蔡志鵬 吳 鑫
自動(dòng)輸糧系統(tǒng)
湖北楓林酒業(yè)釀造有限公司進(jìn)行了釀造工藝技術(shù)研究、開發(fā)、應(yīng)用,效果良好。
儲(chǔ)糧:楓林酒業(yè)公司新上6000噸鋼板糧倉及輸送成套設(shè)備系統(tǒng)工程,包括4座1500噸的高粱筒倉及配套的通風(fēng)除塵設(shè)備、輸送設(shè)備、計(jì)量設(shè)備。
輸糧:采用輸送系統(tǒng)進(jìn)糧,原理是通過刮板機(jī)輸送,采用自動(dòng)稱糧系統(tǒng)精確計(jì)量,再通過斗式提升機(jī)提升至泡糧桶,進(jìn)糧采用液位方式自動(dòng)控制進(jìn)料量,滿料后自動(dòng)切換至下一泡糧桶,目前輸送效率約30噸/時(shí)。
傳統(tǒng)儲(chǔ)糧及輸糧:傳統(tǒng)儲(chǔ)糧為倉庫堆放,存在鼠患、受潮等問題;輸糧為人工轉(zhuǎn)運(yùn)、過磅后再入泡糧桶進(jìn)行泡糧,存在在勞動(dòng)強(qiáng)度大、輸糧效率不高及糧食被外界污染等缺點(diǎn)。
工藝、自動(dòng)化技術(shù)研究:整個(gè)項(xiàng)目共設(shè)置兩套進(jìn)料系統(tǒng),投料口進(jìn)糧方式為人工拆包投糧或散糧傾倒投糧。系統(tǒng)全部連續(xù)化、機(jī)械化操作,采用計(jì)算機(jī)控制。所有低壓電氣元器件采用施耐德、PLC組件使用歐姆龍品牌,編程軟件使用歐姆龍,組態(tài)軟件使用組態(tài)王。筒倉出入倉、倒倉、計(jì)量、溫度監(jiān)測(cè)等全部控制在二樓中控室實(shí)現(xiàn),出倉設(shè)備與車間內(nèi)輸送設(shè)備實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖控制。
主要完成的項(xiàng)目任務(wù):通過研究及實(shí)際生產(chǎn)改進(jìn),楓林酒業(yè)小曲白酒釀造新工藝目前使用刮板機(jī)和提升機(jī)將原料運(yùn)送至釀造車間,將糧食運(yùn)送至車間泡糧桶,整個(gè)操作過程全部連續(xù)化、機(jī)械化操作,采用電腦自動(dòng)化控制系統(tǒng)。
解決的關(guān)鍵技術(shù)與關(guān)鍵問題:針對(duì)糧食輸送過程出現(xiàn)的除塵效果不理想問題,在進(jìn)糧、輸糧環(huán)節(jié)增加除塵設(shè)備,通過增加吸塵口等方式減少雜質(zhì)對(duì)生產(chǎn)的影響。針對(duì)發(fā)糧過程中采用人工控制發(fā)糧量的問題,在發(fā)糧時(shí),通過先水后糧,液位到達(dá)設(shè)定值時(shí),自動(dòng)關(guān)閉控制閥門,從而減少發(fā)糧人數(shù)1人,縮短發(fā)糧時(shí)間,有效解決在發(fā)糧過程中人工控制發(fā)糧量的問題。
泡糧、蒸糧立體物流
進(jìn)糧刮板機(jī)輸送效率:小曲白酒釀造新工藝采用橫向刮板機(jī)和斗式提升機(jī)將糧食運(yùn)送至釀造車間,目前穩(wěn)定輸糧效率為30噸/小時(shí)左右,運(yùn)行效率穩(wěn)定,與傳統(tǒng)人工相比,不需要人工運(yùn)料泡糧,實(shí)現(xiàn)全機(jī)械化,減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度,提升運(yùn)輸效率。
發(fā)糧液位控制效率提升:通過液位控制法來進(jìn)行發(fā)糧操作,減少1人現(xiàn)場(chǎng)人工操作,每次發(fā)糧縮短發(fā)糧時(shí)間約2小時(shí),效率提升近兩倍。
傳統(tǒng)生產(chǎn)中,每班靠人工手推小車從傳統(tǒng)糧庫中領(lǐng)取袋裝糧食,然后通過人工將糧食每袋解開后倒入泡糧桶中,勞動(dòng)量大且效率低。平面物流占地面積大,人流、物流交叉,易產(chǎn)生安全隱患,且靠人工轉(zhuǎn)運(yùn)(糧食、糟醅),勞動(dòng)強(qiáng)度大。由于平面物流存在諸多的不足,2007年在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)行平面物流轉(zhuǎn)立體物流的驗(yàn)證,根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果,2008年建設(shè)新工藝車間一棟,通過從傳統(tǒng)釀造到半機(jī)械化(生產(chǎn)中糧食由人工運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),提升至三樓泡糧桶)生產(chǎn)。
工藝、自動(dòng)化技術(shù)研究:整個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)釀造生產(chǎn)全過程實(shí)現(xiàn)機(jī)械化(糧食輸送入倉 → 糧食提升入三樓泡糧桶→ 浸泡好的糧放至二樓蒸糧鍋 → 糧食蒸煮好后放至一樓板鏈進(jìn)入下道工序)。
主要完成的項(xiàng)目任務(wù):通過采用立體物流,實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)的平面物流釀酒到立體式釀造技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí),關(guān)鍵工序通過設(shè)備及自控程序進(jìn)行控制,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度及消除安全隱患。
