王寶利,雷輝耀,周秀麗
(1.華油一機(河北)鉆井裝備有限公司,河北滄州062658;2.中國石油集團(tuán)渤海石油裝備制造有限公司石油機械廠,河北任丘062550)
目前的油田分層注水技術(shù)是用封隔器之間的配水器調(diào)節(jié)注水井中各層段的注水量,使各層基本上能按分層配水量定量注水。調(diào)整注水井的吸水剖面,控制超注層的注水量、增加欠注層的注水量,使各層中的水線推進(jìn)比較均勻。通常分層注水為3~5個層段,對延長無水開采期和提高采收率起到了重要作用。目前,調(diào)整注水量時需要再次調(diào)配作業(yè),效率低、周期長、費用較高,因而注水技術(shù)應(yīng)向方便重復(fù)調(diào)配的智能分注技術(shù)方向發(fā)展。分層注水控制裝置是用2個封隔器之間的電控配水器調(diào)節(jié)注水井中各層段的注水量,使各層基本上能按地質(zhì)預(yù)測的注水量進(jìn)行定量注水,從而調(diào)整注水井的吸水剖面,使各層中的水線推進(jìn)比較均勻,有效提高油井產(chǎn)量。
在每組封隔器下部各自安裝1臺電控配水器,通過地面供電和調(diào)控,在單芯特制供電電纜和油管之間形成電源和信號回路,采用特殊電機和減速裝置逐級控制多套電控配水器。配水器在接收到電脈沖信號后反饋,根據(jù)地面計算機發(fā)出的控制指令分別調(diào)控本層位不同流量水嘴的開閉,直到滿足層位注水量的要求。注水管柱的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 注水管柱結(jié)構(gòu)示意
分層注水控制需采用電控配水器專用閥。只需要將電纜下入井內(nèi),電纜頭與電控配水器采用壓接方式,同時將油管作為零線,在電纜與油管之間形成回路,即可正常工作。在每層調(diào)配前,通電后應(yīng)將電控配水器先關(guān)閉并復(fù)位到零位,然后再根據(jù)地面指令閥芯移動到對應(yīng)的水嘴位置。使用脈沖電動機作為動力源,步距角為1.8°,通過絲杠減少或增加推力,減速比為1∶43,轉(zhuǎn)30°需要發(fā)出716個脈沖。同時設(shè)計了一套定位機構(gòu),該閥每旋轉(zhuǎn)180°就由定位機構(gòu)進(jìn)行定位,防止出現(xiàn)偏差,便于下一次起步時所有閥均從零起步。
該閥組初步設(shè)計為5層控制,層間啟閉相隔30°。當(dāng)脈沖電動機發(fā)出716個脈沖時,第1個電動閥開啟,其余關(guān)閉;發(fā)出1 432個脈沖時,第2個電動閥開啟,其余關(guān)閉;發(fā)出2 148個脈沖時,第3個電動閥開啟,其余關(guān)閉;發(fā)出2 864個脈沖時,第4個電動閥開啟,其余關(guān)閉;發(fā)出3 580個脈沖時,第5個電動閥開啟,其余關(guān)閉;發(fā)出4 296個脈沖以上時,所有電動閥關(guān)閉并復(fù)位到零度。
通過開閉不同的水嘴從而達(dá)到變流調(diào)控方式。沿配水器閥體軸向從上到下、流量從小到大排布10個水嘴,水嘴的過流范圍應(yīng)滿足該地層的需要,可根據(jù)地層的需要進(jìn)行定制。在絲杠的推動下,閥芯開啟并沿軸向下運動,可依次打開不同流量的水嘴,改變注入水流量。電控配水器的結(jié)構(gòu)如圖2所示,絲杠每轉(zhuǎn)步進(jìn)0.2 mm,采取的脈沖信號通信方式可精確控制和接收絲杠轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù),進(jìn)而控制閥芯步進(jìn)距離。
