高建陽, 高方舟
(1.中鋁山東有限公司, 山東 淄博 255061; 2.天津大學(xué)精儀學(xué)院, 天津 300072)
赤泥中含有較高的鋁、鐵等有價成份,棄置堆存造成了資源浪費及環(huán)境污染。2006年,張占梅等最先報道了采用高鐵鋁土礦生產(chǎn)PAFC的工藝技術(shù),并對這種PAFC處理污水進行了應(yīng)用評價[1]。本研究充分利用赤泥中殘余的Al、Fe,開發(fā)PAFC制備關(guān)鍵技術(shù)。
在固體與溶液之間的帶電膠體顆粒產(chǎn)生相對運動時,固相界面的水化層相對于液相存在電位差,即Zeta電位[2]。在印染污水中加入PAFC或PFS,正電荷不斷被吸附到顆粒表面,促進膠體顆粒的Zeta電位上升。在Zeta電位接近或者約等于零時,污水體系呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)[2],開始相互絮凝。當(dāng)PAFC或PFS繼續(xù)加入,膠體表面就會吸附過量的正電荷,此時的表面Zeta電位大于零,污水處理體系開始進入穩(wěn)定狀態(tài)[3]。
為了降低印染污水的COD含量,項目組利用中節(jié)能無錫水務(wù)公司的印染污水進行試驗,研究赤泥PAFC、PAM、PFS處理印染污水的效果,結(jié)果表明赤泥PAFC在添加量小的情況下,對印染污水Zeta電位的影響和COD去除率的影響很大,赤泥PAFC明顯優(yōu)于同類其他藥劑,色度、COD去除率高。El-Gohary等2009年首次報道了分散染料和活性染料廢水采用化學(xué)混凝后的連續(xù)式反應(yīng)器(SBR)工藝,在混凝階段采用連續(xù)混凝技術(shù)[4],當(dāng)PAFC和PFS協(xié)同使用時,可進一步降低污水COD,達到國家一級標(biāo)準(zhǔn)。
原料:拜耳法赤泥,堿化助劑,6 mol HCl溶液。
試劑:工業(yè)水玻璃〔模數(shù)3.21,w(SiO2)=26.1%〕,NaOH、HCl、0.025 mol CuSO4標(biāo)準(zhǔn)溶液,0.025EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液,三乙醇胺(1+2)。
主要試驗儀器:DZKW- 4型電子恒溫水浴鍋,ZBCX- 50型高壓反應(yīng)釜,PHS- 3型酸度計,SHZ- C型循環(huán)水式多用真空泵,VIS- 723型分光光度計,JS94F型微電泳儀,,PHS- 3C型酸度計,TA6- 4程控絮凝實驗攪拌儀,Zeta sizerNano- ZS90 Zeta電位儀,微波密封消解COD速測儀。
合成原理見反應(yīng)式(1)~(3)。
(1)
(2)
(3)
方法:將赤泥和鹽酸按照一定比例,控制一定時間、溫度進行溶出反應(yīng),得到一次溶液,將制備好的堿化助劑按預(yù)定的堿化度與總鋁濃度,控制一定的加入方式,分類全部或分次加入一次溶液的三口反應(yīng)釜中,在一定溫度的水浴加熱條件下直至溶液完全變澄清為止。制備后的赤泥PAFC樣品在室溫下熟化24 h后進行分析,測定B、pH、Al2O3、Fe2O3,并進行混凝評價。合成的PAFC比重為1.26,成分見表1。
從表1可以看出,PAFC的Al、Fe總量達到11.5%以上,且鹽基度B達到71.24%,同時具備了PAC和PFC的絮凝性質(zhì)。
PAFC的EDX譜線鑒定見圖1。由圖1 可以看出,PAFC主要有Fe6和Fe4組成,特別是Fe4的域值最大,表明目前合成的PAFC在PAC的大體系中Fe的含量接近最高峰[5]。
表1 赤泥PAFC化學(xué)成分 %
圖1 PAFC的EDX譜線
印染廢水是加工棉、麻、化學(xué)纖維及其混紡產(chǎn)品為主的印染廠排出的廢水。印染廢水的特點有以下幾個:水質(zhì)變化大,色度大,有機物含量高,數(shù)量龐大,水溫水量變化大,成分復(fù)雜,pH值變化大,治理困難[6]。
采用赤泥PAFC、PFS、PAM為基礎(chǔ)藥劑,對印染污水進行混凝試驗,流程見圖2。二沉池出水指標(biāo)見表2。
1.二沉池進水; 2.緩沖罐; 3.一級混凝池; 4.二級混凝池; 5.三級混凝池; 6.液料閥門; 7.PAFC藥池; 8.PAS藥池; 9.PAM藥池; 10.豎流沉淀池圖2 混凝試驗流程圖
