曹繼禮
(山鋼集團(tuán)塞拉利昂礦業(yè)有限公司,山東 濟(jì)南250101)
中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)鐵礦石有巨大需求,而四大礦山巨頭約占市場(chǎng)份額80%以上,較高的壟斷性極易使鐵礦石達(dá)成易漲難跌的默契。山東鋼鐵集團(tuán)為建立海外鐵礦石基地,2012年參股非洲礦業(yè)有限公司25%的股權(quán),2015年全資收購非洲礦業(yè)有限公司剩余股權(quán),成立全資子公司山鋼集團(tuán)塞拉利昂礦業(yè)有限公司,主要產(chǎn)品為塞礦AI32,并生產(chǎn)了少量的塞細(xì)粉。塞礦礦山位于非洲塞拉利昂共和國(guó)中西部山區(qū),是目前世界上規(guī)模最大的鐵礦石項(xiàng)目(赤鐵礦和磁鐵礦)之一,礦租界面積約為227 km2。礦體主要包括新比利、馬蘭帕、南巴拉和卡薩佛尼四大礦體。沿礦體走向的長(zhǎng)度為21 km,寬度為6.8~9.8 km,礦體呈山包狀,相對(duì)高度300~400 m,資源總量137億t。礦山上層赤鐵礦資源儲(chǔ)量1.26億t,達(dá)到直運(yùn)礦標(biāo)準(zhǔn),平均鐵品位58.1%。目前一期項(xiàng)目開采的為上層赤鐵礦,共生產(chǎn)了塞礦約4 800萬t,主要產(chǎn)品為塞礦AI32。在開采的過程中,利用尾礦自然沉積的重力作用,剝離出了少量塞細(xì)粉,此產(chǎn)品的品質(zhì)為塞礦二期選礦項(xiàng)目提供了借鑒意義。
本研究對(duì)塞礦AI32和塞細(xì)粉(作為技術(shù)儲(chǔ)備)的物化特性、產(chǎn)品特點(diǎn)及其應(yīng)用影響進(jìn)行分析,以期為產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)用提供指導(dǎo)。
塞礦原產(chǎn)地年降雨量2 000~5 000 mm,導(dǎo)致礦石含水量大,礦石高鋁,親水性強(qiáng)。礦石水分若超過15%,遠(yuǎn)洋船不予運(yùn)輸。塞礦采用粉礦中配加一定量塊礦的方式,降低水含量。生產(chǎn)的塞礦產(chǎn)品粒度大部分在32 mm以下,產(chǎn)品名稱簡(jiǎn)稱為塞礦AI32(All in 32 mm)。
2.1.1 化學(xué)成分
塞礦屬于高Al低Si鐵礦,S、P、As、K、Na、Pb、Zn、Cu等有害元素含量很低,化學(xué)成分見表1。
表1 塞礦AI32化學(xué)成分 %
2.1.2 水分
自然界中Al2O3不是以單質(zhì)的形式存在,而是以三水鋁石、一水硬鋁石等含水氧化鋁礦物為主,化學(xué)式為Al2O3·n H2O。塞礦為含赤鐵礦和鋁礦石等組成的多礦物混合物,是含有較高結(jié)晶水的赤鐵礦。由于氧化鋁的親水性和塞拉利昂地區(qū)巨大的降雨量,導(dǎo)致塞礦水分較大。礦山通過封閉運(yùn)輸、料場(chǎng)覆蓋篷布等措施,盡量減少下雨等外部環(huán)境因素的影響。每年5—10月為雨季,塞礦產(chǎn)品含水量約為14%;11月到次年4月為旱季,塞礦產(chǎn)品含水量約為13%。
2.1.3 粒度
