朱輝
摘 要:本文介紹了蘭州石化公司催化劑廠攪拌反應(yīng)器運行的現(xiàn)狀,通過對攪拌反應(yīng)器罐頂軸承易損壞問題進行研究,分析出導(dǎo)致設(shè)備故障出現(xiàn)的原因,提出了具體改進措施,通過對設(shè)備的改造,有效地延長了設(shè)備的使用周期,保證了裝置長周期運行,為企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:反應(yīng)器;罐頂軸承;銹蝕;軸
1 故障原因分析
該設(shè)備在攪拌過程中,物料中的水蒸氣經(jīng)擴散進入軸承盒內(nèi),凝結(jié)成水滴,造成軸承銹蝕,同時造成潤滑油乳化或變質(zhì),失去潤滑作用,軸承產(chǎn)生干磨,造成軸承失效。
1.1 軸承銹蝕
該攪拌機罐頂軸承型號為30314,為圓錐滾子軸承,水蒸汽進入軸承盒后,經(jīng)凝結(jié)后形成水滴,水滴直接進入軸承內(nèi),造成軸承銹蝕。
1.1.1 大氣中相對濕度的影響
相對濕度是指在某一溫度下,空氣中的水蒸氣的含量(g)與在該溫度下空氣中所能容納的水蒸氣的最大容量(g)的比值??諝庵邢鄬穸鹊拇笮∈墙饘俑g的最重要因素,因為它影響金屬表面水膜的形成和保持的時間。天氣越潮濕,大氣中相對濕度越高,則金屬生銹也越快;當相對濕度增大到一定限度時,金屬腐蝕的速度突然上升,這個相對濕度的數(shù)值稱為臨界相對濕度。而臨界相對濕度是隨各種金屬的種類及其表面狀態(tài)而有所不同的。一般來說,鋼鐵生銹的臨界相對濕度是75%,空氣中相對濕度越高,吸附在金屬表面的水膜越易形成并且越厚。水膜厚度與腐蝕速度的關(guān)系圖中區(qū)域,金屬表面上水膜極薄,腐蝕速度很小;區(qū)域、之間,腐蝕速度最大;區(qū)域中,實際上金屬浸入水中,腐蝕速度并不是最大的。這是因為水膜薄時,氧易透過水膜,腐蝕速度大,但在水膜超過一定厚度時,氧透過水層到金屬表面速度慢,腐蝕速度因此變慢了。當大氣的濕度超過金屬的臨界濕度時,金屬就易生銹。
1.1.2 溫度和相對濕度變化的影響
溫度和相對濕度變化是影響大氣腐蝕的重要因素。影響著水的蒸發(fā)和凝聚、水膜中氣體和鹽類的溶解度、電化學反應(yīng)的速度等。一般來說,溫度高,金屬腐蝕加快,但是它與相對濕度的大小及其變化有很大的關(guān)系,只有在高溫又是高濕的條件下,金屬最易生銹。然而高溫不是高濕的情況,金屬是不易生銹的。溫度和相對濕度同時對金屬腐蝕的影響可用下式表示:A=(H-65)×1.054T/10
A-銹蝕率(比較用數(shù)據(jù));H-空氣中的相對濕度(%);T-表示溫度(℃)。
當相對濕度為65%時,A= 0;當相對濕度低于65%時,無論溫度變化多大,從上式看都不會引起腐蝕;只有在相對濕度大于65% ,金屬有腐蝕的情況下,溫度每升高10℃,銹蝕率提高一倍。溫度更大的影響表現(xiàn)在有較大的變化時,引起金屬表面的凝露,如晝夜溫差大,或氣溫的突然下降,冬季產(chǎn)品由暖室搬到室外,都將引起金屬表面產(chǎn)生凝露現(xiàn)象,特別是周期地產(chǎn)生凝露,腐蝕最為嚴重。
1.2 潤滑脂失效
由于該罐灌頂軸承在罐內(nèi),當罐內(nèi)液面超過或接近標定液位時,距離罐頂軸承最小距離為10mm,操作不當就會產(chǎn)生冒灌現(xiàn)象,水蒸氣及物料進入潤滑脂后,導(dǎo)致潤滑脂變質(zhì),潤滑脂變質(zhì)后,粘度會改變,油膜破穿,潤滑脂的分隔功能和附著特性便會消失,這樣產(chǎn)生的后果,造成鋼球與內(nèi)外滾道直接觸碰,旋轉(zhuǎn)時發(fā)生磨損,從而引起噪聲增大,進一步造成軸承失效。
2 改進措施
2.1 主軸改造
將主軸加長300mm,使罐內(nèi)水蒸氣和物料與軸承徹底隔離,從而解決軸承失效問題。以軸為研究對象,研究軸的彎曲變形,實際上是研究軸彎曲時截面的位移。它的橫截面的位移有兩種,一是軸在變形時,其各個橫截面都發(fā)生了繞各自中性軸的轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)過的角度θ稱為截面的轉(zhuǎn)角。由于不同的截面有不同的轉(zhuǎn)角,因而才使軸由直變彎。二是軸在變形時,它的各個橫截面的形心出現(xiàn)了不同程度的位移,由于軸的變形很小,所以截面形心的位移可用該點的橫向位移來代替,這就是軸產(chǎn)生的撓度。撓度產(chǎn)生的直接影響是:①軸承載荷加大,致使損壞;②軸在彎曲變形時,出現(xiàn)運行跳動,造成軸承破壞,甚至是對輪、減速機破壞;③軸彎曲磨損機體外殼,使得外殼壽命過程縮短。根據(jù)攪拌軸的形式,建立繞曲線方程:
y=-qx/24EI(l3-2lx2+x3)
解得軸的最大撓度:
ymax=5ql4/384EI,θA=ql3/24EI,θB=ql3/24EI。
改造前:
l=3.4 ymax=5q(3.4)4/384EI
θA=q(3.4)3/24EI,θB=q(3.4)3/24EI。
改造后:
l=3.7ymax1=5q(3.7)4/384EI。
所以:
ymax=ymax1= 5q(3.7)4/384EI
θA=q(3.7)3/24EI,θB=q(3.7)3/24EI。
由此得出,改造后的撓度大約是改前后的1.4倍,轉(zhuǎn)角大約是改造前的1.3倍,變化不大,對設(shè)備正常運轉(zhuǎn)影響很小。
2.2 軸承盒改造
將罐頂軸承移出,安裝至罐頂以上,重新加工軸承盒;制作減速機過渡框架,在罐頂加裝盤根箱。
3 改造后的效果
通過改造,設(shè)備的檢修周期由原來2月檢修1次縮短到6月1次,有效的降低員工的勞動強度。該設(shè)備按改造方案改造完成后,設(shè)備運行良好,達到了預(yù)期效果,我們今后將此方案應(yīng)用到其他具有同樣缺陷的催化劑攪拌器上,以滿足設(shè)備長周期運行。