周新榮
(中石油大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院,黑龍江 大慶 163453)
大慶徐深氣田位于松遼盆地北部的徐家圍子斷陷。徐深氣田主要開(kāi)發(fā)目的層為下白堊統(tǒng)營(yíng)城組一段、三段的火山巖和四段礫巖儲(chǔ)層?;鹕綆r地層存在地層硬、研磨性強(qiáng)、巖石可鉆性差和裂縫性漏失等客觀條件,嚴(yán)重制約了火山巖的勘探開(kāi)發(fā)[1]。
1)井壁穩(wěn)定性差。徐深氣田嫩二段和青山口組發(fā)育大段泥巖,泥巖造漿性能強(qiáng),易吸水水化膨脹剝落,易發(fā)生井塌卡鉆和泥包鉆具、鉆頭抽吸井噴,實(shí)施產(chǎn)層保護(hù)難度大。
2)儲(chǔ)層裂縫較發(fā)育,多發(fā)生鉆井漏失。徐深氣田火山巖地層裂縫比較發(fā)育,是造成該區(qū)鉆井漏失普遍的主要原因。如某井于1997年9月9日~1998年4月11日共漏失鉆井液547m3,漏失井段2742.0~4117.0m,平均每天漏失2.6m3;某井于2004年11月7日9:40于井深3754.0m時(shí)三牙輪下鉆至井深3715.0m時(shí)(層位:營(yíng)城組)開(kāi)泵循環(huán)鉆井液,總池體積由85.4m3緩慢下降到84.4m3,立壓由10.7MPa升至15.64MPa,判斷發(fā)生井漏,鉆井液密度1.14g/cm3,共漏失鉆井液21.41m3。
3)儲(chǔ)層含有CO2氣體,易造成腐蝕。徐深氣田高含CO2,屬于腐蝕性酸性氣體。CO2在井底高溫條件下與水泥石中的水化產(chǎn)物Ca(OH)2和CSH凝膠等發(fā)生了反應(yīng),降低了水泥石的強(qiáng)度,提高了滲透率,為氣竄提供了通道,從而腐蝕了套管[2]。
4)鉆井作業(yè)條件苛刻。徐深氣田火山巖地層埋藏很深,井底存在異常高溫和高壓。高溫造成了鉆井液中的各種組分發(fā)生變化,如降解、發(fā)酵、增稠及失效等,從而改變了鉆井液的性能,嚴(yán)重時(shí)鉆井作業(yè)將無(wú)法正常進(jìn)行。同時(shí)井深增加,鉆井井段長(zhǎng)、裸眼段長(zhǎng),還會(huì)鉆遇許多復(fù)雜地層,鉆井施工難度很大。
徐深氣田是保證大慶油氣產(chǎn)量提升的主要接替區(qū)塊之一。為了能夠快速、安全地鉆井,同時(shí)滿足鉆井和采油工藝的要求及兼顧經(jīng)濟(jì)性,鉆井設(shè)計(jì)從控壓鉆井設(shè)計(jì)、井身結(jié)構(gòu)、鉆井液體系、提速工具等方面逐一進(jìn)行了優(yōu)化。
1)鉆井液密度窗口 徐深氣田深層氣井投資大、成本高,如果鉆井液密度這一指標(biāo)控制不好,一旦發(fā)生事故,很難處理甚至造成整口井報(bào)廢。在常規(guī)鉆井設(shè)計(jì)時(shí),由于井控的需要,最大鉆井液密度取決于地層破裂壓力,最小鉆井液密度取決于地層孔隙壓力,則有:
式中:Δρ為鉆井液密度窗口,g/cm3;ρmax為鉆井液密度最大值,g/cm3;ρmin為鉆井液密度最小值,g/cm3;pF為破裂壓力,MPa;pp為孔隙壓力,MPa;H為井深,m;g為重力加速度,9.81m/s2。
表1 徐深氣田部分井漏失井地層壓力系數(shù)數(shù)據(jù)表
對(duì)徐深氣田部分井在營(yíng)城組的孔隙壓力、坍塌壓力和破裂壓力進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)得出5口漏失井的地層壓力系數(shù)(表1)。該區(qū)安全鉆進(jìn)的密度窗口在1.06~1.10g/cm3之間,可見(jiàn)徐深氣田營(yíng)城組安全鉆進(jìn)的密度窗口很窄。窄密度窗口安全鉆井問(wèn)題是造成徐深氣田深層氣井鉆井過(guò)程中發(fā)生地層坍塌、井涌、井漏、壓差卡鉆及起下鉆時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等復(fù)雜問(wèn)題的主要原因。目前常用的解決方法是控壓鉆井技術(shù)[3,4]。
