摘 要:馬鞍山當涂發(fā)電有限公司一期為兩臺660MW超臨界直流燃煤機組,鍋爐為SG-2090/25.4-M968型直流爐,平衡通風。除塵器為北京信實德電氣設(shè)備有限公司生產(chǎn)的HFR-III型高頻靜電除塵器,四電場雙通道布置。將電除塵系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的典型故障事例進行分析。
關(guān)鍵詞:超臨界;除塵器;異常處理
1、前言
進入21世紀以后,伴隨我國經(jīng)濟的高速發(fā)展,國家對環(huán)境污染控制要求的不斷提高,對粉塵排放的要求也大幅提高。GB13223-2003《火電廠大氣污染物排放標準》規(guī)定新建電廠大氣污染物的排放濃度控制在50mg/m3以下,相較舊標準將污染物濃度排放量控制提到了新的高度。電除塵器作為控制大氣污染、解決環(huán)保與經(jīng)濟發(fā)展之間的主要設(shè)備之一,其應(yīng)用技術(shù)得到進一步發(fā)展。我公司采用的是高頻高壓式靜電除塵器,高頻高壓開關(guān)電源是一個與供電電源線路頻率無關(guān)的可變脈動電源,為電除塵器提供一個接近于從純直流方式到脈動幅度很大的各種電壓波形,其恒流特性可以迅速熄滅火花并快速恢復(fù)電場能量,因而可以針對特定的工況提供最合適的電壓波形來提高電除塵的除塵效率。采用高頻高壓開關(guān)電源可以大幅度提高電除塵器捕集中、低比電阻粉塵的效率,很好消除高比電阻粉塵的反電暈現(xiàn)象,同時高頻高壓開關(guān)配電系統(tǒng)具有穩(wěn)定性高,操作簡單、可靠,便于計算機集中監(jiān)控等優(yōu)點。當然,在電除塵系統(tǒng)實際運行過程,也會存在一些典型的事故案例,下面針對這些典型事故進行分析。
2、高頻柜絕緣套管故障案例分析
2.1事件描述
我公司2號爐4電場4號高頻柜,其型號為HFR-III-2.0A/80kV,機組并網(wǎng)前此高頻柜
空載試驗數(shù)據(jù)正常,如下圖:
3月10日,電除塵系統(tǒng)投入后,4電場4號電除塵跳閘,高頻柜報警首出為“二次電壓低”報警跳閘,其二次電壓低保護定值設(shè)置為5kV。隨即對高頻柜及控制系統(tǒng)進行全面排查,使用2500伏搖表測量電場內(nèi)部對地絕緣500兆歐,完全滿足運行要求,然后試投運高頻柜,投運后仍報二次電壓低跳閘,電壓峰值最高能升到20kV左右,并且能聽到柜內(nèi)明顯放電聲。之后對變壓器進行放油檢查,經(jīng)過反復(fù)、仔細查找故障點,先后排除了電場內(nèi)部故障、變壓器故障,同時,在變壓器升壓時,套管底部有黑煙,說明有放電發(fā)生,最終將故障點鎖定在兩點式隔離刀閘穿墻套管。
3月28日,2號爐3電場7號高頻柜,空載試驗參數(shù)正常,在運行過程中,該電場跳閘,首出為高頻柜“二次電壓低”報警跳閘,就地檢查未發(fā)現(xiàn)明顯異常,測量電場絕緣20兆歐,調(diào)整運行參數(shù)——IGBT開關(guān)周期500微秒、二次電壓極限40kV,充電比6:2,可以短暫運行,二次電壓峰值能達到35kV,但運行一段時間后“二次電壓低”再次跳閘,試投運時有放電聲。隨后對電場進行隔離,進行內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)兩點式隔離刀閘穿墻套管最下面一片瓷裙炸裂(見下圖)。
2.2事件分析與處理
該套兩點式隔離刀閘穿墻套管為純瓷套管,內(nèi)部是導(dǎo)電桿。發(fā)生放電的原因有:該電瓷絕緣件制造工藝有缺陷,導(dǎo)致燒結(jié)時有隱形裂紋,在高電壓、強電場作用下,帶電體順著裂紋爬電,并引起裂紋惡化,最終擊穿;套管在運輸、安裝過程中受到?jīng)_擊力后內(nèi)部應(yīng)力過大導(dǎo)致有裂紋;爬距不足;其他未知原因引起的放電。另外,如3電場7號高頻柜套管絕緣能力下降引起放電,放電產(chǎn)生的熱量直接使瓷裙炸裂。處理時,對電場進行停電隔離,進入保溫箱內(nèi),將穿墻套管卸下,更換穿墻套管,更換后進行套管表面清潔,并進行空載升壓試驗正常。
3、高頻柜電流異常案例分析
3.1事件描述