塞礦AI32產(chǎn)品粒度較粗是為了滿足含水量的要求。散裝貨物在遠(yuǎn)洋運(yùn)輸過程中,如果貨物水分超過限值,則可能出現(xiàn)液化的狀況,導(dǎo)致輪船傾覆,是非常大的安全隱患。通過分析,塞礦Al32水分≤15%,即滿足海運(yùn)對(duì)水分的要求,使得塞拉利昂成為了繼澳大利亞和巴西之后第三個(gè)采用修訂后的國(guó)際海事組織國(guó)際海上危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則的國(guó)家。塞礦AI32粒度組成見表2。
表2 塞礦AI32粒度組成
在生產(chǎn)過程中,剝離的尾礦達(dá)不到產(chǎn)品質(zhì)量要求,但是含鐵品位依然在50%以上。剝離的尾礦堆積起來經(jīng)過水分的沖刷,高品位的鐵礦石出現(xiàn)了富集現(xiàn)象,依靠重力作用儲(chǔ)存下來,此部分產(chǎn)品稱為塞細(xì)粉。2016年塞細(xì)粉總產(chǎn)量約50萬t,粒度介于粗粉與鐵精粉之間,化學(xué)成分見表3。
表3 塞細(xì)粉化學(xué)成分 %
塞細(xì)粉產(chǎn)量較小,但是一期鐵礦項(xiàng)目開采完成后,即會(huì)進(jìn)行二期選礦項(xiàng)目,此產(chǎn)品是礦山發(fā)展的一個(gè)方向,對(duì)于二期塞礦的開采使用具有重要參考意義。
1)對(duì)燒結(jié)生產(chǎn)的影響。燒結(jié)礦中含有一定量的Al2O3有利于四元系針狀交織結(jié)構(gòu)鐵酸鈣的形成,可以提高燒結(jié)礦強(qiáng)度;但Al2O3太高時(shí),有利于玻璃質(zhì)的形成,又對(duì)燒結(jié)礦的強(qiáng)度和低溫還原粉化性能不利[1]。
2)對(duì)高爐透氣性及脫硫能力的影響。高Al2O3爐渣的初渣堵塞爐料間的空隙,使料柱透氣性變差,增加煤氣通過時(shí)的阻力。同時(shí),該爐渣在高爐內(nèi)易在爐腹部位的爐墻結(jié)成爐瘤,引起爐料下降不順,易形成崩料、懸料,破壞冶煉進(jìn)程;由于高Al2O3爐渣過于黏稠,流動(dòng)性差,不利于脫硫反應(yīng)的擴(kuò)散作用,脫硫效果變差。一般當(dāng)Al2O3>18%時(shí),爐渣的脫硫能力大大降低。
3)對(duì)高爐順行度的影響。高爐爐渣中Al2O3含量在10%~16%時(shí),有利于提高爐渣的穩(wěn)定性,但當(dāng)Al2O3含量繼續(xù)升高時(shí),爐渣的穩(wěn)定性變差。爐溫不足,其流動(dòng)性急劇變差,容易堵塞爐缸,不易從爐缸中流出,會(huì)引起爐墻粘結(jié)與爐缸堆積,使?fàn)t缸壁結(jié)厚,縮小爐缸的體積,造成高爐操作上的困難,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)引起風(fēng)口的大量燒壞。因此當(dāng)爐溫不足時(shí),極易引起爐缸的渣鐵堆積。
3.2.1 與高Si低Al礦粉搭配使用
由于高爐入爐料主要為燒結(jié)礦,爐渣Al含量基本為燒結(jié)礦帶入,所以控制高爐爐渣Al含量,關(guān)鍵點(diǎn)在于控制燒結(jié)礦Al含量。燒結(jié)中塞礦AI32與高Si低Al礦粉搭配使用,可以降低燒結(jié)礦Al含量,用大渣量來稀釋高爐爐渣Al含量??刂茻Y(jié)礦Al含量在2.5%以下,高爐爐渣Al含量在16%以下。
3.2.2 提高高爐鼓風(fēng)動(dòng)能