2)控壓鉆井設(shè)計(jì)應(yīng)用 徐深某井登三段至營(yíng)一段(3500~3973m)存在井漏或氣侵的風(fēng)險(xiǎn),需進(jìn)行控壓鉆井設(shè)計(jì)。優(yōu)化設(shè)計(jì)控壓參數(shù)和作業(yè)程序,實(shí)鉆井口回壓控制在3.2MPa以內(nèi)(表2),實(shí)鉆控制情況如圖1所示,控壓設(shè)備累計(jì)運(yùn)行500h無(wú)故障,施工順利,避免井漏、溢流等井下復(fù)雜情況發(fā)生。
表2 不同井底循環(huán)當(dāng)量密度(ECD)井口回壓優(yōu)選值表
圖1 實(shí)鉆井口回壓控制曲線
3)壓力控制原理 鉆井過(guò)程中,井筒中任意一點(diǎn)的壓力由環(huán)空液柱壓力、鉆井液循環(huán)時(shí)的環(huán)空流動(dòng)阻力、井口回壓、環(huán)空循環(huán)壓力波動(dòng)(如激動(dòng)壓力、抽吸壓力、侵入井內(nèi)的地層流體引起的壓力波動(dòng))等組成[5~8],即:
pH=pm+pA+
pC+paf
(2)
式中:pH為井底壓力,MPa;pm為環(huán)空液柱壓力,MPa;pA為環(huán)空流動(dòng)阻力,MPa;pC為井口回壓,MPa;paf為環(huán)空循環(huán)壓力波動(dòng),MPa。
圖2 不同鉆井方式下井筒壓力剖面控制示意圖
在窄安全密度窗口情況下的常規(guī)鉆井如圖2(a)所示,降低鉆井液密度使動(dòng)態(tài)循環(huán)時(shí)不壓漏地層,則井內(nèi)靜止時(shí)地層流體會(huì)流入井筒,造成對(duì)地層的損害;提高鉆井液密度使井內(nèi)靜止時(shí)pH>pP,動(dòng)態(tài)循環(huán)時(shí)會(huì)發(fā)生井漏。常規(guī)鉆井時(shí)鉆井液密度很難控制。
控壓鉆井如圖2(b)所示,動(dòng)態(tài)循環(huán)時(shí),使用較低的鉆井液密度使pH在安全密度窗口內(nèi),靜態(tài)時(shí)在井口精確施加一定量的回壓pC,使靜態(tài)pH也在安全密度窗口內(nèi),從而保證鉆井安全(理想情況下靜態(tài)pC=pA)??貕恒@井設(shè)計(jì)通過(guò)在井口精確施加一定量的回壓,調(diào)節(jié)了井底壓力,使井底壓力等于或稍大于儲(chǔ)層壓力。
根據(jù)徐深氣田的地質(zhì)特征,為保證深層氣井安全高效鉆進(jìn),優(yōu)化其為3層套管結(jié)構(gòu):表層套管封隔淺氣層、淺水層,封固上部疏松、復(fù)雜地層;技術(shù)套管封固發(fā)育大段泥巖的青山口組及封隔不同的壓力層系,利于完井管柱的安全下入;生產(chǎn)套管兼顧裸眼段及封固段,作為油氣通道既要保證長(zhǎng)期生產(chǎn),又要滿足開(kāi)采和壓裂等增產(chǎn)措施的要求[9]。2015年固化了深層氣井3種井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)模版(圖3),與2014年相比,平均單井縮短鉆井周期約15d,累計(jì)節(jié)省套管、水泥和鉆機(jī)費(fèi)用等約3360萬(wàn)元。
圖3 深層氣井井身結(jié)構(gòu)示意圖
2015年徐深6口井設(shè)計(jì)中優(yōu)選采用了有機(jī)硅聚磺水基鉆井液,抗溫性、潤(rùn)滑性及儲(chǔ)層保護(hù)等性能與油基鉆井液接近,成本降低40%以上;某井設(shè)計(jì)優(yōu)選了抗高溫低密度水泥漿體系,實(shí)現(xiàn)了在3945m處一次全封固井,與尾管回接固井相比,簡(jiǎn)化了施工工藝,實(shí)現(xiàn)了安全固井,縮短完井周期8d,節(jié)省費(fèi)用約240萬(wàn)元。在鉆井過(guò)程中將聚合物鉆井液與磺化鉆井液結(jié)合在一起能形成抗高溫的聚磺鉆井液。設(shè)計(jì)中使用的有機(jī)硅聚磺水基鉆井液抗溫性好(抗溫160℃以上)、抑制性強(qiáng)(滾動(dòng)回收率>90%)、流變性優(yōu)良(動(dòng)塑比≥0.4)、潤(rùn)滑性好(潤(rùn)滑系數(shù)≤0.1)、保護(hù)儲(chǔ)層(濾失量≤4mL)、井壁穩(wěn)定好(泥餅厚度≤0.5mm)。在鉆井設(shè)計(jì)時(shí)優(yōu)選合理的鉆井液體系對(duì)油氣層損害小,利于發(fā)現(xiàn)和保護(hù)油氣層;有助于提高機(jī)械鉆速,從而縮短了鉆井周期,節(jié)約了成本。
