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      關(guān)于解決CRH380BL型動(dòng)車組車體四角高超限問(wèn)題的研究

      2018-11-15 10:06:48周愛(ài)生
      鐵道機(jī)車車輛 2018年5期
      關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)向架車體動(dòng)車組

      周愛(ài)生

      (中國(guó)鐵路北京局集團(tuán)有限公司駐北京動(dòng)車段驗(yàn)收室, 北京 102600)

      2017年7月20日在對(duì)CRH380BL-5524動(dòng)車組進(jìn)行無(wú)風(fēng)尺寸測(cè)量時(shí)發(fā)現(xiàn)08車、09車四角高(泛指車體傾斜度)超差,多次測(cè)量,仍不達(dá)標(biāo),造成動(dòng)車組高級(jí)修工期的延誤。為此,開展了質(zhì)量整治活動(dòng)。

      1 概 述

      根據(jù)《和諧3C/380B(L)/380BG/380CL型動(dòng)車組三級(jí)檢修規(guī)程》的要求,三級(jí)修整車落成后需要在空氣彈簧充風(fēng)和不充風(fēng)兩種情況下測(cè)量車體四角距標(biāo)準(zhǔn)軌面的高度,其中很重要的一項(xiàng)是要求同一列車相鄰車輛空氣彈簧無(wú)風(fēng)狀態(tài)和充風(fēng)狀態(tài)時(shí)測(cè)量的車體四角高之差不大于25 mm。

      如圖1、圖2所示,四角高測(cè)量的工藝過(guò)程就是用卷尺測(cè)量車輛四角的車端永久標(biāo)記圓點(diǎn)距離標(biāo)準(zhǔn)軌面的高度,即前、后、左、右4個(gè)位置距標(biāo)準(zhǔn)軌面高度的4個(gè)尺寸,對(duì)應(yīng)圖3所示的1,2,3,44個(gè)位置。

      由圖3結(jié)構(gòu)示意圖可知,車體四角高與輪對(duì),構(gòu)架、

      圖1 車體四角高測(cè)量圖

      圖2 四角高測(cè)量標(biāo)記圓點(diǎn)位置

      空氣彈簧、軸箱彈簧的高度都是有關(guān)聯(lián)的,一旦這幾個(gè)構(gòu)件的高度發(fā)生變化,必然引起車體四角高度的變化。檢修工藝流程如下:

      圖3 車體與轉(zhuǎn)向架結(jié)構(gòu)示意圖

      轉(zhuǎn)向架庫(kù)靜載試驗(yàn)→三級(jí)修庫(kù)進(jìn)行落車→ 調(diào)試庫(kù)車體尺寸測(cè)量→如果車體四角高尺寸不合格→三級(jí)修庫(kù)進(jìn)行四角高調(diào)整→再次返回調(diào)試庫(kù)進(jìn)行車體四角高測(cè)量→如果在調(diào)試庫(kù)仍然測(cè)量不合格,需要再次返回三級(jí)修庫(kù)進(jìn)行四角高調(diào)整,如果測(cè)量結(jié)果仍不合格,則需要返回轉(zhuǎn)向架庫(kù)重新進(jìn)行靜載試驗(yàn)。

      從工藝流程圖可以看出,車體四角高的測(cè)量涉及到三個(gè)檢修地點(diǎn)之間的工序轉(zhuǎn)移,從轉(zhuǎn)向架庫(kù)試驗(yàn)到三級(jí)修庫(kù)調(diào)整,再到調(diào)試庫(kù)測(cè)量。只要一個(gè)檢修地點(diǎn)的工序不合格,必然會(huì)發(fā)生周而復(fù)始的返工作業(yè),從而造成三級(jí)修工時(shí)的延誤,此問(wèn)題必須解決。

