王 建,竇正道,施智玲,徐旭東,趙 進(jìn)
(中國(guó)石化江蘇油田分公司石油工程技術(shù)研究院,江蘇 揚(yáng)州 225009)
隨著江蘇油田勘探開發(fā)的不斷深入,地下含油小斷塊“小、碎、貧、散”的復(fù)雜地質(zhì)條件,與水網(wǎng)、村鎮(zhèn)密集的復(fù)雜地面條件之間的矛盾更加突顯。國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)復(fù)雜條件下鉆井做了大量工作[1-6],主要研究集中于井下復(fù)雜條件下的井身結(jié)構(gòu)、鉆井液性能及鉆進(jìn)工藝優(yōu)化過程,而針對(duì)地下、地面均復(fù)雜的鉆井優(yōu)化研究較少。
在江蘇油田所處的復(fù)雜條件下,井口位置和目標(biāo)靶點(diǎn)均已確定,只有通過優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,才能實(shí)現(xiàn)地質(zhì)目標(biāo)。因此,有必要從鉆井工程優(yōu)化設(shè)計(jì)角度,解決井位部署難題。目前在江蘇油田已成功采用的方法為反向造斜軌道剖面設(shè)計(jì)、定向井高造斜率剖面設(shè)計(jì)和利用報(bào)廢井鉆新井。
定向井施工時(shí)需要有合適的位移完成定向鉆進(jìn),如果井口與一靶較近甚至位于一靶與二靶之間,靶前位移不足或?yàn)樨?fù)值,在傳統(tǒng)觀念下無法施工。從降低施工難度,充分利用現(xiàn)有鉆井工藝技術(shù)角度出發(fā),提出多目標(biāo)定向井反向造斜軌道設(shè)計(jì)。剖面共分為三段:第一段是井口O至中點(diǎn)D的反向造斜段,該段一般形式為“直—增—穩(wěn)—降”,中點(diǎn)的井斜角為0°;第二段為中點(diǎn)D至定向井入靶點(diǎn)G的增斜段,該段形式一般為“增—穩(wěn)”;第三段為靶點(diǎn)G至井底終點(diǎn)H的穩(wěn)斜段;通過計(jì)算合適的反向造位移量SN,即可完成二次增斜中靶。剖面計(jì)算過程參考小靶前距水平井[7],反向位移設(shè)計(jì)的反向量由公式1、公式2計(jì)算,最終結(jié)果如圖1所示。
(1)
SN=SZ-SO
(2)
式中:
SZ為DG間的位移,m;SO為井口O至一靶G之間的位移;SN為井口O至中點(diǎn)D的位移,m;K為造斜率,(°)/100m;φ為中靶井斜角,(°)。
LX44井選定井口至第一靶點(diǎn)位移為-189.43 m,按照常規(guī)無法設(shè)計(jì)。利用反向造斜軌道設(shè)計(jì)方法,通過計(jì)算求得設(shè)計(jì)所需的靶前距、入靶井斜角、方位角等基本參數(shù),然后按8°/100 m的常規(guī)造斜率設(shè)計(jì)出自中點(diǎn)至入靶點(diǎn)井段的軌道,確定常規(guī)造斜率所需的靶前距為167.04 m,計(jì)算出反位移量為356.47 m。再通過設(shè)定造斜點(diǎn)、造斜率、降斜率等參數(shù),使用“增—穩(wěn)—降”剖面設(shè)計(jì)反向造斜段的井眼軌道。最后,計(jì)算一靶至井底的軌道參數(shù)后完成全井軌道的設(shè)計(jì)。軌道設(shè)計(jì)剖面如表1所示。
圖1 反位移軌道設(shè)計(jì)
表1 LX44井設(shè)計(jì)軌道
按照LX44井設(shè)計(jì)軌道的施工難點(diǎn)為311.1 mm井眼反向造斜段(230~1 898.5 m),該井段順利施工是反向造斜軌道能夠成功實(shí)施的保證,施工中發(fā)現(xiàn)初始造斜井段為鹽城組松軟地層,采用1.25°/1.5°Φ203 mm單彎螺桿的造斜率(≤3.8°/100m)均較低,而1.75 °Φ197 mm彎接頭和直螺桿可以達(dá)到設(shè)計(jì)造斜率,后續(xù)井施工建議采用該套鉆具組合(見表2)。
