林俊嶠
摘 要:介紹阿克蘇熱電有限公司2×350MW機(jī)組石灰石/石膏煙氣濕法脫硫石膏脫水系統(tǒng)的工藝流程。針對(duì)設(shè)備運(yùn)行中石膏脫水效果差的情況,系統(tǒng)性的分析了原因,結(jié)合實(shí)際提出了處理方法,解決實(shí)際問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:火電廠(chǎng);石膏脫水;石膏含水率;處理
1.概述
阿克蘇熱電脫硫工藝采用石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù),一爐一塔單元控制,不設(shè)煙氣換熱器,無(wú)增壓風(fēng)機(jī),無(wú)煙氣旁路。吸收劑為石灰石,粒度要求90%通過(guò)325目,100%通過(guò)250目。煙氣進(jìn)入吸收塔,自下而上流動(dòng),被自上而下的石灰石漿液洗滌,煙氣中的SO2與SO3和石灰石漿液中的CaCO3反應(yīng)生成CaSO3和CaSO4。在吸收塔反應(yīng)區(qū)CaSO3被鼓入氧化風(fēng)強(qiáng)制氧化成CaSO4進(jìn)而結(jié)晶生成CaSO4·2H2O。吸收塔的石膏漿液經(jīng)各自的石膏排出泵送至石膏旋流站進(jìn)行第一級(jí)脫水。石膏旋流站4個(gè)旋流子(3用1備)底流(懸浮物固體重量含量約為40%~60%)依靠重力自流入真空皮帶脫水機(jī)進(jìn)行第二級(jí)脫水。經(jīng)過(guò)脫水后的產(chǎn)生含水量不超過(guò)10%、石膏純度90%以上的石膏餅,存至石膏庫(kù)再運(yùn)出。
2.石膏脫水系統(tǒng)運(yùn)行異常及分析
阿克蘇熱電1號(hào)機(jī)組自2016年12月底投產(chǎn)以來(lái),脫硫設(shè)備運(yùn)行良好,各參數(shù)均在設(shè)計(jì)值范圍,吸收劑品質(zhì)良好,石灰石漿液濃度1230kg/m3~1250kg/m3之間,脫硫效率達(dá)98.5%以上。但漿液在脫水過(guò)程中出現(xiàn)石膏含水率高,品質(zhì)差等問(wèn)題,經(jīng)觀(guān)察發(fā)現(xiàn)以下異?,F(xiàn)象。
2.1石膏分布不均
石膏脫水過(guò)程中,真空皮帶機(jī)脫水區(qū)域石膏分布不均衡,出現(xiàn)明顯的斷裂帶,檢查發(fā)現(xiàn),在斷裂帶底部幾乎沒(méi)有石膏,真空泄漏。正常運(yùn)行時(shí)石膏分布均勻,無(wú)斷裂,脫水系統(tǒng)真空度為 -30~-60kPa之間。實(shí)際運(yùn)行中,脫水系統(tǒng)真空度為-30kPa左右,偏差較大。
2.2石膏餅厚度
正常運(yùn)行中,石膏漿液經(jīng)石膏旋流站脫水后分布于真空皮帶機(jī)上,在漿液量恒定時(shí),石膏厚度是由真空皮帶機(jī)變頻控制,頻率高,皮帶轉(zhuǎn)速快,石膏餅厚度低。相反,真空皮帶機(jī)頻率低,皮帶轉(zhuǎn)速慢,石膏餅厚度高。生產(chǎn)實(shí)踐證明,真空皮帶機(jī)頻率在25~35Hz之間,石膏餅厚度在20~35mm,具有最佳的脫水效果。而在實(shí)際運(yùn)行中,真空皮帶機(jī)頻率在35Hz情況下,石膏餅厚度仍有35mm。
2.3石膏旋流站運(yùn)行狀況影響
石膏旋流站入口壓力、旋流子投運(yùn)個(gè)數(shù)和旋流子底部沉沙嘴尺寸是決定一級(jí)脫水效果的主要因素。石膏旋流站進(jìn)口壓力直接影響漿液的分離效果,進(jìn)口壓力過(guò)高旋流站脫水效果好,石膏旋流站底流含固量高,但加速設(shè)備磨損;進(jìn)口壓力過(guò)低石膏旋流站脫水效果差,會(huì)出現(xiàn)石膏旋流站溢流狀況。因此石膏旋流站入口壓力控制在180~220Kpa之間,石膏旋流站底流含固量50~60%為佳。阿克蘇熱電石膏脫水系統(tǒng)運(yùn)行各參數(shù)均超出了設(shè)計(jì)范圍 (表1)
