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      萊歇立磨節(jié)能改造

      2018-11-21 19:14:46華超軍
      科學與財富 2018年29期
      關(guān)鍵詞:效果

      華超軍

      摘要:立式磨機生產(chǎn)線集細碎、烘干、粉磨、選粉、輸送為一體,具有粉磨效率高、電耗低、烘干能力大、產(chǎn)品細度易于調(diào)節(jié)、工藝流程簡單、占地面積小、磨耗低、檢修方便、運行可靠等優(yōu)點,對企業(yè)有著良好的經(jīng)濟效益,對社會有著良好的環(huán)境效益。本文針對我公司萊歇立磨在提升產(chǎn)能,降低降耗方面的關(guān)鍵點進行分析和舉例,供參考。

      關(guān)鍵詞:立磨;改造原理;改造方法;效果

      前言

      立磨又稱輥磨、立式輥磨,它以其獨有的粉磨原理克服了球磨機粉磨機理的諸多缺陷,逐漸引起水泥行業(yè)的重視。它能夠高效綜合地完成物料的粉磨、烘干、選粉和氣力輸送,集多功能于一體。因立磨帶有內(nèi)部選粉功能,避免了過粉磨現(xiàn)象,因此減少了無用功的消耗,粉磨效率高,與球磨系統(tǒng)相比,粉磨電耗僅為后者的50%~60%,同時具有工藝流程簡單、單機產(chǎn)量大、入料粒度大、烘干能力強、密閉性能好、負壓操作無揚塵、對成品質(zhì)量控制快捷、實現(xiàn)自動化控制等優(yōu)點,故在世界各國得到廣泛的推廣和應(yīng)用。

      金資武新礦渣微粉生產(chǎn)線于2011年12月投入生產(chǎn)。該生產(chǎn)線主要粉磨設(shè)備采用了德國菜歇公司生產(chǎn)的LM46.2+2S立式磨機。全公司共有萊歇立磨5臺,設(shè)計臺產(chǎn)為每小時90噸。由于5臺磨機在安裝過程中存在一些細節(jié)差異,導(dǎo)致公司5臺磨機在臺時產(chǎn)量上各有不同。以二作業(yè)區(qū)三臺磨機數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果為例,三臺磨機臺在沒有進行節(jié)能改造之前,臺時產(chǎn)量平均臺時產(chǎn)量只有84噸與設(shè)計產(chǎn)能相差6噸,但經(jīng)過改造后,臺時產(chǎn)量大幅提升,臺時產(chǎn)量達到95噸。本文就LM46.2+2S立磨設(shè)備的節(jié)能改造進行總結(jié)。

      1.立磨節(jié)能改造的原理及關(guān)鍵點控制

      1.1立磨改造的原理

      立磨主要采用主輥加壓方式進行研磨,在投料量相同的情況下,主輥壓力越高主電機電流越大,耗電量越高。因此通過對主輥與磨盤相關(guān)部件參數(shù)進行改造來降低主電機電流是改造的關(guān)鍵所在。

      1.2 關(guān)鍵點控制

      根據(jù)節(jié)能降耗的原理,提升產(chǎn)量,降低立磨能耗需要控制的4大關(guān)鍵要素:

      (1)原設(shè)計雖然立磨采用中心下料,但物料本身含水在加上熱風烘干等因素影響,一般一周左右,磨盤中心物料就會板結(jié),形成“山堆”,后期下料位置會產(chǎn)生偏移,形成跑料,最終導(dǎo)致磨盤在轉(zhuǎn)動過程中物料不能均勻分布,不利于磨機穩(wěn)定生產(chǎn),對產(chǎn)量也有影響。

      (2)擋料圈與磨輥間隙過大。根據(jù)安裝尺寸要求,主輥落下時磨輥研磨端與擋料圈位置間隙應(yīng)在30㎜以內(nèi),但實際測量距離尺寸在45mm,該位置偏大會導(dǎo)致磨機外排量過大以及粉磨周期過長,影響磨機效率。

      (3)擋料圈形狀及高度影響磨機研磨。在未改造前擋料圈形狀呈弧形,在弧形狀態(tài)下進行研磨時,無形中就造成了主輥與擋料圈距離進一步增大,影響磨機研磨效率。

      (4)擋料圈三階高度過高。擋料圈設(shè)計分為三個階梯,每層階梯高度越高,被研磨料層就越厚,直接影響主電機功率大小。未改造前主要研磨底階高度為50mm。

      2、立磨節(jié)能改造具體方法

      2.1安裝刮料板及垂直下料筒

      如圖一所示安裝刮料版及物料垂直下料筒,讓物料垂直進入磨盤中心,利于均勻布料,解決磨盤中心積料及物料不均勻分布的問題。當物料由下料管進入磨盤時,物料通過垂直筒進入磨盤中心,在磨盤離心力作用下物料通過刮料板均勻進行布料,同時刮料版對磨盤中心物料進行剝離防止中心下料處結(jié)塊,穩(wěn)定料層。

      2.2解決擋料圈與磨輥間隙過大問題

      擋料圈間隙過大會導(dǎo)致磨輥在研磨時物料在擠壓過程中形成滑料,料層不實,從而引起外排料過大,物料研磨周期長,從而增加能耗??赏ㄟ^堆焊來增大主輥研磨端的研磨面積,最終達到距離尺寸為30mm。

      2.3 改造擋料圈高度

      由原始設(shè)計55mm改造成30-40mm。從而降低研磨料層的厚度,使料層變薄,增加物料流動性,降低主電機負載。

      2.3 擋料圈形狀磨機研磨。在未改造前擋料圈形狀呈弧形,在弧形狀態(tài)下進行研磨時,無形中就造成了主輥與擋料圈距離進一步增大,影響磨機研磨效率。

      3、改造后的效果

      3.1實際運行參數(shù)

      實施完節(jié)能改造后,磨機在研磨時實現(xiàn)了物料的均勻布料,同時由于擋料圈高度以及形狀進行了調(diào)整,物料在被研磨時流動性更強,主電機電流明顯降低,因此產(chǎn)量大幅提升。如圖所示3號磨機在改造完成后投料量每小時在106噸,主電機功率在2400kw,主電機電流在170A。

      3.2改造前后指標對比

      2016年改造前3、4、5號磨機的平均產(chǎn)能為83.33/h,電耗為44kw/t,經(jīng)2017年對二作業(yè)區(qū)立磨改造后,3、4、5號磨機的平均產(chǎn)能為95.66/h,電耗為40kw/t。產(chǎn)量有明顯提高,就電耗而言,為公司節(jié)約生產(chǎn)成本300萬元。

      4.結(jié)語

      在進行立磨節(jié)能改造過程中遇到過許多的問題,但總體的經(jīng)濟效益還是利于公司的。以上節(jié)能改造只是立磨本體一部分的改造,也還有進一步改進的空間。除此之外實際影響整個系統(tǒng)能耗因素方面還有很多,例如系統(tǒng)風量的損耗、水渣含水率等。下一步將繼續(xù)積累經(jīng)驗,繼續(xù)為提產(chǎn)創(chuàng)效而努力。

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