(陜西省水利電力勘測設(shè)計研究院勘察分院,陜西 咸陽 712000)
均質(zhì)土壩的填筑過程控制至關(guān)重要,但材料特性是填筑質(zhì)量的關(guān)鍵所在。本文以王圪堵水庫為例,對干旱地區(qū)填筑土料的特性以人工干預過程進行研究,以滿足類似材料水利工程的需求。
王圪堵水庫位于無定河中游榆林市橫山縣王圪堵村,工程主要功能是供水、攔沙,兼顧灌溉、發(fā)電、防洪等綜合功能。設(shè)計壩型為碾壓均質(zhì)土壩,最大壩高46 m,壩長949 m,總庫容3.89億 m3,屬大(2)型、Ⅱ等水利工程。樞紐由攔河大壩、溢洪道、泄洪排沙洞、放水洞和壩后電站等建筑物組成。
工程區(qū)地處陜北黃土高原北部,毛烏素沙漠南緣,西北高、東南低,分布高程1 000~1 400 m,相對高差50~100 m。以無定河為界,東南部為黃土梁峁、丘陵溝壑地貌,為土料場所在位置,西北部為風積沙漠地貌。屬溫帶大陸性半干旱草原季風氣候,降雨稀少,蒸發(fā)量大。
勘察階段選土料場共4處,分別位于壩址右岸黃土梁區(qū),1、2號為主料場,距壩址區(qū)1~1.5 km,備用3、4號料場距壩址區(qū)2.5~4 km,總儲量1 080.4萬 m3。料場分布如圖1所示。
圖1 料場分布位置示意圖
土料場巖性為第四系上更新統(tǒng)風積(Q32eol)黃土,灰黃~褐黃色,粉粒為主,質(zhì)地均一,硬塑~半堅硬,垂直節(jié)理發(fā)育,含零星鈣質(zhì)結(jié)核;夾透鏡狀或窩狀薄層細砂,連續(xù)性差,一般厚1~2.5 m。局部表層覆蓋第四系全新統(tǒng)風積細沙。如圖2所示。
圖2 2號料場剖面示意圖
料場位于黃土梁峁區(qū),地形切割破碎,巖層儲水條件差。區(qū)內(nèi)降雨量較少而小,地下水較為匱乏,一般垂直入滲補給基巖,形成基巖裂隙水,以下降泉的形式排泄于溝谷,補給無定河。
勘察階段采用探坑結(jié)合天然露頭調(diào)查法對料場進行勘察,布設(shè)探坑37個、取原狀及擾動土樣234組,野外及室內(nèi)物理力學試驗。1#、2#土料場顆分試驗統(tǒng)計平均值砂粒含量9.8%、粉粒含量71.2%、黏粒含量17%,3#、4#砂粒含量10.3%粉粒含量73.6%、黏粒含量16.1%。為低液限粘土。
土料物理性指標以1、2號兩場為例,統(tǒng)計樣品33~36組,天然含水率10.0%,天然密度1.67 g/cm3,干密度1.59 g/cm3,飽和度39.8%;擊實最大干密度1.80 g/cm3,,最優(yōu)含水率13.3%;控制干密度為1.78 g/cm3時,滲透系數(shù)1.78×10-5c m/s。
土料三軸壓縮試驗以1、2號料場為例,固結(jié)不排水剪總應力ccu=65.9 kpa,φcu=21°,有效應力 ccu'=15.8 kpa,φcu'=32°。
通過對各料場土料天然含水率進行專門分析,其垂直分布特征如表1。顯示勘探深度范圍內(nèi),天然含水率隨深度增加而逐漸增大,介于2.0~14.9%之間,隨深度變化呈正比關(guān)系(表層局部存在上大下小現(xiàn)象),如圖3。分析結(jié)果認為,受當?shù)亟涤旰驼舭l(fā)量等客觀氣候條件影響較大。
表1 土料場天然含水率隨深度變化統(tǒng)計表
圖3 土料ω~h關(guān)系曲線
通過上述對天然土料質(zhì)量的分析,除含水率偏低外,其他指標均可符合《碾壓式土石壩設(shè)計規(guī)范》要求。土料天然含水率隨枯、豐年季變化較大,故填筑前需配水后,方可滿足設(shè)計需求。
根據(jù)《碾壓式土石壩設(shè)計規(guī)范》SL274—2001要求,結(jié)合本工程的實際情況,設(shè)計壩體填筑碾壓指標為:控制含水率(w)13.2%~13.6%,最大干密度(ρ)1.8 g/cm3,壓實度(λ)0.98,滲透系數(shù)(k)1.78×10-5。
4.2.1 配水試驗原理及試坑布置
