王喜林,李愛麗,任海波
(國家電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)
某電廠1,2號機組為630 MW超臨界直流爐機組,給水原設(shè)計采用加氧處理(oxygenated treatment,OT)方式,實際運行采用還原性全揮發(fā)處理(all volatile treatment creduction,AVT(R))方式,凝結(jié)水精處理采用氨化運行,給水pH值控制在 8.0—9.0。
自2009年機組投產(chǎn)運行以來,汽水系統(tǒng)的鐵含量偏高,過熱器氧化皮脫落嚴重。機組首次大修時檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐受熱面沉積率高達2—3級,接近酸洗垢量標(biāo)準(zhǔn)上限,汽輪機也存在明顯積鹽現(xiàn)象。為根本解決機組腐蝕防護問題,經(jīng)大量調(diào)研及反復(fù)對比各種給水處理方式利弊,該電廠最終決定與河南電力試驗研究院合作,對機組實施給水弱氧化性處理。
弱氧化性處理(weak oxidizing treatment,WOT)是系統(tǒng)局部加氧的新一代給水處理方式,體現(xiàn)了對氧化性全揮發(fā)處理(all volatile treatment coxidation,AVT(O))的豐富、改善和發(fā)展,是一種綜合應(yīng)用OT和AVT(O)的基本原理和優(yōu)勢,全面考慮水汽系統(tǒng)防護,階段優(yōu)化控制凝結(jié)水、省煤器溶氧和pH,安全實現(xiàn)給水系統(tǒng)快速氧化性轉(zhuǎn)化和有效防護的氧化性處理方式。
WOT具有給水溶氧雙向調(diào)節(jié)和優(yōu)化控制能力,在凝結(jié)水不同溶氧水平條件下均可實現(xiàn)對給水、疏水系統(tǒng)的最佳防護,有效減少受熱面沉積率,以提高和精準(zhǔn)控制給水加氨量的方式,保護疏水系統(tǒng)。
1.2.1 與給水還原性全揮發(fā)處理對比
AVT(R)是第1代給水處理方式,通過全系統(tǒng)加入過量還原劑即聯(lián)氨除氧,進行還原性處理。相較于AVT(R),WOT可使凝結(jié)水、給水、疏水系統(tǒng)腐蝕情況根本改善;給水含鐵量大幅下降;主要受熱面沉積速率大幅下降;機組傳熱效率明顯提高;酸洗周期成倍延長,經(jīng)濟效益大幅提升。
1.2.2 與給水氧化性全揮發(fā)處理對比
AVT(O)是取消了還原劑的加入,用系統(tǒng)漏入空氣中的低含量氧氣對給水系統(tǒng)進行處理的氧化性給水處理方式。相較于AVT(O),WOT有外加溶氧來源,轉(zhuǎn)化效率大幅提高;同時主動控制溶氧來源,按轉(zhuǎn)化進度分階段按需調(diào)節(jié)氧量,實現(xiàn)系統(tǒng)局部有效氧化和安全控制要求。另外,WOT的主要經(jīng)濟效益與AVT(O)相當(dāng),但在原來不具備AVT(O)實施條件或?qū)嵤┖笮瘦^低的機組上都能普遍適用。
1.2.3 與給水加氧處理對比
OT是第2代給水處理方式,通過全系統(tǒng)加入溶氧進行氧化性處理,包括進入蒸汽溶氧至少數(shù)十μg/L。WOT不向水冷壁及蒸汽系統(tǒng)引入溶氧,相比OT全系統(tǒng)加氧,不增加促進過(再)熱器氧化皮生長、剝落的外加溶氧因素,減小爆管導(dǎo)致的非計劃停機風(fēng)險,安全性更高,在超(超)臨界機組應(yīng)用上優(yōu)勢更加凸顯;而凝結(jié)水、給水防護水平兩者相當(dāng),主要經(jīng)濟效益相當(dāng)。
給水弱氧化性處理分以下3個階段。
(1) 準(zhǔn)備階段。主要包括ORP(氧化還原電位)表的安裝,在線化學(xué)儀表的校驗和還原性處理工況鐵的分析測定等工作。
(2) 轉(zhuǎn)化階段。指加入純氧加快系統(tǒng)內(nèi)表面Fe3O4向Fe2O3的轉(zhuǎn)化,使系統(tǒng)腐蝕防護達到最佳穩(wěn)定狀態(tài)。
