷時為避免高旁開啟,手動預(yù)選負荷 347 MW;機組投運 AGC(Automatic Generation Control,自動發(fā)電控制)時將負荷上限下調(diào)為345 MW,機組高負荷運行出現(xiàn)同樣現(xiàn)象。組修后高壓主蒸汽壓力存在超壓現(xiàn)象,壓力變化趨勢如圖1所示。
針對這一現(xiàn)象,對系統(tǒng)及設(shè)備進行檢查,包括高壓主汽閥濾網(wǎng)及再熱主氣閥1/2濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)前有焊渣、金屬切削、焊絲等雜物;孔探檢查汽機高壓缸第七級靜葉片,發(fā)現(xiàn)葉片上有金屬顆粒(圖2)。因此,需要對高中壓缸解體進行徹底檢查和處理。
汽機高中壓缸揭檢查及解體檢查時發(fā)現(xiàn)部分隔板出汽邊變形,根據(jù)變形程度最終決定在現(xiàn)場進行矯正修復(fù)。當年10月修復(fù)工作完畢,機組啟動并帶至基本負荷,主汽壓力恢復(fù)至正常值,機組進入商業(yè)運行階段。
圖1 1#機組修后歷次高壓主蒸汽壓力趨勢
圖2 高壓第7級靜葉上的金屬顆粒
汽輪機檢修前效率變化情況:滿負荷工況高壓缸效率約80%、負荷280 MW高壓缸效率約87%,280 MW至滿負荷升負荷過程高壓缸效率基本保持一致。
汽輪機檢修后效率變化情況:滿負荷工況高壓缸效率約78.5%、負荷280 MW高壓缸效率約85%,280 MW至滿負荷升負荷過程高壓缸效率變化約6.5%。
機組在啟動過程中,汽輪機高壓旁路閥先開啟,過熱蒸汽經(jīng)旁路進入凝汽器。待汽輪機具備進汽條件時開啟高壓主汽閥、關(guān)閉高壓旁路閥,此后在開啟高過減溫器減溫水控制閥來控制蒸汽溫度。機組運行期間,汽輪機高壓過熱蒸汽壓力及高中壓缸效率見表1。
表1 1#機組修后高壓蒸汽壓力變化趨勢情況
根據(jù)運行參數(shù)的變化和表1中數(shù)據(jù)的分析,問題出在高中壓蒸汽系統(tǒng)和汽輪機本體,而重點應(yīng)放在本次檢修的設(shè)備上,主要有高中壓缸解體大修、高中壓主汽閥解體大修、高過及再熱減溫器內(nèi)外套筒更換等工作。首先對各汽水系統(tǒng)的檢查,再檢查高中低壓主蒸汽閥及濾網(wǎng),然后對高過及再熱減溫器檢修檢查;最后對高中壓缸進行檢查,包括孔探檢查和揭缸解體檢查。
對汽水系統(tǒng)的檢查包括凝汽器熱井、凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)、凝結(jié)水除鐵器、鍋爐低壓汽包、中壓汽包、高壓汽包,根據(jù)系統(tǒng)檢查結(jié)果顯示,沒有發(fā)現(xiàn)金屬顆粒的蹤跡,說明在機組啟動階段(汽機未進汽、蒸汽走旁路的情況下),沒有金屬顆粒進入蒸汽管道中。由于本次檢修減溫器內(nèi)外套筒進行了更換、加工時進行了噴砂處理,如果噴砂用鐵砂存留在內(nèi)外套管之間的夾縫內(nèi),就會隨著汽流進入蒸汽管道中,通過高壓旁路閥進入凝汽器(水系統(tǒng)之中)。這說明減溫器內(nèi)外套管之間的夾縫沒有金屬顆粒存留。
高中低壓主蒸汽閥及濾網(wǎng)的檢查,閥門開度為100%,現(xiàn)場與DCS(Distrbuted Control Systems,分散控制系統(tǒng))顯示一致,閥門開度正常;檢查時發(fā)現(xiàn)高壓及再熱主汽閥濾網(wǎng)前有焊渣、金屬切削、焊絲等雜物。
對高過及再熱減溫器檢查,包括內(nèi)外套筒夾縫、減溫水噴嘴等部位,通過孔探檢查內(nèi)外套筒之間清潔無異物,表面干凈;拆卸減溫水噴嘴檢查,發(fā)現(xiàn)1個高過減溫器減溫水噴嘴上夾有金屬顆粒(圖 3)。
根據(jù)系統(tǒng)檢查結(jié)果顯示,在高過減溫器減溫水噴嘴上和減溫水環(huán)管中都有發(fā)現(xiàn)金屬顆粒的蹤跡,而投減溫水時汽機高壓旁路閥處于關(guān)閉狀態(tài),高壓主氣閥處于開啟狀態(tài),高過減溫器減溫水環(huán)管中存留的金屬顆粒隨減溫水進入主蒸汽管道中,隨汽流進入汽輪機,造成汽機隔板靜葉的變形損壞。
