殷豪杰
摘要:石化產(chǎn)品作為當今世界高速發(fā)展產(chǎn)物,是現(xiàn)階段不可或缺的重要能源產(chǎn)品,在對石油進行處理過程中裂解氣壓縮機是一個重要的設(shè)備及環(huán)節(jié)。由于在裂解氣壓縮機進行長周期運轉(zhuǎn)時,往往容易出現(xiàn)壓縮機設(shè)備出現(xiàn)結(jié)垢以及帶液情況,同時還會出現(xiàn)振動數(shù)值飆升、潤滑系統(tǒng)和干氣密封系統(tǒng)情況,對石化企業(yè)平穩(wěn)生產(chǎn)帶來影響較大。因此,針對影響裂解氣壓縮機長周期作業(yè)的因素進行分析及改造,本文以石油化工生產(chǎn)裝置乙烯設(shè)備為例,不斷地完善和提升裂解氣壓縮機長周期運行效率,以便給各位同仁提供一些建議及參考。
關(guān)鍵詞:乙烯裝置;裂解氣;壓縮機;長周期運行
前言
當前石油是我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要能源保障,對于現(xiàn)今人類發(fā)展的影響是巨大的。乙烯設(shè)備在石化產(chǎn)業(yè)當中舉足輕重,其科學(xué)高效長周期運轉(zhuǎn)關(guān)乎石化企業(yè)經(jīng)濟效益。通常來說世界上乙烯設(shè)備裝置有著54個月平均運轉(zhuǎn)周期,美歐此設(shè)備較為先進可達60至72個月高效運轉(zhuǎn);在這個方面我國茂名制造的乙烯設(shè)備達到世界先進水平達79個月,而其他廠商產(chǎn)品通常可達24個月相對落后。在安全生產(chǎn)前提下,通過不斷提升乙烯裝置運轉(zhuǎn)周期,減少大修、停車損耗等等不利因素,為了實現(xiàn)乙烯裝置高效長期作業(yè),關(guān)鍵是有效控制裂解氣壓縮機長期運轉(zhuǎn)?,F(xiàn)今,在裂解氣壓縮機長周期運轉(zhuǎn)還存在著不少問題,還需要不斷地優(yōu)化管理,進面推進我國石化產(chǎn)業(yè)的高效發(fā)展。
1簡析裂解氣壓縮機長周期運轉(zhuǎn)影響因素
1.1初期設(shè)計隱患
在對設(shè)備進行改擴建時,通常設(shè)計之初往往采取波齒狀的墊片,但是由于其對于施工技術(shù)水平有著極高要求,因此在實際施工當中因多種因素,極其容易出現(xiàn)泄漏處且無法對其進行有效處理,這將大大阻礙企業(yè)生產(chǎn)。設(shè)備運轉(zhuǎn)時,往往由于裂解氣壓縮機自身一些管路交接處的墊片發(fā)生泄漏造成裂解爐多次中斷進料。同時,因設(shè)計問題實際裂解氣壓縮機2段的凝液泵性能存在較低情況,往往使得送料時出現(xiàn)2段凝液液位高報現(xiàn)象及設(shè)備停止運轉(zhuǎn)。
1.2五段排出處換熱情況不佳
1)通常因為設(shè)備存在換熱機構(gòu)出現(xiàn)局部滲漏情況,進而使得換熱器循環(huán)冷卻水的水體渾濁現(xiàn)象加深,大大降低換熱效率,并且由于其水場涼水塔填料老化原因,在受到水對其反復(fù)沖擊后極其容易發(fā)生損壞脫離情況,脫離部分一旦進入水循環(huán)系統(tǒng)中將造成設(shè)備管線堵塞,進而減少水循環(huán)流量,嚴重影響換熱效率。除此之外,在五段排出處換熱器往往容易出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,相比其他段處結(jié)垢情況嚴重,結(jié)垢現(xiàn)象也將大大阻礙換熱器功效發(fā)揮。
1.3設(shè)備復(fù)水裝置泄漏問題
關(guān)于設(shè)備復(fù)水裝置出現(xiàn)泄漏情況,往往使得透平凝液處于規(guī)定的范圍值之外,進而無法進入除氧設(shè)備,轉(zhuǎn)而流入水循環(huán)系統(tǒng),這將大大提升除鹽水使用量,造成設(shè)備能耗加大。
1.4設(shè)備五段排出壓控閥發(fā)生內(nèi)漏情況
當設(shè)備五段排出壓控閥發(fā)生內(nèi)漏情況時,將造成部分裂解氣進入火炬系統(tǒng),由此將給設(shè)備產(chǎn)品收率帶來一定阻礙。
1.5設(shè)備轉(zhuǎn)子發(fā)生結(jié)焦情況
因設(shè)備轉(zhuǎn)子處于高溫情況時,往往容易使得裂解氣的重組分和一些不飽和烴出現(xiàn)聚合反應(yīng),進而產(chǎn)生轉(zhuǎn)子結(jié)焦現(xiàn)象,由此給壓縮機作業(yè)帶來壓力與高溫情況在此更加使得結(jié)垢變得更多,最終造成設(shè)備運轉(zhuǎn)缺乏穩(wěn)定性。
