鄭宏宇
摘 要:螺桿壓縮機(jī)的使用對生產(chǎn)造成了一定的困難,其中壓縮機(jī)的故障問題也比較多,造成設(shè)備的維修較為頻繁,對裝置的使用造成了一定的影響,為了使設(shè)備能夠恢復(fù)正常狀態(tài),對裝置進(jìn)行有效的改善,使部分得到改造,以此來加強(qiáng)壓縮機(jī)的運(yùn)行效率,避免問題的出現(xiàn)。文章對化工螺桿壓縮機(jī)的機(jī)長周期問題進(jìn)行了詳細(xì)分析,作為參考。
關(guān)鍵詞:螺桿壓縮機(jī);石蠟;長周期運(yùn)行
1 螺桿壓縮機(jī)簡介
1.1 設(shè)備參數(shù)
蘭州石化公司煉油廠石蠟裝置目前有兩臺螺桿壓縮機(jī)。兩臺均為利舊 24 單元淘汰的壓縮機(jī),其中機(jī)-1為1997年拆裝至石蠟裝置,機(jī)-4為2009年拆裝至石蠟裝置。
1.2 工藝流程
1.2.1 氨系統(tǒng)工作流程
氨氣經(jīng)過蒸發(fā),通過過濾設(shè)備進(jìn)入到壓縮機(jī)中,氣體能夠經(jīng)過壓縮而形成較大的壓力,導(dǎo)致溫度上升,將潤滑油注入到設(shè)備中,通過潤滑油來降低氨的溫度,氨氣在從設(shè)備排出之后,在油氣分離器中進(jìn)行處理,在油氣分離器的二次分離裝置中進(jìn)行冷卻,這樣使氣體有效的得到冷卻處理,在油氣分離器中進(jìn)入到蒸發(fā)裝置中,以氣化來將釋放出的物質(zhì)使風(fēng)得到冷卻,經(jīng)過蒸發(fā)在氣液分離后,可以在壓縮機(jī)進(jìn)行反復(fù)的使用。
1.2.2 潤滑油作用流程
潤滑油經(jīng)過了油泵在壓縮機(jī)中和較大壓力的氨作用,達(dá)到降溫的效果,從壓縮機(jī)到油氣分離器中,其中是兩者的混合物質(zhì),在油氣分離器中,潤滑油可以在分離器中被排出,之后在油泵裝置和冷卻裝置、過濾器等裝置,之后會進(jìn)入壓縮機(jī)中,這樣可以使?jié)櫥瓦M(jìn)行循環(huán)的使用,如圖1。在壓縮機(jī)中有能量的調(diào)節(jié)裝置,能夠使?jié)櫥偷牧鲃拥玫接行У目刂?,通過壓力的形式來實(shí)現(xiàn),使滑閥進(jìn)行運(yùn)動,這樣能夠控制轉(zhuǎn)子的工作狀態(tài),也可以使壓縮機(jī)的調(diào)節(jié)更加的高效,使設(shè)備能夠高效的運(yùn)行和使用,還可以提高經(jīng)濟(jì)性,運(yùn)行的原理主要如圖所示。
2 運(yùn)行中存在的問題
2.1 油壓低導(dǎo)致壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)
壓縮機(jī)正常開啟初期,油壓在1.2~1.3MPa范圍內(nèi),出口壓力在0.9~1.0MPa范圍內(nèi),滿足聯(lián)鎖要求的油壓必須大于出口壓力0.1MPa的聯(lián)鎖值。當(dāng)壓縮機(jī)負(fù)荷上升到60%左右時,隨著油溫(大概在40℃左右)的上升,油壓降低至1.1~1.2MPa,出口壓力此時上升至1.0~1.1MPa,到達(dá)聯(lián)鎖保護(hù)的臨界值。若壓縮機(jī)負(fù)荷繼續(xù)上升,隨著油溫的繼續(xù)上升,壓縮機(jī)會發(fā)生聯(lián)鎖停機(jī)。雖然油溫持續(xù)上升,但是壓縮機(jī)聯(lián)鎖時在油溫仍然在正常范圍內(nèi),所以可以排除是因?yàn)橛蜏禺惓I仙斐傻挠蛪哼^低。裝置針對以上問題可能的原因采取了多項(xiàng)措施:(1)更換潤滑油并對油路進(jìn)行疏通;(2)對潤滑油循環(huán)泵進(jìn)行檢查維修;(3)更換壓縮機(jī)機(jī)頭;以上措施的實(shí)施,未能解決油壓與出口壓力壓差聯(lián)鎖停機(jī)的問題。所以在檢修周期后期,裝置要求操作員在操作時壓縮機(jī)負(fù)荷不能太高,要密切關(guān)注油壓和出口壓力的數(shù)值,發(fā)現(xiàn)接近聯(lián)鎖保護(hù)臨界值時,要手動降低壓縮機(jī)負(fù)荷,以防止壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)。