從設(shè)計(jì)軌道對(duì)后期采油的影響考慮,不建議采用更高造斜率的螺桿,以免發(fā)生采油時(shí)頻繁檢泵的后果。定向施工中應(yīng)控制反向造斜段的全角變化率,盡力趨向直井段的要求。該井段軌跡測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)比結(jié)果如圖2所示。
表2 LX44井反向造斜段施工造斜率
圖2 LX44井反向造斜段軌跡測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)比
江蘇油田定向井設(shè)計(jì)中要求控制井眼曲率最大值(5~12°)/100 m。而在井口和靶點(diǎn)都確定的情況下,只有調(diào)整井口與靶點(diǎn)的連接線才能達(dá)到鉆井目的。因此,在人口、水網(wǎng)密集的小斷塊地區(qū)鉆井,需要突破固有思維的限制,擴(kuò)大井眼曲率的選擇范圍,增加井口位置的可選擇性,降低施工難度。設(shè)計(jì)思路如下:
(1)定向井的造斜段曲率采用水平井的井眼曲率,設(shè)定為(20~28°)/100 m;
(2)將井口位置定于一靶的范圍內(nèi),采用直井段中第一靶點(diǎn)后,增斜中第二靶點(diǎn);
(3)要求一靶與二靶之間段長(zhǎng)應(yīng)大于300 m,設(shè)計(jì)井斜角小于60°(確保中一靶后有足夠的井段造斜,且避免大斜度井)。
2.2.1 設(shè)計(jì)案例
H68-3井位于H68孤島,已經(jīng)部署了H66井、H52井、H2井、H68井、H68-1井等多口井,H68-3井意向與H68-1井組成叢式井組,拖井架后一靶的靶前距約15 m(一靶半徑20 m),兩靶點(diǎn)之間井段長(zhǎng)490.6 m,計(jì)算最大井斜角為43.59°,按照常規(guī)的造斜率設(shè)計(jì),靶前距不夠,需要反向造斜,通過采用高造斜率設(shè)計(jì)較好地解決這個(gè)問題。H68-3井采用定向井高造斜率軌道設(shè)計(jì)剖面(見表3)。
表3 H68-3井軌道設(shè)計(jì)剖面
2.2.2 摩阻、扭矩分析
分析H68-3井設(shè)計(jì)軌道的摩阻、扭矩(見表4),可知,高造斜率剖面可以減少鉆井進(jìn)尺,縮短定向段長(zhǎng),降低定向工作量,且減小摩阻扭矩。
表4 H68-3井摩阻扭矩計(jì)算
注:計(jì)算時(shí)套管內(nèi)摩阻系數(shù)0.20,裸眼段摩阻系數(shù)0.35,鉆壓160 kN,鉆頭扭矩4.5 kN·m,鉆井液密度1.20 g/cm3,起下鉆速度10 m/min。
H68-3井施工關(guān)鍵在于Φ215.9 mm定向井段(井深1 400~1 856.81 m),Φ172 mm 1.5°單彎螺桿定向組合,施工后軌跡測(cè)量關(guān)鍵點(diǎn)數(shù)據(jù)見表5:施工后造斜點(diǎn)在抽油泵的下部,有利于減輕抽油桿負(fù)荷,避免上部抽油桿偏磨,并減少抽油泵的沖程損失;井斜角控制為41.52°,避免大井斜導(dǎo)致套管使用壽命降低。該井實(shí)鉆取得顯著的效果,鉆井周期及完井周期明顯縮短,機(jī)械鉆速大幅度提升。與鄰井施工情況對(duì)比如表6所示。
表5 H68-3井關(guān)鍵點(diǎn)數(shù)據(jù)
表6 H68-3與鄰井施工情況對(duì)比