進一步對汽輪機高中壓缸進行孔探檢查,發(fā)現(xiàn)汽機高壓缸第七級靜葉片上有金屬顆粒(圖2)。減溫水噴嘴上的金屬顆粒與汽機剛體內(nèi)的金屬顆粒一致,說明汽機內(nèi)部的金屬顆粒來源于高過減溫器減溫水。
對汽機高中壓缸進行揭缸解體檢查,進一步驗證了上述觀點。高壓隔板第一~第四級靜葉有嚴重被異物打擊變形的情況(圖4),其他級靜葉也有不同程度的損傷,動葉片上也有被異物打擊的痕跡。
綜合以上對系統(tǒng)及汽輪機本體的檢查分析,造成汽機高壓主汽壓力超壓及汽機效率下降的原因如下:
(1)汽輪機高壓第一~第四級隔板靜葉出汽邊變形,導致汽流通流面積減小使汽輪機效率下降。
(2)高壓過熱蒸汽減溫器加工時殘留在減溫水環(huán)管中噴砂用的金屬顆粒,在運行過程中進入汽輪機高壓缸造成高壓第一~第四級隔板靜葉出汽邊變形。
(3)機組在啟動后,汽輪機高壓進汽過程中,需要投入高過減溫器減溫水對高壓蒸汽進行降溫,此時,存留在減溫器減溫水環(huán)管中的金屬顆粒進入高壓主蒸汽管道,隨汽流進入汽輪機。汽機隔板靜葉在金屬顆粒的高速沖擊下變形,導致通流面積減小,出現(xiàn)高壓主汽超壓、汽機效率下降的現(xiàn)象。
圖3 高過減溫器噴嘴
隔板葉片的處理分為3種:①隔板葉片出汽邊損失較大的高壓第1,2級隔板上半中分面葉片根部及頂部缺肉部位進行補焊處理,焊后打磨并進行著色探傷;②對其他隔板葉片出汽邊損失較小的部位進行校型處理;③對異物打擊較輕的動葉片保持現(xiàn)有狀態(tài),不進行現(xiàn)場處理。
高壓第一、第二級隔板導葉進出汽邊損傷補焊,補焊工藝如下:
(1)清理。打磨待補焊隔板上半中分面葉根、葉頂缺肉處呈金屬光澤,打磨后按《滲透探傷檢查方法及評定標準(PT)》(Penetrant Testing,PT,滲透檢測又稱滲透探傷)進行著色檢查,如果沒有缺陷,采用酒精或丙酮清理,補焊區(qū)域及周圍20 mm范圍不允許有油污等影響焊接的質(zhì)量污物存在;如果發(fā)現(xiàn)缺陷,打磨去除后重新檢查及清理。
(2)焊接。采用手工鎢極氬弧焊進行補焊,焊前對補焊部位預(yù)熱(50~150)℃,焊絲為 ERNiCr-3,規(guī)格 Φ2 mm,直流正接,電流(90~140)A。導葉出汽邊進行補焊,需在出汽邊待補焊位置下部墊紫銅板,之后采用氬弧焊補出葉片型線,待后續(xù)修磨。
(3)清磨。按設(shè)計要求對焊接處進行打磨清理,與母材圓滑過渡,滿足PT(Penetrant Testing,滲透檢測)探傷要求。
(4)鉗修。鉗工修磨進出汽邊補焊處至與導葉型線相符。
(5)檢查。對補焊處進行PT著色檢查,執(zhí)行相關(guān)標準,要求不得有裂紋、未熔合、氣孔、夾鎢等缺陷存在。如果發(fā)現(xiàn)有超標缺陷,按上述工藝進行返修。
對于其他級出汽邊變形較輕的隔板葉片,使用銅錘對葉片進行校型,校正后打磨圓滑過渡并按相關(guān)標準進行著色探傷。
(1)整機性能及效率。隔板葉片處理后聯(lián)合循環(huán)效率、壓氣機效率、燃機效率不變,高壓缸效率比檢修后恢復(fù)約1.2%,比檢修前降低約2%。
(2)主蒸汽壓力。處理后高壓主蒸汽壓力較檢修后壓力下降約0.5 MPa,與檢修前同等工況一致。
(1)在機組檢修過程中要嚴把檢修質(zhì)量關(guān),建立質(zhì)量控制體系和控制流程,保證體系的正常運轉(zhuǎn)。特別是檢修現(xiàn)場管道內(nèi)部和外修加工設(shè)備內(nèi)部清潔度的清理、檢查和驗收工作尤為重要。
(2)準備隔板備件,最終恢復(fù)機組性能。由于第一、第二級隔板葉片損壞較嚴重,矯正變形部分葉片不能全部恢復(fù)機組性能。所以要準備這2級隔板的備件,在條件允許時更換上去,最終恢復(fù)機組性能。
通過以上分析,確認汽輪機效率下降原因,通過現(xiàn)場對隔板葉片的補焊和校形處理,恢復(fù)了機組正常運行。機組投運后,效率雖然未能全部恢復(fù),但各項技術(shù)指標及運行參數(shù)正常,能夠安全穩(wěn)定運行。機組效率得到全部恢復(fù),還要進行徹底修復(fù)或更換隔板。