      CRH380BL車體四角高的測(cè)量,其實(shí)就是測(cè)量車體的傾斜度。如果四角高超限,特別是同一列車相鄰車輛車體四角高之差超過(guò)25 mm的工藝標(biāo)準(zhǔn),就容易造成車體傾斜,晃動(dòng)大,運(yùn)行不穩(wěn)定,引起車鉤及緩沖裝置、車端過(guò)橋線、內(nèi)外風(fēng)檔等關(guān)鍵部件損壞。同時(shí),因四角高超限,后續(xù)的檢修作業(yè)如整列稱重、靜態(tài)調(diào)試、動(dòng)態(tài)調(diào)試則無(wú)法進(jìn)行,嚴(yán)重影響檢修進(jìn)度。因此,車體四角高的測(cè)量和調(diào)整是CRH380BL型動(dòng)車組三級(jí)修作業(yè)中一道關(guān)鍵工序,也是CRH380BL型動(dòng)車組高級(jí)修作業(yè)中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

      其二,對(duì)自由時(shí)間的認(rèn)識(shí)。在馬克思那里,人的全面自由發(fā)展的基礎(chǔ)就在于對(duì)自由時(shí)間的充分享有。已有成果主要集中于對(duì)自由時(shí)間的內(nèi)涵、存在空間和存在意義等維度的研究,充分肯定自由時(shí)間對(duì)人的全面自由發(fā)展的意義的同時(shí),努力探尋自由時(shí)間實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)性路徑。

      2 車體四角高現(xiàn)行的調(diào)整方法

      如果無(wú)風(fēng)狀態(tài)下四角高度(前后位)超出其公差范圍,需要通過(guò)增減空氣彈簧墊板(按厚度分1,2,5,10 mm 4種規(guī)格)來(lái)進(jìn)行調(diào)整。在加墊之前,先將空氣彈簧座上的螺栓卸下。然后,將空氣彈簧調(diào)整墊片從抗蛇行減振器處插入到空氣彈簧下支座上。裝好后,將卸下的螺栓再裝上并緊固。在這個(gè)過(guò)程中要用固定式架車機(jī)整列緩慢起車,給轉(zhuǎn)向架卸載后停止起車,用液壓千斤頂從空氣彈簧底座中間孔位置向上頂起空氣彈簧,進(jìn)行加減墊作業(yè)。加減墊后將固定螺栓恢復(fù)。由于四角高測(cè)量和加減墊調(diào)整作業(yè)分處于不同的檢修庫(kù),動(dòng)車組需要從建有標(biāo)準(zhǔn)軌的調(diào)試庫(kù)轉(zhuǎn)線到配備固定式架車機(jī)的三級(jí)修庫(kù),調(diào)整完成后再轉(zhuǎn)線回調(diào)試庫(kù),而且加減墊時(shí)必須整列動(dòng)作,作業(yè)效率十分緩慢。

      如果充風(fēng)條件下四角高度(左右位)超差,可采取以下措施:先調(diào)整高度閥調(diào)整桿(調(diào)整桿長(zhǎng)形螺母每轉(zhuǎn)一圈,空氣彈簧高度變化約3 mm),邊調(diào)整邊測(cè)量,直到達(dá)到四角高度公差范圍,將鎖緊螺母鎖緊。然后,測(cè)量空氣彈簧高度閥調(diào)整桿的長(zhǎng)度,調(diào)整安全閥調(diào)整桿,使安全閥調(diào)節(jié)桿的長(zhǎng)度比空氣彈簧高度閥調(diào)整桿的長(zhǎng)度大45 mm,可測(cè)量上下球頭間距。調(diào)整好后,將空氣彈簧高度閥調(diào)整桿上的螺母鎖緊。如果通過(guò)調(diào)整高度閥桿的方法無(wú)法奏效,就必須通過(guò)抗側(cè)滾扭桿來(lái)調(diào)整。將抗側(cè)滾扭桿的兩個(gè)彈性壓縮桿的緊固卡子松開,通過(guò)彈性壓縮桿的轉(zhuǎn)動(dòng)伸縮扭桿(轉(zhuǎn)動(dòng)要求小于1圈),使車體左右達(dá)到基本等高,直至同端兩側(cè)高度差小于±2 mm。目的是保證車體同側(cè)高低一致(整個(gè)彈性壓縮桿轉(zhuǎn)動(dòng)一周,扭桿將延長(zhǎng)或縮短3 mm)。

