文 _ 溫志強 福建龍凈環(huán)保股份有限公司
我國現(xiàn)階段仍以燃煤發(fā)電為主,燃煤電廠及其它工業(yè)鍋爐排放的污染物是我國粉塵污染的主要來源之一。針對環(huán)境日趨惡化的問題,我國相關(guān)部門制定、頒布了一系列相關(guān)的標準、法規(guī)和政策文件,出臺多項相應(yīng)的舉措,大力整治大氣污染,提高空氣質(zhì)量,改善人居環(huán)境。
隨著各項政策的出臺,降低和穩(wěn)定電除塵器的出口濃度成為燃煤電廠提效改造的重點。研究顯示,電除塵器排放濃度中至少有20%是由振打清灰時二次揚塵造成的。目前電除塵器提效升級改造路線方式多樣化,選擇經(jīng)濟型改造路線成為了燃煤電廠大氣治理的首要任務(wù)。
隔離振打系統(tǒng),用類似于入口氣流分布裝置的孔板減少振打清灰產(chǎn)生二次揚塵。在電除塵器末電場的尾部安裝一對孔板,一個為固定孔板,固定在電除塵器殼體的某個部位;另外一個則為可移動的孔板(圖1)。在靜止狀態(tài)下,可移動孔板上的孔與固定孔板的孔一一對應(yīng),此時為打開狀態(tài)(圖2左側(cè)三排)。當可移動孔板通過提升裝置向上或向下移動一個孔的直徑距離后,兩塊孔板將相應(yīng)的氣流通道關(guān)閉,此時為關(guān)閉狀態(tài)(圖2右側(cè)三排)。
圖1 隔離振打系統(tǒng)示意圖
圖2 隔離振打系統(tǒng)打開狀態(tài)與關(guān)閉狀態(tài)示意圖
當電除塵器正常運行時,末電場陰陽極系統(tǒng)振打按一定的振打規(guī)律實施振打。引入隔離振打系統(tǒng)后,隔離振打的周期也隨著末電場陽極振打周期一起變動,其具體運行步驟如下:①振打啟動前,所有孔板均處于打開狀態(tài);②振打啟動,第1塊孔板移至關(guān)閉狀態(tài);③第1塊陽極極板振打;④第2塊孔板關(guān)閉前的延遲時間;⑤第2塊孔板移至關(guān)閉狀態(tài);⑥第2塊陽極極板振打;⑦第1塊孔板回復(fù)至打開狀態(tài)前的延遲時間;⑧第3塊孔板移至關(guān)閉狀態(tài);⑨孔板關(guān)閉和電除塵器每個室的收塵極板從一側(cè)到另一側(cè)振打的過程中,在振打和孔板的打開之間有一定的停止時間,以便粉塵落入灰斗或重新被陽極極板捕集。
隔離振打技術(shù)有以下特點:①系統(tǒng)部件少,尤其是運動部件少,安裝簡單便捷;②安裝在常規(guī)電除塵器尾部,設(shè)備增加的阻力較小,引風(fēng)機開度基本不變;③沒有新增高壓電源,運行能耗;④控制系統(tǒng)簡潔,運行維護簡便;⑤減少振打產(chǎn)生的二次揚塵,降低除塵器出口排放濃度。
隔離振打技術(shù)、移動電極技術(shù)、電袋復(fù)合技術(shù)和關(guān)斷振打技術(shù)等技術(shù)路線其目的都是為了除塵器提效。從它們各自的適用范圍和和技術(shù)特點對比分析見表1。
表1 各種技術(shù)比較
安徽某600MW機組工程鍋爐采用超臨界參數(shù)變壓直流爐,配套兩臺福建龍凈生產(chǎn)BEL側(cè)部振打靜電除塵器,雙室五電場結(jié)構(gòu),設(shè)計除塵效率99.81%,機組于2008年8月運行。由于原除塵器設(shè)計裕量偏小,加上機組實際燃燒煤種參數(shù)嚴重偏離原設(shè)計煤種,煙氣量和煙氣溫度都比原設(shè)計值高出較多,尤其是末電場二次揚塵現(xiàn)象較為嚴重,導(dǎo)致電除塵器面臨巨大的壓力。
為響應(yīng)國家減排號召,該廠決定在大修期間,對原電除塵器做一次較為全面徹底的升級提效改造,并實現(xiàn)減少二次揚塵的目標。
進行改造前,該廠對進兩年的實燒煤種進行匯總分析(圖3),灰分、熱值、收到基硫分均存在波動。綜合煤質(zhì)分析結(jié)果,并考慮未來煤質(zhì)的變化,本項目環(huán)保改造采用新的設(shè)計煤種和校核煤種。環(huán)保改造煤質(zhì)的分析報告詳見表2。
圖3 該廠近1年燃煤灰份及低位熱值情況
