孫 敏
(陽(yáng)煤集團(tuán)二礦調(diào)度室機(jī)掘二隊(duì), 山西 陽(yáng)泉 045000)
掘進(jìn)機(jī)作為煤礦井下綜掘工作面最重要的機(jī)器,在工作過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵,不僅影響工作進(jìn)度,而且會(huì)對(duì)工人身體造成嚴(yán)重?fù)p害,導(dǎo)致塵肺病等的發(fā)生,所以抑塵降塵工作尤為重要。當(dāng)前主要的降塵措施是掘進(jìn)機(jī)自帶的內(nèi)外噴霧系統(tǒng)噴霧降塵,但使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)降塵效果很不理想,主要原因是截齒深入煤層后內(nèi)噴霧系統(tǒng)大多堵塞失效,失去噴霧作用;外噴霧由于距離截割頭較遠(yuǎn),且噴霧壓力低,降塵效果也很有限。本文研究的EBZ-120型掘進(jìn)機(jī)屬于懸臂式掘進(jìn)機(jī),應(yīng)用于巷道斷面不大的巷道,調(diào)動(dòng)方便、穩(wěn)定可靠、截割效率高,可以在包括煤巷、半煤巖巷及較軟巖巷中實(shí)現(xiàn)連續(xù)掘進(jìn)目的。當(dāng)前噴霧系統(tǒng)效率低、易失效且難維護(hù),導(dǎo)致了掘進(jìn)面工作環(huán)境非常惡劣。因此,亟需對(duì)掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。
霧化除塵的原理是壓力水經(jīng)噴嘴噴出,高壓使水流實(shí)現(xiàn)擴(kuò)散和霧化噴向截割頭及煤壁,霧化后的水珠與空氣中粉塵顆粒結(jié)合并實(shí)現(xiàn)自然沉降。當(dāng)前掘進(jìn)機(jī)截割臂上設(shè)置外噴霧系統(tǒng),截齒上設(shè)置內(nèi)噴霧系統(tǒng)。
外噴霧系統(tǒng)是指在截割搖臂兩側(cè)分別設(shè)置一排噴嘴,掘進(jìn)機(jī)工作時(shí)井下壓力水從噴嘴射向截割頭部分進(jìn)行除塵,因水壓一般不高,其霧化效果較差,且其距離截割頭較遠(yuǎn),故除塵效果不佳。但其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、不易堵塞和損壞,可以長(zhǎng)期使用[1]。
內(nèi)噴霧系統(tǒng)是指均勻布置在截割頭上截齒間隙的噴嘴,其與截齒一樣呈螺旋分布,掘進(jìn)機(jī)開啟后壓力水從噴嘴射出水霧覆蓋截齒,實(shí)現(xiàn)霧化降塵的同時(shí)對(duì)截齒進(jìn)行濕潤(rùn)和降溫。這種方法可以實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)塵源處壓制粉塵的產(chǎn)生和擴(kuò)散,效果好且耗水較少。但因其裝設(shè)在截割頭上,截割頭工作時(shí)需割入煤壁,故其噴嘴極易堵塞,失去效果,且目前內(nèi)噴霧系統(tǒng)的供水系統(tǒng)由掘進(jìn)臂內(nèi)部通入,非常難以拆卸和維護(hù)。EBZ-120型掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)組成如下圖1所示,由圖1可以看出掘進(jìn)機(jī)內(nèi)外噴霧的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及組成,井下靜壓水經(jīng)過(guò)濾器過(guò)濾后由三通分別流向外噴霧和內(nèi)噴霧系統(tǒng),外噴霧系統(tǒng)部分經(jīng)過(guò)球閥控制直接噴灑出去;流向內(nèi)噴霧部分經(jīng)二級(jí)過(guò)濾及減壓閥后經(jīng)冷卻器部分進(jìn)行冷卻,后由三通分為兩路,一部分繞切割電機(jī)流動(dòng)對(duì)電機(jī)進(jìn)行冷卻后由噴嘴噴出;另一部分經(jīng)小型柱塞泵進(jìn)行加壓后從截割頭上部噴嘴噴出進(jìn)行降塵和冷卻濕潤(rùn)截齒。EBZ-120型掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)常用外噴霧水壓約為2 MPa,內(nèi)噴霧水壓約為3 MPa。經(jīng)試驗(yàn),此時(shí)霧化效果良好。