提高鼓風(fēng)動(dòng)能,主要目的是增加風(fēng)量對(duì)爐缸的穿透能力[2]。提高動(dòng)能的措施一是通過風(fēng)口加襯套技術(shù),在風(fēng)口內(nèi)部加陶瓷襯套,縮小風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積;二是適當(dāng)提高入爐風(fēng)量;三是堵風(fēng)口作業(yè),在料面較深、頂溫較低的方位,采取堵風(fēng)口操作,進(jìn)一步降低風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積。
3.2.3 確定合理渣系和爐溫
高爐順行與爐渣的流動(dòng)性密切相關(guān),爐渣的流動(dòng)性受多種因素影響,其中主要因素是爐渣溫度和爐渣的化學(xué)成分。選擇合理渣系,提高渣鐵物理熱,確保渣鐵良好流動(dòng)性,是高爐高鋁冶煉的關(guān)鍵。
1)爐渣堿度的確定。實(shí)踐證明,隨Al2O3的量增加,爐渣礦相結(jié)構(gòu)稍有變化,硅酸鹽玻璃質(zhì)的量明顯增多。對(duì)于1 000 m3的高爐正常爐溫水平下,爐渣堿度控制在1.15左右,鐵中S0.02%~0.03%,控制鐵水Si含量下限在0.4%(鐵水Si含量一定程度上反映了爐溫水平),保證渣鐵有良好的熱量,此時(shí)渣鐵具有良好的流動(dòng)性。
2)提高高爐渣中MgO含量。提高渣中MgO含量可以提高爐渣的脫硫能力、降低爐渣黏度,是高Al2O3含量條件下保證高爐冶煉順行的有效途徑。爐渣處于鎂薔薇輝石區(qū)域時(shí),爐渣的熔化溫度低、穩(wěn)定性好,此區(qū)域?qū)?yīng)的(MgO)含量最低點(diǎn)為8%,渣中(MgO)含量理論控制范圍應(yīng)為8%~12%。在1 000 m3高爐高鋁冶煉的條件下,控制爐渣MgO/Al2O3為0.5~0.6。
3)適宜的爐溫。要保證渣鐵有良好的流動(dòng)性,必須有足夠的物理熱。對(duì)于1 000 m3的高爐,渣鐵物理熱應(yīng)控制在1 500℃左右[3]。渣鐵物理熱超過1 500℃后,黏度進(jìn)一步降低,但爐溫相對(duì)偏高,不利于降低燃耗。當(dāng)渣溫升至1 500℃時(shí),爐渣黏度隨渣中Al2O3含量的增加而升高的趨勢(shì)放緩,即使Al2O3含量達(dá)到17%,仍可獲得較低的爐渣黏度。
由于塞礦水分高達(dá)14%左右,暫不考慮國(guó)內(nèi)北方冬季結(jié)冰問題,港口費(fèi)、港建費(fèi)和運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用全是以濕噸計(jì)算,所以為獲得同等干噸的鐵礦石,塞礦要花費(fèi)更多。塞礦AI32除了水分貶值外,水分過大則主要導(dǎo)致裝卸轉(zhuǎn)運(yùn)困難。使用塞礦的企業(yè)多處于焦炭、國(guó)內(nèi)礦(低鋁鐵礦)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的內(nèi)陸地區(qū),水分過大不利于裝卸。
國(guó)內(nèi)降雨量相對(duì)較少,塞礦AI32在港口卸船后,水分會(huì)有一定的蒸發(fā)。經(jīng)過斗車倒垛、裝車(包括汽運(yùn)和火車),水分再次蒸發(fā),運(yùn)到廠內(nèi)打堆后,水分可降低至11%以下,可基本消除糊堵漏斗、粘倉、蓬倉等影響,使用過程不存在太大困難。
