何 元 胡延潔 桑玉華 楊小慧 張進(jìn)賢
(山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家金礦,萊州 261441)
山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家金礦(以下簡稱“我礦”)目前使用的其中一臺球磨機MQY3645設(shè)備,該設(shè)備原設(shè)計的給料系統(tǒng)由料斗(圖中未畫出,各使用單位根據(jù)現(xiàn)場情況自行設(shè)計)、給料彎管、彎管支架等組成(如圖1所示)。在近幾年的使用過程中,逐漸暴露出一些問題,發(fā)現(xiàn)這種結(jié)構(gòu)存在以下缺點:料斗與給料彎管之間為法蘭連接,給料彎管支架與地面基礎(chǔ)上的底座用螺栓連接,這樣一來,給料彎管伸入球磨機進(jìn)料襯套內(nèi)的尺寸及其與緩沖料斗的連接尺寸都有嚴(yán)格要求,不易定位、不易安裝、出現(xiàn)問題后也不易維護(hù);料斗底部緩沖效果差,物料對給料彎管的沖擊磨損比較嚴(yán)重,給料彎管使用周期較短;安裝更換麻煩,更換給料彎管用時過長,每次約需8~12小時。
圖1 給料系統(tǒng)圖
同時,其襯板設(shè)計也存在部分問題。筒體襯板有兩種規(guī)格,分為長襯板和短襯板,在筒體襯板更換過程中,由于長襯板上的螺栓孔為三孔式,拆裝比較費時費力;靠近進(jìn)料端的筒體襯板磨損比靠近出料端的筒體襯板磨損嚴(yán)重,使用相同厚度的筒體襯板,使筒體襯板的更換周期難以統(tǒng)一,為節(jié)約成本就需要分段更換,如果統(tǒng)一更換就造成浪費;波峰式的襯板,處理礦量能力相對階梯型襯板的處理礦量能力存在差距,制約生產(chǎn)任務(wù)順利完成;進(jìn)出料端端蓋合金鋼襯板質(zhì)量相對較重,增加了設(shè)備運轉(zhuǎn)負(fù)載。
圖2為給料系統(tǒng)圖。針對不易安裝、不易定位及出現(xiàn)問題后不易維護(hù)的問題,取消原地面基礎(chǔ)上的底座,敷設(shè)常規(guī)軌道,將固定的給料彎管改造成可移動式的給料小車,土建基礎(chǔ)設(shè)計時不再需要設(shè)計給料彎管的底座基礎(chǔ),設(shè)備檢修及給料系統(tǒng)維修時可直接將給料小車移走,有更大的檢修空間。
針對料斗緩沖效果差、料斗磨損嚴(yán)重的問題,將緩沖料斗容積增大,料斗內(nèi)鋪設(shè)橡膠條進(jìn)行耐磨防護(hù),而且內(nèi)部設(shè)計有隔室,可以在漏斗底部橡膠條上方自然堆積約100mm厚的料層,大大減輕料斗的磨損。
針對給料彎管磨損嚴(yán)重的問題,將原給料彎管換成緩沖槽與給料直管,緩沖槽內(nèi)鋪設(shè)橡膠條,給料直管在鐵管內(nèi)部增加耐磨橡膠層,在直管使用一段時間底部磨損嚴(yán)重后可進(jìn)行翻轉(zhuǎn)并繼續(xù)使用。
圖2 給料系統(tǒng)圖
針對球磨機襯板出現(xiàn)的問題,依據(jù)設(shè)備實際情況,并結(jié)合以往更換襯板的經(jīng)驗,在不影響其技術(shù)性能的前提下,將三孔式改為兩孔式;針對筒體部進(jìn)、出料端襯板磨損情況不同,將筒體進(jìn)料端三圈襯板加厚10mm,便于整套筒體襯板使用周期一致,統(tǒng)一更換;同時,襯板由原來的波峰式改為階梯型,增加了小時處理量,延長了襯板使用壽命,減少了停車檢修次數(shù)和時間。另外,將進(jìn)出料端端蓋合金鋼襯板改為復(fù)合橡膠襯板和鋼橡提升條,減輕設(shè)備整體重量,降低設(shè)備運轉(zhuǎn)負(fù)載,充分發(fā)揮設(shè)備的效能。
為給料小車與磨機裝配方便,便于找正并確保精度,給料小車分為底部行走部分和料斗部分,這兩部分先用螺栓固定,留有調(diào)整間隙,可調(diào)整給料小車的上下升降方向和左右方向,完全找正和裝配合格后,再對行走小車與料斗加強焊接固定。
漏斗內(nèi)壁全部襯高耐磨的耐磨特橡膠塊,以提高漏斗的使用壽命,耐磨膠塊采用標(biāo)準(zhǔn)塊形式,用螺栓固定在漏斗上,磨損后方便更換。
皮帶頭部漏斗及給料小車安裝結(jié)束,經(jīng)測試無誤后。兩個漏斗間的縫隙要做活動蓋進(jìn)行封閉,避免礦漿和物料外溢,封閉蓋用螺栓聯(lián)接牢固并方便拆卸。
圖3 給料小車
球磨機筒體襯板的長襯板改造成兩孔后,安裝完襯板必須將筒體上空余的螺栓孔堵死,山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司采用加工定制的橡膠堵堵住,效果良好。
進(jìn)出料端的端襯板改為復(fù)合橡膠襯板和鋼橡提升條后,螺栓與鋼提升條安裝時采用滑動卡槽,容易產(chǎn)生空隙,礦漿在這些空隙中流動會造成筒體磨損嚴(yán)重,所以需要在縫隙處添加海綿,讓其自然吸收礦漿填滿空隙,解決流動礦漿的磨損問題。
通過球磨機給料系統(tǒng)的改造,實現(xiàn)了停車檢修時給料系統(tǒng)與球磨機主體的順利分離,便于維護(hù)維修;延長給料小車的使用壽命,給料小車維修更換方便;料斗及緩沖槽敷設(shè)的耐磨橡膠條磨損嚴(yán)重后易于更換,同時最容易磨損的給料直管在底部磨損嚴(yán)重后可直接進(jìn)行翻轉(zhuǎn)后繼續(xù)使用,大大節(jié)省生產(chǎn)成本。原給料系統(tǒng)正常情況下,各彎管及料斗使用周期為6個月,現(xiàn)通過改造后,使用周期能達(dá)2年之久,經(jīng)濟效益顯著。
球磨機筒體襯板將三孔式改為兩孔式,拆裝時省時省力,節(jié)約檢修時間。筒體進(jìn)料端三圈襯板加厚10mm,可以延長這三圈襯板的使用壽命,使其更換周期一致。波峰式筒體襯板改為階梯型筒體襯板,使球磨機的小時處理能力提高2t/h,年可增加利潤247.4萬元。將進(jìn)出料端蓋合金鋼襯板改為復(fù)合橡膠襯板和鋼橡提升條,降低了設(shè)備的運轉(zhuǎn)負(fù)載。
在整個球磨機的改造應(yīng)用過程中,綜合調(diào)研了現(xiàn)場的各種實際情況,統(tǒng)計分析了使用成本,同時積極采納了現(xiàn)場操作工人及維修工人的意見和建議,順利完成本次改造,在維護(hù)維修方便和降本增效上取得了非常明顯的效果。