控制方式采用就地閉環(huán)控制。地面控制裝置可通過有線或無線方式與上位機相連,上位機接受來自井下的電脈沖信號,運用專門為該裝置開發(fā)的軟件發(fā)送配水命令,動作快速有效,可以對水量進(jìn)行PID調(diào)節(jié),控制配水器的開關(guān)程度,同時對在工作中出現(xiàn)的各種問題進(jìn)行聲光報警,滿足安全運行的要求。
圖2 電控配水器結(jié)構(gòu)示意
由于裝置要下入注水井內(nèi),而注水井注入壓力一般為10~30 MPa,同時裝置還會受到地層壓力和溫度的雙重影響,并且注水水質(zhì)中容易含有雜質(zhì),也會增大裝置的運行阻力,所以裝置材料要滿足以下技術(shù)指標(biāo):
1)耐壓:0~50 MPa。
2)耐溫:0~70℃。
3)供電方式:直流60 V。
4)供電長度:2 500 m。
電控閥門首先進(jìn)行密封性試驗和壓力試驗,試驗壓力為3倍的工作壓力,試驗時間為120 min,隨后將壓力逐級降低到工作壓力,每級穩(wěn)壓5 min,以密封面不滲不漏為原則,下入試驗井內(nèi),模擬正常注水井工作狀態(tài),打壓注水,分別在20,30,50 MPa順利通過了開關(guān)控制試驗,電控閥門能按控制指令依次進(jìn)行各水嘴位置控制,絲杠閥芯運轉(zhuǎn)自如,閥體外筒采用耐壓低合金結(jié)構(gòu)鋼或不銹鋼,滿足了電控閥門開關(guān)在50 MPa極端情況下仍可正常工作的技術(shù)要求。
2017年5月15日針對淖1202井進(jìn)行吸水剖面測試。施工油壓為9.1 MPa,注水量為25 m3/d,視吸水指數(shù)為2.747 m3/(d·MPa);施工方式為井下釋放,全井共3層吸水,其中5號層為主力吸水層,相對吸水量是48.87%,釋放井深1 100 m,關(guān)井2 h測井溫,該井5月吸水剖面數(shù)據(jù)見表1所列。
2017年6月2日下入井下分層自動控制裝置后再對淖1202井進(jìn)行吸水剖面測試。施工油壓為9.1 MPa,注水量為25 m3/d,視吸水指數(shù)為2.747 m3/(d·MPa);施工方式為井下釋放,全井共2層吸水,其中6號層為主力吸水層,相對吸水量為91.05%,釋放井深1 100 m,該井6月吸水剖面數(shù)據(jù)見表2所列。
表1 5月淖1202井吸水剖面數(shù)據(jù)
表2 6月淖1202井吸水剖面數(shù)據(jù)
對比淖1202井注水前后兩側(cè)的吸水剖面數(shù)據(jù)可得知,5月其主吸水層為5,6號小層合為主吸水層,到6月變?yōu)?號小層為主吸水層,5月7號小層為次吸水層而6月變?yōu)椴晃畬印?/p>
應(yīng)用井下分層注水控制裝置后,注水井的吸水剖面有所改善,主力吸水層的吸水量由48.87%提高到91.05%,由此計算單井的注水系統(tǒng)效率可提高3%,減緩了注水井垢埋,稀釋了地層水的礦化度,降低了產(chǎn)出液的酸性,減緩了對井筒的腐蝕傷害,保證了油田正常生產(chǎn)。
該項技術(shù)的應(yīng)用適用于注水井地面重復(fù)調(diào)配,提高了注水井的科學(xué)管理,實現(xiàn)了高效、合理、準(zhǔn)確的水驅(qū)目的。然而也存在很多問題,如注水水質(zhì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),水中含有雜質(zhì)勢必會影響電控閥門的靈活動作;注水壓力較高,會造成電纜使用壽命的降低;今后的運行和維護(hù)工作量大等。這些問題可在今后的試驗和現(xiàn)場應(yīng)用中進(jìn)一步的改進(jìn)和研究。