李志輝,伍發(fā)偉
(涼山礦業(yè)股份有限公司昆鵬公司,四川 會理 615141)
昆鵬公司(下稱昆鵬)10萬t/a陽極銅項目澆鑄工藝選用M16雙圓盤自動定量澆鑄系統(tǒng)。該系統(tǒng)擁有兩套相對獨(dú)立的自動定量澆鑄系統(tǒng),所有關(guān)鍵設(shè)備的元?dú)饧捎眠M(jìn)口件確保整套設(shè)備性能優(yōu)良,熔化的銅水從陽極爐內(nèi)倒出,一直到成品銅堆垛計數(shù),整個澆制成型過程全部實(shí)現(xiàn)自動控制。
澆鑄系統(tǒng)自2010年8月試生產(chǎn)以來,因設(shè)計、設(shè)備質(zhì)量、安裝質(zhì)量等方面原因問題較多,特別是自動定量澆鑄系統(tǒng)動態(tài)稱量不準(zhǔn)及波動大,溜槽接口設(shè)計不匹配,母模底板尺寸不合理等設(shè)備問題,造成員工操作難度大,工藝控制不穩(wěn)定;根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)彌補(bǔ)設(shè)計漏項,進(jìn)行設(shè)備改造使其性能和工藝要求相匹配并建立一套完善的管理制度,保證設(shè)備長時間穩(wěn)定運(yùn)行,為工藝調(diào)整創(chuàng)造條件,是產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)的核心工作之一。
(1)設(shè)備問題。澆鑄系統(tǒng)爐體和圓盤之間由活動溜槽和固定溜槽連接,設(shè)計接口出現(xiàn)錯誤:①活動溜槽和固定溜槽之間有460mm高度差,澆鑄時連接處經(jīng)常漏銅,導(dǎo)致終止作業(yè),生產(chǎn)連續(xù)性受到影響。②設(shè)計活動溜槽的目的是出完銅后,利用提升裝置將余銅倒入固定溜槽,但是出銅需要2~3小時,表面會凝固一層冷結(jié)銅,活動溜槽內(nèi)余銅根本倒不出來,失去設(shè)計活動溜槽的意義。③提升裝置在安全坑內(nèi),容易被燒壞。
(2)改造方法。①將活動溜槽固定,不再使用溜槽提升裝置,新設(shè)計一節(jié)溜槽將活動溜槽和固定溜槽連接起來。②每次停產(chǎn)小修在活動溜槽處精心布磚,用高質(zhì)量耐火料將縫隙填滿,保證溜槽能長時間使用。③為了保護(hù)溜槽、便于清理冷銅,每次出銅清理完溜槽后在表面覆一層鋁碳質(zhì)澆鑄料。
(3)改造效果。出銅過程中經(jīng)常漏銅導(dǎo)致澆鑄終止問題得到解決,清理和制作溜槽工作簡單、方便,工作連續(xù)性得到保證。
1.2.1 設(shè)備問題
自動定量澆鑄系統(tǒng)是圓盤的一個關(guān)鍵組成部分,它由中間包、澆鑄包、稱量機(jī)構(gòu)、信號傳輸系統(tǒng)、PLC程序控制系統(tǒng)組成。試生產(chǎn)以來澆鑄系統(tǒng)動態(tài)稱量不準(zhǔn),重量波動大。
公司技術(shù)人員和Omron專業(yè)人員逐一排查現(xiàn)場:PLC程序控制器、液壓系統(tǒng)核心執(zhí)行元件、機(jī)械系統(tǒng)工作基本正常,稱重系統(tǒng)(TOLEDO電子秤)靜態(tài)稱重性能穩(wěn)定可靠。技術(shù)人員最終確定PLC控制系統(tǒng)動態(tài)澆鑄程序有問題。
當(dāng)重量偏差時,操作人員可以調(diào)整設(shè)定重量、澆鑄灌量、外部澆鑄速度、內(nèi)部澆鑄速度(10個)、中間包銅水量。
1.2.2 改進(jìn)方法
澆鑄程序改造:①增加動態(tài)濾波功能。②修改比例伺服閥控制參數(shù)。③根據(jù)澆鑄工藝修改澆鑄曲線和動態(tài)澆鑄重量采集點(diǎn)。
人員操作規(guī)范:①工段根據(jù)改造后澆鑄曲線特點(diǎn),固定澆鑄灌量、內(nèi)部澆鑄速度、中間包銅水量控制值。當(dāng)重量出現(xiàn)偏差時主控操作員調(diào)整設(shè)定重量和外部澆鑄速度。②制作中間包時合理放置擋渣磚,便于澆鑄過程澆鑄包銅水量控制。
