權(quán) 強,瞿 潔
(1.陜西鎮(zhèn)安抽水蓄能有限公司,陜西省鎮(zhèn)安縣 711500;2.安徽金寨抽水蓄能有限公司,安徽省金寨縣 237333)
某抽水蓄能電站安裝4臺300MW混流可逆式抽水蓄能機組。發(fā)電電動機為懸式結(jié)構(gòu),上導(dǎo)軸承與推力軸承在同一油槽內(nèi),采用強迫外循環(huán)冷卻方式,推力軸承瓦與上導(dǎo)軸承瓦各12塊。推力頭兼作為上導(dǎo)滑轉(zhuǎn)子,上導(dǎo)軸承通過導(dǎo)軸承座與上機架連接,將徑向受力傳遞基礎(chǔ)。上導(dǎo)軸承采用非同心瓦塊結(jié)構(gòu),軸瓦采用分塊式巴氏合金瓦,采用楔子板固定結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)徑向支撐剛度大,瓦間隙易于調(diào)節(jié),結(jié)構(gòu)牢固。
2016年5月18日,某抽水蓄能電站4號機組停機轉(zhuǎn)抽水調(diào)相工況過程中,SFC拖動機組轉(zhuǎn)速大于95%,上位機報上導(dǎo)軸承X/Y擺度二級報警,持續(xù)10s,機械跳機動作。此時機組轉(zhuǎn)速已升至100%,機組停機流程執(zhí)行正常,最后至停機穩(wěn)態(tài),工況轉(zhuǎn)換失敗。4號機組三導(dǎo)軸承擺度如圖1所示。
機組擺度數(shù)據(jù)由機組狀態(tài)監(jiān)測設(shè)備采集后送至監(jiān)控系統(tǒng),其報警邏輯為上導(dǎo)擺度X方向300μm& 上導(dǎo)擺度Y方向300μm,一級報警;上導(dǎo)擺度X方向600μm & 上導(dǎo)擺度Y方向600μm,延時20s后二級報警,當監(jiān)控系統(tǒng)收到來自機組狀態(tài)監(jiān)測的擺度二級報警信號,延時10s出口機械跳機。由圖1看出,在機組轉(zhuǎn)速上升過程中,上導(dǎo)擺度隨之迅速增大,X、Y方向擺度均大于600μm,監(jiān)控系統(tǒng)收到上導(dǎo)擺度X/Y擺度二級報警,持續(xù)10s后跳機。在跳機時,三導(dǎo)瓦溫均正常,下導(dǎo)、水導(dǎo)擺度明顯比事故前的大,跳機時上導(dǎo)擺度最大到達670μm,跳機前上導(dǎo)擺度最大到達470μm。
根據(jù)圖1可以看出,上導(dǎo)擺度在機組啟動過程中持續(xù)增大,未見異常波動現(xiàn)象,同時現(xiàn)場檢查上導(dǎo)擺度探頭無松動,探頭間隙、測量回路均正常,擺度較振擺保護動作正確。下導(dǎo)、水導(dǎo)擺度在跳機時明顯增大,可見機組旋轉(zhuǎn)中心已偏離三導(dǎo)軸承束縛中心。
拆除油槽蓋板,檢查上導(dǎo)瓦楔子板等固定部件,未見松動,測量楔子板高度基本未變化(反應(yīng)瓦間隙未變化)。取出上導(dǎo)瓦,12塊瓦均在上部發(fā)生鎢金脫落,如圖2所示,油槽內(nèi)部存在大量脫落的鎢金碎屑。
圖2 損壞的12塊上導(dǎo)軸瓦Fig.2 Damaged 12 upper guide bearing pads
上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)如圖3所示。此次事故發(fā)生后,機組隨即轉(zhuǎn)檢修對上導(dǎo)軸承進行全面檢查檢測,同時要求發(fā)電電動機廠家對上導(dǎo)軸承的設(shè)計進行復(fù)核。
圖3 上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of upper guide bearing
