李軍
摘 要:本文主要通過對某型號舵機S2階段在小批量試生產(chǎn)過程中存在的模態(tài)測試效率低的現(xiàn)象進行分析,找出影響某型號舵機模態(tài)測試效率低的主要原因,對某型號舵機模態(tài)測試現(xiàn)狀進行了總結(jié)與清理,明確了相關(guān)改進措施來提高某型號舵機的模態(tài)測試效率。為后續(xù)完成某型號舵機生產(chǎn)任務(wù)做鋪墊。
關(guān)鍵詞:模態(tài);測試工裝;效率;測試效率;扭轉(zhuǎn)頻率
1引言
舵機是導(dǎo)彈控制系統(tǒng)的執(zhí)行機構(gòu),其功能是依據(jù)控制系統(tǒng)的控制信號,移動調(diào)節(jié)機構(gòu)以產(chǎn)生對分系統(tǒng)的操縱力矩,控制導(dǎo)彈機動飛行。舵機的性能直接影響導(dǎo)彈總體性能指標,決定著導(dǎo)彈飛行的狀態(tài)品質(zhì)與制導(dǎo)精度舵機系統(tǒng)的設(shè)計需滿足諸多約束條件。公司目前主要研制和生產(chǎn)的舵機有液壓舵機、氣壓舵機和電動舵機。與傳統(tǒng)的液壓舵機和氣壓舵機相比,電動舵機具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、成本低、時間常數(shù)小、負載性能好易于實現(xiàn)余度控制、可靠性和維護性好等諸多優(yōu)點。
某型號舵機是我廠根據(jù)中國航天科工集團《舵機任務(wù)書》進行開發(fā)研制的電動伺服機構(gòu)產(chǎn)品,是空空導(dǎo)彈空氣舵的控制裝置,是公司的一個重點研制型號產(chǎn)品,也是公司在電動舵機領(lǐng)域的代表產(chǎn)品。目前已近進入S2階段研制,配套成功后將會為公司的發(fā)展做出巨大的貢獻。模態(tài)是某型號舵機的一個重要指標,是客戶最為關(guān)注的指標,客戶每次驗收都必須全部檢查的指標。在研制生產(chǎn)過程中,模態(tài)測試存在裝夾耗時長、需反復(fù)增減調(diào)整墊片,才能完成模態(tài)指標測試。這導(dǎo)致某型號舵機的的發(fā)展受限,產(chǎn)品的產(chǎn)出周期長,無形中增加了公司的經(jīng)營成本。
2模態(tài)測試現(xiàn)狀
某型號舵機是1個舵機帶4個舵面的工作機理,每一個舵位都需進行模態(tài)測試?,F(xiàn)有模態(tài)測試工裝需經(jīng)過4次拆裝才能做完模態(tài)測試項目,模態(tài)測試效率低。
2.1模態(tài)測試工裝使用現(xiàn)狀清理
某型號舵機是1個舵機帶4個舵面的工作機理,每一個舵位都需進行模態(tài)測試。公司現(xiàn)有模態(tài)測試工裝為二院提供圖紙,我公司加工出來使用。進行模態(tài)測試時,一臺產(chǎn)品一個舵位測試完成后,需先將舵面從舵機上拆下,再將舵機從模態(tài)測試工裝上完全拆下,旋轉(zhuǎn)90°后,又重新將舵機裝到模態(tài)工裝上,再將舵面裝在舵機上,才能開展下一個舵位模態(tài)的測試工作。一個舵機在不調(diào)整的情況下需經(jīng)過4次裝拆舵面和舵機才能完成模態(tài)測試項目。測試過程裝夾次數(shù)多且繁瑣,耗費的人力多,模態(tài)測試效率低。
3原因分析
3.1模態(tài)測試工裝使用過程現(xiàn)狀清理
舵機模態(tài)扭轉(zhuǎn)頻率范圍為85Hz~125Hz。按現(xiàn)有模態(tài)測試工裝舵機模態(tài)測試步驟為:
a) 將調(diào)試舵艙緊固在模態(tài)測試工裝上,再將舵機固定在調(diào)試舵艙上,將舵機與測試系統(tǒng)可靠連接;
b) 將黏貼好模態(tài)測試傳感器的舵面安裝到舵機上,激勵點位置為P點;
待模態(tài)測試設(shè)備準備完畢,舵機12V和56V上電加零指令工作,啟動模態(tài)測試設(shè)備,采用200N以內(nèi)的激振器進行正弦掃描,試驗過程中輸出不同的電壓值;
c) 待模態(tài)測試設(shè)備準備完畢,舵機12V和56V上電加零指令工作,啟動模態(tài)測試設(shè)備,采用200N以內(nèi)的激振器進行正弦掃描,試驗過程中輸出不同的電壓值;
d) 測試時,初始力從20N開始,最大峰值力不小于150N,一階扭轉(zhuǎn)頻率測結(jié)果由模態(tài)測試軟件分析給出;
e) 測試過程中,當峰值力差約為30N,并且對應(yīng)扭轉(zhuǎn)頻率差不大于2.5Hz時,則認為此時的扭轉(zhuǎn)頻率趨于穩(wěn)定。將穩(wěn)定的扭轉(zhuǎn)頻率對應(yīng)的電壓值定為V0,再分別給出0.25 V0、0.5V0、0.75V0電壓下的峰值力和扭轉(zhuǎn)頻率值;
f) 測試過程中,綜合考慮舵機工作時間要求,決定舵機是否需要斷電休息,休息結(jié)束后,重復(fù)以上步驟繼續(xù)完成余下的測試;
一個舵測試完畢,舵機斷電,將粘貼好模態(tài)測試傳感器的舵面從舵機上拆下,然后將舵機從調(diào)試舵艙上拆下,再將舵機轉(zhuǎn)動90°到另一個舵位,將舵機裝到調(diào)試舵艙上,再將粘貼好模態(tài)測試傳感器的舵面安裝到舵機上,按照以上方法逐一完成其它3個舵的模態(tài)測試。
將舵面固定在舵機上需固緊4顆螺釘,將舵機固定在調(diào)試舵艙上每一個舵位需固定6顆螺釘,4個舵位需固定24顆螺釘,一個舵位模態(tài)測試完成后,需先將舵面上的4顆螺釘拆下,再將舵面從舵機上拆下,然后將舵機4個舵位的24顆螺釘拆下,將舵機在調(diào)試舵艙里轉(zhuǎn)動90°,轉(zhuǎn)到另一個舵位,利用4個舵位24顆螺釘將舵機固緊在調(diào)試舵艙上,再裝入舵面,利用4顆螺釘將舵面固緊在舵機上,按照以上方法開始下一個舵位的模態(tài)測試。一個舵位完成模態(tài)測試需裝拆28顆螺釘,完成一臺/次舵機模態(tài)測試需完成112顆螺釘?shù)难b拆,工作量大,而且還需高強度的體力勞動。模態(tài)測試效率低。
現(xiàn)有模態(tài)測試工裝進行模態(tài)測試時反復(fù)裝拆工作量大,進行模態(tài)測試效率低,對現(xiàn)有模態(tài)測試工裝進行模態(tài)測試時的瓶頸進行分析,現(xiàn)有模態(tài)工裝的工作量集中在舵機的裝拆上,要完成一臺舵機的模態(tài)測試,需裝拆112次螺釘。裝拆次數(shù)多導(dǎo)致了模態(tài)測試效率低。因此,提高舵機模態(tài)測試效率的思路從減少螺釘?shù)难b拆次數(shù)著手。
4解決措施
4.1改進模態(tài)測試工裝
要減少螺釘?shù)难b拆次數(shù),由于舵機的螺紋安裝孔是根據(jù)所配套單位二院要求進行的,因此從舵機上采取措施的思路是行不通的,裝拆舵面螺釘?shù)倪^程也沒有可優(yōu)化調(diào)整的可能,只能從工裝考慮。通過對現(xiàn)有工裝的工作原理進行分析,可以通過改進模態(tài)測試工裝,通過轉(zhuǎn)動工裝來間接實現(xiàn)舵機舵位的改變。