為了提高機(jī)械鉆速,鉆井設(shè)計(jì)時(shí)使用了國(guó)產(chǎn)提速工具液動(dòng)旋沖工具和水力振蕩器。2015年在深層氣開(kāi)發(fā)井應(yīng)用5口井,與鄰井相比,累計(jì)減少起下鉆22趟,節(jié)省鉆頭22只,平均機(jī)械鉆速最高6.38m/h,縮短鉆井周期70.03d,節(jié)省鉆機(jī)費(fèi)用約2100萬(wàn)元。
液動(dòng)旋沖工具通過(guò)鉆井液提供的動(dòng)力,周向上產(chǎn)生高頻沖擊,徑向上產(chǎn)生水力脈沖,鉆頭的破巖方式為機(jī)械沖擊與水力脈沖相結(jié)合的破巖方式,使PDC鉆頭在深部地層中剪切巖層的效率大大提高了,從而提高了鉆速,延長(zhǎng)了鉆頭的使用壽命。
2015年應(yīng)用液動(dòng)旋沖工具平均機(jī)械鉆速最高達(dá)6.38m/h,是鄰井同層位平均機(jī)械鉆速的4.25倍,提速效果明顯。水力振蕩器通過(guò)其自身的縱向振動(dòng)提高了鉆進(jìn)過(guò)程中鉆壓傳遞的有效性,減少了下部鉆具組合與井眼之間的摩阻。從而減少了滑動(dòng)托壓現(xiàn)象,可大幅度提高鉆速,而且不會(huì)對(duì)PDC鉆頭有額外的磨損。2015年應(yīng)用水力振蕩器增大鉆壓(1.5~4t),降低摩阻(3~4t),復(fù)合平均機(jī)械鉆速13.76m/h,提速效果明顯。
2015年緊緊圍繞“提速降本”目標(biāo),形成了深層氣井8項(xiàng)鉆井設(shè)計(jì)技術(shù),包括井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化、提速模板設(shè)計(jì)優(yōu)化、控壓鉆井設(shè)計(jì)優(yōu)化、鉆具組合設(shè)計(jì)優(yōu)化、鉆頭優(yōu)選、提速工具優(yōu)選、水基鉆井液體系優(yōu)選和抗高溫低密度水泥漿優(yōu)選。
2014年深層直井平均機(jī)械鉆速4.41m/h,平均鉆完井周期80.83d;深層水平井平均機(jī)械鉆速2.38m/h,平均鉆完井周期309.75d。2015年深層直井平均機(jī)械鉆速4.72m/h,平均鉆完井周期79.23d;深層水平井平均機(jī)械鉆速2.84m/h,平均鉆完井周期268.08d。
2015年徐深氣田施工的7口深層氣井,與2014年相比,直井平均機(jī)械鉆速提高7.03%;水平井平均機(jī)械鉆速提高19.33%,平均鉆完井周期縮短41.67d,降低鉆機(jī)費(fèi)用1250萬(wàn)元 (圖4)。2015年鉆井設(shè)計(jì)的優(yōu)化為油田節(jié)省材料費(fèi)用2000多萬(wàn),總費(fèi)用3000余萬(wàn)元。
圖4 不同年份兩類井實(shí)鉆指標(biāo)對(duì)比示意圖
1)控壓鉆井能迅速有效地控制井口,從而減小對(duì)儲(chǔ)層的損害,減少了井下復(fù)雜事故發(fā)生,是控制井漏、井塌的有效技術(shù)措施。
2)控壓鉆井允許使用較低密度的鉆井液,降低了整口井的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。
3)優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),縮短了鉆井周期,節(jié)約了鉆井成本。
4)優(yōu)選合理的鉆井液體系能減小對(duì)油氣層的損害,從而提高了井控安全性。
5)優(yōu)選合理的提速工具,延長(zhǎng)了鉆頭的使用壽命。