在進行電除塵效率測試過程中,1號電除塵系統(tǒng)二電場3號、4號高頻柜電流異常,比設(shè)定值偏小,當時機組工況穩(wěn)定在660MW,二次電流設(shè)定值700mA,進一步觀察發(fā)現(xiàn)上述兩電場火化率較其他電場偏大。具體數(shù)據(jù)如下圖,分別為不同時間點記錄數(shù)據(jù)。
#3柜電流最高683mA,最低136mA,#4柜最高400mA,最低219mA,但二次電壓都正常。當時電場內(nèi)火花率采樣值為4至10個,屬于偏高范疇。火花率偏高,會引起二次電流下降,進一步影響到收塵效率。
3.2事件分析與處理
電除塵器整體空載試驗時,本體、電氣部分正常,首先可以排除設(shè)備異常原因。
在除塵器熱態(tài)運行時,高頻柜運行參數(shù)設(shè)置不變,可以將煙氣中灰分視為電阻,影響火花放電及二次電流、電壓的因素主要是煙氣溫度、流量、壓力、成分,也就是溫度、壓力等造成了電場內(nèi)部灰分電阻率的變化,從而改變了電阻,使得電壓、電流不停變化。在一定控制范圍內(nèi),高頻柜會根據(jù)電場內(nèi)部變化對電壓、電流進行調(diào)整,以便達到最佳收塵效率。所以,火花的產(chǎn)生與煙氣參數(shù)有很大關(guān)系,通過調(diào)整可以得到改善。另外,由于機組入爐煤不同,高頻柜對應(yīng)每個負荷區(qū)間的運行參數(shù)也需要經(jīng)過很長時間的記錄、觀察后,才能最終確定,不是固定不變的,運行人員通過經(jīng)驗的積累,適當調(diào)整運行參數(shù)也能起到一定效果。
4、電場絕緣低故障案例分析
4.1事件描述
3月10號15時,2號電除塵2電場5號除塵器高頻柜運行中突然故障跳閘,就地檢查無明顯異?,F(xiàn)象。
4.2事件分析與處理
系統(tǒng)進行隔離后,對2電場5號除塵器高頻柜進行空升試驗,二次電壓快速建立至40KV,用5000V搖表測量電場絕緣為0.1MΩ;隨后進行帶載試驗,二次電壓不能正常建立,投入幾秒即低電壓跳閘;對比空升和帶載試驗,可以判斷兩點式隔離閘刀以上電氣回路無故障,可以正常輸出,二次電壓低原因為電場內(nèi)部絕緣下降引起。就地拆除灰斗料位開關(guān),取樣口向里吸風,證明灰斗內(nèi)沒有大面積灰現(xiàn)象。根據(jù)以上分析,判斷2電場5號除塵器極板極線掛物,絕緣低至0.1兆歐,疑似金屬性接地故障。
隨后利用機組停運檢修機會對電場內(nèi)部進行檢查,發(fā)現(xiàn)2電場5號除塵器陽極板固定螺栓脫落,陽極板與陰極金屬框架短接,導(dǎo)致接地故障,如下圖所示。陽極板通過螺栓與支架固定連接,如連接螺栓未緊固或未加裝彈簧墊圈,陽極板在長期振打過程中容易脫落,導(dǎo)致金屬性接地故障發(fā)生。
5、總結(jié)
綜上所述,為了使電除塵能長期有效的運行,達到預(yù)期的效果,對設(shè)備的日常維護保養(yǎng)是非常重要的。運行人員應(yīng)嚴格執(zhí)行定期巡檢制度,檢查各加熱系統(tǒng)工作電流是否正常;檢查各控制柜指示燈和報警系統(tǒng)指示燈顯示情況是否正常;檢查檢查振打軸是否轉(zhuǎn)動,振打錘擊是否正常,如有異常及時記錄;觀察各個電場的運行情況和除塵效果,根據(jù)各電場運行情況進行控制特性調(diào)整,使電場工作處于最佳狀態(tài)。同時,電除塵系統(tǒng)應(yīng)做到逢停必檢,逢檢必修。電除塵系統(tǒng)停運后應(yīng)檢查電場側(cè)板、檢查門、屋頂板、極板、和外側(cè)板之間及其他傳熱部位是否有結(jié)露腐蝕現(xiàn)象,分析原因清除;檢查各傳動是否有卡阻,減速機、電機、振打錘轉(zhuǎn)動是否靈活,檢查加注潤滑油;檢查陰極線松緊程度是否恰當,電腐蝕情況如何;檢查陽極板是否在長期高溫中翹曲、脫落;絕緣套筒表面是否清潔,有無爬電痕跡,裂紋,保證每次停機擦拭一次;檢查各種保護裝置功能是否完好,失靈必須檢修恢復(fù)。
參考文獻:
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[4]胡滿銀,趙毅,劉忠.除塵技術(shù).北京:化學工業(yè)出版社,2006。
作者簡介:
郭猛,男,安徽馬鞍山,1985年12月,馬鞍山當涂發(fā)電有限公司,工程師,研究方向:電除塵控制技術(shù)。