摘 要:本文以友眾煤礦30106回風(fēng)平巷地質(zhì)條件為基礎(chǔ),使用大直徑錨索、超高強錨桿、高剛度護(hù)表材料,加大錨桿(索)間排距,形成“高強度、高剛度、低密度”的支護(hù)方案。結(jié)果表明,大排距支護(hù)方案可降低鉆孔施工的工程量,并減少支護(hù)材料消耗,提高掘進(jìn)速度。
關(guān)鍵詞:高強度;高剛度;大排距;快速掘進(jìn)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.14.070
1 工程概況
山西壽陽段王集團(tuán)友眾煤礦3號煤層厚1.20~2.65m,平均厚度2.05m。頂板為砂質(zhì)泥巖、泥巖。底板砂質(zhì)泥巖、泥巖。泥巖頂板的抗壓強度為26.5~89.6MPa,整體強度較低;底板的抗壓強度為63.0~73.1MPa。
為提升友眾煤礦煤巷整體支護(hù)效能,現(xiàn)以友眾煤礦30106回風(fēng)平巷為施工對象,針對現(xiàn)有支護(hù)方案,通過優(yōu)化錨桿、錨索的長度、直徑、材質(zhì)等幾何參數(shù)和加長錨的臨界錨固長度,提高錨桿支護(hù)排距,形成“高強度、高剛度、低密度”的大排距巷道支護(hù)方案,提高巷道快速掘進(jìn)的水平。
2 現(xiàn)有支護(hù)方式評價
友眾礦3號煤層回采巷道凈斷面為4.0×2.8m,巷道類型為半煤巖巷,幫部僅對煤層部分進(jìn)行支護(hù),巖幫不支護(hù),巷道緊跟3號煤層頂板掘進(jìn)?,F(xiàn)場調(diào)研現(xiàn)有的支護(hù)方案及參數(shù)發(fā)現(xiàn),友眾礦3號煤層現(xiàn)有支護(hù)形式及參數(shù)雖然能滿足支護(hù)要求,支護(hù)整體效果較好,但從提高煤巷支護(hù)效能與掘進(jìn)速度的角度考慮,仍然存在以下問題:
(1)巷道支護(hù)效能低。友眾礦煤層埋藏較淺,頂板壓力較低,礦壓顯現(xiàn)不太劇烈,現(xiàn)有錨固系統(tǒng)中錨桿支護(hù)強度在0.15~0.2pa以上,錨索破斷力在30t以上,錨桿索提供的支護(hù)密度對于淺埋煤層回采巷道明顯富余,造成支護(hù)效能的嚴(yán)重浪費。(2)錨桿(索)預(yù)緊力不足。在30106回風(fēng)巷、30104運輸巷頂板及煤幫存在網(wǎng)兜現(xiàn)象,錨桿(索)預(yù)緊力不能有效控制住巷道的擴(kuò)容變形,現(xiàn)場扭矩實驗發(fā)現(xiàn)錨桿扭矩與預(yù)緊力的轉(zhuǎn)換效率較低。(3)頂板及煤幫使用鋼塑網(wǎng)進(jìn)行護(hù)表,護(hù)表剛度較低,錨桿、索預(yù)緊力不能有效的擴(kuò)散到圍巖表面。(4)支護(hù)強度不能滿足沿空留巷的需求,在工作面回采及留巷階段,需要進(jìn)一步加固支護(hù),工程量及耗材較大。
3 支護(hù)方案及參數(shù)優(yōu)化
針對現(xiàn)有支護(hù)方案的不足,在確保支護(hù)方案能夠適用于沿空留巷的二次采動巷道的前提下,以提高巷道掘進(jìn)速度為目的,使用長錨桿大間排距強護(hù)表支護(hù)設(shè)計原則,對支護(hù)方案及參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。巷道支護(hù)形式如圖1所示。
(1)頂板錨桿。采用4根MSGLD-400/18×2400錨桿,間排距1100×1000mm,靠近巷幫的錨桿安設(shè)角度為與鉛垂線成15°,采用一支MSCK2360樹脂錨固劑加長錨固,預(yù)緊力大于60kN,安裝扭矩大于300N·m。采用4200×1200mm的鋼筋經(jīng)緯網(wǎng)配合GRT-M3鋼帶護(hù)表,提高護(hù)表剛度。(2)頂板錨索。每隔一排錨桿布置一組(2根)錨索,錨索與錨桿排距為500mm。錨索布置的間排距為900×1000mm,采用兩支MSCK2360錨固劑加長錨固,初始張拉力不小于80-120kN。每套錨索均應(yīng)采用萬向調(diào)心球墊。(3)非回采側(cè)幫部。采用3根MSGLD-400/18×2200錨桿,間排距1000×1000mm,靠近頂板的錨桿安設(shè)角度為與水平線成15°,采用一支MSCK2360樹脂錨固劑加長錨固,預(yù)緊力大于50kN,預(yù)緊力矩大于250N·m。采用2600×1200mm的格賓網(wǎng)或者8號鐵絲經(jīng)緯網(wǎng)配合M3鋼帶護(hù)表。
根據(jù)支護(hù)設(shè)計方案,折算掘進(jìn)1m長度巷道需要使用的支護(hù)材料量,如表1所示。
4 支護(hù)效果分析
按照大排距支護(hù)方案,在巷道掘進(jìn)過程中,對600m范圍內(nèi)的巷道表面變形、頂板離層及頂板巖層裂隙發(fā)育情況進(jìn)行了跟蹤觀測,結(jié)果如下:
(1)巷道兩幫移近量最大值為24mm,其中非回采側(cè)幫部9mm,回采側(cè)幫部15mm;頂板下沉量最大值為9mm。(2)定期觀測頂板離層發(fā)現(xiàn),在距離掘進(jìn)迎頭25m以外,頂板離層趨于穩(wěn)定,基本在5mm左右。(3)在頂板變形相對較大的地方,進(jìn)行鉆孔窺視,窺視結(jié)果發(fā)現(xiàn),在距離巷道表面400mm以上的地方,頂板深部局部巖層存在不同程度破碎的情況,但破碎范圍較小,雖然節(jié)理和裂隙有所發(fā)育,但在相鄰兩個巖層交界面上并沒有發(fā)生明顯的離層。
上述礦壓顯現(xiàn)的觀測結(jié)果表明,優(yōu)化后的大排距支護(hù)方案支護(hù)效果良好。
5 結(jié)語
(1)一次支護(hù)最大化,避免了以后進(jìn)行補強支護(hù)繁縟的工程,總體上可以節(jié)省工程量及材料量。(2)使用大直徑錨索、超高強錨桿、高剛度金屬網(wǎng)和鋼帶,加大錨桿(索)間排距,形成“高強度、高剛度、低密度”的支護(hù)方案,可降低鉆孔施工的工程量,并減少支護(hù)材料消耗,提高掘進(jìn)速度,降低支護(hù)成本。
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作者簡介:邵國良(1967-),男,山東海陽人,生產(chǎn)礦長。