2.2 壓縮機(jī)振動嚴(yán)重
自2014年2月底機(jī)-4振動嚴(yán)重,根據(jù)維修公司實(shí)測的數(shù)據(jù),2014年3月最大振動位移參量為23.8μm(前軸承垂直方向)。按標(biāo)準(zhǔn)振動位移參量運(yùn)行下限值(報警值)為18μm,上限值(停機(jī)值)為24μm,機(jī)組振動已經(jīng)達(dá)到允許的臨界值。為此,從各個方面進(jìn)行原因分析。裝置針對以上問題可能的原因采取了多項(xiàng)措施:(1)操作上檢查壓縮機(jī)是否有抽空現(xiàn)象或者吸液現(xiàn)象;(2)聯(lián)系鉗工找正、檢查地腳螺栓是否緊固、軸承是否完好;(3)聯(lián)系電工檢查電機(jī)軸承是否正常,振動是否異常;(4)由于振動可能來自機(jī)頭內(nèi)部,所以聯(lián)系更換機(jī)頭。經(jīng)過以上措施的實(shí)施,設(shè)備振動并未顯著改善,初步判斷是由于機(jī)頭常年使用導(dǎo)致陰陽轉(zhuǎn)子縫隙變大,使陰陽轉(zhuǎn)子之間不平穩(wěn),由于先前更換的機(jī)頭為舊機(jī)頭,所以問題沒有得到徹底解決。
3 問題解決更新項(xiàng)目
進(jìn)行改造的過程中,新的機(jī)頭和以往的有較大的不同,根據(jù)技術(shù)特點(diǎn)將油路進(jìn)行改善,除了自帶的通閥等部分,增加軸承的注油點(diǎn),這樣注油點(diǎn)的加入可以使設(shè)備的潤滑性變得更加具有針對特點(diǎn),使?jié)櫥偷氖褂昧坑行p少,將油路進(jìn)行改造,使之間的管徑有所減小,這樣可以節(jié)省循環(huán)的油量,還可以減少設(shè)備的能耗,使轉(zhuǎn)子的攪拌運(yùn)行中的消耗有效減少。通過改造止嘔,對設(shè)備進(jìn)行試用,和原來相比油泵的壓力較大,對循環(huán)閥進(jìn)行全開來降低壓力值,運(yùn)行后油的溫度能夠維持在正常水平,也不會出現(xiàn)油溫發(fā)生較大波動的情況,能夠有效的使?jié)櫥瓦M(jìn)行循環(huán)試用。
3.3 實(shí)現(xiàn)容積比可調(diào)
螺桿壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的齒間容積隨著轉(zhuǎn)子容積的縮小而壓縮齒間容積內(nèi)的氣體,直到工作容積與排氣口邊緣相連通為止,這一過程稱為內(nèi)壓縮過程。壓縮終了時工作容積內(nèi)的氣體壓力稱為壓縮終了壓力。當(dāng)壓縮過程終了,排氣過程剛剛開始,由于在某些工況下壓縮終了壓力與機(jī)組排氣壓力不相等而引起工作容積內(nèi)氣體壓力突然降低或者升高,即產(chǎn)生等容膨脹或者等容壓縮,使壓力等于背壓(油分離器壓力)時再進(jìn)行排氣過程。
4 改造后運(yùn)行效果分析
除改造完畢第一次開車時,由于潤滑油管線重新配制導(dǎo)致油路過濾器堵塞聯(lián)鎖停機(jī)1次外,設(shè)備改造后壓縮機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),未發(fā)生聯(lián)鎖停機(jī)。壓縮機(jī)檢修后振動值顯著減小,保證了設(shè)備的長周期平穩(wěn)運(yùn)行。
5 結(jié)束語
根據(jù)以上分析,石蠟裝置的螺桿壓縮機(jī)經(jīng)過了改造和升級之后,可以使設(shè)備出現(xiàn)問題的情況減少,還可以加強(qiáng)設(shè)備的周期運(yùn)行性以及裝置的平穩(wěn)性,通過使用新型的機(jī)頭以及潤滑油的注油變化還有容積的調(diào)整,使壓縮機(jī)的使用減少了耗能,對設(shè)備的使用有較大的幫助,還可以提升效率,帶來經(jīng)濟(jì)效益。將螺桿壓縮機(jī)的機(jī)長運(yùn)行問題進(jìn)行解決,可以使壓縮機(jī)的使用消耗加強(qiáng),還可以使油進(jìn)行循環(huán)使用,具有重要的作用。
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