解決的關(guān)鍵技術(shù)與關(guān)鍵問題:研究采用筒倉進(jìn)行儲(chǔ)糧,再采用刮板機(jī)及斗式提升機(jī)將糧食自動(dòng)輸送至泡糧桶內(nèi),所有工序動(dòng)作均由機(jī)械設(shè)備來完成,從而有效降低勞動(dòng)強(qiáng)度。通過優(yōu)化及創(chuàng)新,采用不銹鋼鋼架結(jié)構(gòu)來替代樓層式結(jié)構(gòu),從而有效減少建設(shè)投入成本及便于生產(chǎn)集中管理。改變了原有管理人員需在不同樓層頻繁跑動(dòng)管理的問題,提高了管理效率。
泡糧工序研究
取得的科技成果總體水平:優(yōu)化與機(jī)械化生產(chǎn)相配套廠房設(shè)計(jì),將原三層建筑廠房優(yōu)化為一層建筑(局部設(shè)備操作區(qū)層高加高),將泡糧、蒸糧在同一設(shè)備平臺(tái)實(shí)現(xiàn),既顯著節(jié)約了廠房建設(shè)成本,又便于車間現(xiàn)場(chǎng)定點(diǎn)管理。通過實(shí)現(xiàn)立體物流,大大減少了廠房及設(shè)備占地面積,再通過不銹鋼鋼架結(jié)構(gòu)有效降低廠房樓層的建設(shè)成本。傳統(tǒng)的人工將糧食轉(zhuǎn)運(yùn)至泡糧桶內(nèi)泡糧,完成后再轉(zhuǎn)運(yùn)到蒸糧鍋蒸糧,其中所有工序均需要人工操作才能完成。通過實(shí)現(xiàn)立體物流后,所有輸糧均采用設(shè)備操作來實(shí)現(xiàn),不僅降低了勞動(dòng)強(qiáng)度也改善了生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。糧食泡好后自動(dòng)開啟閥門,糧食能通過自身的勢(shì)能在1min內(nèi)順利滑到蒸糧鍋中,從而節(jié)省了物料轉(zhuǎn)送能源。從傳統(tǒng)的多個(gè)作業(yè)區(qū)域到立體式的僅1個(gè)作業(yè)區(qū)域,通過優(yōu)化工序結(jié)構(gòu),集中工序操作,從而實(shí)現(xiàn)泡糧、蒸糧的集中生產(chǎn),便于工序間信息的有效溝通,提高了管理效率。
傳統(tǒng)工藝采用地下泡糧甑泡糧,不便于物料的運(yùn)輸,楓林酒業(yè)小曲白酒釀造新工藝經(jīng)過驗(yàn)證,采用不銹鋼泡糧桶安裝在車間頂樓泡糧,方便物料的上下工序轉(zhuǎn)運(yùn),最終確定的泡糧桶參數(shù)為:底部錐形體積0.278m3、上方長方體1720*1150*1150mm,物料容積2.55m3。在泡糧水溫70-80℃、泡糧時(shí)間14-20h可達(dá)到泡糧后含水量40%左右。
試驗(yàn)方法:隨機(jī)選取4個(gè)泡糧桶,對(duì)加水前和加水后不同時(shí)段的高粱取樣檢測(cè)其含水量,以此監(jiān)測(cè)泡糧過程糧食水分的變化情況。
試驗(yàn)結(jié)論:泡糧0-1h為快速吸水期,泡糧2h時(shí)糧食含水量達(dá)到90%以上,之后隨著泡糧時(shí)間的延長糧食吸水速度逐漸下降。泡糧6h糧食含水量達(dá)到蒸糧前的94%以上,泡糧6-12h糧食含水量變化不大,泡糧12h至泡糧結(jié)束糧食含水量提高1%-2%。因此,泡糧時(shí)間12h以上則滿足泡糧工藝要求。
主要完成的項(xiàng)目任務(wù):泡糧區(qū)控制過程主要包括進(jìn)水和泡糧;主要控制點(diǎn)是泡糧水進(jìn)水閥與排水閥,其中進(jìn)水閥與泡糧水罐處的泡糧水泵聯(lián)動(dòng);主要監(jiān)測(cè)點(diǎn)是泡糧水的溫度、流量以及每個(gè)浸糧槽的液位,監(jiān)測(cè)數(shù)值在上位機(jī)和現(xiàn)場(chǎng)顯示,同時(shí)可以在上位機(jī)與顯示儀表上設(shè)置泡糧水溫度和流量閾值。
解決的關(guān)鍵技術(shù)與關(guān)鍵問題:本系統(tǒng)設(shè)備由機(jī)架、泡糧桶、輸送水泵、出料電動(dòng)控制閥、轉(zhuǎn)動(dòng)式排糧管、液位控制器等組成。本工段設(shè)備的主要功能是將熱水放入泡糧桶內(nèi),再將高粱輸送到各泡糧桶中。主要工藝為先水后糧,再通過液位控制法來實(shí)現(xiàn)定量加糧,保證各泡糧桶糧量一致。
取得的科技成果總體水平:
自動(dòng)帶壓蒸糧工序
進(jìn)水:系統(tǒng)對(duì)加水過程設(shè)自動(dòng)加水和手動(dòng)加水,自動(dòng)加水只需在上位機(jī)或現(xiàn)場(chǎng)水位顯示儀表設(shè)定泡糧用水位后,點(diǎn)擊啟動(dòng),系統(tǒng)通過液位計(jì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制加水量,達(dá)到設(shè)定值后自動(dòng)停止。手動(dòng)加水主要用于在前期調(diào)試或需要少量補(bǔ)水時(shí)。
泡糧:系統(tǒng)根據(jù)泡糧水罐內(nèi)水的溫度及設(shè)定的泡糧溫度,判斷是否需要打開蒸汽閥對(duì)泡糧水進(jìn)行加熱。根據(jù)設(shè)定的泡糧水溫、時(shí)間進(jìn)入泡糧過程。
傳統(tǒng)工藝采用敞開式糧甑蒸糧,楓林酒業(yè)小曲白酒釀造新工藝通過實(shí)際驗(yàn)證,采用不銹鋼壓力鍋蒸糧,安裝在泡糧桶下方,方便物料轉(zhuǎn)運(yùn)。最終確定的蒸鍋參數(shù)為:鍋體內(nèi)徑為1900mm,高度為1600mm,設(shè)計(jì)壓力0.28MPa,耐壓試驗(yàn)壓力0.35MPa,最高允許工作壓力0.28MPa,容積3.5m3。采用二次帶壓蒸糧、一次燜水工藝,全程由電腦控制自動(dòng)蒸糧,相比傳統(tǒng)的三次蒸糧、二次燜水工藝,在節(jié)約能耗和操作便利性方面有明顯優(yōu)勢(shì)。