為滿足土料的填筑需求,勘察期間對料場進行預浸水專題試驗研究,在3號料場采用試坑灌水法浸水,選用容積8 m3(4×4×0.5 m)的試坑,在坑壁鋪設(shè)塑料膜以減少側(cè)向滲流,試驗是在試內(nèi)保持一定水頭,經(jīng)過一定時間的有壓滲入,然后進入無壓入滲,待坑內(nèi)明水消失后分別在不同天數(shù)內(nèi),在試坑不同位置及深度采取樣品,測試含水率。依據(jù)試驗原理,選取有代表性的試坑3處用于配水。
4.2.2 配水
為了最終得到合理的配水參數(shù),分別按需要入滲4 m、6 m、8 m為三個試坑估算配水量。配水前,在各試坑外側(cè)打鉆孔一個,每孔深度7.5 m,測得各孔內(nèi)土層天然含水量平均值約為6% ,低于可研提供的8.7%,由于兩次測試時間間隔較長,故視為正常值。以實測值為參考。
試坑注水保持水頭0.5 m,延續(xù)時間約30 h。由于該區(qū)黃土呈硬塑狀,客觀上也延長了注水時間,待滲期3 d。試驗期間,在坑頂搭設(shè)了防曬網(wǎng)以減少蒸發(fā)。
4.2.3 現(xiàn)場測試
待滲3天后,第4天開始造孔取樣進行含水率測試, 測試孔位由試坑中心向邊緣輻射狀布設(shè),各試坑每天取樣3孔,按0 m、1 m、2 m各布1孔,每米取擾動樣一組,單坑每天取樣36~72組,每組平行兩試樣進行含水量測試。
4.2.4 配水試驗成果分析及評價
試驗進入第27天時,入滲深度內(nèi)大部分土樣含水量接近13.2%,個別低于12.2%,按要求可結(jié)束試驗,所得各試坑滲水后含水率變化進行分別統(tǒng)計和分析評價。試坑1配水后含水率變化統(tǒng)計表如表2。
表2 試坑1配水后含水率變化統(tǒng)計表
表2中,試坑1配水后的含水率變化規(guī)律:(1)配水后入滲等深度歷時越長,含水率則越低,總體呈繼續(xù)下滲趨勢,前期下滲速度快于后期。配水后深度4 m以上,前9天內(nèi)等深度含水率平均以每天0.2%~0.9%的速度減少(砂層以上為0.2%),第9天后為0.1%~0.2%;深度5 m處含水率增大到16.8%后轉(zhuǎn)入下降,平均每天下降0.1%,深度6m處含水率增加到14.8%后,以每天0.37%的速度降低;濕、干土分界線平均每天下移8~10 cm;孔底部含水率一般為7%~8%,與配水前相近。首次測試時含水量值最大為20%,下滲效果良好。取樣中未見完全飽和現(xiàn)象,表明料場土層均一性好,無相對滯水層。(2)配水后,前7天可滲入深度內(nèi)含水率大多明顯高于16.2%,偏高,不宜開采。試坑1配水后相同深度處時間與含水量關(guān)系曲線如圖4,深度與含水量變化關(guān)系曲線如圖5。
表2和圖4可表明,配水后第12天,滲入深度內(nèi)含水率值大部分已進入陰影區(qū)(即適用的土料含水率的取值范圍),第27天時仍在陰影內(nèi),即土料有效開采期是配水后的第12天至第28天。表2配水后濕、干土分界深度及圖5表明,開采初期水的最大滲入深度已達5.8 m,但該處含水量值僅略大于配水前天然狀態(tài),遠低于最優(yōu)值。分析認為,合理的滲入深度應為5.3 m,開采有效厚度內(nèi)的平均含水率為14.4%。在開采期內(nèi),水分仍繼續(xù)下滲,末期開采深度可達6.5m,有效厚度內(nèi)的平均含水量為13.3%。
雖然配水后第12天至第28天為最佳開采時段,但考慮到開采運輸過程中存在含水率的損失,故開挖時間應提前2天較為合理。
圖4 配水后相同深度處時間與含水量關(guān)系曲線圖
綜合分析:試驗中,在三個試坑采用不同的配水方量,同樣的分析方法,其結(jié)果略有不同。試坑1配水方量為25 m3,坑底面積為16 m2。若按試坑單位面積配水,入滲深度5.3 m時,需注水量為1.6 m3,平均每米需水0.3 m3;試坑2配水方量為20 m3,坑底面積為16 m2。按試坑單位面積配水,入滲深度4.3 m時,注水量為1.3 m3,平均每米需水0.3 m3;試坑3配水方量為15 m3,坑底面積為16 m2。按試坑單位面積配水,入滲深度3.2 m時,注水量為0.94 m3,平均每米需水0.3 m3。經(jīng)對三個配水點的綜合分析比較:各試坑配水量不同,達到可上壩土料的等待時間基本接近,開采時段長度相差稍多,深度差別較大。其中試坑3的入滲深度為最淺,相對施工不經(jīng)濟,不宜采用,而試坑1、2的成果可以作為設(shè)計時采用的配水參考工藝。
