涂冬梅 王川 華麗英 王鳳
[摘要]空心樓蓋CBM筒芯內(nèi)模廣泛應(yīng)用于各類建筑中,但是澆空心樓蓋CBM存在筒芯內(nèi)模容易產(chǎn)生各種問題,降低結(jié)構(gòu)安全性扣建筑的耐久性。本文通過對影響空心樓蓋CBM筒芯內(nèi)模結(jié)構(gòu)成型的精確度的原因分析,對策實施,效果檢驗及社會經(jīng)濟效益分析。
[關(guān)鍵詞] CBM筒芯;內(nèi)模精確度;原因分析;措施
文章編號:2095 - 4085( 2018) 01 - 0085 - 02
CBM筒芯內(nèi)模是一種應(yīng)用于現(xiàn)澆砼空心樓蓋的結(jié)構(gòu)內(nèi)模,可廣泛應(yīng)用于各類公共與民用建筑中,適宜于跨度較大的教學樓、辦公樓、商場、賓館、醫(yī)院、圖書館、地下停車庫等。CBM自穩(wěn)型內(nèi)模具有自帶安裝支架、便于運輸和安裝、定位準確、抗沖擊和抗浮性能優(yōu)良、節(jié)省費用等優(yōu)點,具有良好的推廣前景。但是現(xiàn)澆空心樓蓋CBM存在筒芯內(nèi)模易產(chǎn)生CBM內(nèi)模偏位、CBM內(nèi)模破損、CBM內(nèi)模下部砼蜂窩、板面露筋等問題,降低了結(jié)構(gòu)安全性和建筑的耐久性。CBM內(nèi)模安裝工序繁雜,面筋綁扎、澆搗混凝土等后續(xù)工作又易造成內(nèi)模破損,大大增加了頂板結(jié)構(gòu)成型難度。為此我們通過提高空心樓蓋CBM筒芯內(nèi)模結(jié)構(gòu)成型的精確度,來提高地下室頂板的施工質(zhì)量,進而提高整個工程的質(zhì)量。
1 影響精確度的原因分析
通過對CBM筒芯內(nèi)模安裝、空心樓蓋混凝土澆筑、模板拆除等過程的跟蹤調(diào)研并記錄。對調(diào)查材料的整理分析,發(fā)現(xiàn)影響空心樓蓋CBM筒芯內(nèi)模的施工質(zhì)量問題主要有:CBM內(nèi)模偏位、CBM內(nèi)模破損、CBM內(nèi)模下部砼蜂窩、板面露筋等(圖1)。
針對CBM內(nèi)模偏位我們從人員、機械、材料、方法、環(huán)境、測量六個方面對影響空心樓蓋CBM筒芯內(nèi)模結(jié)構(gòu)成型的精確度進行了分析,
1.1 使用振搗器具不合理
通過對一項目混凝土澆搗的現(xiàn)場跟蹤發(fā)現(xiàn),其使用普通的直徑φ50mm的振動棒。而內(nèi)模次肋間距為70mm,容易在振搗過程中擠壓混凝土而導(dǎo)致內(nèi)模水平移位(圖2)。
1.2 混凝土分層澆搗不合理
通過對一在建項目混凝土澆搗過程進行旁站,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場澆搗隨意,第一層澆搗高度高低不一。澆搗高度太低,容易引起內(nèi)模水平移位;澆搗高度太高,容易導(dǎo)致內(nèi)模上?。▓D3,4)。
1.3 CBM內(nèi)模成品保護措施不完善
現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)泥水工人在澆筑振搗過程中,振動棒過于貼近內(nèi)模固定鐵線振搗,導(dǎo)致鐵線崩斷,而且現(xiàn)場使用地泵所產(chǎn)生的沖擊力破壞了內(nèi)模的固定,而項目部卻未能針對內(nèi)模成品保護制定詳細有效的措施(圖5,6)。
2 對策實施及效果檢驗
2.1 跟換振動棒
在澆搗CBM筒芯內(nèi)模部位的混凝土時全部要求使用直徑φ30mm的振動棒。在澆搗前對工人進行技術(shù)交底,嚴禁用振動棒碰觸內(nèi)模與加固鐵線。有效地防止由于振動棒直徑偏大的而碰撞CBM內(nèi)模,防止CBM內(nèi)模因混凝土振搗產(chǎn)生的移位和損壞。
