葉宗委
(330327198102053496,杭州 310051)
安徽淮南某工業(yè)園區(qū)有七八家印染企業(yè),年排放印染廢水量約180萬噸,廢水排放量大,有機(jī)物含量高,色度深。該園區(qū)生產(chǎn)染料主要以黑色、紅色和藍(lán)色染料為主。由于印染企業(yè)染布是根據(jù)訂單量需要的不同,無規(guī)律安排生產(chǎn),導(dǎo)致印染廢水水質(zhì)水量波動(dòng)較大,給印染廢水的傳統(tǒng)處理方法帶來了很大的挑戰(zhàn)。隨著社會(huì)的發(fā)展,人們對(duì)物質(zhì)生活追求的提高,印染的工藝發(fā)生了較大變化,隨之而來的印染添加劑成分越來越復(fù)雜,印染廢水的處理難度也越來越大。
為了適應(yīng)新的環(huán)保要求,也為了應(yīng)對(duì)印染廢水處理的窘境,我們進(jìn)行了大量嘗試,探索了不同的處理工藝,最終采用A/O-Fenton組合工藝,該工藝對(duì)處理當(dāng)前的印染廢水有比較好的處理效果。在進(jìn)水CODCr高達(dá)1800mg/l,NH3-N高達(dá)400 mg/l的情況下,出水各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到了《紡織染整行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)表2》排放要求。投運(yùn)兩年多來運(yùn)行穩(wěn)定、系統(tǒng)性能良好、抗沖擊力強(qiáng)。
該印染企業(yè)主要有6個(gè)印染車間和3個(gè)印花車間,日排放廢水量約6000m3/d。印染廢水是各類廢水的混合廢水,主要包括以下四類廢水:①預(yù)處理階段(包括燒毛、退漿、煮煉、漂白、絲光等工序)要排出退漿廢水、煮煉廢水、漂白廢水和絲光廢水;②染色工序排出染色廢水;③印花工序排出印花廢水和皂液廢水;④整理工序排出整理廢水。印染廢水的水質(zhì)復(fù)雜,污染物按來源可分為兩類:一類來自纖維原料本身的夾帶物;另一類是加工過程中所用的漿料、油劑、染料、化學(xué)助劑等。就印染廢水而言,其中大部分污染物為有機(jī)物(主要是一些染料和助劑引起),原水pH值在8~9.5,COD值高達(dá)1800 mg/l,氨氮值高達(dá)400 mg/l,SS高達(dá)200 mg/l,但其水質(zhì)可生化性差,B/C在0.2~0.3左右。
圖1 A/O-Fenton組合處理工藝流程圖
車間廢水自流排入印染廢水調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池廢水由泵提升至A/O系統(tǒng),A/O出水經(jīng)二沉池沉淀,沉淀出水自流入Fenton反應(yīng)系統(tǒng),經(jīng)芬頓反應(yīng)高級(jí)氧化后,出水自流入豎流沉淀池,沉淀池出水達(dá)到《紡織染整行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)表2》排放要求,排入市政管網(wǎng)。
3.3.1 A/O處理單元工藝特點(diǎn)
A是缺氧池工藝,在缺氧池中,以廢水中有機(jī)物作為碳源,與循環(huán)回流泥水混合進(jìn)行缺氧脫氮反應(yīng)。在厭氧微生物的作用下,將混合廢水中的有機(jī)氮分解為氨氮,同時(shí)采用有機(jī)碳源為電子供體,使亞硝酸氮、硝酸氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,形成N2或NXOY逸至大氣中,達(dá)到脫氮目的。
缺氧池采用推流式結(jié)構(gòu),同時(shí)為了防止底部積泥及厭氧化,池底設(shè)置穿孔曝氣裝置,可定時(shí)微量曝氣,同時(shí)為了增強(qiáng)缺氧池的作用,減少投運(yùn)時(shí)培養(yǎng)微生物的啟動(dòng)時(shí)間,在缺氧池內(nèi)裝設(shè)了YDT彈性立體填料。缺氧池采用鋼混結(jié)構(gòu),半埋地式設(shè)置,出水進(jìn)入O池,即接觸氧化池。
缺氧處理后的廢水進(jìn)入生物接觸氧化池后,在氧化池內(nèi)進(jìn)行大量曝氣,利用微生物降解水中的COD、BOD5有機(jī)質(zhì),并吸除磷。本工藝采用生物接觸氧化法作為去除有機(jī)物的主體工藝,接觸氧化生物膜法處理印染廢水與傳統(tǒng)的工藝相比,具有以下特點(diǎn):
