周雄煜
(國(guó)投廣東生物能源有限公司,廣東 湛江524300)
2017年底,木薯原料采購(gòu)價(jià)格不斷上漲,市場(chǎng)供應(yīng)量不足的情況,公司審時(shí)度勢(shì),提出了用陳化稻谷來生產(chǎn)燃料乙醇的思路。陳化稻谷是中央儲(chǔ)備時(shí)間較長(zhǎng)、無(wú)法食用的糧食,其采購(gòu)價(jià)格較之木薯價(jià)格低,利用稻谷生產(chǎn)燃料乙醇將會(huì)帶來更高的效益。同時(shí)稻谷副產(chǎn)品如稻殼、碎米、米糠等還可以加工成飼料對(duì)外銷售,進(jìn)一步提高公司的利潤(rùn)。于是,陳化稻谷加工的技改已付諸實(shí)際行動(dòng)中。隨著社會(huì)信息化的高速發(fā)展,先進(jìn)的控制設(shè)備及自動(dòng)化系統(tǒng)的變化也是日新月異,選擇合適企業(yè)本身生產(chǎn)發(fā)展需要的自動(dòng)化控制系統(tǒng),使得產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)效率和人員技術(shù)水平得到全面提高,有利于企業(yè)的發(fā)展,也是重中之重。經(jīng)過綜合性能比較及經(jīng)濟(jì)性的兼顧,在PLC行業(yè)中,西門子PLC-300系統(tǒng)經(jīng)過在中國(guó)多年的實(shí)踐及運(yùn)用,憑借其穩(wěn)定性、可靠性、性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)占據(jù)了大部分市場(chǎng),而且該系統(tǒng)對(duì)于稻谷加工系統(tǒng)的管理、監(jiān)控及操作等各方面都可起到顯著的效果。因此,本文對(duì)稻谷加工技改的自控系統(tǒng)中PLC的設(shè)計(jì)進(jìn)行了分析,具有十分重要的意義。以下是以整個(gè)稻谷加工技改系統(tǒng)中的稻谷副產(chǎn)品加工成飼料這部分自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行分析設(shè)計(jì)及研究。
如圖1所示。飼料加工主要設(shè)備由1臺(tái)板框壓濾機(jī)、2臺(tái)干燥機(jī)及其冷卻器與風(fēng)送系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)組成。來自精餾的廢醪液經(jīng)板框壓濾機(jī)分離后,濕糟進(jìn)入管束式干燥機(jī)進(jìn)行干燥,壓榨后的清液進(jìn)入?yún)捬醴磻?yīng)系統(tǒng);干燥后的飼料經(jīng)冷卻器冷卻后由風(fēng)送系統(tǒng)送至包裝裝置進(jìn)行包裝。
圖1 工藝流程圖
由于從板框壓濾機(jī)中分離出的濕糟含大量水分,不利于儲(chǔ)存和運(yùn)輸,因此需要進(jìn)行干燥,即通過間接加熱使?jié)裨阒械乃终舭l(fā)逸出。本崗位采用了蒸汽管束式干燥機(jī),管程走蒸汽,殼程走被干燥的濕糟,通過列管壁進(jìn)行熱交換。濕糟中的水分蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽通過風(fēng)機(jī)抽出,經(jīng)旋風(fēng)除塵器使含有的少量粉塵沉降后排放。
控制系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)時(shí),系統(tǒng)應(yīng)能滿足過程控制的要求,具備連續(xù)過程控制功能,應(yīng)完成全部的監(jiān)測(cè)、順控及各種報(bào)警聯(lián)鎖保護(hù)等功能。根據(jù)工藝提供的數(shù)據(jù)要求,需要實(shí)現(xiàn)以下基本功能:
(1)溫度、流量、壓、液位的數(shù)據(jù)顯示在工控電腦的界面上,且具有PID過程控制及報(bào)警聯(lián)鎖保護(hù)的功能。
(2)實(shí)現(xiàn)開關(guān)閥,堵料報(bào)警,轉(zhuǎn)速報(bào)警及電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)在電腦界面上的顯示,方便操作人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)控及工藝參數(shù)的調(diào)整。
(3)對(duì)開關(guān)閥、調(diào)節(jié)閥、電機(jī)的控制具有自動(dòng)和手動(dòng)的操作功能,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的開關(guān)啟動(dòng)停止,同時(shí)具有按工藝順序步驟進(jìn)行啟停的順控功能。
稻谷加工系統(tǒng)的儀表設(shè)備如下:
(1)流量計(jì)和差壓液位計(jì)各1個(gè)。
(2)壓力變送器5個(gè)。
(3)熱電阻溫度變送器13個(gè)。
(4)轉(zhuǎn)速傳感器和堵料開關(guān)各12個(gè)。
(5)電機(jī)53臺(tái)。
(6)PLC輸入輸出的點(diǎn)數(shù)量如下:
1)模擬量輸入點(diǎn)25個(gè)。
2)模擬量輸出點(diǎn)11個(gè)。
3)開關(guān)量輸入點(diǎn)199個(gè)。
