王小龍
(中國水利水電第十四工程局有限公司機電安裝事業(yè)部,云南 昆明650032)
斯里蘭卡Moragahakanda首部水庫工程(簡稱M壩)位于科倫坡東北約190 km的Amban Ganga河上(馬哈維利河的一條主要支流),地處中部?。–entral Province)東北部,靠近中部省與東部?。‥astern Province)的省界。Moragahakanda首部水庫工程為EPC總承包項目,項目總投資252 302 221美元。工程主要包括灌溉、給水和發(fā)電等多功能建筑物,由粘土心墻堆石壩、1號RCC副壩、發(fā)電廠房、輸電線路、施工導(dǎo)流結(jié)構(gòu)組成。
M壩主廠房設(shè)置有4臺立軸混流式水輪發(fā)電機組,有2臺7.5 MW機組和2臺5 MW機組,總裝機容量25 MW。
第1次啟動:5月5日11:20,總指揮發(fā)令G2機組(首臺機組)首次開機,按程序依次退出檢修密封、制動器,啟動各輔機設(shè)備,退出接力器鎖定,緩慢開啟導(dǎo)葉致機組轉(zhuǎn)速至10%,各部位無異常聲響,停機檢查各部位無異常;11:30再次開機至50%轉(zhuǎn)速,短暫停留各部位無異常,11:32升速至100%(272.7 r/min)轉(zhuǎn)速,導(dǎo)葉開度28.4%,水頭24.8 m,此時發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)擺度超標且隨著時間的延長在逐漸增加,經(jīng)觀察分析后,12:21總指揮下令停機檢查。G2機組首次啟動過程中振動/擺度監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1。
表1 G2機組首次啟動振動/擺度監(jiān)測記錄表單位:μm
第1次檢查:拆開下導(dǎo)軸承油盆蓋板,檢查發(fā)現(xiàn)個別下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒與軸承體點焊部位斷裂,套筒出現(xiàn)松動,根據(jù)廠家制造圖紙,下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒應(yīng)在廠內(nèi)與軸承體進行焊接牢固,屬于主機廠制造缺陷,懷疑此為下導(dǎo)軸承擺渡超標的原因。
第1次處理:現(xiàn)場對下導(dǎo)瓦支撐螺栓套筒開焊部位重新進行點焊處理,見圖2所示,之后重新抱瓦和調(diào)整瓦間隙至設(shè)計要求后封蓋油盆蓋板。
圖1 發(fā)電機下導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)圖
第2次啟動:5月6日10:29,總指揮發(fā)令開機,退出檢修密封、制動器,啟動各輔機設(shè)備,拔出鎖定,10:31機組轉(zhuǎn)速升至100%(272.7 r/min),各部位無異常聲響,導(dǎo)葉開度28.4%,水頭24.9 m,因下導(dǎo)擺度再次超標且隨著時間的延長在逐漸增大,經(jīng)觀察分析后,11:25總指揮下令停機檢查。G2機組第2次啟動過程中振動/擺度監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2。
圖2 下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒與軸承體點焊開裂后重新點焊
表2 G2機組第2次啟動后振動/擺度監(jiān)測記錄表單位:μm
第2次檢查:再次拆開下導(dǎo)軸承油盆蓋板,檢查發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒點焊之后個別瓦間隙仍然增大,再次查閱機組原始盤車記錄和安裝圖紙,均沒有發(fā)現(xiàn)問題,現(xiàn)場安裝技術(shù)人員一時陷入了困惑。
經(jīng)過兩天時間的檢查和分析,安裝程序和質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)均沒有問題。求助主機制造廠提供下機架和下導(dǎo)軸承體的加工圖,從制造環(huán)節(jié)分析,因為有的制造環(huán)節(jié)的細節(jié)從外觀檢查是看不到的,例如下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓的套筒底部的焊接質(zhì)量等,根據(jù)加工圖,下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓的套筒底部與軸承體應(yīng)該滿焊,該部位受力較大且對擺度能產(chǎn)生影響,因此懷疑下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒底部未按加工圖滿焊,因為該部位是隱蔽部位,從外觀無法直接看到,建議從軸承體外部把套筒封板刨開后檢查,如未滿焊則進行滿焊處理。