      2017年7月20日CRH380BL-5524動(dòng)車組開始進(jìn)行無(wú)風(fēng)、有風(fēng)尺寸測(cè)量作業(yè)。測(cè)量結(jié)果發(fā)現(xiàn)08、09車四角高超差,如表1所示。

      表1 車體四角高測(cè)量結(jié)果 mm

      從上述數(shù)據(jù)可以看出08、09車無(wú)風(fēng)狀態(tài)測(cè)量時(shí)四角高超差最大為34 mm,有風(fēng)狀態(tài)測(cè)量時(shí)四角高超差最大為36 mm,均超過(guò)25 mm的工藝標(biāo)準(zhǔn)。

      在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定中,只要整列動(dòng)車組有一輛車的一個(gè)位置發(fā)生四角高超限的問(wèn)題,在現(xiàn)有的條件下,需要將整列動(dòng)車組從建有標(biāo)準(zhǔn)軌(鐵路標(biāo)準(zhǔn)軌距1 435 mm,標(biāo)準(zhǔn)軌道橋弦長(zhǎng)10 m內(nèi)單軌水平高度差為±1 mm,單軌直線度為±1 mm,兩軌同一垂直橫截面水平高度差為±1 mm。測(cè)量周期:6個(gè)月)的調(diào)試庫(kù)轉(zhuǎn)線到三級(jí)修庫(kù),使用固定式或移動(dòng)式架車機(jī),對(duì)超限的車體進(jìn)行架車調(diào)整。僅轉(zhuǎn)線一項(xiàng)就需要一個(gè)多小時(shí),造成檢修工時(shí)的大量延誤。如果在三級(jí)修庫(kù)反復(fù)調(diào)整仍不達(dá)標(biāo)的,還需要返回轉(zhuǎn)向架庫(kù)重新進(jìn)行轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn)。其中在2015年8月28日首列CRH380BL-5589動(dòng)車組三級(jí)修時(shí),因四角高超限,在三級(jí)修庫(kù)調(diào)整無(wú)效后,被迫返回轉(zhuǎn)向架庫(kù)重新進(jìn)行了一項(xiàng)關(guān)鍵工序作業(yè)——轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn),影響了作業(yè)效率。

      3 四角高超標(biāo)原因分析

      3.1 轉(zhuǎn)向架工序靜載試驗(yàn)不合格,試驗(yàn)數(shù)據(jù)失真

      轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn)是CRH380BL型動(dòng)車組三級(jí)檢修中的一道關(guān)鍵工序,決定著轉(zhuǎn)向架甚至整列動(dòng)車組落成后的基本尺寸和技術(shù)狀態(tài),甚至直接影響到三級(jí)檢修后CRH380BL型動(dòng)車組整車的運(yùn)行品質(zhì)和安全性能。

      然而通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),CRH380BL型動(dòng)車組三級(jí)檢修時(shí)轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn)在選擇施加模擬載荷方面存在一些問(wèn)題。CRH380BL型動(dòng)車組三級(jí)檢修中由于轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn)時(shí)的模擬載荷與動(dòng)車組整車落成后的實(shí)車載荷之間存在的差異性,導(dǎo)致兩種載荷情況下測(cè)出的高度尺寸數(shù)值存在明顯的偏差甚至是錯(cuò)誤。由此看來(lái),現(xiàn)在的轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn)用模擬載荷的取值標(biāo)準(zhǔn)顯然不能滿足CRH380BL型動(dòng)車組三級(jí)檢修時(shí)轉(zhuǎn)向架的檢查測(cè)量和性能試驗(yàn)要求,迫切需要改進(jìn)。

