曹希新,鄒友民
(湖南長(zhǎng)宏鍋爐科技股份有限公司,湖南 衡陽(yáng) 421007)
倍捻錠子是倍捻機(jī)的心臟,與傳統(tǒng)環(huán)錠捻線機(jī)相比,倍捻機(jī)最大的不同在于錠子。由于環(huán)錠捻線機(jī)錠子旋轉(zhuǎn)1周能產(chǎn)生1個(gè)捻回,而倍捻錠子旋轉(zhuǎn)1周可產(chǎn)生2個(gè)捻回,即錠速相同時(shí)捻回?cái)?shù)增加1倍,從而使倍捻機(jī)速度和產(chǎn)量幾乎也可以增加1倍,因此,深受客戶歡迎。
衡陽(yáng)紡機(jī)制造的BD系列倍捻錠子,采用雙溝雙列滾珠作為支承,其制造精度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、承載力大、加油周期長(zhǎng)、維護(hù)保養(yǎng)方便、使用壽命長(zhǎng)[1];成品倍捻錠子經(jīng)過(guò)精密動(dòng)平衡試驗(yàn),其振程小、噪聲低,深受客戶認(rèn)可。2017年初,衡陽(yáng)紡機(jī)接到一種BD系列新型倍捻錠子訂單,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。
該錠子主要由帶輪、密封圈、保持架、鋼球、軸承外圈、軸承心軸及鋁軸承座等組成[2],結(jié)構(gòu)緊湊、制造精度高。公司根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)并制作10套樣品,但在動(dòng)平衡儀上進(jìn)行精密動(dòng)平衡試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)該倍捻錠子振動(dòng)量大且運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn),去重量非常大。這些問(wèn)題將直接影響倍捻錠子的動(dòng)平衡加工效率、紗線質(zhì)量及使用壽命。為此,我們對(duì)倍捻錠子進(jìn)行成套測(cè)量,發(fā)現(xiàn)帶輪外圓相對(duì)于鋁軸承座的徑向跳動(dòng)超差比較嚴(yán)重——設(shè)計(jì)要求徑向跳動(dòng)應(yīng)不大于0.04 mm,實(shí)際測(cè)量最大徑向跳動(dòng)為0.25 mm[3],因此,必須改進(jìn)加工方法,以確保帶輪外圓相對(duì)于鋁軸承座的跳動(dòng)在要求的范圍內(nèi)。
1—帶輪;2—密封圈;3—保持架;4—鋼球;5—軸承外圈;6—軸承心軸;7—鋁軸承座。圖1 倍捻錠子結(jié)構(gòu)
為了分析倍捻錠子帶輪外圓相對(duì)于鋁軸承座跳動(dòng)的原因,將倍捻錠子的帶輪拆卸下來(lái),分別測(cè)量鋁軸承座相對(duì)于軸承心軸的徑向跳動(dòng)和帶輪內(nèi)孔對(duì)外圓的徑向跳動(dòng),發(fā)現(xiàn)鋁軸承座相對(duì)于軸承心軸徑向跳動(dòng)符合要求,均在0.005 mm以內(nèi),但帶輪內(nèi)孔對(duì)外圓的徑向跳動(dòng)高達(dá)0.15 mm,而帶輪設(shè)計(jì)要求徑向跳動(dòng)為不大于0.02mm(如圖2所示)。由此,可以分析出造成倍捻錠子帶輪外圓相對(duì)于鋁軸承座跳動(dòng)的2個(gè)基本原因:① 因制造工藝不合理[4]、加工設(shè)備精度低以及加工變形等原因,造成帶輪內(nèi)孔相對(duì)于外圓的跳動(dòng)超差;② 由于壓配過(guò)程中受力不均勻,帶輪受擠壓變形從而造成倍捻錠子帶輪外圓相對(duì)于鋁軸承座跳動(dòng)。