2.2 加強現(xiàn)場監(jiān)督力度
加強調(diào)度工作。確?;炷翝仓捶桨覆剂?,控制布料間隔的時間;振搗過程嚴格控制。嚴格控制澆搗高度;并加強振搗監(jiān)督,確保振動棒觸碰內(nèi)模及加固鐵線,且注重振搗密實。通過對第一層澆搗高度控制,內(nèi)模偏位得到了很好的控制,合格率達到95%以上,且混凝土澆筑效果良好(圖7)。
2.3 制定內(nèi)模成品保護措施
檢查CBM內(nèi)模材料質(zhì)量,杜絕使用有貫通性裂紋、孔洞的內(nèi)模;制作時,拼接密實、牢固;在驗收合格的模板面上進行內(nèi)模位置、取孔點進行彈線分割。取孔時,產(chǎn)生的木屑應(yīng)及時清理。低筋綁扎時,墊鋼筋保護層墊塊高度應(yīng)滿足要求,并加密布置,防止CBM筒芯內(nèi)模鐵線固定時擠壓低筋,而造成低筋保護層高度不足及內(nèi)模下部翼緣高度不足。CBM內(nèi)模安裝時,針對前期調(diào)查發(fā)現(xiàn)使用單根鐵線綁扎固定,振搗時鐵線容易崩斷現(xiàn)象,項目部改為用兩根16#鐵線綁扎固定內(nèi)模,并在內(nèi)模頂部增設(shè)兩道16#鐵線通長固定措施,控制內(nèi)模水平移動。面筋綁扎時,馬凳沿內(nèi)模主肋每隔1.5m,次肋每隔1.Om布置;鋼筋工應(yīng)站在暗梁上進行鋼筋排布作業(yè),禁止直接踩踏內(nèi)模進行綁扎面筋作業(yè)。澆筑混凝土時,地泵盡量沿暗梁位置鋪設(shè),少用彎管和軟管,避免使用彎度過大的彎頭,每節(jié)管加墊2個20寸汽車輪胎橡膠圈;嚴禁直沖內(nèi)模,防止內(nèi)模受損;振搗時,振動棒應(yīng)距離內(nèi)模固定鐵線lOcm,防止鐵線崩斷;斜板澆筑順序由低處到高處,減少混凝土側(cè)向力的影響。通過樣板區(qū)域的有效實施與控制,使得CBM內(nèi)模結(jié)構(gòu)成型精確度得到了顯著提高。通過現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)膜成品得到了良好的保護。以上顯示,通過QC小組活動的控制后質(zhì)量問題的總頻數(shù)也大大降低了,達到了預(yù)期目標。
3 社會經(jīng)濟效益分析
3.1 經(jīng)濟效益
使得空心樓蓋CBM筒芯內(nèi)模結(jié)構(gòu)成型的精確度合格率達到了94.5%,有效減少了因CBM內(nèi)模成品保護不善而產(chǎn)生的材料費和人工費,本工程地下室頂板Dl -1至Dl - 10軸段,內(nèi)模數(shù)量總計6000個,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)可節(jié)約0.5%內(nèi)模與3個工日。節(jié)約經(jīng)費:6000×0.5%×165 +150×3=5400元。
3.2 社會效益
通過調(diào)查實驗,空心樓蓋CBM筒芯內(nèi)模結(jié)構(gòu)成型的精確度提升顯著,為本工程優(yōu)質(zhì)質(zhì)量打下了堅實的基礎(chǔ),節(jié)約后期修補所帶來的人力物力財力,得到了合作方、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、質(zhì)檢站的一致好評,贏得了良好的社會信譽。
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