用碳弧氣刨刨開所有下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒的封板,檢查發(fā)現(xiàn)果然全部下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓的套筒底部與軸承體都沒有進行滿焊,只是進行了點焊,此部位受力較大,因此懷疑套筒底部沒有進行滿焊處理導(dǎo)致該套筒存在柔性缺陷,是導(dǎo)致下導(dǎo)擺度超標且隨著時間延長而增大的原因。
第2次處理:對所有的下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒底部圓周方向與軸承體進行滿焊處理,最后再把每個套筒的封板進行封焊,見圖3所示。
圖3 下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒底部滿焊處理
第3次啟動驗證:5月9日10:16,總指揮發(fā)令開機,退出檢修密封、制動器,啟動各輔機設(shè)備,拔出鎖定,10:21機組轉(zhuǎn)速升至 100%(272.4 r/min),各部位無異常聲響,導(dǎo)葉開度26.9%,水頭24.9 m。本次開機檢查驗證下導(dǎo)軸承瓦支撐螺栓套筒的處理效果,發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)擺度相比之前2次已大大降低,長時間運行后擺度值穩(wěn)定在178 μm左右,低于報警值225 μm。處理G2機組第3次啟動過程中振動/擺 度監(jiān)測數(shù)據(jù)見表3。
表3 G2機組第3次啟動后振動/擺度監(jiān)測記錄表單位:μm
問題1的分析和處理結(jié)論:G2機組首次開機發(fā)現(xiàn)的擺度超標問題,通過現(xiàn)場安裝技術(shù)人員2次的檢查分析和處理,特別是在第1次處理之后問題沒有解決的情況下,現(xiàn)在安裝技術(shù)人員一時間陷入了困惑,期間花費了2 d時間,通過分析原始盤車數(shù)據(jù)和安裝圖紙均沒有找到出現(xiàn)該問題的原因,最后求助于主機制造廠提供下機架和下導(dǎo)軸承體的加工圖紙,通過對加工圖紙的分析,找到了下導(dǎo)擺度出現(xiàn)問題的疑點。第1次是從外觀直接發(fā)現(xiàn)的問題,第2次是從結(jié)構(gòu)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的問題,問題的根本原因是設(shè)備在主機制造廠內(nèi)制造過程中沒有嚴格按圖紙制造而產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷?,F(xiàn)場對問題的處理過程符合常理,對下導(dǎo)擺度超標問題的分析正確,處理方法得當,處理效果令人滿意。
因G2機組是首臺啟動的機組,該問題的解決也為其他3臺機組提供了現(xiàn)成的經(jīng)驗,在其他3臺機組啟動前就提前把該問題進行了檢查和處理,因此其他3臺機組直接避免了該問題,節(jié)省了寶貴的調(diào)試工期。
問題的發(fā)生:5月9日下午,M壩機組啟動試運行小組對G2機組進行了瓦溫試驗和調(diào)速器空載試驗,并于17:36開始進行過速試驗。因庫區(qū)水頭(24.7 m)低于額定發(fā)電水頭,導(dǎo)葉開至全開時轉(zhuǎn)速上升至額定轉(zhuǎn)速的146.7%,未能達到150%的機械過速值,過速時上導(dǎo)油盆蓋上的呼吸器和測溫電阻出線孔出現(xiàn)溢油現(xiàn)象,停機檢查發(fā)現(xiàn)定子鐵心和線棒上沾有少量油漬。
甩油處理:停機后安排人員對轉(zhuǎn)子和定子上面的油漬進行了清理,擦干了轉(zhuǎn)子內(nèi)部的油漬,用干凈的白布清理轉(zhuǎn)子間隙和定子上下線棒上的油漬,短時間內(nèi)將溢出的全部油漬清理干凈。
問題分析:現(xiàn)場安裝技術(shù)人員和廠家代表共同進行了分析,分析后共同認為廠家設(shè)計的上導(dǎo)油盆呼吸器比較矮,測溫電阻出線孔未設(shè)計任何封蓋裝置,機組過速時上導(dǎo)油盆中的油擾動較大,油位升高后從呼吸器和測溫電阻出線管中溢出。
解決措施:根據(jù)上述分析,現(xiàn)場采取加高呼吸器高度和測溫電阻出線管加裝密封蓋的辦法,并進行了驗證,此方法正確有效,并在其他機組上進行了同樣的改造,后續(xù)機組在做機械過速試驗時未再出現(xiàn)甩油問題。
圖3 上導(dǎo)油盆呼吸器加高處理
水電站水輪發(fā)電機組啟動試運行是一項非常重要的工作,試運行過程中會遇到各種各樣的問題,有的是施工問題,有的是設(shè)備制造問題,還有的是設(shè)計問題,無論是什么問題,都需要現(xiàn)場試運行人員在機組試運行中仔細觀察,提前發(fā)現(xiàn)問題并認真思考、深入分析問題的原因及解決辦法,以避免發(fā)生事故,對提高水輪發(fā)電機組設(shè)備的安全運行和使用壽命有重要意義。