彭志福
大唐華東電力試驗(yàn)研究院
根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》[1],到2020年火電供平均電煤耗要達(dá)306g/kWh,因此火電的節(jié)能工作日益重要。某電廠共4臺(tái)機(jī)組,其中1號(hào)機(jī)組及2號(hào)機(jī)組能耗指標(biāo)較好,但3號(hào)機(jī)組煤耗明顯高于其他幾臺(tái)機(jī)組,問(wèn)題突出。為評(píng)估該電廠3號(hào)機(jī)組的能耗狀況[2],對(duì)該機(jī)組鍋爐及其輔助系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能診斷,找出鍋爐及其輔助系統(tǒng)的問(wèn)題,并給出建議措施。
該機(jī)組選用哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司與三井巴布科克(MB)公司合作設(shè)計(jì)制造的超臨界本生(Benson)直流鍋爐,型號(hào):HG-1890/25.4-YM4。一次中間再熱、滑壓運(yùn)行,鍋爐配置再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng),固態(tài)排渣、單爐膛、平衡通風(fēng)、Π型布置、全鋼結(jié)構(gòu)懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置,機(jī)組容量由600MW增容改造至630MW。
爐膛為單爐膛,斷面尺寸22.18m×15.63m,設(shè)計(jì)煤種為神府東勝煤,校核煤種為大同塔山煤。最大連續(xù)蒸發(fā)量1 890t/h,過(guò)熱器出口蒸汽溫度571℃,再熱器出口蒸汽溫度569℃,給水溫度283.7℃。
鍋爐超凈排放改造中尾部煙道加裝了管式MGGH換熱器,包含煙氣冷卻器和煙氣加熱器兩段:管式MGGH煙氣冷卻器布置在低低溫靜電除塵器入口前的水平直段煙道上,管式MGGH煙氣加熱器,布置在濕式電除塵出口與煙囪入口前的煙道上。
在機(jī)組75%負(fù)荷工況下,對(duì)該鍋爐進(jìn)行了鍋爐效率的測(cè)試,并將鍋爐效率及各項(xiàng)熱損失同75%負(fù)荷下的鍋爐設(shè)計(jì)值進(jìn)行對(duì)比,對(duì)比數(shù)據(jù)如表1,從表中可以發(fā)現(xiàn)鍋爐效率低于設(shè)計(jì)值0.96%,較設(shè)計(jì)值低的主要原因是排煙熱損失q2遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致鍋爐整體效率下降,低于設(shè)計(jì)值。
表1 鍋爐效率及各項(xiàng)熱損失試驗(yàn)值同設(shè)計(jì)值對(duì)比
對(duì)2017年鍋爐輔助系統(tǒng)的電耗平均值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并與設(shè)計(jì)值進(jìn)行對(duì)比,見(jiàn)表2,從表2中可以看出引風(fēng)機(jī)電耗高于設(shè)計(jì)值0.13%,主要原因是由于尾部煙道阻力大于設(shè)計(jì)值。
表2 輔機(jī)電耗完成值同設(shè)計(jì)值對(duì)比
針對(duì)該鍋爐及其輔助系統(tǒng)的試驗(yàn)、檢查并與設(shè)計(jì)值對(duì)比,發(fā)現(xiàn)了該鍋爐存在一系列問(wèn)題,并對(duì)這些問(wèn)題的節(jié)能潛力進(jìn)行分析。鍋爐及其輔助系統(tǒng)的節(jié)能潛力合計(jì)為4.99g/kWh,其中排煙溫度較設(shè)計(jì)值高23.3℃,影響煤耗3.73g/kWh。
表3 鍋爐及其輔助系統(tǒng)的問(wèn)題及節(jié)能潛力
對(duì)鍋爐進(jìn)行全面檢查,并進(jìn)行了鍋爐冷態(tài)動(dòng)力場(chǎng)、煙道阻力和鍋爐效率測(cè)試等試驗(yàn)[3-5]。對(duì)影響鍋爐效率的原因進(jìn)行了分析,提出鍋爐側(cè)及其輔助系統(tǒng)所存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,提出相關(guān)建議和措施。
鍋爐共有6層30個(gè)燃燒器,除B層磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)燃燒器采用等離子燃燒器,其他層燃燒器均采用新型低NOX軸向旋流燃燒器。在燃燒器中,燃燒的空氣被分成5股,中心風(fēng)、一次風(fēng)、二次風(fēng)、三次風(fēng)和四次風(fēng)。主燃燒空氣分為二次風(fēng)、三次風(fēng)和四次風(fēng),以加大空氣分級(jí)程度。二次風(fēng)、三次風(fēng)和四次風(fēng)通過(guò)燃燒器內(nèi)同心的環(huán)形通道,在燃燒的不同階段進(jìn)入爐膛,有助于NOx總量的降低和燃料的燃盡。