(3) 穩(wěn)定運行階段。指轉(zhuǎn)化完成后,按AVT(O)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控除氧器出口和省煤器出口,將凝結(jié)水加氧量和溶氧調(diào)至最低水平(計劃在10—20 μg/L),長期穩(wěn)定連續(xù)運行。
2.1.1 水汽(主要是省煤器給水)含鐵量測定
優(yōu)化后,水汽含鐵量將降至最新國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值(5 μg/L)甚至期望值(3 μg/L)以下?,F(xiàn)行鄰菲啰啉分光光度法和基于此方法的儀器,其下限為5 μg/L,均不再適用。因此,優(yōu)化測定按河南電力試驗研究院提供的GB/T 14427改進方法(取樣500 mL自動濃縮,將現(xiàn)行方法測定下限提高10倍)進行。
2.1.2 ORP 表的安裝運行
為避免進一步增加水樣需求量,將電極杯用軟硅膠管串接于省煤器pH表水樣水路,接通電源,ORP表計正常運行,控制標(biāo)準(zhǔn)為±50 mV。
2.1.3 氧表校驗維護
氧表校驗最關(guān)鍵,如氧表不能滿足溶氧準(zhǔn)確檢測要求,則不具備轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)化階段的安全條件,校驗包括零點誤差、整機引用誤差、取樣系統(tǒng)嚴密性(空氣內(nèi)漏)。
2.1.4 除氧器入口電導(dǎo)率表運行校驗和加氨監(jiān)控
除氧器入口電導(dǎo)率是準(zhǔn)確監(jiān)控給水加氨的重要參數(shù)?;瘜W(xué)運行巡檢負責(zé)記錄除氧器入口表水樣溫度和電導(dǎo)率,并一起輸入相關(guān)計算公式,計算pH值和加氨量,用于監(jiān)控。
2.1.5 氨和聯(lián)氨加藥調(diào)整準(zhǔn)備
進入轉(zhuǎn)化階段后,將取消聯(lián)氨并改為精處理出口一點加氨,加氨量進行期望值控制。
2.1.6 確認凝汽器和凝泵軸封嚴密性
這將關(guān)系到機組運行經(jīng)濟性和凝結(jié)水水質(zhì),以及氧化性處理控制的準(zhǔn)確性、可靠性,建議按美國電科院最新凝結(jié)水空氣內(nèi)漏溶氧標(biāo)準(zhǔn)(≤10 μg/L)嚴格要求。
凝泵軸封等處的泄漏是空氣內(nèi)漏溶氧超標(biāo)的最常見和最主要原因,由汽機專業(yè)繼續(xù)做好相應(yīng)的密封水、密封蒸汽調(diào)整,處理達標(biāo)。
2.1.7 確認除氧器各排氣門、安全閥等嚴密性
這將關(guān)系到弱氧化性處理溶氧控制的準(zhǔn)確性、可靠性,需確認1,2號連續(xù)排氣門,1,2號安全閥以及溢流放水管的嚴密性。
2.1.8 加氧系統(tǒng)準(zhǔn)備
對所需的氧氣籠、加氧控制箱、連接管,進行嚴密性檢查并安裝,安裝完畢后接入凝泵入口母管加氧管上。加氧系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 加氧系統(tǒng)示意
2.1.9 轉(zhuǎn)化階段汽水運行規(guī)范
轉(zhuǎn)化階段汽水運行規(guī)范如表1所示。
2.2.1 取消還原劑
停加聯(lián)氨,并在聯(lián)氨加藥系統(tǒng)至機組的法蘭上加堵板可靠隔離。
2.2.2 確認關(guān)死各除氧器排氣門
徹底關(guān)死除氧器1,2號連續(xù)排氣門,并現(xiàn)場“目視+點溫計檢查”確認?,F(xiàn)場檢查除氧器1,2號安全閥嚴密性;現(xiàn)場檢查確認除氧器溢流(或緊急)放水管嚴密性。
2.2.3 凝結(jié)水補氧