      3.2現(xiàn)行工藝標(biāo)準(zhǔn)存在缺陷

      在發(fā)現(xiàn)CRH380BL-5524動(dòng)車組08車與09車間車體四角高度之差超限后,經(jīng)計(jì)算后得知通過(guò)調(diào)整空氣彈簧墊片也不能滿足工藝標(biāo)準(zhǔn)(不大于25 mm),核實(shí)輪對(duì)旋修量,發(fā)現(xiàn)08車輪對(duì)配臺(tái)與相鄰車差距過(guò)大(08車旋修量67.3 mm; 09車0 mm),而且《和諧3C/380B(L)/380BG/380CL型動(dòng)車組三級(jí)檢修規(guī)程》中對(duì)同一輪對(duì)、轉(zhuǎn)向架、車輛的輪對(duì)配臺(tái)有具體標(biāo)準(zhǔn)要求,但對(duì)車輛之間輪對(duì)配臺(tái)無(wú)具體標(biāo)準(zhǔn)要求,現(xiàn)行工藝標(biāo)準(zhǔn)存在一定的漏洞。

      4 故障整治

      4.1 旋修08、09車輪對(duì)

      輪徑目標(biāo)值:08、09車輪徑均為890 mm。

      輪緣目標(biāo)值:08車輪緣厚度均為31 mm,09車輪緣厚度均為34.5 mm。

      7月28日CRH380BL5524轉(zhuǎn)入北京南動(dòng)車所專項(xiàng)修車間臨修庫(kù)對(duì)08、09車進(jìn)行旋輪作業(yè),分別旋修30.276 25 mm、30.176 25 mm。轉(zhuǎn)向架車間負(fù)責(zé)全過(guò)程盯控輪對(duì)旋修作業(yè)。

      4.2 輪對(duì)技術(shù)狀態(tài)跟蹤確認(rèn)

      輪對(duì)旋修完畢,質(zhì)檢科、轉(zhuǎn)向架車間負(fù)責(zé)確認(rèn)08、09車轉(zhuǎn)向架及輪對(duì)技術(shù)狀態(tài),專項(xiàng)修車間將填寫完整的5524動(dòng)車組08、09車旋修記錄交轉(zhuǎn)向架車間核對(duì)確認(rèn),轉(zhuǎn)向架車間對(duì)輪對(duì)技術(shù)卡片進(jìn)行備注,替換原旋修記錄共同歸檔存入技術(shù)履歷,維護(hù)信息化系統(tǒng),復(fù)印更新后的08、09車旋修記錄交接給檢修車間,檢修車間負(fù)責(zé)替換更新。運(yùn)用部門要隨時(shí)監(jiān)控車輪技術(shù)狀態(tài)。

      4.3 重新進(jìn)行車體四角高測(cè)量

      7月29日對(duì)08、09車體四角高測(cè)量結(jié)果如下:

      08車:無(wú)風(fēng)437,437,437,437 mm;有風(fēng)465,465,465,465 mm

      09車:無(wú)風(fēng)454,454,455,455 mm;有風(fēng)484,484,485,485 mm

      四角高超差無(wú)風(fēng)狀態(tài)測(cè)量最大值為18 mm,有風(fēng)狀態(tài)測(cè)量最大值為20 mm,均在合格范圍。車體四角高超限問(wèn)題得到圓滿解決,并為后期作業(yè)積累了經(jīng)驗(yàn)。

      5 后續(xù)建議

      5.1 開發(fā)制作簡(jiǎn)易工裝,直接在調(diào)試庫(kù)進(jìn)行架車調(diào)整作業(yè)

      由于四角高的測(cè)量作業(yè)必須基于調(diào)試庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)軌進(jìn)行,無(wú)法使用架車機(jī)起車,因此建議使用如圖4所示的簡(jiǎn)易工裝安裝在車體上的四個(gè)頂鎬位置頂起車體,結(jié)合圖5所示的液壓千斤頂從空氣彈簧底座中間孔的位置向上頂起空氣彈簧,然后進(jìn)行空氣彈簧加減墊作業(yè)來(lái)調(diào)整空氣彈簧高度,從而可以達(dá)到調(diào)整車體四角高的目的。使用這種方法,由于不需要返回三級(jí)修庫(kù),每輛車至少可以節(jié)約2.5個(gè)檢修工時(shí)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,使用該工裝完全可以架起11 t重的車體。

