陸才科
(華潤(rùn)水泥(上思)有限公司, 廣西 防城港 535500)
石油焦具有熱值高全硫含量高的不同,可分為高硫焦和低硫焦,高硫焦一般用作水泥廠和發(fā)電廠的燃料。過(guò)高的硫會(huì)導(dǎo)致窯及預(yù)熱器頻繁結(jié)皮結(jié)圈,且可能會(huì)導(dǎo)致SO2排放超標(biāo),有必要根據(jù)企業(yè)自身工藝、原材料條件進(jìn)行試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證使用石油焦的可行性。
試驗(yàn)方案
HRSS公司有兩條5000t/d的新型干法熟料生產(chǎn)線,兩線共用煤炭均化堆,故試驗(yàn)同時(shí)在兩線開(kāi)展。試驗(yàn)分別采用山西5000及內(nèi)蒙5500兩種煙煤與石油焦搭配使用,石油焦的設(shè)計(jì)搭配比例分別為10%、15%、20%逐步遞增。每種比例分別試驗(yàn)一堆煤。熟料率值設(shè)計(jì)與原控制方案保持一致,KH=0.925±0.02,SM=2.05±0.1,IM=1.50±0.1。
試驗(yàn)重點(diǎn)監(jiān)控使用過(guò)程中窯系統(tǒng)工況、硫排放、氨水用量及熟料質(zhì)量。
試驗(yàn)過(guò)程
表一
表二
表三
試驗(yàn)一煤耗偏高,主要原因:剛開(kāi)始使用石油焦,窯的工藝參數(shù)沒(méi)調(diào)整到位;熟料 KH值控制過(guò)高,物料易燒性差;煤粉細(xì)度粗,燃燒不完全。通過(guò)操作工藝參數(shù)的調(diào)整及降低入窯煤粉的細(xì)度等措施,試驗(yàn)2 三煤耗正常。
1)、石油焦中的硫?qū)ΩG系統(tǒng)二氧化硫的排放影響不大;硫排放主要受石灰石中含硫影響。
2)、石油焦難磨,導(dǎo)致煤粉電耗上升;但入窯煤的熱值提高,用煤量下降,熟料工序電耗下降;
3)、隨著石油焦摻量的增加,燒成帶長(zhǎng)度有縮短趨勢(shì),余熱發(fā)電量上升,氨水消耗上升。主要是石油焦燃燒烈度高,放熱集中,造成高溫型NOx增加,2 三次風(fēng)溫升高。
4)、隨著石油焦摻量的增加,煙室易結(jié)皮,后燃所致。
摻石油焦對(duì)熟料的標(biāo)準(zhǔn)稠度、凝結(jié)時(shí)間、與外加劑適應(yīng)性均無(wú)不良影響,但熟料28天抗壓強(qiáng)度隨著石油焦摻量的上升而下降?;瘜W(xué)分析結(jié)果表明熟料中SO3
試驗(yàn)三因使用時(shí)各項(xiàng)指標(biāo)可控,直接將剩余石油焦全部搭配完畢,故摻量較計(jì)劃偏高。
使用德國(guó)耐馳綜合熱分析儀對(duì)三個(gè)配比的煤樣進(jìn)行熱分析,結(jié)果如下表所示。
結(jié)果顯示,與普通煙煤相比,三種煤均呈現(xiàn)出著火溫度高、燃燒烈度高、燃盡時(shí)間長(zhǎng)的特點(diǎn),這與石油焦的燃特性有關(guān)。但摻量最高的3#樣品燃盡時(shí)間反而最低,應(yīng)是因?yàn)槠涫褂玫臒熋翰町愃隆?/p>
含量隨石油焦摻量上升而上升,且硫堿比大幅升高,超過(guò)了0.8-1.0的最佳硫堿比。查閱文獻(xiàn)1可知,低堿水泥的強(qiáng)度隨熟料SO3含量上升而下降,28天強(qiáng)度最大可降低10%。通過(guò)改變熟料化學(xué)成分,如提高SM,可以避免由于硫的固溶引起的強(qiáng)度下降。
按煙煤700元/噸,石油焦800元/噸計(jì)算。與空白相比,摻量為15.5%時(shí),熟料成本上升1.63元/噸;摻量27.5%時(shí),成本下降4.84元/噸。如煙煤與石油焦差價(jià)達(dá)230元每噸時(shí),成本相當(dāng)。
石油焦可用于熟料煅燒;隨著石油焦摻量上升,結(jié)皮有增多趨勢(shì),但尚可控;在27%摻量范圍內(nèi)硫排放無(wú)明顯升高;隨著石油焦摻量上升,氨水用量明顯上升;隨著石油焦摻量的上升,熟料28天抗壓強(qiáng)度會(huì)有所下降;隨著石油焦摻量上升,余熱發(fā)電量上升;隨著石油焦摻量上升,熟料綜合成本下降。