1.6 段間壓差偏高
因為裂解氣中含有不飽和烴類,雖然一直將阻聚劑以及洗油注入其中,但是通過壓縮機升溫以及升壓過程,難免會有一些苯乙烯、雙烯烴以及烯烴等介質(zhì)聚合生成聚合物、膠質(zhì)。而該類物質(zhì)會粘附在壓縮機缸體中,或是跟著裂解氣流出粘附在壓縮機排除管線,久而久之,垢物越來越多就會致使換熱器壓差上升。
2裂解氣壓縮機長周期運轉(zhuǎn)的改進措施
2.1改善波齒型墊片易泄漏問題
在試車期間可以停車的空隙時間盡可能地更換發(fā)生泄漏的墊片,將其更換成纏繞式的墊片,而已經(jīng)進行實物料后不能更換的可以運用帶壓堵漏的方法來處理。另外如在氣密時發(fā)生過泄漏的,但在開車后暫時未發(fā)生泄漏且一旦發(fā)生泄漏而又不能在短時間內(nèi)倒空物料的,也需對其做帶壓堵漏處理以防日后也發(fā)生泄漏的現(xiàn)象。
2.2改善二段凝液泵能力偏低的問題
可以考慮在不停車的情況下實行雙泵運行,再應(yīng)用凝液罐底中的導(dǎo)淋來配制另一條管線并增加新的凝液泵,用以解決雙泵工作時發(fā)生的故障,從而確保二段凝液罐的液位以及壓縮機能夠平穩(wěn)地運行。
2.3改善五段排出換熱裝置換熱效果
1)實時監(jiān)測換熱器泄漏情況,發(fā)現(xiàn)泄漏時采取設(shè)備低負荷作業(yè)模式,就泄漏處實施堵漏作業(yè),與此還需對循環(huán)水進行高效殺菌處理,以此提升換熱效果。
2)就循環(huán)水水場涼水塔填料需及時更換,以此避免填料發(fā)生脫落,保持管路順暢,進而提升換熱效率。
3)可采取增設(shè)循環(huán)水入口管線配口方式,以便對換熱設(shè)備做反沖洗作業(yè),進而達到理想換熱狀態(tài)。
4)就換熱器工藝系統(tǒng)結(jié)垢現(xiàn)象的處理,可通過增設(shè)阻聚劑管路,以此減少裂解氣重組分等發(fā)生聚合反應(yīng),達到提升換熱效果的目的。
2.4設(shè)備復(fù)水器泄漏處理
就設(shè)備復(fù)水器出現(xiàn)泄漏時,可采取消漏作業(yè),以便完全處理好泄漏情況,減少設(shè)備除鹽水的使用,提高設(shè)備效能。
2.5關(guān)于改善設(shè)備五段排出壓控閥發(fā)生內(nèi)漏情況的處理措施
通過對設(shè)備大檢修及時將壞損壓控閥替換,同時可在其前端部位加裝截斷裝置,以此應(yīng)對發(fā)生內(nèi)漏時,能更快將其切斷,以便進行有效處理,減少物料浪費。
2.6關(guān)于改善壓縮機轉(zhuǎn)子結(jié)焦現(xiàn)象處理措施
為應(yīng)對設(shè)備轉(zhuǎn)子發(fā)生聚合結(jié)垢現(xiàn)象,可通過變換注水水源的方式進行;由于原注水水源為段間冷卻工藝水有著一些弱酸性物質(zhì),給設(shè)備機體造成腐蝕現(xiàn)象,進而會使得注水嘴出現(xiàn)堵塞;通過將注水水源更換為除鹽水,同時為應(yīng)對除鹽水高溫情況加裝冷卻設(shè)備,以及在改善五段排出換熱裝置換熱效果處理時,增設(shè)阻聚劑的管線,此方式大大降低結(jié)焦速度,為設(shè)備長周期運轉(zhuǎn)提供可靠保障。
2.7 壓差偏高處理措施
首先,合理改造壓縮機阻聚劑以及洗油噴頭,將噴頭堵塞的隱患減小。并且,對阻聚劑注入泵和洗油注入泵過濾網(wǎng)進行更換,避免噴頭內(nèi)有雜質(zhì)進入。其次,還可通過實施大直徑管道清洗技術(shù),來對排出管線進行全面清焦,切實減小壓縮機功耗,達到降低壓差目的。
3結(jié)語
綜上所述,在我國今后很長的經(jīng)濟社會發(fā)展期間,對于石油能源的需求不可或缺,想要進一步提升石油化工行業(yè)發(fā)展、提高石油化工企業(yè)經(jīng)濟效益,就必須提升裂解氣壓縮機長周期運行作業(yè)時間,正確找出對裂解氣壓縮機長周期運行作業(yè)產(chǎn)生影響的因素,并通過不斷的優(yōu)化改善設(shè)計進行技術(shù)改造,提升從業(yè)人員的專業(yè)水平,加強對技術(shù)人才的培養(yǎng),進一步提升石油化工生產(chǎn)裝置動設(shè)備的運轉(zhuǎn)周期,進而推進我國石油化工行業(yè)的科學(xué)高效發(fā)展。
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