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    直流鍋爐啟動(dòng)過(guò)程中優(yōu)化調(diào)整措施

    2018-10-21 21:47:27陳偉陳飛華

    陳偉 陳飛華

    摘要:火力發(fā)電廠機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程的操作,直接影響著火電機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,如何安全平穩(wěn)的啟動(dòng)機(jī)組成為火電廠一道永遠(yuǎn)躲不開的難關(guān)。為了保障機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,確保設(shè)備安全,保障機(jī)組帶負(fù)荷能力,本文通過(guò)分析我廠歷次啟動(dòng)問(wèn)題,總結(jié)技術(shù)要點(diǎn),供相關(guān)部門參考。

    關(guān)鍵詞:鍋爐啟動(dòng);蒸汽參數(shù);燃燒調(diào)整;汽溫控制

    引言

    火力發(fā)電廠機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程的操作,直接影響著火電機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,如何安全平穩(wěn)的啟動(dòng)機(jī)組成為火電廠一道永遠(yuǎn)躲不開的難關(guān)。

    鍋爐受熱面優(yōu)化改造后,勢(shì)必燃燒調(diào)整手段也相應(yīng)作出改變,我廠鍋爐在大修后啟動(dòng)屏過(guò)與高過(guò)溫度出現(xiàn)過(guò)高現(xiàn)象,因此要保證機(jī)組啟動(dòng)時(shí)嚴(yán)格按照升溫升壓曲線進(jìn)行。

    1、由于機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,過(guò)熱器溫度過(guò)高,會(huì)使過(guò)熱器管、蒸汽管道、汽輪機(jī)高壓部分等產(chǎn)生額外熱應(yīng)力,還會(huì)加快金屬材料的蠕變,縮短鍋爐的使用壽命;

    2、當(dāng)發(fā)生超溫時(shí),甚至?xí)斐蛇^(guò)熱器管爆管,因而汽溫過(guò)高對(duì)設(shè)備的安全有很大的危險(xiǎn),使機(jī)組安全性降低;

    3、為汽輪機(jī)提供不合格蒸汽參數(shù),勢(shì)必造成汽輪機(jī)膨脹不均,偏心過(guò)大,損壞汽輪機(jī)設(shè)備,直接影響電廠收益。

    1我廠直流鍋爐現(xiàn)狀

    1.1鍋爐在啟動(dòng)過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)屏過(guò)、高過(guò)超溫現(xiàn)象;爐膛出口煙溫升高過(guò)快,很難嚴(yán)格按照升溫升壓曲線進(jìn)行升參數(shù)。

    1.2煙溫探針在機(jī)組并網(wǎng)后爐膛出口溫度達(dá)到540℃時(shí)退出,#1、#2爐啟動(dòng)過(guò)程提前退出。

    2影響蒸汽溫度的主要原因及分析

    蒸汽側(cè)影響:減溫水量、主汽壓力、給水溫度;煙氣側(cè)影響:燃燒強(qiáng)度、火焰中心位置、煤粉細(xì)度、煤質(zhì)、風(fēng)量大小。

    通過(guò)排除影響蒸汽溫度原因的次要因素,來(lái)制定了以下措施:

    2.1控制減溫水流量,盡量少量使用減溫水:

    2.1.1在主汽溫度高于380℃以上根據(jù)實(shí)際情況投入減溫水;

    2.1.2減溫水投運(yùn)前,應(yīng)保持減溫水系統(tǒng)疏水在打開位;

    2.1.3各減溫水使用操作要平穩(wěn),溫度控制要超前,禁止大開大關(guān)減溫水調(diào)節(jié)閥,使減溫水流量及減溫器后溫度大幅波動(dòng);

    2.1.4投過(guò)熱器減溫水時(shí)優(yōu)先使用省煤器出口減溫水源,主汽溫度控制困難時(shí)根據(jù)實(shí)際情況少量投入輔助減溫水;

    2.1.5?在一級(jí)減溫水系統(tǒng)增加旁路,單側(cè)設(shè)計(jì)流量為0~15t/h,鍋爐啟動(dòng)初期通過(guò)該旁路對(duì)減溫水的使用量進(jìn)行精細(xì)控制,一減投入時(shí)優(yōu)先使用旁路減溫水進(jìn)行汽溫調(diào)節(jié),隨著蒸汽參數(shù)的逐漸升高,一減旁路逐漸開大,當(dāng)旁路全開后仍不能滿足汽溫調(diào)節(jié)需要時(shí),進(jìn)行一減旁路與主路切換,切換時(shí)要緩慢進(jìn)行,隨著一減主路調(diào)整門的開大,旁路調(diào)整門逐漸關(guān)小,直至全關(guān),原則是保證進(jìn)入系統(tǒng)的減溫水總量不大幅度波動(dòng)。

    2.1.6加強(qiáng)對(duì)減溫水后的溫度監(jiān)視,保證減溫水后屏過(guò)、高過(guò)入口汽溫高于對(duì)應(yīng)壓力下的飽和溫度,防止減溫水量過(guò)大,造成減溫器后蒸汽帶水。

    2.2盡早投入高加運(yùn)行,提高給水溫度:

    點(diǎn)火以后盡量設(shè)法提高給水溫度,要求除氧器水溫不低于50℃。當(dāng)高、低旁開啟鍋爐汽水循環(huán)穩(wěn)定后,及時(shí)投入#2高加運(yùn)行,#2高加投入以前禁止啟動(dòng)第二套制粉系統(tǒng)。當(dāng)鍋爐沖洗水質(zhì)合格后,盡快進(jìn)行輸水回收,避免大量熱量外排,造成熱量損失。

    2.3控制煤粉投入量,啟動(dòng)制粉系統(tǒng)應(yīng)緩慢:

    2.3.1不提前啟動(dòng)備用磨;

    2.3.2將每臺(tái)磨的出力盡可能的加到最大(經(jīng)驗(yàn)值:一臺(tái)磨的出力可以加至45t/h,兩臺(tái)磨的出力可以加至125t/h),當(dāng)?shù)谝慌_(tái)磨煤機(jī)的最大出力已不能滿足啟動(dòng)要求后,啟動(dòng)第二臺(tái)磨煤機(jī),啟動(dòng)后控制兩臺(tái)磨煤機(jī)進(jìn)入爐膛的總煤量增加在0~10t/h以內(nèi),第二臺(tái)磨煤機(jī)悶?zāi)ブ品蹠r(shí)間不小于30分鐘;

    2.3.3為避免煤量突增,第二臺(tái)磨煤機(jī)投粉時(shí)只投運(yùn)兩個(gè)火嘴,著火穩(wěn)定后應(yīng)及時(shí)適量減小第一臺(tái)磨煤機(jī)出力,確??偯毫科椒€(wěn)增加;

    2.3.4在磨煤機(jī)投粉時(shí)不允許突然大幅度增加給粉量,防止熱負(fù)荷突增,造成煙溫、汽溫上升過(guò)快;

    2.3.5啟動(dòng)第三臺(tái)磨煤機(jī)時(shí),悶?zāi)ブ品蹠r(shí)間不小于20分鐘,其它操作同第二臺(tái)磨煤機(jī)類似;

    2.3.6制粉系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),注意控制一次風(fēng)壓不大幅度波動(dòng)。

    2.4通過(guò)調(diào)整制粉系統(tǒng)調(diào)整火焰中心位置:

    2.4.1點(diǎn)火時(shí),確保點(diǎn)火磨四個(gè)等離子均穩(wěn)定運(yùn)行。

    2.4.2磨煤機(jī)啟動(dòng)順序:優(yōu)先啟動(dòng)下層磨,首選B磨煤機(jī)點(diǎn)火,第二臺(tái)選擇A磨煤機(jī),第三臺(tái)選擇C磨煤機(jī)。

    2.4.3上下層制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),將下層磨出力盡量增大,相對(duì)減少上層磨出力;

    2.4.4在不燒壞噴燃器口的情況下盡量使燃燒靠前,手段可提高分離器出口溫度、增大煤粉細(xì)度、增大下層制粉系統(tǒng)的二次風(fēng)量。

    2.5合理的總風(fēng)量:

    啟動(dòng)過(guò)程中控制總風(fēng)量在800~1000噸/小時(shí)之間,二次風(fēng)配風(fēng)原則為保證燃燒,降低爐膛出口煙溫,配風(fēng)方式采用縮腰式配風(fēng)方式。

    3實(shí)施效果

    經(jīng)過(guò)采取以上措施后,機(jī)組啟動(dòng)期間,過(guò)熱器溫度得到了有效控制。在鍋爐點(diǎn)著火后,主汽溫度在100℃以下時(shí)溫升率不超過(guò)1.1℃/min,在達(dá)沖轉(zhuǎn)參數(shù)前分離器出口溫升率不大于1.5℃/min,汽水分離器和儲(chǔ)水罐金屬壁溫升率不大于5℃/min,內(nèi)外壁溫不大于25℃。沖轉(zhuǎn)后主蒸汽溫升率不大于1.5℃/min,再熱蒸汽溫升率不大于2℃/min。

    機(jī)組每次啟動(dòng)過(guò)程中,能夠合理控制升溫升壓速度,大大提高了鍋爐的使用壽命,使機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。

    結(jié)語(yǔ)

    經(jīng)過(guò)此次直流鍋爐啟動(dòng)分析要點(diǎn),直流鍋爐啟動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)溫度難以控制、超溫現(xiàn)象是直流鍋爐共性問(wèn)題,火電廠運(yùn)行人員需要提高對(duì)直流鍋爐超溫問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和重視,制定切實(shí)有效的控制措施,使鍋爐蒸汽參數(shù)以及受熱面壁溫得到有效控制,使機(jī)組能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 秦小東.純?nèi)几郀t煤氣高溫高壓鍋爐過(guò)熱器超溫研究.上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文,2008

    [2] 孟祥君.鍋爐高溫過(guò)熱器積灰爆管原因分析及防范措施.《機(jī)電信息》,2014

    作者簡(jiǎn)介:

    陳偉,1989年,男,山西省霍州市,助理工程師,畢業(yè)于山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,現(xiàn)在山西省國(guó)家能源集團(tuán)霍州發(fā)電廠工作

    陳飛華,1989年,男,山西省霍州市,助理工程師,畢業(yè)于山西大學(xué)工程學(xué)院,現(xiàn)在山西省國(guó)家能源集團(tuán)霍州發(fā)電廠工作

    (作者單位:國(guó)家能源集團(tuán)霍州發(fā)電廠)

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