圖2 帶輪
帶輪加工的原制造工藝為:落料→粗磨外圓→鉆底孔→自鏜夾套,以外圓為基準(zhǔn)鏜小內(nèi)孔→自鏜夾套,以外圓為基準(zhǔn)精鏜大內(nèi)孔→自磨夾套,以外圓為基準(zhǔn)磨小內(nèi)孔→以小內(nèi)孔為基準(zhǔn),穿芯棒精磨外圓→總檢入庫(kù)。以上工藝對(duì)于壁厚較大的帶輪是適合的,但加工倍捻錠子帶輪壁厚僅為1 mm時(shí)極易產(chǎn)生變形,個(gè)別帶輪的外圓及大內(nèi)孔的圓度甚至為0.1 mm;且大內(nèi)孔完全懸空,小孔穿芯棒接觸面積小,精磨外圓時(shí)容易產(chǎn)生讓刀、傾斜及形化,從而造成帶輪內(nèi)孔相對(duì)于外圓的徑向跳動(dòng)超差;當(dāng)抽查未裝配的帶輪成品時(shí),直接驗(yàn)證了此分析結(jié)果。
對(duì)于帶輪壓配,我公司利用倍捻錠子心軸45°倒角和帶輪內(nèi)孔倒角的導(dǎo)向作用,使用油壓機(jī)壓配而成。壓配過(guò)程中,由于油壓機(jī)的振動(dòng)使帶輪受力不均勻,帶輪受擠壓偏心從而造成倍捻錠子帶輪外圓相對(duì)于鋁軸承座跳動(dòng);因此,對(duì)于這種壓配要求高的產(chǎn)品采用傳統(tǒng)的壓配方法明顯不可取。
分析帶輪的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),并結(jié)合本廠設(shè)備使用情況,對(duì)帶輪制造工藝進(jìn)行了改進(jìn)。改進(jìn)后的工藝為:落料→鉆底孔→粗磨外圓→自鏜夾套,以外圓為基準(zhǔn)粗鏜臺(tái)階內(nèi)孔(大、小內(nèi)孔)→自磨夾套,以外圓為基準(zhǔn)磨小內(nèi)孔→以小內(nèi)孔為基準(zhǔn),穿芯棒磨外圓→精鏜大內(nèi)孔→無(wú)心磨通磨外圓→總檢入庫(kù)。
改進(jìn)工藝的優(yōu)點(diǎn)如下。
a) 將粗磨外圓放在鉆底孔之后,可有效減少鉆孔對(duì)帶輪外圓造成的變形,以保證鏜孔時(shí)基準(zhǔn)的可靠性。
b) 帶輪大內(nèi)孔須經(jīng)粗、精鏜,可有效減少鏜孔對(duì)帶輪外圓及內(nèi)孔造成的變形,且精鏜孔安排在穿芯棒磨外圓之后,可以有效保證大、小內(nèi)孔對(duì)外圓的跳動(dòng)。
c) 增加無(wú)心磨通磨外圓確保帶輪外圓尺寸一致性,并且可以修正帶輪穿芯棒利用外圓磨床磨外圓時(shí)因擠壓、讓刀、傾斜造成的形狀誤差,同時(shí)可以修正精鏜大內(nèi)孔時(shí)所產(chǎn)生的變形。
將倍捻錠子心軸改為導(dǎo)向作用更好的1.5 mm寬的15°倒角,同時(shí)改進(jìn)帶輪壓配方法。使用烘箱加熱帶輪,利用熱脹冷縮的原理,讓倍捻錠子心軸輕松套進(jìn)帶輪里,以避免壓配時(shí)因受力不均勻而造成倍捻錠子帶輪外圓相對(duì)于鋁軸承座的跳動(dòng)。
通過(guò)帶輪制造及壓配工藝的改進(jìn),批量制造的倍捻錠子成品帶輪外圓相對(duì)于鋁軸承座的跳動(dòng)全部合格,產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高。動(dòng)平衡儀進(jìn)行精密平衡試驗(yàn)時(shí),倍捻錠子振動(dòng)量小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、去重量很小,動(dòng)平衡加工效率明顯提高??蛻舴答佉埠芎?,說(shuō)明改進(jìn)后的帶輪制造工藝及壓配方法合理,這對(duì)類(lèi)似薄壁零件的加工具有很好的借鑒作用。