COD總P氨氮pH1920.821.237.12
試驗方法:取二沉池的污水,通過緩沖罐,加入混凝池,分別加入PAFC、PFS、PAM,控制流量和加入順序,設(shè)定攪拌器轉(zhuǎn)速為150 r/min,分別攪拌3 min,控制液量停留時間25 min,混凝溶液進入豎流沉淀池沉淀,上清液去大流程終沉池,并取樣分析。底部污泥進入流程污泥壓濾。
試驗按照PAFC 加入0.2%,PAM加入0.1%,選取不同Al/Fe比的PAFC進行混凝試驗,COD去除率變化結(jié)果見圖3。
圖3 不同Al/Fe的PAFC對COD去除率的影響
圖3中數(shù)據(jù)可以看出,Al/Fe為1時,COD去除率最高可以達到85%,偏高或者偏低都會導(dǎo)致COD去除率下降,這可能與印染污水的特殊組分有關(guān)。試驗優(yōu)選Al/Fe=1的赤泥PAFC進行試驗。
選取無機絮凝劑PAFC、PFS,考察不同添加量對印染污水的Zeta電位和COD去除效率的影響,見圖4、圖5。
圖4 不同絮凝劑的投加量對Zeta電位的影響對比
圖5 不同絮凝劑的添加量對COD去除率的影響
由圖4可以看出,PFS和PAFC對于印染污水有著不同的電位零點,雖然PAFC比較滯后,但是PAFC在添加量比PFS少的情況下,也達到了與PFS同樣的電位,說明PAFC的水解形態(tài)比PFS更有利于印染污水的COD去除。
由圖5可以看出,PAFC的COD去除率比PFS滯后,但是效果明顯好于PFS,去除率達到85%左右,出水COD值降低20%,色度值降低40%,效果明顯。因此,試驗采用二級混凝的技術(shù),處理印染污水。
在PFS一級混凝的基礎(chǔ)上,追加二級PAFC協(xié)同混凝試驗[7],采用PFS處理過的水樣,加入PAFC考察對COD去除率的影響,總添加量控制在3 g/L,添加比例PFS∶PAFC對COD去除率的影響見圖6。
圖6 不同PFS∶PAFC對COD去除率的影響
從圖6可以看出,不同的PFS∶PAFC對COD的去除率影響很大,比例越小,去除率越低,并且急劇降低,因此試驗中選擇控制PFS∶PAFC在3.5∶1~4.5∶1之間。
采用二級協(xié)同混凝劑試驗條件,對工業(yè)現(xiàn)場的樣品進行連續(xù)試驗。
控制條件:取好氧池出水,攪拌加入0.25% PFS,3 min后加入0.1%的Al/Fe=1的PAFC,0.5 min后加入0.05%的PAM,再攪拌15 min ,沉降,取上清液測定。測定結(jié)果見圖7。
圖7 工業(yè)二級混凝對COD指標(biāo)影響對比
由圖7中數(shù)據(jù)可以看出,結(jié)果重現(xiàn)比較好。采用二次協(xié)同混凝的技術(shù),通過添加0.25% PFS和0.1%的801C型號的PAFC,三個重復(fù)樣品均實現(xiàn)COD小于50,最小達到42.8。平均值為43.23。達到國家一級A的標(biāo)準(zhǔn)。與現(xiàn)場的PFS和PAFC的一次混凝的數(shù)據(jù)相比效果明顯。
主要包括原料、人工成本。
按市場干粉PAFC到廠價格1 400元/t;干粉∶水按1∶3配制成溶液產(chǎn)生的成本為1 400/3=467元/t。
每人工按照每年需要藥劑量1.3萬t計算,增加一個化藥罐,不需要修改流程,直接在中間引入,人工費增加10萬元/a,折合每噸藥劑增加費用10/1.3=7.7元/t。
藥劑總成本合計474.7元/t,按照每噸水添加量0.1%計算,處理每噸水總成本費用增加合計0.475元/t。
赤泥合成的PAFC的Al、Fe總量達到11.5%以上,而且鹽基度B達到71.24%,同時具備了PAC和PFC的絮凝性質(zhì)。而且在PAC的大體系中Fe的含量接近最高峰。
赤泥合成的PAFC與PFS有著不同的電位特性,導(dǎo)致PAFC的COD去除效果比PFS滯后,但是效果明顯好于PFS,去除率達到85%左右,色度值降低40%。
采用PFS混凝處理的終沉池水,再加入Al/Fe=1的PAFC進行二級混凝處理后,印染污水的COD經(jīng)過工業(yè)復(fù)證達到42.23。達到國家一級A的標(biāo)準(zhǔn)。
采用二次協(xié)同混凝技術(shù),在流程上無需做很大的改動,在經(jīng)濟上每噸水增加藥劑成本0.475元/t,可以很好地實現(xiàn)印染污水的升級處理。