(1)額定轉(zhuǎn)速時質(zhì)量不平衡機械力:
式中Gz——轉(zhuǎn)子裝配重量,425t;
Δm——轉(zhuǎn)子偏心,取0.15mm;
ω——額定角速度,44.883rad/s。
(2)偏心磁拉力:
式中Di——定子鐵芯內(nèi)徑,544cm;
∝——極弧系數(shù),取0.7455;
lt——定子鐵芯長度,308cm;
Pxl——氣隙的偏心率,取0.06;
Bδ——氣隙磁密,8773.4Gs。
(3)上導(dǎo)軸瓦受力:
式中Lx—— 下導(dǎo)支撐中心至轉(zhuǎn)子中心的距離,297cm;
Ls——上導(dǎo)支撐中心至轉(zhuǎn)子中心的距離,376cm。
在考慮偏心磁拉力和轉(zhuǎn)子機械不平衡力的影響后計算其實際受力為22.1t,設(shè)計額定受力為21.6t。在飛逸工況時,不存在偏心磁拉力,上導(dǎo)受力小于額定值。以上計算考慮了一定余量,實際上,質(zhì)量偏心力及由轉(zhuǎn)子不圓引起的偏心力相位固定,可通過動平衡配重進一步減小,在調(diào)試初期已通過配重改善其偏心受力,但實際運行上導(dǎo)受力已接近額定受力。
一般可用覆蓋系數(shù)(fcob)來表示導(dǎo)軸承瓦在全圓的摩擦接觸面積,定義為:
式中N——上導(dǎo)軸瓦數(shù),12;
L——瓦周向長度,190mm;
R——滑轉(zhuǎn)子半徑,900mm。
根據(jù)ALSTOM設(shè)計規(guī)范推薦,導(dǎo)軸承的覆蓋系數(shù)應(yīng)該為0.4到0.7之間,組合軸承的覆蓋系數(shù)取0.4,而對于獨立的導(dǎo)軸承覆蓋系數(shù)取0.7。該電站上導(dǎo)為組合軸承,符合規(guī)范要求。根據(jù)ALSTOM導(dǎo)軸承計算規(guī)范,導(dǎo)軸承選用準則為0.6MPa<空載平均比壓<1.2MPa,最小油膜厚度>0.04mm,瓦體溫度<80℃,該電站空載平均比壓為1.1MPa,最小油膜厚度為0.054mm,最高瓦溫為83.1℃,只有計算瓦溫稍大,其余均滿足要求。綜上,上導(dǎo)軸承實際運行滿足設(shè)計要求,但其安全裕量較小。
上導(dǎo)及推力油槽共設(shè)置16個吸油口,將熱油從油槽內(nèi)吸出,然后經(jīng)布置于油槽油位以上DN200的總出油管引至油槽外,通過螺桿泵打壓循環(huán)冷卻后進入油槽,經(jīng)冷卻后的油通過布置于油槽底部的進油環(huán)管進入油槽,在進油環(huán)管上開有16個Φ52的進油口用于冷卻推力軸承,同時在進油環(huán)管上設(shè)置8個DN65的支管,引至上導(dǎo)軸瓦處用于冷卻上導(dǎo)軸瓦。
由于總出油環(huán)管位于油槽油位以上,且油管連接處密封不嚴,導(dǎo)致在油循環(huán)過程中該環(huán)管內(nèi)部有大量空氣,雖在油外循環(huán)冷卻器及濾過器頂部加裝有排氣閥(通徑Φ15mm),但空氣無法有效排出。經(jīng)冷卻后的冷油夾帶大量空氣進入油槽,使上導(dǎo)軸瓦冷卻支管中油流夾帶空氣,8個支管油流不均勻且不穩(wěn)定,造成軸瓦油膜無法形成或形成不均勻,運行過程中產(chǎn)生油膜壓力波動,可能造成軸瓦干摩擦,損傷軸瓦。
抽水蓄能機組需要雙向旋轉(zhuǎn)且轉(zhuǎn)速高,在機組運行過程中導(dǎo)軸瓦必須自調(diào)節(jié)靈活,以適應(yīng)機組高速雙向旋轉(zhuǎn)特性。上導(dǎo)軸承瓦襯為平面結(jié)構(gòu),軸瓦自調(diào)節(jié)能力較差。4號機組在事故后檢修過程中發(fā)現(xiàn),上導(dǎo)軸承瓦背部襯墊加工存在與圖紙不符合現(xiàn)象。設(shè)計要求背部襯墊設(shè)有18mm寬,0.5mm高凸臺,而實際測量凸臺僅0.1mm。如圖4所示。
