張高飛
(河南安鋼集團舞陽礦業(yè)有限責(zé)任公司)
近年來,隨著金屬礦山地下開采規(guī)模的不斷擴大和深度的加大,采空區(qū)也在不斷增大,地壓活動明顯,容易導(dǎo)致井下采場和巷道發(fā)生大面積冒頂、片幫事故[1],此類事故也是最常見的礦山事故之一,約占事故總量的40%以上,對礦山安全生產(chǎn)造成重大威脅。目前,在處理采空區(qū)方面主要采用充填采礦法[2-4]。因此,根據(jù)礦山的實際生產(chǎn)情況,采用相適應(yīng)的充填技術(shù)工藝,對于治理采空區(qū)具有重大意義。本文以河南趙案莊鐵礦充填系統(tǒng)為例,通過分析原充填系統(tǒng)在生產(chǎn)過程中存在的問題,并進行優(yōu)化,為確保采礦作業(yè)的安全提供有力保障。
舞陽礦區(qū)探明鐵礦地質(zhì)儲量6.6億t,占河南全省鐵礦儲量的80%,平均TFe地質(zhì)品位為29.12%[5]。趙案莊鐵礦是舞陽礦業(yè)公司的主要礦山之一,位于河南省舞鋼市八臺鎮(zhèn)境內(nèi),南距舞鋼市9 km,西北距平頂山市55 km,東北距漯河市60 km。礦山設(shè)計規(guī)模為采選礦石200萬t/a,采用豎井開拓方式,上向水平分層盤區(qū)式尾砂膠結(jié)充填采礦法,目前開采水平為-200~-400 m,多中段開采。
該礦工程地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,屬于復(fù)雜難采礦體,礦體呈緩傾斜分布且夾層多,圍巖深度變質(zhì),破碎嚴(yán)重,礦巖直接頂?shù)装寮皧A石極不穩(wěn)固,上盤冒頂嚴(yán)重;第四系承壓含水層底板在±0 m水平,極易因開采而導(dǎo)致地下水沿礦體頂板裂隙流入坑道及采區(qū),嚴(yán)重威脅礦山安全開采;礦區(qū)附近多為村莊、道路及農(nóng)田,礦床中部地表有河流通過,不允許沉降[6]。
據(jù)統(tǒng)計,截止2017年4月30日,采空區(qū)量為17.75萬m3。采空區(qū)增大的原因主要有以下幾個方面:尾砂利用率[7]長期不足;-360,-400 m充填系統(tǒng)形成較晚,前期一直處于一層采礦狀態(tài)未充填,進入全面回采階段后,空區(qū)較多,充填欠量較大;選礦系統(tǒng)過磨導(dǎo)致尾砂顆粒較細(xì)(含細(xì)泥),經(jīng)旋流器拋走。
趙案莊鐵礦充填站現(xiàn)有4個立式砂倉,2個立式灰倉,1個φ30 m濃縮池,1臺水隔離泵,設(shè)計2套充填系統(tǒng),每套系統(tǒng)都能獨立實現(xiàn)不同工藝操作的尾砂充填。
選廠Ⅱ段φ53 m濃縮池底流泵將尾礦輸送至充填站,尾礦通過砂倉上部旋流器進行分級,粗砂沉入砂倉,細(xì)砂溢流進入φ30 m濃縮池,沉淀后的細(xì)砂經(jīng)水隔離泵輸送至羅寺溝尾礦庫,灰倉中的C料與砂倉中的粗砂按照1∶6灰砂比進入攪拌桶,攪拌后的料漿通過管道自流進入井下充填礦房。充填采用DCS自動化控制系統(tǒng),達到精細(xì)化控制,實現(xiàn)料漿配比優(yōu)化和充填的連續(xù)性[8]。
原充填系統(tǒng)存在的問題:
(1)尾砂利用率不足,未進行技術(shù)改造前,尾砂利用率為50.5%,若要達到采充平衡,尾砂利用率須達到65.25%。
(2)未有效利用充填站1#、2#砂倉,3#、4#砂倉沉砂量較小,沉砂濃度低。
(3)沒有嚴(yán)格控制水隔離泵運行時間,造成尾砂外排量增大。
(4)Ⅱ段φ53 m濃縮池底流泵輸送至充填站的尾礦濃度較低,砂倉儲砂量減小。
為防止采空區(qū)體積增大,減小地壓活動的影響,提高采礦作業(yè)的安全性,采用的技術(shù)方案為將微細(xì)粒尾砂用于分層充填下部1.5 m的打底層,粗粒尾砂用于分層充填上部1.5 m的澆面層,同時結(jié)合原充填系統(tǒng)存在的問題進行系統(tǒng)優(yōu)化。
(1)全面投入使用1#、2#砂倉。在1#、2#砂倉上部安裝濃縮型旋流器,將φ30 m濃縮池底流泵抽出的細(xì)顆粒尾砂輸送至1#、2#砂倉;粗顆粒沉入砂倉,分級后的最細(xì)顆粒溢流至φ30 m濃縮池。濃縮旋流器可提高進入1#、2#砂倉沉砂濃度。
(2)合理改造、利用3#、4#砂倉。初步將4#砂倉旋流器沉砂嘴規(guī)格變大,更換為φ45 mm,增加進入砂倉的尾砂量;利用4#砂倉一直儲存粗砂,3#砂倉用于儲存選礦來砂,經(jīng)實踐運行,摸索出沉砂時間段,保證沉砂濃度(60%以上)的前提下,首先使用4#砂倉放砂至井下充填。