試驗(yàn)方法:每天投料300公斤,蒸糧一鍋,入一個(gè)發(fā)酵槽車,觀察對(duì)比糧食蒸煮效果。
方案一:直接加水密封蒸糧再敞蒸,開展20天試驗(yàn)。
方案二:采用泡糧、排水、初蒸、燜糧、排水、帶壓復(fù)蒸工藝,開展10天試驗(yàn)。
結(jié)論:方案二糧食柔熟、爽粒,裂口率85%以上,糧食整體水分適中,耗水量偏多,耗汽量較少;方案一糧食柔熟、部分糧食淀粉溢出,粘手,裂口率15%左右,主要為破皮較多,糧食表面水分較重。綜合比較,方案二優(yōu)于方案一。初步確定最佳蒸糧工藝流程為:泡糧 — 排水 —上汽保壓 — 泄壓 — 燜糧 — 排水 — 低壓復(fù)蒸 — 出糧。
方案二與傳統(tǒng)常壓蒸糧工藝對(duì)比(以單鍋1.25噸計(jì)),帶壓蒸糧工藝相比常壓蒸糧工序,少了1道燜糧環(huán)節(jié)和1道蒸煮環(huán)節(jié),既節(jié)約了蒸糧時(shí)間又節(jié)約了能耗;由于蒸鍋的轉(zhuǎn)動(dòng)和運(yùn)行操作均需要電驅(qū)動(dòng),而傳統(tǒng)常壓蒸糧依靠人力多,故耗電少。
項(xiàng) 目 工藝流程 耗時(shí) 耗電量 耗水量 耗汽量帶壓蒸糧 1次燜2次蒸 2小時(shí) 110度 2.45噸 42公斤傳統(tǒng)常壓蒸糧 2次燜3次蒸 3小時(shí) ----- 4噸 80公斤
標(biāo)準(zhǔn)化蒸糧工藝的研究:不同蒸糧參數(shù)的糧食感官驗(yàn)證結(jié)果如下:經(jīng)過連續(xù)跟蹤驗(yàn)證,方案1、2、3、4與原工藝蒸糧感官效果相差不大,但是方案1、2、3相比方案4的生產(chǎn)時(shí)間相對(duì)較長,且蒸糧穩(wěn)定性不如方案4。因此,在驗(yàn)證過程中,將方案4中的工藝參數(shù)作為最佳蒸糧工藝。
總結(jié):結(jié)合車間設(shè)備的具體情況,制定壓力鍋帶壓蒸糧試驗(yàn)方案并對(duì)方案進(jìn)行了多次的試驗(yàn)摸索、分析驗(yàn)證,確定最佳蒸糧工藝流程為:泡糧—排水—上汽保壓—泄壓—燜糧—排水—低壓復(fù)蒸—出糧。蒸糧工藝主要參數(shù):初蒸為0.13MPa保壓25min,最佳燜糧時(shí)間控制在35-45min,復(fù)蒸壓力為0.06MPa保壓15min。實(shí)際投產(chǎn)過程中由于設(shè)備參數(shù)和糧食品種的變化,會(huì)結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行微調(diào)。
蒸糧參數(shù)適宜性驗(yàn)證:2016年楓林酒業(yè)釀造車間蒸糧數(shù)據(jù),熟糧水分范圍55.30-58.84%,均值57.29%;水分標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)占比86.52%。說明蒸糧工藝參數(shù)適宜。
帶料自動(dòng)蒸糧系統(tǒng)驗(yàn)證:釀造車間經(jīng)過自動(dòng)控制系統(tǒng)反復(fù)空鍋調(diào)試及整改后,于2015年11月3日進(jìn)行了單鍋帶料自動(dòng)蒸糧,整個(gè)帶料調(diào)試過程較順利,熟糧感官較好。
本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)中控室上位機(jī)和現(xiàn)場(chǎng)顯示,一鍵自動(dòng)控制整個(gè)蒸糧過程,這些鍵包括:自動(dòng)初蒸鍵、自動(dòng)燜糧鍵、自動(dòng)復(fù)蒸鍵。其中自動(dòng)初蒸鍵主要控制第一次排水,進(jìn)蒸汽,保壓,泄壓;自動(dòng)燜糧鍵主要控制進(jìn)燜糧水,排燜糧水;自動(dòng)復(fù)蒸鍵主要控制第二次進(jìn)蒸汽,保壓,泄壓,提示出糧;現(xiàn)場(chǎng)共有8個(gè)蒸鍋。所有糧甑的壓力和溫度在現(xiàn)場(chǎng)和上位機(jī)顯示和設(shè)置閾值。
攤糧工序研究
主要完成的項(xiàng)目任務(wù):現(xiàn)場(chǎng)安裝篩上、篩下閥門的進(jìn)汽壓力傳感器,可以及時(shí)監(jiān)測(cè)篩上、篩下的進(jìn)汽壓力,避免糧甑篩上加熱蒸汽管道壓力過高出現(xiàn)蒸壞糧食情況。進(jìn)料過程結(jié)束時(shí),現(xiàn)場(chǎng)工作準(zhǔn)備就緒?,F(xiàn)場(chǎng)操作人員點(diǎn)擊進(jìn)料完成按鈕并點(diǎn)擊相應(yīng)蒸鍋?zhàn)詣?dòng)啟動(dòng),系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入排水過程。當(dāng)排水完成后,在現(xiàn)場(chǎng)或者上位機(jī)設(shè)定壓力和保壓時(shí)間、排水、排氣等一系列參數(shù),系統(tǒng)對(duì)蒸煮過程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,自動(dòng)開啟蒸汽閥,定時(shí)開啟排氣閥,關(guān)閉排水閥,提升糧甑內(nèi)壓力、溫度達(dá)到設(shè)定值,進(jìn)入保壓過程,過程中糧甑內(nèi)處于自然狀態(tài),保壓時(shí)間達(dá)到設(shè)定值后,系統(tǒng)開啟排氣閥排壓為零。進(jìn)入加水燜糧階段,自動(dòng)打開燜糧進(jìn)水閥,排氣閥,通過流量計(jì)自動(dòng)累計(jì)加水量,水量達(dá)到設(shè)定值后,系統(tǒng)進(jìn)入二次排水請(qǐng)求狀態(tài)。系統(tǒng)提示操作人員進(jìn)行排水操作,結(jié)束后進(jìn)入復(fù)蒸過程。復(fù)蒸完成后,系統(tǒng)自動(dòng)打開排氣閥,排水閥,啟動(dòng)排水泵,時(shí)間達(dá)到設(shè)定值后關(guān)閉排氣閥,同時(shí)關(guān)閉排水閥、排水泵。罐內(nèi)恢復(fù)常壓后,操作人員進(jìn)行出甑操作。
