摘 要:榮華一礦現(xiàn)處在深井開采階段,礦壓大、圍巖破碎、礦壓顯現(xiàn)明顯,通過對新揭露的6A#煤層支護(hù)上的理論分析及數(shù)據(jù)研究總結(jié),確定支護(hù)參數(shù)及頂板支護(hù)管理經(jīng)驗(yàn),為今后施工同類煤層及對頂板的管理經(jīng)驗(yàn)提供參考。
關(guān)鍵詞:深井;軟巖;支護(hù)技術(shù)
一、引言
深部開采的礦山壓力是影響巷道支護(hù)可靠性的一個(gè)主要因素,尤其在頂板破碎的煤層施工,所帶來的一系列因素都制約著煤礦正常的安全生產(chǎn),如頂板下沉、兩幫移近、底鼓顯現(xiàn)明顯等,通過我礦對6A煤層的開采,在掘進(jìn)過程中使用高強(qiáng)錨桿及優(yōu)化支護(hù)技術(shù)參數(shù),成功控制了頂板圍巖大變形的問題,取得了一定的成效,保證了安全生產(chǎn)。
二、榮華一礦6A煤層地質(zhì)概況
6A掘進(jìn)工作面距離地表垂直深度已達(dá)1000米,并正在逐漸加深,且頂板破碎如柱狀圖所示:6A頂板以上分別為0.03米凝灰質(zhì)泥巖,特性:灰白色,片狀質(zhì)軟;0.08米頁巖,特性:黑灰色、片狀、夾少量煤線,具層理破碎;0.55米粉砂巖,特性:深灰色、具層理、破碎;0.02米泥巖,特性:灰白色、片狀、質(zhì)軟;7.89米粉砂巖,特性:深灰色、片狀、具層理、質(zhì)硬、破碎;2.19米中砂巖,特性:灰白色、塊狀、裂隙發(fā)育;頂板以上10.76米均為破碎巖層,施工期間,對頂板的管理非常困難。
三、軟巖支護(hù)技術(shù)研究
(1)起步階段
6A煤層是我礦剛揭露煤層,在施工期間,頂板支護(hù)采用了懸吊理論,使用長度5.2米,Φ17.8㎜錨索配合長2.0米Φ20錨桿與275㎜鋼帶進(jìn)行支護(hù),每米3根錨索、2根錨桿。當(dāng)掘進(jìn)施工50米后,頂板開始出現(xiàn)下沉跡象,通過多次對頂板離層儀的觀測數(shù)據(jù)分析,下沉量最大為0.5米(如頂板離層儀觀測數(shù)據(jù)圖1),鋼帶出現(xiàn)斷、折現(xiàn)象,裂口都為錨索托盤咬合處,局部出現(xiàn)錨索斷股、錨桿斷的現(xiàn)象。為防止頂板繼續(xù)下沉,出現(xiàn)冒落現(xiàn)象,及時(shí)采取了在原有支護(hù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)打Φ21.6㎜錨索加18#槽鋼,現(xiàn)已經(jīng)控制住頂板的繼續(xù)下沉,但所消耗的支護(hù)材料及人工已經(jīng)大大的超出了之前的預(yù)算費(fèi)用。
(2)發(fā)展階段
通過已施工段的頂板現(xiàn)象,進(jìn)行分析總結(jié),支護(hù)起懸吊頂板作用達(dá)到的壓力超過支護(hù)材料所能承受的力以后,頂板支護(hù)開始出現(xiàn)破損,頂板將會(huì)繼續(xù)下沉,我們開始通過組合梁理論與懸吊理論相結(jié)合的方式進(jìn)行支護(hù)頂板。
支護(hù)方法
1、φ20mm×2000mm錨桿強(qiáng)度、長度低于計(jì)算值應(yīng)進(jìn)行更換,φ21.6mm×5200mm錨索強(qiáng)度符合計(jì)算要求。
2、支護(hù)方式:錨桿由原φ20mm×2000mm更改為φ22mm×2400mm,支護(hù)間排距為0.9m×0.8m米,頂板共7根錨桿,2根仰角錨桿,仰角錨桿與頂板夾角不得小于30°,錨索由原φ17.8mm×5200mm更改為φ21.6mm×5200mm,支護(hù)間排距為1.6m×1.6m,錨索打在兩排錨桿之間,在縱向上與錨桿錯(cuò)開,錨索采用0.4米槽鋼加雙錨桿墊以增加頂板的受力面積,兩幫第二排錨桿由螺紋鋼錨桿取代原玻璃鋼錨桿,以增加巷道支護(hù)強(qiáng)度。