圖1 掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意
根據(jù)圖1可以發(fā)現(xiàn),EBZ-120型掘進(jìn)機(jī)的內(nèi)噴霧的走水結(jié)構(gòu)鑲嵌在掘進(jìn)臂內(nèi)部,后經(jīng)截割頭流出,從而實(shí)現(xiàn)噴霧除塵。按照系統(tǒng)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),為保障截割臂軸線的穩(wěn)定和精確,掘進(jìn)臂內(nèi)部會(huì)設(shè)置兩組滾動(dòng)軸承對(duì)主軸支撐和定位。這種結(jié)構(gòu)也就要求在掘進(jìn)臂內(nèi)部的軸承處需按時(shí)加入潤(rùn)滑油進(jìn)行維護(hù),保障其使用年限和工作穩(wěn)定性。為了使水路系統(tǒng)與潤(rùn)滑油隔離,通常采用的辦法是利用O型密封墊及幾組格萊圈進(jìn)行旋轉(zhuǎn)密封。但由于掘進(jìn)迎頭工作條件惡劣,環(huán)境復(fù)雜,伴隨著劇烈的振動(dòng)和撞擊,密封措施經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)磨損失效,這就會(huì)導(dǎo)致下述一系列問(wèn)題:
1)噴霧水與潤(rùn)滑油造成混合。若格萊圈及O型密封墊發(fā)生磨損破壞,則壓力水進(jìn)入截割臂軸承處造成與軸承混合,嚴(yán)重影響潤(rùn)滑油的品質(zhì)和作用效果,從而間接降低了滾動(dòng)軸承的作用及使用年限。
2)內(nèi)噴霧系統(tǒng)損壞失效。若破碎的格萊圈或O型密封墊流入內(nèi)噴霧水路系統(tǒng),則可能導(dǎo)致噴霧系統(tǒng)堵塞失效,從而導(dǎo)致工作時(shí)大量粉塵產(chǎn)生,對(duì)掘進(jìn)工作面環(huán)境造成嚴(yán)重污染,影響操作和工人健康。同時(shí)失去了內(nèi)噴霧對(duì)截齒的濕潤(rùn)和冷卻效果,截齒截割效率下降,且使用壽命也會(huì)明顯降低,造成極大的工作困難和經(jīng)濟(jì)損失。
3)造成電機(jī)進(jìn)水。密封措施失效后,靜壓水可能會(huì)進(jìn)入截割電機(jī)處,從而導(dǎo)致電機(jī)進(jìn)水,出現(xiàn)漏電或跳閘的問(wèn)題。
4)維護(hù)困難。因?yàn)槊芊馊ξ恢梦挥谇懈钚D(zhuǎn)軸及配水盤交錯(cuò)處,若發(fā)生損壞必須將掘進(jìn)機(jī)前部整個(gè)掘進(jìn)臂拆除才能維修,嚴(yán)重影響進(jìn)度。
除了上述問(wèn)題,EBZ-120型掘進(jìn)機(jī)的噴霧還有結(jié)構(gòu)原件冗雜、中間環(huán)節(jié)過(guò)多、噴嘴位置、口徑設(shè)置待優(yōu)化及過(guò)濾精度不夠,噴嘴易堵等明顯問(wèn)題。
根據(jù)前面對(duì)掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)存在問(wèn)題的分析,經(jīng)過(guò)不斷地實(shí)驗(yàn)研究和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,以下提出了幾點(diǎn)改進(jìn)和優(yōu)化方案。