傳統(tǒng)工藝采用人工將蒸好的熱熟糧轉(zhuǎn)運(yùn)至通風(fēng)涼床降溫的方法,楓林酒業(yè)小曲白酒釀造新工藝通過不銹鋼機(jī)械板鏈傳輸糧食,中途經(jīng)過帶有大功率制冷機(jī)組降溫的攤糧機(jī)對(duì)糧食進(jìn)行降溫,再添加酒曲入槽。在夏季生產(chǎn)采用制冷機(jī)組降溫仍然可以保持適宜入槽溫度,其它季節(jié)用抽風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)降溫即可滿足工藝要求。
驗(yàn)證方法:通過研究不同室溫下的攤糧風(fēng)機(jī)開啟組合、制冷機(jī)組模塊控制,精準(zhǔn)控制出風(fēng)溫度,從而使物料溫度達(dá)到工藝要求。
結(jié)論:①風(fēng)機(jī)組合模式由3#、4#、7#離心風(fēng)機(jī)改為2#引風(fēng)機(jī)、3#、7#離心風(fēng)機(jī),提高表層熟糧干爽度,同時(shí)降低熟糧水分差;②為確保入槽溫度控制在16-18℃,針對(duì)不同室溫、不同入槽微調(diào)7#離心風(fēng)機(jī)風(fēng)量,比如剛攤糧時(shí)室溫偏低(2℃左右),熟糧降溫稍快,7#風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口開啟稍小,待室溫略微上升后,7#風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口開啟可稍大(1/5調(diào)至1/4)。
攤糧制控溫效果驗(yàn)證方法:對(duì)比各月份使用大風(fēng)機(jī)降溫和使用制冷機(jī)組降溫效果,摸索出不同環(huán)境溫度下的制冷機(jī)組開啟功率。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析:使用攤糧強(qiáng)降溫設(shè)備后,不同季節(jié)入槽車溫度較穩(wěn)定,酒率也穩(wěn)定在較高的水平。
主要完成的項(xiàng)目任務(wù):蒸糧完成后,進(jìn)入攤涼環(huán)節(jié)。每條生產(chǎn)線有兩臺(tái)攤涼機(jī)。系統(tǒng)需先設(shè)定出風(fēng)溫度、加曲機(jī)速率值,然后進(jìn)入進(jìn)料請(qǐng)求狀態(tài)。進(jìn)料時(shí)進(jìn)入降溫過程,在整個(gè)降溫過程中,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)物料的實(shí)際溫度以及設(shè)定的溫度,自動(dòng)控制風(fēng)機(jī)開啟臺(tái)數(shù)。溫度過高將增加風(fēng)機(jī)開啟臺(tái)數(shù),溫度低于設(shè)定溫度將降低風(fēng)機(jī)頻率。異常情況改為手動(dòng)控制。物料經(jīng)攤涼機(jī)降溫后進(jìn)入糧曲混合絞龍,加曲機(jī)頻率與物料厚度成比例手動(dòng)調(diào)節(jié)。加曲機(jī)均采用變頻控制。經(jīng)過糧曲混合絞龍后入槽車。自動(dòng)控制鍵主要控制接糧斗網(wǎng)帶輸送機(jī),板鏈提升機(jī)、攤涼機(jī)、加曲機(jī)、糧曲混合絞龍、板鏈輸送機(jī)。每臺(tái)攤涼機(jī)設(shè)有一個(gè)急停按鈕,控制相應(yīng)的流程設(shè)備,當(dāng)自動(dòng)啟動(dòng)時(shí),先啟動(dòng)流水線最后端的設(shè)備,再向前逐個(gè)啟動(dòng)。攤涼機(jī)入口處料斗中有料位開關(guān),如果達(dá)到高料位,前面的接糧斗網(wǎng)帶輸送機(jī)與相應(yīng)的提升板鏈機(jī)停止,當(dāng)回到低料位時(shí),設(shè)備重新啟動(dòng),系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互相連鎖,當(dāng)一個(gè)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),可根據(jù)設(shè)定程序連鎖控制其他設(shè)備的啟停。加曲機(jī)具有來料判斷功能,糧食沒有到位則自動(dòng)停止。制冷機(jī)組分模塊控制,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控溫,所開制冷機(jī)組模塊的組數(shù)和風(fēng)機(jī)的臺(tái)數(shù)由溫度計(jì)檢測(cè)到的攤涼機(jī)物料的溫度所控制。現(xiàn)場(chǎng)溫度探頭檢測(cè)需實(shí)際接觸糧食進(jìn)行探測(cè),保證檢測(cè)溫度的準(zhǔn)確性。同時(shí)通過實(shí)現(xiàn)制冷機(jī)組分模塊式控制,根據(jù)環(huán)境溫度的不同而開啟制冷機(jī)組模塊臺(tái)數(shù),有效降低制冷機(jī)組用電能耗。