圖4 襯墊結(jié)構(gòu)Fig.4 Gasket structure
經(jīng)計算,當上導(dǎo)瓦襯墊18mm寬凸臺高度為0.5mm時,上導(dǎo)瓦軸向擺動的角度約1.49°;而當襯墊18mm寬凸臺高度為0.1mm時,上導(dǎo)瓦軸向擺動的角度僅為約0.05°,可見凸臺高度的變化對上導(dǎo)瓦的軸向擺動的靈活性影響較大。
上導(dǎo)瓦設(shè)計間隙0.25~0.35mm,實際安裝時結(jié)合盤車數(shù)據(jù)及軸系情況,實際0.28mm,如上導(dǎo)瓦軸向擺動的角度1.49°,徑向運動調(diào)節(jié)范圍約2mm,遠大于間隙,導(dǎo)瓦具備較強的自調(diào)節(jié)能力,而擺動的角度0.05°,導(dǎo)瓦幾乎無法自調(diào)節(jié),有可能發(fā)生卡阻現(xiàn)象,導(dǎo)致局部部件受力偏大,油膜形成困難,形成油膜共振,造成上導(dǎo)瓦鎢金層疲勞剝落。
上導(dǎo)軸承為分塊式鎢金瓦,材料為錫基軸承合金ZSnSb11Cu6,電站委托的第三方檢測機構(gòu)分別對鎢金材料取樣進行測試,檢測結(jié)果如表1所示。
錫基巴氏合金的主要成分是:錫、銻、銅,而鐵、鉛、鋅等為雜質(zhì),這些元素在巴氏合金中的含量偏差直接影響到合金的機械性能和抗疲勞性能。銅和銻作為重要的合金化元素和硬化元素,起到提高合金的強度和硬度作用。鉛、鐵和鋅為有害元素,微量的提高即會對合金的耐熱性、韌性和抗裂紋性有較大影響,應(yīng)盡可能降低其含量。
第三方檢測結(jié)論為,除表1中三項數(shù)據(jù)不滿足國標要求外,其他分析項目符合標準。銻(Sb)含量為7.488%~8.021%,小于標準規(guī)定的10.0%~12.0%含量范圍,降低了合金的強度和硬度性能;鐵(Fe)含量為0.15%~0.21%,超過標準規(guī)定≤0.1%的含量規(guī)定,增加了合金的脆性。綜合確認鎢金材料抗疲勞性能下降,因此不排除軸瓦的材質(zhì)、制造質(zhì)量存在缺陷。
表1 鎢金材料檢測分析表Tab.1 The tungsten gold material detection and analysis table
根據(jù)現(xiàn)場檢查上導(dǎo)軸瓦支撐座水平不滿足要求,內(nèi)側(cè)較外側(cè)低,最大達0.2mm,導(dǎo)致在機組正常運行時軸瓦上部與滑轉(zhuǎn)子間隙變小,軸瓦受力不均勻。上導(dǎo)軸瓦與滑轉(zhuǎn)子實際安裝間隙為0.28mm,軸瓦厚90mm,高190mm。經(jīng)計算,當軸瓦支撐座內(nèi)側(cè)較外側(cè)低0.13mm時,上導(dǎo)軸瓦頂部與大滑轉(zhuǎn)子間隙為0。當軸瓦處于向內(nèi)傾斜運行時,軸瓦所受徑向力傳遞至瓦襯下部,導(dǎo)致瓦襯下部受力過大。通過檢查與瓦襯相配合的瓦架有明顯壓痕,下側(cè)深0.1mm、上側(cè)幾乎0。
上導(dǎo)軸瓦支撐結(jié)構(gòu)向內(nèi)側(cè)傾斜,使瓦面與滑轉(zhuǎn)子上半部分間隙較小,甚至軸瓦頂部間隙為0,在油膜形成不均勻時使瓦面只有上半部分與滑轉(zhuǎn)子接觸,其受力面積遠小于設(shè)計值,致使瓦面單位面積受力過大,長期運行后致使上導(dǎo)軸瓦合金層產(chǎn)生疲勞裂紋,最終損壞。
首先,嚴把軸瓦制造質(zhì)量驗收關(guān),軸瓦鎢金生產(chǎn)制造過程嚴格按照制造工藝要求進行,對其進行取樣檢測,保證軸瓦鎢金材料各成分占比在合格范圍內(nèi),徹底消除軸瓦材質(zhì)、制造質(zhì)量缺陷。再次,改善上導(dǎo)冷卻油流中夾帶空氣、油流不暢問題,優(yōu)化軸瓦支撐結(jié)構(gòu)。