塞粉AI32產(chǎn)品有7.5%的燒損,其中絕大部分為結(jié)晶水。水分在燒結(jié)過程中主要有3個(gè)作用:分別是造球、傳熱和提高小球光潔度增大透氣性,燒結(jié)所需要的水分一般為7.0%~7.5%,使用高燒損(結(jié)晶水)的礦料燒結(jié)時(shí),可以適當(dāng)降低燒結(jié)混勻料的配加水分,即低含量結(jié)晶水的混合料(結(jié)晶水<5%)不會(huì)造成燒結(jié)固體燃料額外增加。
物理水100℃蒸發(fā),結(jié)晶水900℃以上才蒸發(fā),在燒結(jié)過程中結(jié)晶水具有同等性能的傳熱作用。傳熱水分是要大于混勻造球水分的。當(dāng)含結(jié)晶水的礦料滿足傳熱要求后,混合機(jī)只需加入滿足造球的最小水量即可,燒結(jié)過程中可以滿足傳熱速度與燃燒速度的匹配。含結(jié)晶水的塞礦AI32粒度偏大,透氣性較好,與低燒損的高Si低Al鐵礦粉混合使用后,有利于實(shí)現(xiàn)厚料層操作,進(jìn)一步提高燒結(jié)礦各項(xiàng)指標(biāo)。
塞礦AI32中含有15%的塊礦,篩分后,粉礦燒結(jié),塊礦單獨(dú)配加入爐,會(huì)增加一部分篩分費(fèi)用。為避免篩分操作的難度和節(jié)省篩分費(fèi)用,包括山鋼自用的塞礦AI32,都是不篩分直接使用的,會(huì)帶來一些使用過程成本升高的問題。
3.5.1 樣品成分波動(dòng)及應(yīng)對(duì)措施
塞礦中的塊礦在取制樣時(shí),很容易摻入混勻料和燒結(jié)礦樣品中,造成燒結(jié)配加溶劑、高爐校核終渣堿度時(shí)判斷失誤,致使燒結(jié)礦成分和高爐波動(dòng),會(huì)帶來燃耗成本升高、鐵水質(zhì)量波動(dòng)等一系列成本增加的問題。
通過改進(jìn)取制樣方法,混勻料和燒結(jié)礦人工取制樣時(shí),只需仔細(xì)挑除塊礦,成分即不會(huì)出現(xiàn)異常波動(dòng)。因燒結(jié)礦中含有少量的塊礦,高爐在校核終渣堿度時(shí),適當(dāng)上調(diào)修正值,也不會(huì)使高爐因堿度而波動(dòng)。實(shí)踐表明,直接使用塞礦AI32,高爐燃料比并沒有因用了含極少量塊礦的燒結(jié)礦而升高。
3.5.2 燒結(jié)燃耗、動(dòng)力能源浪費(fèi)及應(yīng)對(duì)措施
塊礦為直接入爐的爐料,不需要進(jìn)入燒結(jié)工序。而塞礦AI32中的塊礦基本上不參與燒結(jié)過程,經(jīng)過料場(chǎng)、配料室、燒結(jié)機(jī)、篩分等一系列流程后,最終進(jìn)入高爐冶煉。由于塞礦AI32為低品位的高鋁礦,配加量一般在20%以下(混合料中的塊礦含量在3%以下),而其中的塊礦比例較小,實(shí)際上造成的影響也非常小。
3.5.3 返礦率升高及應(yīng)對(duì)措施
理論上因塊礦影響燒結(jié)液相發(fā)展,增加燒結(jié)返礦率。配加塞礦A32產(chǎn)品,當(dāng)配比在10%以下時(shí),基本覺察不到返礦率的變化,少量塊礦影響鐵酸鈣液相形成、凝結(jié)的作用微乎其微,塊礦影響返礦率主要為理論上有影響,實(shí)際作用遠(yuǎn)不如燒結(jié)布料、點(diǎn)火、擋板漏風(fēng)、邊緣效應(yīng)、掉爐條風(fēng)洞的影響。塞礦AI32配加量>10%以后,可以通過工藝手段控制,主要方法為提高料溫、低水低碳厚料層燒結(jié)、適當(dāng)壓料和適宜的燃料粒度等措施,返礦率一般可以控制在合理水平。