傳統(tǒng)工藝采用手工多次下曲再拌曲的方法促使糧曲混合均勻,小曲白酒釀造新工藝經(jīng)過試驗(yàn)并不斷改進(jìn),采用滾軸式機(jī)械下曲機(jī),安裝在糧食輸送管道上方,均勻下曲,可達(dá)到一次加曲就達(dá)標(biāo)的目的。
自動(dòng)入槽工序
精準(zhǔn)加曲控制研究:新工藝與傳統(tǒng)工藝加曲環(huán)節(jié)的工藝差異,主要體現(xiàn)在加曲次數(shù)的變化。傳統(tǒng)工藝分三次加曲,每次加曲后,人工翻動(dòng)混合一次。新工藝采用機(jī)械機(jī)加曲,加曲比例仍然保持傳統(tǒng)工藝25%的比例,熟糧在經(jīng)過機(jī)械下曲機(jī)加曲后,由糧曲混合絞龍實(shí)現(xiàn)糧曲的均勻混合。經(jīng)一年的使用效果跟蹤,熟糧經(jīng)過一次加曲后,糧食吃曲均勻,無酒曲添加不均勻的現(xiàn)象。熟糧加曲后入槽發(fā)酵,均能在正常的時(shí)間內(nèi)完成發(fā)酵,且酒率有明顯優(yōu)勢(shì),說明按照占干糧重量比25%的下曲比例適宜。通過調(diào)整設(shè)備加曲頻率,現(xiàn)能控制加曲比例為24.5-25.5%,完全滿足工藝要求。
傳統(tǒng)大曲清香釀造工藝使用地缸發(fā)酵,勞動(dòng)強(qiáng)度較大。楓林酒業(yè)小曲白酒釀造新工藝采用使用可轉(zhuǎn)運(yùn)的不銹鋼槽車自動(dòng)進(jìn)料然后轉(zhuǎn)運(yùn)至恒溫發(fā)酵間發(fā)酵,發(fā)酵結(jié)束后不需要人員出料,極大地降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析:從下表可以看出:新工藝比傳統(tǒng)工藝的平均出酒率高出近2%,酒率提升較大。酒質(zhì)方面,從指標(biāo)上看二者差別不大,有害成分均控制在較低的水平,感官上新工藝的酒體更加干凈,酒質(zhì)也更穩(wěn)定。
酒質(zhì)數(shù)據(jù) 平均酒率 總酸 總酯 乙酸乙酯 甲醇 正丙醇 雜醇油傳統(tǒng)工藝 42.24% 0.64 3.12 201.2 17.1 17.9 61.1新工藝 44.16% 0.67 3.31 217.2 11.5 15.3 58.0
入池自動(dòng)耙平機(jī)使用效果驗(yàn)證:
驗(yàn)證方法:一方面驗(yàn)證自動(dòng)耙平機(jī)輸送效率、耙平效果,另一方面驗(yàn)證耙平機(jī)入槽車溫度是否均勻。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析:從下表可以看出,整體入槽車溫度符合要求,但是內(nèi)側(cè)和外側(cè)少數(shù)點(diǎn)還是存在1℃以上的溫差,產(chǎn)生的原因主要是風(fēng)冷機(jī)鋪料的上下層溫度不一致,釀造車間為首次使用自動(dòng)耙平機(jī),后期經(jīng)過不斷改進(jìn),將溫差控制在1℃以內(nèi)。從長期生產(chǎn)情況來看,自動(dòng)耙平機(jī)輸送效率及耙平效果較好,可滿足生產(chǎn)要求。
主要完成的項(xiàng)目任務(wù):控制過程分為單機(jī)控制、聯(lián)動(dòng)控制和一鍵控制三種模式:
單機(jī)控制:單機(jī)控制就是對(duì)某一個(gè)設(shè)備進(jìn)行單獨(dú)控制,分別通過各自的手動(dòng)啟停開關(guān)實(shí)現(xiàn)。酒甑出糟后,酒糟有兩種走向:大楂酒糟繼續(xù)經(jīng)過攤涼加曲入槽車發(fā)酵,二楂酒糟通用出糟絞龍直接輸送到丟糟場(chǎng)。大楂糟冷機(jī)板鏈采用變頻器控制,可實(shí)現(xiàn)手/自動(dòng)操作、現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程實(shí)現(xiàn)頻率調(diào)節(jié)。大楂糟冷機(jī)的風(fēng)機(jī)采用分組控制,每組由一個(gè)變頻器控制,根據(jù)攤涼機(jī)出口處檢測(cè)到的物料的溫度來決定所要開風(fēng)機(jī)的組數(shù)和風(fēng)速,經(jīng)攤涼機(jī)后定量加曲并入槽車進(jìn)行二次發(fā)酵。
自動(dòng)入槽工序
聯(lián)動(dòng)控制:出糟分為丟糟自動(dòng)1(出糟輸送)、丟糟自動(dòng)2(酒糟攤涼)、丟糟自動(dòng)3(加曲入槽),相應(yīng)有啟停按鈕,丟糟自動(dòng)聯(lián)動(dòng)控制,設(shè)有急停開關(guān);大楂酒糟把整個(gè)二楂生產(chǎn)過程分成三個(gè)聯(lián)動(dòng)部分,第一個(gè)部分:從酒甑出糟到輸送板鏈;第二個(gè)部分:酒糟的攤涼;第三個(gè)部分:混合加曲入槽。每個(gè)部分一對(duì)自動(dòng)控制啟停按鈕,分別控制該部分多對(duì)應(yīng)的所有設(shè)備?,F(xiàn)場(chǎng)有一個(gè)控制柜和一個(gè)觸摸屏,每個(gè)分別控制不同的部分,上面有該部分的聯(lián)動(dòng)按鈕、單機(jī)啟動(dòng)按鈕和急停開關(guān)以及整個(gè)大楂吊酒線的聯(lián)動(dòng)按鈕。在混合料斗內(nèi)有料位開關(guān),當(dāng)達(dá)到高料位時(shí),上面兩個(gè)部分的設(shè)備全部停止,當(dāng)料位回歸正常時(shí)在重新開啟。