取樣孔揭示,孔深1.2~2.2 m為厚度不等的細砂層,其垂直及水平滲透系數(shù)均大于土層,水沿砂層水平方向滲漏嚴重,直接影響到土層的垂直入滲,所以試驗未達到理想的入滲深度,建議清除表層的砂層及含植物根系土層,整平后分畦分期進行,配水量的多少,可根據(jù)立面開挖深度調(diào)整給,或分層進行。
圖5 配水后期相同時間內(nèi)深度與含水量關(guān)系曲線
王圪堵水庫大壩于2010年3月開始預浸水工作,清表后采用40 m×10 m×1.0 m 和50 m×20 m×1.0 m滲坑,水源為無定河水,管道泵壓輸送至浸水現(xiàn)場,向試坑注水,使試坑內(nèi)保持0.5 m水頭持續(xù)兩周后停止加水,待水完全入滲7天后進行開挖翻倒。開挖中觀察垂直入滲深度4.8~5.5 m,水平方向影響半徑1.0~1.5 m。
碾壓試驗是將料場制備好的土料運至壩址附近進行,為滿足設(shè)計及規(guī)范要求,碾壓填土厚度采用0.2 m、0.35 m、0.5 m,碾壓變數(shù)為6、8、10遍三種不同的方法,碾壓機具為60T震動凸塊碾1檔碾壓(1檔的速度和震動頻率相當于60 T/cm2,2檔相當于30T/cm2),以確定最合理的碾壓參數(shù)。結(jié)果表明,填土厚度0.35 m,1檔震動碾壓8遍后的壓實度達到98%~100%,即為最合理的碾壓參數(shù)。為此,依據(jù)試驗結(jié)果進一步明確了實際碾壓參數(shù)的合理性,于2010年7月左壩段Ⅰ區(qū)清基完成并進行填筑(見表3)。
在大壩填筑過程中,自檢和第三方檢測都存在壓實度未滿足設(shè)計要求,其原因不僅僅是含水量低,還存在局部含水率偏高,形成橡皮土和壓實度過大引起的剪切破壞。因而,不但碾壓含水率、碾壓功率和遍數(shù)關(guān)系密切,而且還與配水后土料含水率分布的均勻性息息相關(guān)。之后,通過反復翻倒、涼曬、灑水、旋耕再碾壓。通過5層(每層0.35 m)填筑,均存在類似問題,檢測合格率僅為60%如表3。分析認為:(1)土料料源配水后大范圍開挖運至工作面后,含水率仍具有不均勻性,局部粉粒含量較高,現(xiàn)場翻到均勻性較差;(2)浸水過程中,垂直入滲程度參差不齊,粉粒含量高的部位垂直和水平入滲深度較大,開挖后含水量損失較大,且配水面積有限,不能滿足填筑施工大量開采的需求;(3)運距較大,自2號料場繞包茂高速至左壩段約2.0 km,由于當?shù)貧夂蚋稍?,蒸發(fā)量大,松散的土料在運輸途中失水;(4)碾壓機具功率偏小等因數(shù)。
表3 填筑Ⅰ區(qū)1~5層填土合格率統(tǒng)計表
鑒于填筑碾壓存在上述問題,2010年9月業(yè)主會同勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工單位對料源、開采方法、配水及運輸?shù)冗^程進行分析達成共識,“應改善碾壓機具的組合參數(shù),增加碾壓遍數(shù),土料制備采用二次倒運現(xiàn)場制備,注意砂土的剝離等事項形成紀要予以實施。”方法為現(xiàn)場預浸水,再運至壩區(qū)附近200~300 m范圍內(nèi)分層灑水堆放10~15 d后上壩填筑。通過多次反復碾壓試驗,通過合理的配水和碾壓方法,該區(qū)在1 014 m高程以上基本掌握填筑土料的特性,碾壓密度達1.78~1.81 g/cm3,壓實度達99%以上,合格率達到98%以上,返工率大大減小。
填筑土料根據(jù)當?shù)刈匀坏刭|(zhì)條件、沉積環(huán)境的不同,其物理力學特性差異較大。作為均質(zhì)土壩的填筑材料,在它的顆粒組成滿足規(guī)范與設(shè)計要求外,土料含水率、密度和壓實度,碾壓機具的組合等指標間的相互作用息息相關(guān),均可采用人工干預來控制,使其滿足使用需求。解決干旱和半干旱地區(qū)當?shù)夭牧蠀T乏的問題是可行的。但在實施與控制中,工況條件及工作環(huán)境有所差異,應針對工程區(qū)的自然地質(zhì)環(huán)境、氣候條件和施工環(huán)境進行深入分析研究,以尋求最科學、最經(jīng)濟、且行之有效施工方法。