1)厚料層燒結(jié)。由于配加了塞礦AI32的混勻料粒度粗,料層透氣性較好,燒結(jié)機(jī)負(fù)壓低,垂直燒結(jié)速度過快,所以布料時(shí)適當(dāng)增加料層厚度,對(duì)表面增加平料器配重,增加表面密實(shí)度,增強(qiáng)自動(dòng)蓄熱作用,達(dá)到節(jié)約燃料和提高成品率的目的。
2)提高料溫。提高混合料溫度有返礦預(yù)熱、白灰消化預(yù)熱、配加熱水、混合機(jī)加蒸汽預(yù)熱、小礦槽預(yù)熱等多種方式,其中維持一定小礦槽料位加蒸汽的方式效果比較好,控制混合料溫度為50~70℃,大大減弱了過濕層的影響,提高了透氣性,降低燒結(jié)燃耗。生產(chǎn)過程中,應(yīng)根據(jù)混合料料溫和結(jié)晶水含量,在布料厚度等參數(shù)不變的情況下,選擇合適的加水量,使傳熱速度匹配燃燒速度。
3)適宜的燃料粒度。燃料粒度過細(xì)會(huì)導(dǎo)致燃燒速度過快,高溫保持時(shí)間短,液相不足,燒結(jié)礦強(qiáng)度差,成品率降低。為了提高爐渣鎂鋁比,燒結(jié)過程中配加了鎂質(zhì)溶劑,也需要提高燒結(jié)溫度和高溫保持時(shí)間來保證礦化反應(yīng)完全,以形成足夠的鐵酸鈣液相量?;靹蛄现信浼恿巳VAI32,可以降低燒結(jié)燃料-3 mm粒度比例,放寬到65%~75%即可滿足混勻料燒結(jié)的需求。
塞細(xì)粉Al含量已經(jīng)在4%以下,品位接近主流礦粉,化學(xué)成分沒有很突出的缺陷。燒結(jié)過程中主要為粒度偏細(xì),適宜搭配一些低Al的粗粉使用,使混勻料達(dá)到合理的粒度組成。溶劑可以選擇用一部分石灰石粉替代石灰,降低溶劑成本。石灰對(duì)粒度較細(xì)的全精粉或以精粉為主的礦料強(qiáng)化燒結(jié)的效果較好,對(duì)粗粉或塞細(xì)粉的強(qiáng)化燒結(jié)作用有限。燒結(jié)燃燒層溫度可達(dá)1 300℃,在石灰石粉粒度合適的情況下,燒結(jié)礦化作用能夠順利進(jìn)行,可以獲得較好的使用效果。
通過對(duì)塞礦產(chǎn)品的物化特性分析,塞礦AI32產(chǎn)品具有較大的差異性,但其低硅高鋁的特點(diǎn),加上有效合理的燒結(jié)冶煉方法,使之有一定的使用價(jià)值。作為山東鋼鐵集團(tuán)的海外礦石基地,礦山得到了塞拉利昂共和國(guó)政府的大力支持,給予了包括公司所得稅、產(chǎn)品和服務(wù)稅、進(jìn)口稅等多項(xiàng)稅收優(yōu)惠,為塞拉利昂礦業(yè)有限公司進(jìn)行后續(xù)的二期選礦項(xiàng)目(塞細(xì)粉)提供了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。礦山露天采礦,開采成本低,綜合成本中主要為運(yùn)輸成本,可以以低廉的價(jià)格參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),對(duì)降低鐵水成本具有極大的促進(jìn)作用,可以進(jìn)一步探討塞礦產(chǎn)品應(yīng)用,充分發(fā)掘塞礦產(chǎn)品的利用價(jià)值。