      圖4 簡(jiǎn)易工裝

      圖5 液壓千斤頂安裝示意圖

      5.2 對(duì)靜載試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行技術(shù)改造

      (1)對(duì)靜載試驗(yàn)臺(tái)的排風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,將原手動(dòng)排風(fēng)改為自動(dòng)排風(fēng),使用系統(tǒng)程序控制,減少職工操作,節(jié)省工時(shí),并降低操作時(shí)的安全隱患。

      (2)對(duì)設(shè)備軌道進(jìn)行適應(yīng)性改造,在軌道上進(jìn)行鉆孔,并保持軌道強(qiáng)度,利于靜載試驗(yàn)進(jìn)行稱重單元計(jì)量,節(jié)省對(duì)軌道的拆除和天車的吊運(yùn),節(jié)省工時(shí),降低職工作業(yè)時(shí)的人身安全隱患。

      (3)在設(shè)備軌道走行軌面上加裝壓條,降低輪對(duì)對(duì)設(shè)備軌道的磨耗,消除對(duì)設(shè)備本身的損傷,提高使用壽命。

      (4)對(duì)CRH380BL型動(dòng)車組靜載試驗(yàn)使用的適配器進(jìn)行適應(yīng)性改造,省去加壓工裝的制作使用,降低職工搬運(yùn)加壓工裝時(shí)的安全隱患。

      (5)通過(guò)修改轉(zhuǎn)向架靜載試驗(yàn)臺(tái)軟件參數(shù),按照不同車輛的實(shí)際載荷來(lái)設(shè)定每種類型轉(zhuǎn)向架在靜載試驗(yàn)時(shí)的模擬載荷,以消除試驗(yàn)和實(shí)車之間的人為誤差,既能夠消除安全隱患,又能夠減少CRH380BL型動(dòng)車組整車落成后的調(diào)試及返工修時(shí)間,進(jìn)一步提高動(dòng)車組高級(jí)修檢修效率。

      5.3 制定輪對(duì)配臺(tái)經(jīng)驗(yàn)值

      由于現(xiàn)行工藝標(biāo)準(zhǔn)存在缺陷,查閱前幾列修竣經(jīng)驗(yàn),最大直徑差為29.4 mm,理論上從極限值反推直徑差不大于50 mm,考慮冗余量及參考主機(jī)廠的配臺(tái)要求,后續(xù)作業(yè)可按40 mm掌握。并且把此次情況反饋給規(guī)程制定部門,在后續(xù)規(guī)程中對(duì)輪對(duì)配臺(tái)值進(jìn)行修訂。同時(shí)要加大對(duì)CRH380BL輪對(duì)配臺(tái)過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)輪徑值相差較多的情況,立即進(jìn)行旋輪處理。

      5.4 故障處理流程進(jìn)一步科學(xué)化

      在CRH380BL動(dòng)車組檢修和運(yùn)用中,作業(yè)者應(yīng)加強(qiáng)對(duì)動(dòng)車組技術(shù)狀態(tài)的摸底,對(duì)輪對(duì)配臺(tái)值深入研究,檢修作業(yè)中發(fā)現(xiàn)故障問(wèn)題后, 要形成一套規(guī)范、科學(xué)的故障處理流程,調(diào)度指揮快速流暢,各相關(guān)部門緊密配合,將故障引起的工時(shí)延誤降到最低,提高CRH380BL型動(dòng)車組三級(jí)修作業(yè)效率。

      6 結(jié)束語(yǔ)

      通過(guò)采取上述方法,可以有效地處理和防范CRH380BL型動(dòng)車組車體四角高超限問(wèn)題。該法已經(jīng)試行一年,至今未再發(fā)生同類故障,說(shuō)明整治效果良好,同時(shí)也達(dá)到了節(jié)約檢修工時(shí),加快檢修進(jìn)度的目的。

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