從現(xiàn)有模態(tài)測試工裝的結(jié)構(gòu)可知,對舵機模態(tài)測試有直接相關(guān)的工裝零件主要是轉(zhuǎn)接板和立板,要通過改進模態(tài)測試工裝來提高舵機的模態(tài)測試效率,只能從現(xiàn)有模態(tài)測試工裝的轉(zhuǎn)接板和立板出發(fā),對現(xiàn)有模態(tài)測試工裝的轉(zhuǎn)接板和立板進行優(yōu)化改進?,F(xiàn)有模態(tài)測試工裝的轉(zhuǎn)接板是通過螺釘固死在立板上的,而調(diào)試舵艙是通過螺釘固死在轉(zhuǎn)接板上的,要通過轉(zhuǎn)動工裝來間接實現(xiàn)舵機的換舵位,需將轉(zhuǎn)接板與立板的連接部位設(shè)計進行優(yōu)化,使轉(zhuǎn)接板與立板在進行模態(tài)測試時處于固死狀態(tài),在完成每一個舵位的模態(tài)測試后,又要求轉(zhuǎn)接板與立板之間能夠靈活的轉(zhuǎn)動,使舵機轉(zhuǎn)動到下一個需要進行模態(tài)測試的舵位,而此時需要求轉(zhuǎn)接板與立板能夠精準的定位每一個舵位轉(zhuǎn)動的90°,否則模態(tài)測試無法開展。完成舵機換舵位后,需采取措施使轉(zhuǎn)接板與立板處于固死狀態(tài)。
由上述分析可知,工裝的改進方案必須同時滿足:進行模態(tài)測試時轉(zhuǎn)接板與立板處于固死狀態(tài)、模態(tài)測試完成后轉(zhuǎn)接板與立板之間能夠靈活轉(zhuǎn)動和轉(zhuǎn)動過程中能夠精準定位轉(zhuǎn)動90°三個條件,才能滿足改進需求。
4.2模態(tài)工裝的設(shè)計
根據(jù)上述對現(xiàn)有模態(tài)測試工裝進行模態(tài)測試效率低的原因分析和工裝的改進分析,要通過改進工裝設(shè)計實現(xiàn)提高模態(tài)測試效率,需滿足以下四個條件:
a)模態(tài)測試換舵位過程中,裝拆螺釘?shù)拇螖?shù)不能多,也不能復(fù)雜化;
b)進行模態(tài)測試時轉(zhuǎn)接板與立板處于固死狀態(tài);
c)模態(tài)測試完成后轉(zhuǎn)接板與立板之間能夠靈活轉(zhuǎn)動;
d)換舵位轉(zhuǎn)動過程中能夠精準定位轉(zhuǎn)動90°。
根據(jù)分析要求,要同時滿足上述四個條件,改進設(shè)計的模態(tài)工裝將轉(zhuǎn)接板一分為二,設(shè)計成轉(zhuǎn)接軸和擋圈兩個零件,中間在利用螺釘連接固緊,同時將轉(zhuǎn)接軸和擋圈的連接處設(shè)計成φ172的軸,在立板上設(shè)計一個φ172的孔,采用間隙配合,在擋圈上設(shè)計了定位銷釘孔和定位銷釘,定位銷釘孔嚴格按照90°均布。
改進設(shè)計的模態(tài)工裝測試方案,完成一臺舵機4個舵位模態(tài)的測試工作,只需完成40顆螺釘?shù)难b拆和24顆螺釘?shù)臄Q松與擰緊(更換3個舵位時擰松和擰緊)即可,裝拆效率能夠提升50%以上,明顯的提高的該型號舵機模態(tài)的測試效率,能為生產(chǎn)節(jié)約時間成本和人力成本。
5結(jié)論
本文通過對某型號舵機在裝調(diào)過程中模態(tài)測試效率低的原因進行了總結(jié)和分析,著重分析了模態(tài)測試工裝導(dǎo)致模態(tài)測試效率低的影響,并詳細歸納了具體的解決措施,以期對提高舵機舵機模態(tài)測試效率起到一定的積極促進作用。