林嘉豪,李尚平,李 冰,陳少江
(1.廣西科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,廣西 柳州 545006;2.廣西大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,廣西 南寧 530004;3.清華大學(xué)蘇州汽車研究院(相城)NVH研究所,江蘇 蘇州215000)
為了控制某貨車駕駛室的振動,通過對貨車駕駛室的TB模態(tài)分析與工作模態(tài)分析相結(jié)合,發(fā)現(xiàn)其首階振動頻率與發(fā)動機(jī)怠速時的振動頻率非常接近,極易發(fā)生耦合,引起共振。因此,通過對駕駛室的結(jié)構(gòu)進(jìn)行仿真優(yōu)化,改進(jìn)其結(jié)構(gòu),提升其剛度,有效地避開了發(fā)動機(jī)怠速激勵頻率范圍,達(dá)到了較好的減振效果,改善了駕駛員的工作環(huán)境。
為了研究某低速載重貨車駕駛的振動情況,在怠速工況下,把傳感器布置在座椅導(dǎo)軌上,采集其振動數(shù)據(jù)。測試采用LMS.test.lab軟件中信號采集模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,測試采樣時間為20 s,采樣頻率為1 024 Hz,分辨率為1 Hz,為減少能量的泄露,對時域信號做FFT前添加漢寧窗[1]。
對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后得出該車駕駛室在怠速工況下的振動頻譜圖,如下圖1所示。
圖1 怠速振動頻譜圖
從圖1中可清楚的看出,在怠速工況下,該車座椅在X、Y、Z三個方向的振動確實比較大,分別為1.29 m/s2、1.09 m/s2、1.24 m/s2,并且在 17.84 Hz出現(xiàn)了相對較大的峰值。因此有必要對該車駕駛室進(jìn)行模態(tài)分析。
模態(tài)是某物體其本身固有振動特性的一種反應(yīng),若模態(tài)的頻率與輸入的激勵頻率相近或一致,就可能發(fā)生共振[2]。
模態(tài)是彈性結(jié)構(gòu)固有的特性。模態(tài)分析是結(jié)構(gòu)動態(tài)設(shè)計及設(shè)備故障診斷的重要的途徑和方法。具有N個自由度系統(tǒng)的運動微分方程[3]為:
公式(1)中,MX¨、CX˙、X 分別是用物理坐標(biāo)描述的加速度、速度、位移列陣;F是外部激勵陣列;M、C、K分別是系統(tǒng)的質(zhì)量矩陣、阻尼矩陣和剛度矩陣,均為(N×N)階對稱矩陣。通過對上面公式進(jìn)行求解可得到系統(tǒng)的各階固有頻率。
通過前處理軟件建立了貨車駕駛室的有限元Triemmed Body模型,在關(guān)注的頻率階段中,可得到在自由模態(tài)的第一階振型,如圖2所示。
圖2 自由模態(tài)的第一階振型
通過有限元的分析所獲得的結(jié)果可以知道,首階扭轉(zhuǎn)模態(tài)的頻率為15.5 Hz,頻率相對較低,說明其結(jié)構(gòu)相對較弱。貨車發(fā)動機(jī)怠速時的激振頻率計算公式[4]為:
公式(2)中,F(xiàn)指發(fā)動機(jī)怠速時的激勵頻率;發(fā)動機(jī)缸數(shù)為 N(2);怠速轉(zhuǎn)速為 n(860-960 r/min);沖程數(shù)為C(2)。因此,通過上面的公式計算得出,該貨車在怠速時發(fā)動機(jī)的激勵頻率為14.3-16 Hz,這結(jié)果和仿真出來的首階扭轉(zhuǎn)模態(tài)的頻率非常接近,由此可知,該車在怠速時駕駛室的頻率峰值與發(fā)動機(jī)的激勵頻率峰值相對應(yīng),極易發(fā)生耦合,引起共振。
由于該載重貨車駕駛室的結(jié)構(gòu)尺寸相對較大、受力的工況也比較復(fù)雜,對其進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化,不僅可找到駕駛室各部件結(jié)構(gòu)材料的最優(yōu)布局,還可找到其加強(qiáng)筋最優(yōu)的布置位置與方式。以白車身的首階模態(tài)頻率最大為優(yōu)化目標(biāo),以體積分?jǐn)?shù)作為約束,本對白車身進(jìn)行優(yōu)化。
優(yōu)化方案如下:
優(yōu)化目標(biāo):白車身首階模態(tài)頻率(除去剛體模態(tài)的第一階)最大。
約束條件:增加板件的體積占其駕駛室白車身板件總體積的百分比。
設(shè)計變量:白車身有限元數(shù)型中每個單元的相對密度。
為了更準(zhǔn)確判斷加強(qiáng)區(qū)域,約束條件中百分比分別取20%,30%,50%和60%.為了確保優(yōu)化后原零件的部分區(qū)域不被刪除,在OptiStruct中設(shè)置變量時,在設(shè)計區(qū)域原有的基礎(chǔ)上厚度增加1 mm,把優(yōu)化設(shè)計變量設(shè)置中的基本厚度設(shè)為設(shè)計區(qū)域中各部件原有的厚度,即Base Thickness中進(jìn)行添加。為了后期改進(jìn)方便,將大部分結(jié)構(gòu)設(shè)置為對稱約束。
優(yōu)化方案得到以下結(jié)果:
(1)約束條件v/V≤20%時,經(jīng)過9個迭代步后,駕駛室的一階頻率可提到22.93 Hz.