(3)改造砂倉溢流口,排放砂倉清水。在3#、4#砂倉上部約17.5 m處開口制作溢流口,尾砂沉淀一定時間后,將砂倉上部清水放出,提高沉砂濃度及儲存空間。1#、2#砂倉利用管道虹吸原理排水蓄漿,濃度達到35%以上,具備放砂充填條件。
(4)重點運行底流泵,嚴(yán)格控制水隔離運行時間,降低尾砂外排量。根據(jù)選礦水質(zhì)情況,允許φ30 m 濃縮池有一定溢流,前提是不能造成選礦生產(chǎn)水渾,導(dǎo)致精礦品位波動;禁止長時間啟用水隔離泵,造成φ30 m濃縮池?zé)o溢流,尾砂過量排放至羅寺溝;需結(jié)合充填站和選礦,通過實踐摸索出運行規(guī)律,從而確定水隔離泵運行模式。
(5)有效確立4個砂倉的使用方式。充填期間根據(jù)井下采空區(qū)情況,采用分層充填方法,使用1#、2#砂倉將微細(xì)粒尾砂充填至井下空區(qū)一層進行打底;使用3#、4#砂倉將粗粒尾砂充填至井下空區(qū)二層進行澆面。
(6)更換選廠Ⅱ段φ53 m濃縮池底流泵葉輪。將Ⅱ段φ53 m濃縮池底流泵葉輪由φ470 mm更換為φ450 mm,提高選礦輸送至充填站的尾砂濃度,增加砂倉儲砂量。
選廠Ⅱ段φ53 m濃縮池底流泵將濃度30%尾砂輸送至充填站,尾砂通過3#、4#砂倉上部旋流器進行分級,粗砂沉入砂倉,底流濃度達到63%;濃度18%細(xì)砂溢流進入φ30 m濃縮池,將濃度25%沉淀后的細(xì)砂輸送至1#、2#砂倉上部旋流器,較粗顆粒進入砂倉,底流濃度達到40%;溢流濃度20%尾砂再次進入φ30 m濃縮池,濃度18%尾砂經(jīng)水隔離泵輸送至羅寺溝尾礦庫(表1)。井下標(biāo)準(zhǔn)礦房長50 m,寬5 m,高4 m,每分層充填高度要求3 m,留有1 m左右的控頂,作為下分層回采的爆破自由面和通風(fēng)通道。因此,在充填時,灰砂比依然按照1∶6進行分層充填,將1#、2#砂倉微細(xì)粒尾砂用于分層下部的1.5 m打底層;將3#、4#砂倉粗粒尾砂用于分層上部的1.5 m澆面層。
上述方案立足于充填站現(xiàn)有設(shè)施,只需進行充填工藝與技術(shù)改造,投資小,可實施性強,能夠最大限度回收微細(xì)粒尾砂,增大充填量,提高尾砂利用率。重點部位尾砂粒度篩析結(jié)果見表1。
表1 重點部位尾砂粒度篩析結(jié)果
為了保證此方案的可行性,根據(jù)礦山生產(chǎn)實際情況,要求充填體表面抗壓強度為0.8~1 MPa。因此,對微細(xì)粒和粗粒尾砂不同配比的充填體進行了單軸抗壓強度試驗,試驗結(jié)果見表2。
表2 微細(xì)粒與粗粒尾砂不同配比的
由表2可以看出,微細(xì)粒尾砂充填體表面的抗壓強度能夠滿足生產(chǎn)安全性的要求;濃度和灰砂比對膠結(jié)充填體強度的影響都非常顯著。因此,在相同灰砂比的條件下,為了提高膠結(jié)充填體的質(zhì)量,盡量采用高濃度尾砂充填。
自趙案莊鐵礦微細(xì)粒尾砂充填技術(shù)應(yīng)用于實際生產(chǎn)以來,運行效果良好,提高了尾砂利用率,減少采空區(qū)總量,2018年1月采空區(qū)總量為13.9萬m3,2017年5月采空區(qū)總量為17.2萬m3,采空區(qū)總量減少3.2萬m3;每年微細(xì)粒尾砂利用量為8萬m3,減少尾礦堆存量,從而減少征地及尾礦庫管理、維護費用592萬元;實現(xiàn)采充平衡,提高礦石產(chǎn)量18萬t/a,精礦量7.2萬t/a,按全年精礦平均價格計算,每年經(jīng)濟效益為3 960萬元;2項共計每年可增加收入4 552萬元,經(jīng)濟效益非常顯著,保證了礦山安全、經(jīng)濟、高效生產(chǎn)。
為防止采空區(qū)體積增大,減小地壓活動的影響,確保趙案莊鐵礦采礦作業(yè)的安全性,分析原充填系統(tǒng)存在的問題,并進行充填系統(tǒng)優(yōu)化,提出了將微細(xì)粒尾砂用于膠結(jié)充填打底層,粗粒尾砂用于膠結(jié)充填澆面層的技術(shù)方案,并通過微細(xì)粒與粗粒尾砂不同配比的充填體單軸抗壓強度試驗結(jié)果論證方案的可行性。實踐表明,該技術(shù)應(yīng)用后,井下采空區(qū)總量減少,減小了地壓活動影響,提高了采礦作業(yè)的安全性,同時帶來了非常顯著的經(jīng)濟效益,可供同類礦山參考。