3、針對6A頂板巖層性質(zhì)及現(xiàn)場施工觀察,巷道支護(hù)必須及時(shí)可靠,嚴(yán)禁出現(xiàn)空幫、空頂?shù)默F(xiàn)象,兩幫支護(hù)必須及時(shí)跟至巷道迎頭。
4、加強(qiáng)員工培訓(xùn),加強(qiáng)支護(hù)方面的知識(shí)教育,增強(qiáng)責(zé)任心,加大檢查力度,錨桿、錨索必須達(dá)到設(shè)計(jì)的強(qiáng)度,保證施工的支護(hù)質(zhì)量。
5、優(yōu)化工藝流程,改進(jìn)不當(dāng)?shù)氖┕すに嚒⑹┕し椒?、施工手段,加大對巷道頂板的管控力度,?0米安設(shè)一處頂板離層儀,密切觀察頂板的變化情況,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況修改施工方法。
6、遇斷層破碎帶時(shí),必須縮小支護(hù)密度,錨桿支護(hù)間排距0.9m×0.6m,錨索支護(hù)間排距1.6×0.6m,嚴(yán)控頂板。
使用風(fēng)動(dòng)扳手緊固錨桿、錨索張拉力均達(dá)到35MP以上,逐根進(jìn)行試驗(yàn)緊固,通過頂板離層儀及壓力表數(shù)據(jù)的觀測,頂板下沉量已經(jīng)控制在了0.2米以內(nèi)(如頂板離層儀觀測數(shù)據(jù)圖2),但支護(hù)強(qiáng)度較大,施工繁瑣,嚴(yán)重制約了掘進(jìn)速度。
(3)技術(shù)成熟階段
現(xiàn)在我礦采用了長度2.4米的Φ20㎜高強(qiáng)錨桿替換原有的長度2.4米Φ22㎜錨桿,錨索支護(hù)改為2米施工2根Φ21.6㎜長度5.2米的錨索,使用新型錨桿扭矩放大器對錨桿進(jìn)行緊固,不僅能加大錨桿預(yù)緊力還有效的減少了風(fēng)動(dòng)扳手對錨桿螺母的損傷,通過對頂板離層儀數(shù)據(jù)的觀測,現(xiàn)在頂板下沉量已經(jīng)控制在0.05米范圍內(nèi)(如頂板離層儀觀測數(shù)據(jù)圖3)。與初期階段相對比,減少了后期補(bǔ)打支護(hù)的人工費(fèi)及材料費(fèi),與發(fā)展階段相比減少了支護(hù)強(qiáng)度,節(jié)省了材料費(fèi),也增快了掘進(jìn)的進(jìn)尺速度,現(xiàn)在我礦綜掘隊(duì)1362隊(duì)月進(jìn)尺已經(jīng)突破400米水平。
四、頂板支護(hù)管理及主要結(jié)論
所謂的組合梁就是用錨桿及錨索將頂板所控制的范圍內(nèi)有效的結(jié)合在一起,利用巖石自身承載力承受圍巖所帶來的壓力。錨桿及錨索支護(hù)所承受的壓力要平均分配,這點(diǎn)我們要在錨桿及錨索緊固時(shí)要使其達(dá)到的力均勻,否則,吃力最大的錨桿將會(huì)最新被折斷,這樣也就失去了組合梁的作用;施工期間盡量減少空幫、空頂時(shí)間,在頂板沒有離層時(shí)快速的補(bǔ)打支護(hù),并進(jìn)行加固,我礦綜掘隊(duì)現(xiàn)正在采用一米一支護(hù)規(guī)定,相比之前2米一支護(hù)可有效控制頂板下沉量;對頂板觀測要認(rèn)真收集數(shù)據(jù),及時(shí)分析總結(jié),當(dāng)變形量超過警戒值時(shí),要及時(shí)采取有效措施進(jìn)行控制并改變原有的支護(hù)形式,以減少后期的反復(fù)工程及材料、人工所消耗的費(fèi)用。
作者簡介:
張軍亮(1978—),男,中共黨員,畢業(yè)于黑龍江科技學(xué)院采礦工程專業(yè),采礦中級工程師,黑龍江龍煤雞西礦業(yè)有限責(zé)任公司榮華一礦總工程師、黨委委員。