由于在運(yùn)行的時(shí)候,二次風(fēng)通道較窄,二次風(fēng)補(bǔ)風(fēng)能力不佳,導(dǎo)致燃燒器二次風(fēng)區(qū)域冷卻能力不足,金屬在長(zhǎng)期高溫下嚴(yán)重?zé)龘p變形,該鍋爐除B層等離子燃燒器外,其他層燃燒器均有不同程度的燒損,二次風(fēng)筒出現(xiàn)大量鼓包、變形擠壓、局部切割情況,導(dǎo)致二次風(fēng)基本不能形成由組織風(fēng)參與燃燒;因?yàn)槎物L(fēng)筒的鼓包、變形擠壓,不僅影響三次風(fēng)通流面積、破壞三次風(fēng)流場(chǎng)還導(dǎo)致部分三次風(fēng)葉片卡澀;部分燃燒器旋流葉片拉桿卡澀、拉桿指示刻度不能真實(shí)反映葉片旋流強(qiáng)度。圖1為燃燒器及空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)燃燒器煙花示蹤側(cè)面圖。旋流燃燒器在主一次風(fēng)氣流與旋流風(fēng)之間,存在環(huán)形回流區(qū);氣流在爐膛斷面上分布不均勻,存在偏斜射流、直流風(fēng)竄進(jìn)旋流風(fēng)相互影響的情況。
圖1 鍋爐旋流燃燒器及冷態(tài)動(dòng)力場(chǎng)煙花示蹤圖
建議措施:
(1)在有條件的情況下更換或修復(fù)燃燒器。
(2)運(yùn)行中應(yīng)保證主燃燒區(qū)域氧量,避免因缺氧運(yùn)行造成結(jié)焦、管壁超溫、排煙溫度異常升高。
機(jī)組原設(shè)計(jì)容量為600MW,后增容改造,機(jī)組容量由600MW增加至630MW。在實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷達(dá)到530MW時(shí),引風(fēng)機(jī)全壓已經(jīng)達(dá)到了8 100MPa為引風(fēng)機(jī)安全出力的上限;一次風(fēng)機(jī)全壓及風(fēng)量均已超過(guò)BMCR工況全壓與風(fēng)量,一次風(fēng)機(jī)超出力。經(jīng)分析得出造成機(jī)組出力不足的原因主要有兩點(diǎn):
(1)鍋爐設(shè)計(jì)煤種為神府東勝煤,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)磨煤機(jī)5臺(tái)運(yùn)行1臺(tái)備用。實(shí)際運(yùn)行時(shí),鍋爐摻燒褐煤,由于摻燒褐煤熱值較低,水分含量較高,磨煤機(jī)全部投入運(yùn)行時(shí),未達(dá)滿負(fù)荷時(shí),磨煤機(jī)出力已達(dá)上限。
(2)尾部煙道煙風(fēng)阻力大于設(shè)計(jì)值,該機(jī)組在引風(fēng)機(jī)增容改造后在尾部煙道增設(shè)了MGGH。MGGH在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,由于受熱面低溫腐蝕,導(dǎo)致MGGH內(nèi)部堵塞。MGGH設(shè)計(jì)阻力小于600Pa,根據(jù)試驗(yàn)測(cè)量,MGGH阻力近1 490Pa,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值,增大了尾部煙道的煙風(fēng)阻力,導(dǎo)致在未達(dá)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)引風(fēng)機(jī)出力已達(dá)上限。
建議措施:
(1)進(jìn)行配煤摻燒試驗(yàn),制定合理的配煤摻燒方案。
(2)制定煙道阻力優(yōu)化方案或引風(fēng)機(jī)出力優(yōu)化方案,對(duì)MGGH的腐蝕受熱面進(jìn)行更換,換用防腐性能更好的材質(zhì)。
(3)對(duì)引風(fēng)機(jī)增容改造,可考慮汽電雙驅(qū)改造方案:負(fù)荷較高時(shí)引風(fēng)機(jī)由小汽輪機(jī)及電機(jī)雙驅(qū)動(dòng),在低負(fù)荷情況下,引風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)汽機(jī)可保持額定功率運(yùn)行,驅(qū)動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)換為發(fā)電機(jī)運(yùn)行帶廠用電,降低廠用電率,提升經(jīng)濟(jì)性。
該機(jī)組在75%負(fù)荷下設(shè)計(jì)排煙溫度為109.3℃,實(shí)測(cè)排煙溫度達(dá)132.6℃,超出設(shè)計(jì)溫度23.3℃。經(jīng)分析原因主要為燃燒器部分燒損導(dǎo)致各層燃燒器噴口不同程度損壞,風(fēng)粉混合差,不能有效組織燃燒;燃燒器區(qū)域二次風(fēng)補(bǔ)風(fēng)能力不足,尤其低負(fù)荷高煤量運(yùn)行時(shí)受限于二次風(fēng)母管壓力低,導(dǎo)致主燃燒器區(qū)域缺氧,煤粉燃盡滯后,造成排煙溫度升高;實(shí)際燃燒煤種與設(shè)計(jì)煤種有差異,在摻燒褐煤時(shí),燃燒煤種與設(shè)計(jì)煤種相比,水分偏大,鍋爐總風(fēng)量增加,排煙溫度上升,鍋爐排煙熱損失增加。
建議措施:
(1)在有條件的情況下更換或修復(fù)燃燒器。
(2)優(yōu)化煙氣余熱利用系統(tǒng)。
如:改造MGGH系統(tǒng)為低溫省煤器(如圖2)
圖2 低溫省煤器流程示意圖
或在MGGH系統(tǒng)基礎(chǔ)上改造為MGGH+低低溫省煤器系統(tǒng)(如圖3)
圖3 MGGH+低低溫省煤器系統(tǒng)流程示意圖
該機(jī)組鍋爐及其輔助系統(tǒng)由于設(shè)備運(yùn)行問(wèn)題較大,存在較大的節(jié)能潛力,節(jié)能潛力達(dá)4.99g/kWh。若挖掘該鍋爐及其輔助系統(tǒng)節(jié)能潛力,按照標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)700元/t、機(jī)組年平均負(fù)荷為75%計(jì)算,每年可節(jié)約標(biāo)煤約20 000t,發(fā)電成本約下降1400萬(wàn)元。