報(bào)廢井側(cè)鉆新井不但可以實(shí)施老油田調(diào)整挖潛,而且也可用于一些滾動(dòng)探邊井。對(duì)于復(fù)雜條件下的老油田,報(bào)廢井重復(fù)利用既解決了井口布置問題,又實(shí)現(xiàn)降本增效的目的。其設(shè)計(jì)思路為:
(1)按照待鉆井靶點(diǎn)推算井口并完成剖面初步設(shè)計(jì),用Compass掃描并找出所有鄰井;
(2)與采油廠聯(lián)系查找鄰井的生產(chǎn)數(shù)據(jù),找出報(bào)廢井;
(3)根據(jù)地質(zhì)設(shè)計(jì)要求,從設(shè)計(jì)軌道與地層相交的方向性篩選出可利用井;
(4)如果報(bào)廢井的軌跡平面投影與待鉆井靶點(diǎn)在同一象限內(nèi),可以考慮利用報(bào)廢井的斜井段,而依據(jù)地質(zhì)要求多數(shù)情況下僅能利用報(bào)廢井的直井段,要求優(yōu)先考慮裸眼段定向;
(5)待鉆井設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工難度對(duì)比分析與最終方案確定。
3.2.1 設(shè)計(jì)案例
Xu36A井是采用報(bào)廢井Xu36井直井段側(cè)鉆的一口勘探評(píng)價(jià)井,按照?qǐng)?bào)廢井側(cè)鉆新井設(shè)計(jì)思路,軌道剖面類型為增—穩(wěn)—降—穩(wěn),其主要參數(shù):側(cè)鉆點(diǎn)井深1 080.00 m,最大井斜角47.50°,井底深度3 600 m,井底閉合距1 239.57 m,井底閉合方位312.99°,第二穩(wěn)斜段井斜角為11°。與鄰井的平面相對(duì)位置如圖3所示。
圖3 Xu36井與鄰井的平面相對(duì)位置
3.2.2 施工難度分析
理論模擬計(jì)算了在不同摩阻系數(shù)下,起下鉆和鉆進(jìn)過程中鉆具的受力情況(見圖4),計(jì)算結(jié)果:最大鉤載190~224 t,起鉆摩阻60~94 t最大扭矩33.2~45.2 kN·m,施工難度較大。其原因?yàn)閄u36A井需要穿越多套含油斷塊,設(shè)計(jì)軌道先增后降較復(fù)雜,且井底閉合距為1 239.57 m,鉆具與井壁的接觸面積大也造成摩阻、扭矩增加。
圖4 鉤載、摩阻、扭矩模擬計(jì)算
Xu36A井施工關(guān)鍵在于降低摩阻、扭矩,為了確保施工安全,選擇鉆機(jī)型號(hào)為70DB以保證足夠的提升能力,并選擇抗扭能力更強(qiáng)的S135鉆桿防止鉆具事故;為了防止長(zhǎng)穩(wěn)斜段形成巖屑床,在鉆具組合中接入清砂鉆桿,保證井眼清潔度。
在井深3 000 m左右將鉆井液轉(zhuǎn)化為潤(rùn)滑性較優(yōu)的聚醚醇胺納米水基鉆井液,利用該體系施工后,井徑較規(guī)則平均值在10%以內(nèi),且施工中的摩阻較模擬值有所降低,體現(xiàn)出了極強(qiáng)的抑制性和潤(rùn)滑性(見圖5)。
圖5 Xu36A井井徑及起鉆摩阻
據(jù)測(cè)算,Xu36A井共節(jié)約Φ339.7 mm表層套管60 m ,Φ244.5 mm技術(shù)套管1 050 m和鉆井進(jìn)尺800 m,為復(fù)雜條件下鉆井降本增效提供了新的選擇。
(1)反向造斜、高造斜率軌道設(shè)計(jì),解決了因?yàn)榈孛鏃l件限制導(dǎo)致靶前位移不足,采用常規(guī)軌道設(shè)計(jì)無法實(shí)施或?qū)嵤╇y度大的技術(shù)難題。
(2)反向造斜設(shè)計(jì)使井身質(zhì)量變差,摩阻、扭矩增大,增加了后期采油桿管偏磨,影響油井生產(chǎn)壽命,條件允許情況下應(yīng)盡量避免采用。
(3)綜合利用廢棄井側(cè)鉆新井,為復(fù)雜地面條件下鉆井降本增效,提供了新的思路。