4)開關(guān)量輸出點(diǎn)114個(gè)。
5)熱電阻RTD輸入點(diǎn)13個(gè)。
根據(jù)已確定的控制方案和PLC點(diǎn)數(shù),本系統(tǒng)采用西門子PLC-300系統(tǒng),工控機(jī)戴爾電腦一臺(tái),控制站CPU采用模塊CPU315-2、數(shù)字量輸入(DI)和數(shù)字量輸出(DO)采用 SM323模塊,模擬量輸入(AI)采用 SM331模塊,模擬量輸出(AO)采用 SM332模塊以及IM365等模塊組成,采用CP342-5模塊實(shí)現(xiàn)機(jī)架擴(kuò)展,如圖2所示。PLC模塊與擴(kuò)展的PLC模塊之間信號(hào)連接的采用CP342-5通訊模塊通過PROFIBUSDP進(jìn)行通訊,如圖3所示,從而確保上位機(jī)工控機(jī)可以對(duì)整個(gè)稻谷飼料加工控制過程進(jìn)行監(jiān)控和操作。
圖2 硬件組態(tài)圖
圖3 PR O F I B U S DP通訊
與模擬量有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備元件及信號(hào)主要是調(diào)節(jié)閥、電機(jī)、流量計(jì)、壓力變送器、差壓液位計(jì)溫度及流量、壓力、液位和電流等。其中流量計(jì)、壓力變送器和差壓液位計(jì)這三種儀器是兩線制接線法的,它的接線方式如圖4所示(只給出部分接線圖):
圖4 模擬量輸入接線圖
蒸氣調(diào)節(jié)閥的模擬輸出信號(hào)接線方式如圖5所示(只給出部分接線圖),其中電機(jī)變頻器的速度頻率調(diào)節(jié)信號(hào)與調(diào)節(jié)閥的輸出控制信號(hào)一樣,其接線方式是兩線制的。
圖5 模擬量輸出接線圖
溫度計(jì)(RTD)包括測(cè)量管道介質(zhì)溫度計(jì)及電機(jī)前后軸承溫度計(jì),接線方式是三線制的,接線方式如圖6所示(只給出部分接線圖)。
圖6 溫度接線圖
開關(guān)量信號(hào)輸入輸出主要是現(xiàn)場(chǎng)的的開關(guān)閥控制,堵料報(bào)警信號(hào),轉(zhuǎn)速報(bào)警信號(hào)及電機(jī)信號(hào)控制,電機(jī)信號(hào)包括就地遠(yuǎn)程、停止、開始、運(yùn)行狀態(tài)、錯(cuò)誤報(bào)警、電流信號(hào)。其中,開關(guān)閥控制、堵料報(bào)警信號(hào)、轉(zhuǎn)速報(bào)警信號(hào)和電機(jī)的開始停止信號(hào)接線方式是一樣的,它們都是二兩制接法,接線方式如圖7所示(只給出部分接線圖)。
圖7 開關(guān)量輸入接線圖
隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的快速的發(fā)展,強(qiáng)電電路和強(qiáng)電設(shè)備得到快速發(fā)展的同時(shí),但由于強(qiáng)電設(shè)備自身特征,也產(chǎn)生了對(duì)控制信號(hào)傳送不利的電磁干擾,電磁干擾的現(xiàn)象極為普遍。因此,必須要想辦法提高PLC系統(tǒng)的抗干擾能力,本設(shè)計(jì)采用以下方式:
采用金屬外殼屏蔽。將PLC系統(tǒng)內(nèi)置于金屬柜之內(nèi)。金屬柜外殼可靠接地,能起到良好的靜電、磁場(chǎng)屏蔽作用,防止空間輻射干擾。
接線屏蔽。在設(shè)計(jì)要求中,對(duì)于強(qiáng)弱電信號(hào)線都是分開走線,并且距離要有一定的間隔。模擬信號(hào)傳輸線采用雙絞線屏蔽電纜,每個(gè)儀表信號(hào)電纜的屏蔽層在PLC機(jī)柜內(nèi)均采用單點(diǎn)接地,接在PLC系統(tǒng)機(jī)柜工作接地匯流排的接地點(diǎn)上。
(1)中間繼電器。本系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用歐姆龍中間繼電器,中間繼電器在PLC系統(tǒng)中是起到一個(gè)隔離保護(hù)的作用,比如雷擊、過流、短路的時(shí)候,對(duì)PLC進(jìn)行一個(gè)阻斷保護(hù)。
(2)信號(hào)隔離器。本系統(tǒng)設(shè)計(jì)中采用MSC300信號(hào)隔離器,它主要應(yīng)用在現(xiàn)場(chǎng)模擬量設(shè)備元件信號(hào)輸入時(shí)起到的信號(hào)隔離,抗干擾的作用,保證信號(hào)傳輸?shù)姆€(wěn)定。
本控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)以西門子PLC 300為控制核心,主要闡述了PLC系統(tǒng)的硬件線路設(shè)計(jì)過程和基本的硬件配置。經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)試及試運(yùn)行,該系統(tǒng)已經(jīng)逐步穩(wěn)定工作,取得了良好的預(yù)期效果。在后緒的生產(chǎn)中,會(huì)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際情況,更加優(yōu)化系統(tǒng)性能和完善系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。