2.4真空皮帶機(jī)自身狀況
1、真空皮帶機(jī)進(jìn)料口設(shè)計(jì)不合理,石膏漿液進(jìn)入真空皮帶機(jī)帶有一定壓力,進(jìn)入橫向分配管后,石膏漿液迅速向兩側(cè)分散,分配管兩側(cè)漿液流量大,靠近中間流量小,流速低。均布板變形,無(wú)一定傾斜角度,導(dǎo)致出料少的位置石膏堆積不能沖走在均布板上有漿液沉積凝固。
2、真空皮帶機(jī)濾布破損,停運(yùn)后沖洗不充分表面沾污都影響脫水效果。我廠(chǎng)真空皮帶機(jī)濾布表面有油漆黏附,濾布表面細(xì)孔堵塞,造成石膏含水率高原因之一。
3.真空皮帶機(jī)密封盒密封不嚴(yán),密封板開(kāi)裂,真空部分泄漏。真空盒伸出下料端太多,石膏漿液落到濾布后,馬上吸干,不能在下料部與壓布輥之間自然流淌,鋪平漿液。
3.處理方法及措施
3.1加強(qiáng)石膏旋流站檢查和維護(hù)
石膏旋流站進(jìn)口壓力偏高,調(diào)節(jié)石膏旋流子投運(yùn)個(gè)數(shù)仍不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求;采用在進(jìn)口管最近法蘭處增加節(jié)流孔板,節(jié)流孔板孔徑大達(dá)不到效果,孔徑太小極易造成孔板處堵塞,進(jìn)入石膏旋流站漿液量減少,經(jīng)過(guò)試驗(yàn),進(jìn)口管道加裝35~36mm孔徑的節(jié)流孔板后,石膏旋流站進(jìn)口壓力在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。檢查石膏旋流站底流狀態(tài),當(dāng)?shù)琢鞒熟F狀噴出時(shí)旋流效果為最佳,底流呈直流是旋流效果差,需換沉砂嘴。經(jīng)過(guò)維護(hù)后,石膏旋流站底流含固量可控制50%~60%之間。達(dá)到預(yù)期效果(表2)
3.2真空皮帶機(jī)檢查和維護(hù)
更改真空皮帶機(jī)進(jìn)料口設(shè)計(jì),更換分配管,采用內(nèi)部緩沖設(shè)計(jì),使分配管道出料相對(duì)原設(shè)計(jì)更均勻。更換均布板,采用硬度較高的材質(zhì),解決均布板變形問(wèn)題。均布板出口設(shè)計(jì)靠后,位于真空盒抽氣位置上部,使?jié){液出料后不會(huì)馬上吸干,能有一定空間緩沖、平鋪,同時(shí)增加分布板斜度,避免在均布板上積料。此外修補(bǔ)真空盒,更換污染濾布。脫水系統(tǒng)投運(yùn)后,石膏分布不均問(wèn)題徹底解決,真空度得到提升。
3.3運(yùn)行參數(shù)調(diào)整
控制吸收塔漿液外排密度,當(dāng)吸收塔石膏漿液密度達(dá)1130~1135kg/m3時(shí)(吸收塔石膏漿液含固量20%左右)及時(shí)外排漿液至石膏脫水系統(tǒng)。調(diào)整真空皮帶機(jī)頻率在25~35Hz之間,控制石膏餅厚度在20~35mm之間。脫水系統(tǒng)停運(yùn)后,加強(qiáng)石膏旋流站和真空皮帶機(jī)濾布沖洗,沖洗10-15min,到真空度穩(wěn)定在-5Kpa左右,停止沖洗。
4.結(jié)論
火電廠(chǎng)煙氣脫硫系統(tǒng)工藝復(fù)雜,石膏脫水困難原因很多,各因素相互影響。通過(guò)石膏化驗(yàn)數(shù)據(jù),分析石膏含水率高的原因,在日常工作中積累經(jīng)驗(yàn),從設(shè)計(jì)、設(shè)備狀況、運(yùn)行方式、介質(zhì)成分等多方面思考,解決生產(chǎn)實(shí)際問(wèn)題。同時(shí)提高運(yùn)行操作水平,保證脫硫系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,更好保證石膏含水率合格。
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