針對3.2中冷卻油流不暢問題,重新安裝油槽出油環(huán)管,保證管路接頭密封良好,杜絕空氣進入管路中。上導(dǎo)與推力軸承同處于一個油槽內(nèi),冷油供油口如圖5所示。推力軸承設(shè)置16個冷油出油口,上導(dǎo)設(shè)置8個支管供冷油。
圖5 油槽冷油供油口分布圖Fig.5 Distribution drawing of Oil groove cold oil supply outlet
根據(jù)歷史運行數(shù)據(jù)分析,推力軸承穩(wěn)定運行溫度約70℃,其設(shè)置85℃報警,90℃跳機。經(jīng)發(fā)電電動機廠家計算分析后,認為可適當降低推力軸瓦冷油出油量,在外循環(huán)油泵油流量恒定情況下,提高上導(dǎo)冷油油量,經(jīng)計算認為可將下部編號為在1、3、15、16號出油口封堵,以增大上導(dǎo)8個支管冷卻油流量,改善上導(dǎo)軸瓦油膜形成條件。封堵后啟動外循環(huán)油泵檢查,上導(dǎo)8個支管冷卻油流均勻、流量增加、管路中空氣減少。
更換新的軸瓦支撐座,將原軸瓦平面支撐改造為球面支柱支撐,大大增加軸瓦擺動的靈活性,而不影響軸承原有的支撐剛度,確保機組運行時軸瓦支撐不發(fā)生傾斜,軸瓦可靈活調(diào)節(jié)自適應(yīng)機組高速雙向旋轉(zhuǎn),改造后結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖6 改進后的上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)Fig.6 Improved upper guide bearing structure
在更換新軸承前調(diào)整并固定好機組轉(zhuǎn)動部分中心,拆除原上導(dǎo)軸承支撐座后吊裝就位新的軸承座,測量調(diào)整軸承座水平、中心滿足要求,配裝銷釘孔后安裝后復(fù)測軸承座水平、中心滿足要求,安裝軸瓦、瓦襯、楔子板等部件,調(diào)整軸瓦單邊間隙0.31mm。
上導(dǎo)軸承優(yōu)化改進完成并檢查合格后,機組需進行相關(guān)試驗,以檢驗優(yōu)化改進上導(dǎo)軸承支撐后的效果,試驗項目如下:
(1)優(yōu)化改進上導(dǎo)支撐后首次手動開停機,檢查機組轉(zhuǎn)動部分以及上導(dǎo)軸承是否異常。
(2)發(fā)電空載工況軸承熱穩(wěn)定試驗。
(3)發(fā)電工況50%、100%負荷軸承熱穩(wěn)定試驗。
(4)調(diào)相工況軸承熱穩(wěn)定試驗。
(5)抽水工況100%負荷軸承熱穩(wěn)定試驗。
試驗檢查改進后上導(dǎo)軸承運行情況良好,機組發(fā)電運行正常,上導(dǎo)軸承瓦溫度穩(wěn)定在43~54℃之間,上導(dǎo)擺度X/Y約為64/55um;抽水工況試驗上導(dǎo)軸承瓦溫度穩(wěn)定在45~57℃之間,上導(dǎo)擺度X/Y約為57/63um。
通過對4號機組上導(dǎo)軸承損壞原因分析,認為上導(dǎo)軸瓦主要是支撐結(jié)構(gòu)不合理,且襯墊凸臺加工不到位,導(dǎo)致上導(dǎo)瓦自調(diào)節(jié)能力差,在某些運行狀態(tài)下,引起導(dǎo)瓦局部受力大,油膜形成困難,產(chǎn)生油膜共振,造成上導(dǎo)瓦鎢金層疲勞剝落。將上導(dǎo)軸瓦支撐方式改為球頭支撐優(yōu)化改進,對油槽冷油出口位置布置優(yōu)化,同時嚴控上導(dǎo)軸承瓦鎢金成分滿足國標要求,保證機組安全穩(wěn)定運行。