一鍵聯(lián)動(dòng):每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)控制箱上都有控制該區(qū)域所有設(shè)備的一鍵聯(lián)動(dòng)按鈕。對(duì)應(yīng)于第一部分的三種聯(lián)動(dòng)模式,一鍵聯(lián)動(dòng)也有三種模式,在常溫?cái)倹鰴C(jī)出口處的輸送帶上和板鏈的末端都有物料溫度檢測(cè)設(shè)備。
傳統(tǒng)工藝采用地缸發(fā)酵,發(fā)酵環(huán)境溫度不可控。楓林酒業(yè)小曲白酒釀造新工藝使用不銹鋼槽車自動(dòng)進(jìn)料然后轉(zhuǎn)運(yùn)至恒溫發(fā)酵間發(fā)酵,一年四季發(fā)酵環(huán)境均可控,酒率和酒質(zhì)均有明顯優(yōu)勢(shì)。通過楓林酒業(yè)在實(shí)際生產(chǎn)過程的不斷改進(jìn),最終確定發(fā)酵間環(huán)境20-24℃的工藝標(biāo)準(zhǔn),發(fā)酵間溫度由電腦系統(tǒng)自動(dòng)控制。
不銹鋼槽車發(fā)酵工藝驗(yàn)證方法:在新工藝車間實(shí)際生產(chǎn)中試驗(yàn)不同體積槽車發(fā)酵的可行性。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析:
釀造車間槽車試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
出酒率 44.10% 43.43%
簡析:初期試驗(yàn)在不同入池溫度及發(fā)酵周期下,酒率均不低于傳統(tǒng)工藝(傳統(tǒng)工藝酒率一般為42%左右)。
小槽車與大槽車發(fā)酵升溫曲線圖
簡析:發(fā)酵升溫均符合“前緩中挺后回落”的規(guī)律,但小槽車散熱效果更好,頂溫更低些,適合低溫發(fā)酵,利于產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)酒,酒體口感上更加干凈,糟味少。
結(jié)論:不銹鋼槽車發(fā)酵在酒質(zhì)上有一定優(yōu)勢(shì),且試驗(yàn)初期酒率就已不低于傳統(tǒng)工藝;因小槽車更低于低溫發(fā)酵產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)酒,因此楓林酒業(yè)采用小槽車發(fā)酵。
最佳發(fā)酵周期驗(yàn)證:
驗(yàn)證方法:在新工藝車間酒醅入槽車后,每隔24小時(shí)從槽車的上、中、下層分別取250g酒醅,加水500ml,蒸餾出100ml,進(jìn)行酒度檢測(cè)和氣相色譜檢測(cè)。多次試驗(yàn),分析主發(fā)酵期和色譜成分的變化趨勢(shì)。
試驗(yàn)分析:發(fā)酵25天后酒度基本穩(wěn)定(誤差來自于蒸餾過程);發(fā)酵第28天乙酸乙酯等風(fēng)味成分處于最高值。因此,綜合比較,發(fā)酵期28天為最佳。
發(fā)酵間控溫標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證:首先根據(jù)傳統(tǒng)的最佳出酒季節(jié)的平均氣溫,以及微生物的特性,設(shè)定18—25℃的溫度范圍進(jìn)行試驗(yàn),綜合考慮酒醅的升溫啟動(dòng)情況、發(fā)酵后期的降溫速度,最終確定發(fā)酵間的溫度控制在20—24℃最為適宜。
自動(dòng)控溫:發(fā)酵間所有空調(diào)機(jī)組通過9個(gè)電控柜進(jìn)行控制,每個(gè)電控柜控制8路(編號(hào)為1—8)空調(diào)機(jī)組,單路空調(diào)機(jī)組由一個(gè)吸風(fēng)口和4個(gè)出風(fēng)口構(gòu)成,單路空調(diào)上所有吸風(fēng)、出風(fēng)口風(fēng)機(jī)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)控制。每個(gè)電控柜配備有一個(gè)單獨(dú)的溫度傳感器,將發(fā)酵間分為9個(gè)自動(dòng)控溫區(qū)域,傳感器安裝在現(xiàn)場(chǎng)電控柜外,實(shí)現(xiàn)底部及頂部基本無溫差。
CO2濃度自動(dòng)控制:在中路和靠近吊酒區(qū)一側(cè)各安裝了4個(gè)抽風(fēng)管道,在發(fā)酵間中間區(qū)域過道處安裝有4個(gè)CO2濃度測(cè)定儀,通過對(duì)CO2濃度數(shù)據(jù)的采集和反饋,控制自動(dòng)抽風(fēng)設(shè)備的運(yùn)行。
無線自動(dòng)查溫探頭:共計(jì)121個(gè),此溫度探頭為可移動(dòng)式,將其放置于發(fā)酵槽車物料中,實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)酵槽車的升溫過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
蒸餾及自動(dòng)收酒系統(tǒng)
物料進(jìn)入發(fā)酵槽車后,系統(tǒng)進(jìn)入發(fā)酵過程。發(fā)酵時(shí)間達(dá)到設(shè)定值后,發(fā)酵過程結(jié)束。系統(tǒng)利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)發(fā)酵室內(nèi)二氧化碳?xì)怏w濃度和發(fā)酵室內(nèi)的溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),并根據(jù)設(shè)定二氧化碳?xì)怏w的濃度值控制換氣設(shè)備的啟停。對(duì)室內(nèi)二氧化碳?xì)怏w濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè),并根據(jù)設(shè)定濃度值控制換氣設(shè)備的啟停(二氧化碳儀表檢測(cè)范圍在0-8000ppm)。系統(tǒng)對(duì)發(fā)酵間的溫度進(jìn)行記錄性監(jiān)測(cè)。溫度檢測(cè)元件采用有線傳輸,將數(shù)據(jù)傳至上位機(jī)和現(xiàn)場(chǎng)顯示屏。