表2 改造設(shè)計煤和校核煤特性
本工程配套2臺459m2雙室五電場靜電除塵器,每個電場兩個灰斗。根據(jù)該機組530M~570MW負荷范圍內(nèi)的試驗測試報告表明,電除塵器的出口平均飛灰濃度在35mg/Nm3,推算出在BMCR滿負荷工況下,出口飛灰濃度實際應(yīng)該在45mg/Nm3以上,已經(jīng)不能適應(yīng)國家環(huán)保標準要求。
燃燒煤種與設(shè)計煤種的差異是引起電除塵器出口排放值偏高的主要原因。煙氣量隨著排煙溫度的升高而增多,粉塵比電阻值升高,電場的擊穿電壓隨之減小,所以導(dǎo)致電除塵器性能得不到充分發(fā)揮,同時煙氣溫度升高,造成電除塵器處理的煙氣量加大,煙氣流速也相應(yīng)增大,從而增加了二次揚塵的幾率,最終影響了除塵器的出口排放。
根據(jù)現(xiàn)有鍋爐的燃煤情況和除塵器的運行情況,經(jīng)過多次研究和討論,綜合考慮各種因素,最終確認末電場采用機電復(fù)合式雙區(qū)、末電場采用隔離振打系統(tǒng)以及前電場應(yīng)用高頻電源的改造技術(shù)方案。
首電場高頻電源采用純直流方式,不僅提高了該電場工作的電壓,還使得電暈電流翻倍,從而提高收塵效率??紤]到本項目煤種的飛灰比電阻相對較高,第二電場至第四電場也可采用高頻電源,同時采用間歇脈沖供電模式,減少反電暈現(xiàn)象,起到減低粉塵排放和節(jié)約能耗的效果。
第5電場機電多復(fù)式雙區(qū)結(jié)構(gòu),將末電場分割成前后2個獨立的供電小分區(qū),即將粉塵的荷電區(qū)和收塵區(qū)分開,并連續(xù)采用多個小雙區(qū)進行復(fù)式布置。
第5電場采用隔離振打系統(tǒng),在關(guān)閉相應(yīng)通道時,相應(yīng)的封閉區(qū)域兩個陽極振打錘連續(xù)振打5次,每次振打錘提升1s,下落時間1s,此時由于該區(qū)域內(nèi)通道關(guān)閉,可以防止二次揚塵逃逸。
現(xiàn)場改造情況見圖4。
圖4 孔板吊裝圖
由于增設(shè)隔離振打等裝置系統(tǒng),原IPC系統(tǒng)已無法滿足要求。在原電除塵的IPC集成控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合雙區(qū)技術(shù)、隔離振打系統(tǒng)的控制要求,開發(fā)出配置一套隔離振打與電除塵自適應(yīng)的控制系統(tǒng)。該套系統(tǒng)可以通過對不同煤種條件、不同負荷條件下的各種運行數(shù)據(jù)的分析、歸納和總結(jié),對電場動態(tài)伏安曲線族與工況特性變化的關(guān)系規(guī)律進行對比和分析,建立不同的工況特性分析診斷的數(shù)學(xué)模型,基于該模型可以可靠地計算出電除塵器的反電暈指數(shù)和常電暈指數(shù),正確地反映整臺電除塵器的工況狀態(tài)和變化趨勢,實現(xiàn)綜合節(jié)能,使電除塵器始終運行在功耗最小,效率最高狀態(tài)。
該電除塵器改造項目,經(jīng)過雙方的共同努力,現(xiàn)場調(diào)試技術(shù)員的精心調(diào)試下,電除塵器各部件運行正常,特別是隔離振打系統(tǒng)在進過調(diào)試員反復(fù)認真調(diào)試和對參數(shù)進行調(diào)整,該套系統(tǒng)完全滿足設(shè)計的要求,達到了預(yù)期的效果。隔離振打裝置經(jīng)過168h性能測試后,均未出現(xiàn)提升困難,孔板卡死或者停留時間不足等現(xiàn)象。電除塵器的電壓的二次電壓值較改造前明顯提升,到達電源的最佳運行值。經(jīng)過第三方性能測試,在滿負荷情況下電除塵器出口粉塵濃度平均值為27.1mg/Nm3,完全滿足改造要求。
電除塵器隔離振打技術(shù)的成功應(yīng)用,說明它已成為實現(xiàn)電除塵器超低排放的一個新的技術(shù)。在電除塵器改造項目上,其具有成本低和效果好的優(yōu)勢,具有良好的市場應(yīng)用前景。