①有機(jī)負(fù)荷高,占地面積??;
②不產(chǎn)生污泥膨脹,由于不實(shí)行污泥回流,因此,不存在污泥的過量繁殖導(dǎo)致反應(yīng)池缺氧、出水水質(zhì)惡化的危險(xiǎn);
③耐沖擊性能好,接觸氧化的微生物細(xì)菌生長(zhǎng)在填料上,當(dāng)受到高負(fù)荷沖擊后,一般只有填料表面的微生物受損害,內(nèi)部的生物細(xì)菌能很快得到恢復(fù);
④用電省,接觸氧化法由于內(nèi)部裝設(shè)了填料,填料對(duì)空氣具有二次切割作用,因此空氣中氧的利用率大大提高,能有效降低動(dòng)力消耗。
3.3.2 Fenton處理單元工藝特點(diǎn)
芬頓催化氧化技術(shù)(Fenton)是以亞鐵離子為催化劑的一系列自由基反應(yīng)。主要反應(yīng)大致如下:Fe2++H2O2=Fe3++OH-+·OH/Fe3++H2O2+OH-=Fe2++H2O+·OH/Fe3++H2O2=Fe2++H++HO2/HO2+H2O2=H2O+O2↑+·OH
芬頓催化系統(tǒng)通過以上反應(yīng),不斷產(chǎn)生·OH(羥基自由基),使得整個(gè)體系具有強(qiáng)氧化性,可以氧化降解印染廢水中難以被微生物降解的有機(jī)物,可以把大分子、難降解的有機(jī)添加劑降解為小分子、易降解的有機(jī)物。
根據(jù)芬頓反應(yīng)的機(jī)理可知,羥基自由基是氧化有機(jī)物的有效因子。H2O2在酸性條件下(即pH在3~4之間),通過水中二價(jià)鐵離子的催化作用,不斷產(chǎn)生·OH,·OH利用自身的強(qiáng)氧化能力,與有機(jī)物不斷接觸,從而達(dá)到降解有機(jī)物的目的。影響芬頓催化系統(tǒng)的因素主要包括反應(yīng)的pH值、反應(yīng)溫度、H2O2投加量、催化劑二價(jià)鐵含量以及水中二價(jià)鐵與H2O2含量之比等。
公司研制的芬頓催化系統(tǒng),將芬頓反應(yīng)所需的鐵氧化物通過特殊方法附著在載體表面,形成有效的芬頓催化劑,可大幅減少藥劑投加量及化學(xué)污泥產(chǎn)生量。該系列催化劑機(jī)械強(qiáng)度高,為固態(tài)顆粒或長(zhǎng)條體狀,通過燒結(jié)制備,保證了其活性組分的高利用率,并且可以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)。
芬頓催化系統(tǒng),通過鐵氧化物附著在載體表面的形式,使芬頓反應(yīng)所需的鐵含量大大減少,同時(shí)又能達(dá)到高效的催化氧化降解效果,使雙氧水得到充分利用。與傳統(tǒng)的芬頓反應(yīng)相比,既節(jié)約了藥劑雙氧水和硫酸亞鐵的投加量,又減少了芬頓反應(yīng)產(chǎn)生的污泥量,并且不僅達(dá)到了高效的處理效果,也降低了處理成本,從而達(dá)到了環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。
3.3.3 A/O-Fenton工藝運(yùn)行效果(圖2、圖3)
圖2 A/O-Fenton工藝進(jìn)出水COD值及去除率
圖3 表示A/O-Fenton工藝進(jìn)出水NH3-N值及去除率
從圖2、圖3可以看出,原水氨氮、COD波動(dòng)較大,進(jìn)水COD最低值900mg/l,最高值達(dá)到1800mg/l,進(jìn)水氨氮低值100mg/l左右,最高值達(dá)到327mg/l,A/O系統(tǒng)對(duì)COD的去除率基本保持在60%以上,對(duì)氨氮的去除率基本保持在90%以上。芬頓對(duì)COD的去除效果較好,出水COD值最低可做到100mg/l以下,去除率可達(dá)90%左右;對(duì)氨氮去除效果較弱,去除率維持在5%以下。
實(shí)踐證明,由于印染廢水有機(jī)污染物含量高、色度深,化工原料成分復(fù)雜,可生化性差,單純依靠生化系統(tǒng)難以做到污染物含量達(dá)標(biāo)排放的要求。特別是生化系統(tǒng)對(duì)難降解有機(jī)物不可生化性,沒有較好的降解作用,而高級(jí)氧化芬頓處理系統(tǒng)正好填補(bǔ)了生化處理這個(gè)缺陷。通過生化與芬頓高級(jí)氧化相結(jié)合,既解決了生化難以處理的部分,也達(dá)到了印染廢水處理達(dá)標(biāo)排放的目的。因此,采用A/O-Fenton工藝處理印染廢水是比較可行的處理工藝。