摘 要:針對安川功率單元預(yù)充電接觸器故障頻發(fā)現(xiàn)狀分析研究后,采用外置線圈驅(qū)動模塊對預(yù)充電接觸器進(jìn)行改造修復(fù),此方案不僅解決了接觸器線圈驅(qū)動電路易損壞問題,同時維修時間也由兩個多小時縮減為十分鐘左右,同時成本也從原來的兩千多元節(jié)約到兩百余元。
關(guān)鍵詞:UV故障;接觸器;線圈驅(qū)動模塊
一、引言
接觸器是港口設(shè)備中最常見的電控元件之一。安裝于橋吊安川功率單元的預(yù)充電接觸器是富士SC-N7型的新型接觸器,其獨(dú)特的AC輸入DC激勵線圈驅(qū)動結(jié)構(gòu),可保證其在橋吊復(fù)雜電網(wǎng)下正常運(yùn)行。但在實(shí)際應(yīng)用中,安川變頻器經(jīng)常報(bào)UV故障(主回路低電壓),造成此故障的主要原因是功率單元預(yù)充電接觸器損壞,導(dǎo)致直流母線電壓損耗在充電電阻上。由于該接觸器安裝于功率單元的內(nèi)部,在平時的點(diǎn)檢保養(yǎng)中不容易檢測到,因此在橋吊作業(yè)中一旦出現(xiàn)該類故障,更換新接觸器的流程十分繁瑣,而且需要停機(jī)兩個多小時左右,這樣大大降低了船時效率,影響到干線集裝箱船舶的船期。
二、故障分析及解決對策
通過對多個損壞的接觸器進(jìn)行解剖,發(fā)現(xiàn)主要故障是接觸器線圈驅(qū)動模塊損壞,而線圈及觸點(diǎn)均完好。
是什么原因?qū)е戮€圈驅(qū)動模塊經(jīng)常損壞?經(jīng)分析,一方面是此接觸器安裝于變頻器功率單元內(nèi)部,長期處于高溫狀態(tài)下,工作環(huán)境十分惡劣;二是由于線圈驅(qū)動模塊完全封固于接觸器內(nèi)部,散熱條件極差。結(jié)合兩方面的原因,接觸器在工作過程中,線圈驅(qū)動模塊經(jīng)常損壞。
由于預(yù)充電接觸器安裝位置處于功率單元內(nèi)部,一旦損壞更換新接觸器,會涉及斷電、放電等待、變頻器功率單元拆卸、更換、功率單元回裝等工作程流,維護(hù)過程繁瑣、耗時較多,往往會造成作業(yè)長時間中斷。
既然是高溫和散熱不良引起線圈驅(qū)動模塊損壞,同時存在損壞后更換周期長等問題,那么是否可以將線圈驅(qū)動模塊和接觸器本體分開安裝,即將線圈驅(qū)動模塊安裝于功率單元外面。經(jīng)過實(shí)踐證明,此方案不僅能解決散熱難的問題,同時也能給維修帶來極大的便利。
三、接觸器改造實(shí)施
首先將SC-N7接觸器自帶線圈驅(qū)動模塊輸入輸出斷開,線圈直接引到A1、A2接線端;二是自行設(shè)計(jì)線圈驅(qū)動電路模塊,并安裝于功率單元外部。
富士SC-N7型接觸器線圈標(biāo)稱電壓為200V~250V交直流通用,線圈吸合電壓范圍為75%~120%,即最低吸合電壓為150V。接觸器吸合后,線圈兩端電壓為DC16V,以維持銜鐵吸合,達(dá)到省電和延長線圈使用壽命。
根據(jù)上述電路參數(shù)及原理分析,外置線圈驅(qū)動模塊主體電路由高低壓兩組電源供電,通過繼電器延時切換實(shí)現(xiàn)接觸器啟動和維持兩種狀態(tài)的控制,如圖1所示。
高壓模塊對AC220V直接進(jìn)行整流,獲得DC198V的直流電壓,作為SC-N7接觸器的吸合電壓,完全能滿足要求。低壓模塊為AC220V/DC18V的開關(guān)電源,作為線圈維持電壓。高壓與低壓之間用繼電器K1進(jìn)行延時切換,D1、D2對高壓進(jìn)行隔離,同時適當(dāng)降壓。
另外,考慮到接觸器線圈直流電阻僅160歐姆,其啟動電流高達(dá)1.2A以上,若長時間處于啟動狀態(tài)極易造成線圈燒毀,為此增加了啟動保護(hù)電路,如電路圖1中的溫度檢測與控制開關(guān),當(dāng)電路長時間處于高壓輸出時,溫控開關(guān)動作,K2繼電器常閉觸點(diǎn)切斷輸出回路,防止線圈燒毀。
為了讓電路更加安全可靠的工作,電路中還增加了過流保護(hù)、過壓保護(hù)和接觸器線圈續(xù)流保護(hù)等功能。
四.改造成果
根據(jù)上述方案,改造后的接觸器在橋吊上進(jìn)行安裝實(shí)測,經(jīng)過幾年的運(yùn)行,在橋吊復(fù)雜電網(wǎng)環(huán)境下,接觸器運(yùn)行穩(wěn)定,外置線圈驅(qū)動電路模塊損壞率極低,其耐久性和可靠性得到認(rèn)可。另外,外置線圈驅(qū)動模塊自身帶有工作狀態(tài)指示燈,一旦出現(xiàn)故障,判斷極為便利。最重要的是:線圈驅(qū)動模塊外置以后,解決同樣的故障原先需要更換整個接觸器,而改造后只需更換一個線圈驅(qū)動模塊即可,維修時間也從兩個多小時縮短為幾分鐘。此項(xiàng)改造在成本控制方面也具有較大的優(yōu)勢,原本更換一個新接觸器需要兩千元左右,而改造修復(fù)接觸器成本僅百余元。
據(jù)調(diào)研,目前國內(nèi)暫無此類接觸器的國產(chǎn)替代產(chǎn)品,通過自主設(shè)計(jì)制作的外置線圈驅(qū)動模塊對安川功率單元的預(yù)充電接觸器SC-N進(jìn)行改造,既降低了維修成本、也縮短了維修時間,大大提高了船時效率。
參考文獻(xiàn):
[1] 常傳忠.交流接觸器與直流接觸器的異同及代換使用.濟(jì)寧師范專科學(xué)校學(xué)報(bào).2007年3月
[2] 宋濤,朱未平,郭學(xué)偉.交流接觸器控制的直流改造.金屬制品.2006年05期
[3] 富士電機(jī)公司.富士SC-N系列接觸器產(chǎn)品說明書
作者簡介:
王柏華,1978.1,男,浙江紹興人,現(xiàn)供職單位:浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,中級,研究方向:工業(yè)自動化技術(shù)應(yīng)用.