1.2.3 母模底板和校模工具改造
(1)設(shè)備問題澆鑄系統(tǒng)選用銅模深模淺澆澆鑄工藝,銅模用鑄鋼母模澆鑄,原母模底板設(shè)計尺寸與云銅集團(tuán)陽極板合格品標(biāo)準(zhǔn)不匹配,母模耳部深度為65mm,板面深度為75mm,而陽極板合格品標(biāo)準(zhǔn)要求耳部厚度在28mm-38mm范圍,板面厚度在41mm-47mm范圍,生產(chǎn)過程中,操作人員只能將耳部墊高來防止陽極板耳部偏厚超標(biāo)。
(2)改造方法①母模底板耳部增加一個2mm退臺,使銅模耳部比模面高2mm。②所有銅模水平擺放,嚴(yán)禁將耳部墊高。③制作專用校模工具,采用連通器原理校正水平度,標(biāo)準(zhǔn)易把握,操作簡單、快速而準(zhǔn)確。④定期檢查、打磨母模底板耳部、板面變形部位。
1.2.4 改造效果
通過以上改造,母模底板尺寸合理,校模工作簡單、精確,因模具造成陽極板厚薄不均問題得到較好解決,改造前后澆鑄陽極板厚薄不均比例對比見圖1。
圖1 2012年全年因模具問題造成不合格因素比例
從圖1可以看出,2012年6月進(jìn)行母模底板和校模工具改造后效果顯著,因模具問題造成陽極板厚薄不均問題得到控制。此外,技術(shù)人員還先后對圓盤對位準(zhǔn)確性、噴涂系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、中間包、澆鑄包、中間包限位等進(jìn)行改造,使設(shè)備和工藝要求匹配起來。
投產(chǎn)初期,澆鑄系統(tǒng)管理制度不完善,出銅過程設(shè)備問題頻發(fā),生產(chǎn)連續(xù)性得不到保障。在質(zhì)量攻關(guān)過程中,工段從試車、點(diǎn)檢潤滑、檢修三個環(huán)節(jié)建立起一套管理制度,加強(qiáng)了設(shè)備的管理和使用,規(guī)范了出銅的過程。
試車管理:①工段依據(jù)崗位職責(zé)將設(shè)備管理責(zé)任落實(shí)到人,交接班或爐前開始還原時爐后進(jìn)行一次全面設(shè)備檢查試車工作,提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題。②銅模狀態(tài)檢查:工段下發(fā)《關(guān)于廢陽極崗位專人負(fù)責(zé)銅模狀態(tài)的通知》,出銅前各班指定專人負(fù)責(zé)銅模檢查、更換、水平度調(diào)整工作。
點(diǎn)檢潤滑管理:技術(shù)人員以設(shè)備出廠資料和現(xiàn)場操作經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),從區(qū)域性、層級性、及時性、特殊性和系統(tǒng)性出發(fā),對整個工段設(shè)備進(jìn)行區(qū)域、系統(tǒng)劃分,結(jié)合不同層次人員工作職責(zé)和部分設(shè)備的特殊性,編寫三級點(diǎn)檢制度和潤滑制度并設(shè)置制度支撐表格。
檢修管理:工段結(jié)合現(xiàn)場情況編寫《陽極爐工段檢修管理制度》、《陽極爐工段備件管理制度》加強(qiáng)檢修和備件管理;以點(diǎn)檢統(tǒng)計資料為基礎(chǔ),開展預(yù)修工作。
昆鵬公司從2012年3月開始陽極板質(zhì)量攻關(guān)工作,對設(shè)備進(jìn)行一系列改造,通過建立并有效執(zhí)行設(shè)備管理制度,確保設(shè)備長期穩(wěn)定運(yùn)行,為工藝規(guī)范打下堅實(shí)基礎(chǔ),2012年6月陽極板合格率一舉突破95%以上,其中一級品合格率達(dá)到90%以上,8月合格率穩(wěn)定在98%以上,一級品率達(dá)到95%以上,達(dá)到設(shè)計要求,公司獲得了質(zhì)量效益。