(2)約束條件v/V≤30%時,經(jīng)過8個迭代步后,駕駛室的一階頻率可提到23 Hz.
(3)約束條件v/V≤50%時,經(jīng)過8個迭代步后,駕駛室的一階頻率可提到23.17Hz。
(4)約束條件v/V≤60%時,經(jīng)過8個迭代步后,駕駛室的一階頻率可提到23.17 Hz.
由分析可清楚看出隨著體積百分比增加,迭代步數(shù)逐漸減少,且優(yōu)化得到的首階模態(tài)頻率逐漸增大。但隨著體積百分比增大,首階模態(tài)頻率變得不再敏感,體積百分比50%與60%的優(yōu)化結(jié)果基本一樣。20%-60%加強(qiáng)的部位基本一致,只是加強(qiáng)區(qū)域的大小不一樣,百分比越大需要加強(qiáng)的區(qū)域越大,綜合分析,認(rèn)為體積百分比為30%的結(jié)果具有代表性,作為優(yōu)化的參考結(jié)果。在優(yōu)化結(jié)果圖中,紅色的部位是有待加強(qiáng)的區(qū)域,從圖中可看出其白車身上有待加強(qiáng)的區(qū)域主要有:前圍立柱內(nèi)外板、前圍側(cè)面外板和后圍下內(nèi)板等。因此對該駕駛室的整體加強(qiáng)零件如下圖3所示,本優(yōu)化方案在原始模型的基礎(chǔ)上增加了10.1 kg.
圖3 整體加強(qiáng)零件
經(jīng)過結(jié)構(gòu)加強(qiáng)以后,白車身的首階模態(tài)頻率以及彎扭剛度都有了較大的提高,下面來分析該加強(qiáng)方案對駕駛室TB模型的模態(tài)影響。計算結(jié)果顯示,該TB模型的第一階頻率從15.55 Hz提高到了18.72 Hz,提高了20.4%;第二階模態(tài)頻率由15.98 Hz提高到19.20 Hz,提高了20.2%.由前面分析可知發(fā)動機(jī)怠速的激勵頻率為15.5 Hz,而優(yōu)化后的首階模態(tài)頻率為18.72 Hz,避開了發(fā)動機(jī)怠速激勵頻率的范圍,證明該優(yōu)化方案是可行的。
(1)對駕駛室進(jìn)行TB模態(tài)分析和工作模態(tài)分析,得出該駕駛室的首階模態(tài)及其振型,由于兩者分析結(jié)果的一致性,進(jìn)一步驗證了,在怠速工況下,該駕駛室確實與發(fā)動機(jī)的激勵頻率發(fā)生耦合,產(chǎn)生共振,這正是怠速時引起駕駛室振動過大的主要原因。
(2)找到駕駛室的薄弱區(qū)域,確定最優(yōu)優(yōu)化方案,對其進(jìn)行優(yōu)化,加強(qiáng)駕駛室的結(jié)構(gòu),將第一階頻率從15.55 Hz提高到18.72 Hz,避開了發(fā)動機(jī)怠速激勵頻率的范圍,消除共振。