傳統(tǒng)的收酒主要依賴人工使用收酒小車接酒,再通過手動(dòng)操作閥門實(shí)現(xiàn)分級(jí)、轉(zhuǎn)運(yùn)過磅再抽酒入庫,整個(gè)操作過程均為人工操作,效率低下,且人為轉(zhuǎn)運(yùn)及操作過程均存在偏差。楓林酒業(yè)自動(dòng)收酒系統(tǒng),系統(tǒng)采用可編程序控制器(PLC)進(jìn)行控制在線檢測(cè)儀表(壓力變送器),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)產(chǎn)酒情況及信息,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的過程控制。餾酒完成后再通過上位機(jī)讀出過程數(shù)據(jù)并記錄,再自流收酒至收酒庫酒罐內(nèi),通過集中分級(jí)后采用液位控制方式來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)輸酒,將酒體轉(zhuǎn)至陳釀罐區(qū)進(jìn)行分類陳釀。
自動(dòng)收酒系統(tǒng)研究:
酒尾黃水回收系統(tǒng)
集中分級(jí)及自流收酒:通過PLC控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收酒自動(dòng)控制,采用壓力變送器采集酒體重量數(shù)據(jù),由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行采集并記錄。讀取信息結(jié)束完成后,再通過集中分級(jí)及高低落差自流方式將酒體自流收酒至收酒庫進(jìn)行存放。
在線監(jiān)控及自動(dòng)輸酒:所有不同級(jí)別酒體收至收酒庫酒罐時(shí),均通過(PLC)控制系統(tǒng)及壓力變送器進(jìn)行在線監(jiān)控,可實(shí)時(shí)讀取生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)及信息。當(dāng)酒體儲(chǔ)存至設(shè)定量時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)開始轉(zhuǎn)運(yùn)并抽送酒體至陳釀罐區(qū),實(shí)現(xiàn)酒體分類、分區(qū)域存放。
傳統(tǒng)工藝黃水回收復(fù)吊主要采用單個(gè)塑料桶接,接好后再通過人工轉(zhuǎn)運(yùn)至酒甑內(nèi)進(jìn)行復(fù)吊回收。由于單個(gè)槽車黃水回收量大,且均需人工搬運(yùn)才能完成,造成操作工序復(fù)雜及勞動(dòng)強(qiáng)度大。在傳統(tǒng)餾酒過程中,自來水經(jīng)過冷凝器循環(huán)一次后,由于溫度升高,再用于餾酒則冷卻效果較差,只能進(jìn)行排放處理,主要表現(xiàn)為能源浪費(fèi)及增加污水處理成本。在釀酒生產(chǎn)時(shí),酒糟及雜質(zhì)很難進(jìn)行過濾、清除,導(dǎo)致大量酒糟流入到污水處理站,加大污水處理負(fù)荷,甚至于未及時(shí)清理而堵塞污水管網(wǎng),加大管理難度。
黃水回收系統(tǒng):通過在發(fā)酵間東墻邊設(shè)計(jì)一排黃水槽,槽中間增設(shè)一個(gè)黃水收集池,待糟醅發(fā)酵完畢后,通過叉車轉(zhuǎn)運(yùn)至黃水槽邊上,打開控制閥門,黃水自動(dòng)流入黃水槽中,匯集到收集池內(nèi),等黃水液位升至一定量時(shí),啟動(dòng)酒泵將黃水抽至酒甑內(nèi)進(jìn)行復(fù)吊。通過與傳統(tǒng)黃水回收比較:便于統(tǒng)一管理,統(tǒng)一在一個(gè)地方進(jìn)行收集,其次為簡化工序操作難度及大大降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度。
自來水回收:結(jié)合傳統(tǒng)工藝餾酒自來水直接排放,未循環(huán)利用等缺點(diǎn),通過將餾酒自來水進(jìn)行回收再利用(主要用于清潔及加熱后做為泡糧用水),若儲(chǔ)水罐自來水蓄滿水時(shí),再將餾酒冷卻水通過管道引至環(huán)島魚塘內(nèi)循環(huán)使用。通過實(shí)施自來水回收主要優(yōu)點(diǎn)有:自來水回收重復(fù)利用,節(jié)約能源。做到車間清污分流,有效降低污水處理成本;且可用于自來水臨時(shí)停水后的應(yīng)急使用。
水渣過濾:通過在車間所有污水排放口處加裝隱形式不銹鋼篩網(wǎng)接收簍,同時(shí)結(jié)合前端過濾裝置進(jìn)行攔截,實(shí)現(xiàn)兩級(jí)酒糟過濾攔截,當(dāng)過濾裝置出現(xiàn)堵塞跡象時(shí)。液位上漲,提示員工及時(shí)對(duì)其進(jìn)行清理,這樣就可以有效做到水渣過濾分離,防止酒糟及雜質(zhì)流入到污水管網(wǎng)及環(huán)保站,從而降低管理難度及環(huán)保站處理負(fù)荷。