1)對(duì)于掘進(jìn)臂內(nèi)部水路通過(guò)可能造成水進(jìn)入潤(rùn)滑油或電機(jī)進(jìn)水等問(wèn)題,擬采用將內(nèi)噴霧走水結(jié)構(gòu)外置的方案。在懸臂外部設(shè)置條狀鋼保護(hù)槽對(duì)水路進(jìn)行固定和保護(hù)。這樣設(shè)置以后,一旦發(fā)生漏水或堵塞可以快速發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行維護(hù),有效避免了水進(jìn)入截割臂,同時(shí)使故障維護(hù)變得更加簡(jiǎn)單可行。具體的操作原理圖如圖2,在截割臂外端裝設(shè)和截割臂固定的軸套護(hù)槽,在護(hù)槽上開出走水孔,使靜壓水進(jìn)入;在截割頭上裝設(shè)和截割頭固定的軸套,其隨截割頭一起旋轉(zhuǎn)。噴霧系統(tǒng)水經(jīng)掘進(jìn)臂上軸套預(yù)留口進(jìn)入后到達(dá)旋轉(zhuǎn)軸套,經(jīng)軸套上的導(dǎo)水口進(jìn)入截割頭,最終由噴嘴噴出實(shí)現(xiàn)霧化降塵[2-3]。
2)對(duì)于格萊圈等密封措施易損壞的問(wèn)題,進(jìn)行一定的防護(hù)和管理。在掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)工作時(shí),密封措施起到重要作用,密封圈可靠耐用不僅保障了系統(tǒng)的穩(wěn)定正常運(yùn)行,還能夠防止煤塵、巖粒等雜物進(jìn)入堵塞損壞噴嘴。改進(jìn)后的噴霧系統(tǒng)結(jié)構(gòu),密封格萊圈及O型圈內(nèi)外徑均有所加大。在相同轉(zhuǎn)速情況下,其線速度也有所增加,加快了其磨損程度,降低其使用壽命。因此將密封件的摩擦面光滑程度和硬度均適當(dāng)增大,同時(shí)不影響其裝配和使用密封效果。在安裝時(shí)必須保障兩個(gè)軸套的軸向間距和旋轉(zhuǎn)密封保持同一中心,不然可能會(huì)出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。此外,在進(jìn)水口處應(yīng)加大防護(hù)槽的強(qiáng)度和厚度,防止落煤或落石損壞系統(tǒng)[4]。
圖2 內(nèi)噴霧水路外置改進(jìn)示意圖
經(jīng)過(guò)改造后的噴霧系統(tǒng)在潞安常村礦進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,實(shí)踐發(fā)現(xiàn)改造后的系統(tǒng)使用效果明顯,且發(fā)現(xiàn)堵塞等情況后維護(hù)方便,電機(jī)進(jìn)水情況不再發(fā)生,內(nèi)噴霧效果明顯提高,截齒濕潤(rùn)冷卻情況正常。工作面環(huán)境得到顯著改善。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),改造后內(nèi)噴霧霧化覆蓋直徑可達(dá)1.8 m,完全覆蓋截割頭產(chǎn)塵部分。軸套溫度在45℃以下,且無(wú)漏水現(xiàn)象發(fā)生。
把EBZ-120型掘進(jìn)機(jī)原本由截割臂內(nèi)部通過(guò)的內(nèi)噴霧水路系統(tǒng)置于截割臂外部,并在截割臂和截割頭處分別裝設(shè)固定軸套及旋轉(zhuǎn)軸套,在截割臂上設(shè)置管路系統(tǒng)保護(hù)槽,解決了水進(jìn)入截割臂內(nèi)與潤(rùn)滑油混合的問(wèn)題。同時(shí),通過(guò)提高密封件摩擦面的光滑度和硬度,并加強(qiáng)維護(hù),安裝時(shí)保證其與軸套在同一圓心,從而提高了密封設(shè)施的耐用度和密封效果。