根據(jù)凝結(jié)水、給水溶氧水平,監(jiān)測除氧器和省煤器入口溶氧,經(jīng)加氧裝置對凝結(jié)水補氧(10—100 μg/L,視上述2處給水溶氧水平和氫導(dǎo)上升程度調(diào)整),加快給水系統(tǒng)氧化性轉(zhuǎn)化。
表1 轉(zhuǎn)化階段汽水運行規(guī)范
化學(xué)運行巡檢、記錄加氧裝置運行數(shù)據(jù)(氣瓶壓力、加氧壓力、加氧流量等),及時補充氣瓶、更換空瓶,轉(zhuǎn)化后期調(diào)整加氧量至穩(wěn)定運行范圍(10—20 μg/L)。
2.2.4 加氨調(diào)整
關(guān)死除氧器排氣后,停止除氧器出口加氨,改為精處理一點加氨。調(diào)整后的加氨量通過對除氧器入口SC進行期望值控制(轉(zhuǎn)化階段pH值為9.45,對應(yīng)的電導(dǎo)率 (25 ℃)約為 7.7 μS/cm)。同時,記錄各班加氨量,雙重監(jiān)控加氨量。
2.2.5 精處理氫型運行確保水質(zhì)
按氫型運行要求監(jiān)控精處理各混床,重點判據(jù)參數(shù)為混床出口鈉和電導(dǎo)率。
2.2.6 ORP表的運行監(jiān)督和維護
化學(xué)運行采集或定時抄表、記錄ORP數(shù)據(jù)。ORP示數(shù)和表計如顯示異常,通知熱工化學(xué)儀表,及時檢查消缺。
2.2.7 給水鐵的運行監(jiān)督
在轉(zhuǎn)化中應(yīng)加強給水鐵含量測定?;瘜W(xué)運行按要求配合化驗室取樣,防止水樣中腐蝕產(chǎn)物顆粒富集引入嚴重誤差;并按要求加強取樣管沖洗,保證水樣代表性。
穩(wěn)定運行階段工作基本與轉(zhuǎn)化階段相同。主要區(qū)別在于,因給水系統(tǒng)轉(zhuǎn)化已經(jīng)完成,凝結(jié)水溶氧水平已降至較低的穩(wěn)定范圍10—20 μg/L。
在機組啟停階段,應(yīng)注意對加氧工作及時調(diào)整。在停機前,必須首先停止加氧裝置停止加氧,然后才進行停爐保養(yǎng)工作;在機組啟動時,應(yīng)在機組正常、在線表計投運正常后,才能投入加氧裝置恢復(fù)加氧。正常運行階段汽水規(guī)范如表2所示。
1號機組于2010年9月至2011年1月完成弱氧化性處理轉(zhuǎn)化;2號機組于2011年3月至2011年8月完成弱氧化性處理轉(zhuǎn)化。進入穩(wěn)定運行階段后,給水含鐵量明顯降低。圖2給出處理后的1號機的含鐵量變化情況。
在給水弱氧化處理同時,凝結(jié)水精處理高速混床樹脂由氨型轉(zhuǎn)化為氫型運行,高速混床出水導(dǎo)電度由CC變?yōu)镾C監(jiān)測。開始時1號機高混運行2天SC就超標(biāo),現(xiàn)在可運行8天或以上SC才超標(biāo),說明水質(zhì)變好。
2017年5月至7月,2號機組進行了第2次大修,對鍋爐受熱面結(jié)垢及汽輪機葉片積鹽進行了檢查,結(jié)果分別如表3,4所示。
表2 正常運行階段汽水規(guī)范
圖2 1號機實施WOT后給水含鐵量
表3 水冷壁、省煤器的結(jié)垢檢查
表4 汽輪機葉片積鹽量和沉積速率
對比2次檢查測定數(shù)據(jù),可分析如下:
(1) 相比原AVT(R)運行方式的高沉積率,實施WOT后沉積率大幅下降至1級范圍以下,獲得優(yōu)秀的腐蝕防護效果;
(2) 應(yīng)繼續(xù)WOT優(yōu)化運行,繼續(xù)保持凝結(jié)水、給水系統(tǒng)弱氧化條件和更充分的轉(zhuǎn)化,可望繼續(xù)獲得同樣優(yōu)秀的腐蝕防護效果,甚至有望使沉積率繼續(xù)降低。
機組實施WOT后,腐蝕防護狀態(tài)根本改善。經(jīng)運行監(jiān)測,給水含鐵量明顯減少。2017年2號機組大修期間割管檢查確認,鍋爐受熱面沉積速率和汽輪機積鹽速率明顯降低。2號機組自2013年5月運行至今“四管”無爆漏,酸洗周期成倍延長,機組安全經(jīng)濟運行效益可觀。因此,給水弱氧化處理技術(shù)值得在超(超)臨界機組推廣應(yīng)用。