由于酒甑高度較小,傳統(tǒng)工藝在清蒸谷殼過程中蒸汽難以均勻穿透所有谷殼,導(dǎo)致谷殼感官不一。清蒸后谷殼直接存儲(chǔ)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),易受潮發(fā)霉,造成谷殼變質(zhì),影響酒的品質(zhì)和食品安全。隨著勞動(dòng)力成本增加,生產(chǎn)環(huán)境以及食品安全的重要性和提升釀酒生產(chǎn)效率,谷殼清蒸工序的規(guī)范化研究是非常重要的項(xiàng)目。
工藝研究:谷殼入庫存儲(chǔ) → 清蒸 → 暫存 → 絞龍輸送。
從以上4道谷殼清蒸生產(chǎn)操作工序進(jìn)行機(jī)械化代替人工操作研究。將機(jī)械操作結(jié)合到實(shí)際生產(chǎn)工藝要求中,使生產(chǎn)過程控制更精細(xì)化、更能滿足食品安全要求。主要研究內(nèi)容如下:
谷殼入庫:谷殼根據(jù)入庫日期進(jìn)行分批定位存儲(chǔ),采取集中存儲(chǔ)的方式存儲(chǔ)。分批定量存位存儲(chǔ),保證了先進(jìn)先用的原則,確保谷殼的新鮮。集中存儲(chǔ)摒棄了傳統(tǒng)釀酒現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)的方式,避免了受潮和霉?fàn)€現(xiàn)象發(fā)生。
谷殼清蒸:谷殼清蒸與釀酒生產(chǎn)是獨(dú)立運(yùn)行系統(tǒng),互不干擾。谷殼采取連續(xù)式清蒸方式進(jìn)行,每日根據(jù)釀酒生產(chǎn)所需,核定生產(chǎn)量,不積壓庫存。保證了釀酒生產(chǎn)用谷殼的新鮮。生產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)了一鍵式啟動(dòng) ,改善效果對(duì)比如下圖:
傳統(tǒng)清蒸谷殼
設(shè)備清蒸谷殼
主要完成的研究任務(wù):實(shí)現(xiàn)了谷殼、釀酒生產(chǎn)同步進(jìn)行,互不干擾。機(jī)械化連續(xù)生產(chǎn)方式減輕人力勞動(dòng),提升了生產(chǎn)效率。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)谷殼清蒸、輸送過程中不落地,避免了谷殼受潮和污染,食品安全得到有效保障。實(shí)現(xiàn)釀酒生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)谷殼在線補(bǔ)料,消除了現(xiàn)場(chǎng)堆放谷殼的現(xiàn)象。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益:谷殼清蒸機(jī)一次性可清蒸谷殼10m3,而傳統(tǒng)工藝的酒甑一次只能清蒸2m3,投料量增加了四倍。采用谷殼清蒸機(jī)后顯著的降低能耗(降低了60%),起到節(jié)能降耗的目的。通過運(yùn)用谷殼清蒸機(jī)后,谷殼清蒸不需要單獨(dú)占用酒甑,按每日占用釀酒生產(chǎn)時(shí)間1小時(shí),年度每甑累計(jì)可節(jié)約300小時(shí)。機(jī)械化自動(dòng)谷殼清蒸集中配料系統(tǒng),是將分散資源集中進(jìn)行處理后再進(jìn)行定量分配的重要組成部分,也是機(jī)械化和自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)的必須途徑,是四化生產(chǎn)的重要基礎(chǔ)。
項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn):谷殼清蒸機(jī)在設(shè)計(jì)過程中未考慮到谷殼摩擦力較大,導(dǎo)致谷殼清蒸機(jī)出料口過小,下料速度較慢,同時(shí)也存在搭橋現(xiàn)象。后期通過加大出料口,解決谷殼搭橋、下料速度慢的現(xiàn)象。在設(shè)計(jì)過程中,未考慮到谷殼機(jī)的除塵問題,導(dǎo)致灰塵擴(kuò)散、沉降在谷殼表面。由于谷殼在加工過程中帶有一定量的灰塵,當(dāng)谷殼通過管道輸送到谷殼清蒸機(jī)內(nèi)部后,灰塵擴(kuò)散,最終沉降在谷殼表面,造成谷殼粘結(jié)。后期通過加裝排風(fēng)和除塵系統(tǒng),在谷殼進(jìn)料時(shí)開啟排風(fēng)機(jī)和除塵系統(tǒng),將灰塵通過排風(fēng)機(jī)收集到除塵室內(nèi),做到塵料分離,從而降低了谷殼清蒸機(jī)內(nèi)部的灰塵,避免谷殼表面灰塵粘結(jié)的現(xiàn)象。
推廣應(yīng)用前景:機(jī)械自動(dòng)化谷殼清蒸并集中配料的系統(tǒng),能夠解決白酒企業(yè)規(guī)?;壳逭?、現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)供料及在線補(bǔ)料的困境。不占用釀酒設(shè)備,提升釀酒生產(chǎn)效率。不僅適用于大曲香型白酒釀造企業(yè),也可應(yīng)用于整個(gè)白酒行業(yè),擁有廣闊的應(yīng)用前景。
研究結(jié)論:連續(xù)清蒸及集中配料系統(tǒng),在大曲清香型白酒生產(chǎn)應(yīng)用是可行的,同時(shí)也是生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)四化的重要組成部分和基礎(chǔ)。
主要優(yōu)點(diǎn):大大降低了人力勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。谷殼清蒸及輸送過程不落地,增加了食品安全的可控性,現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生顯著改善??窔で逭襞c使用同步進(jìn)行,保證糠殼使用的新鮮。