李海濤
(中國石化齊魯石化分公司熱電廠,山東 淄博 255410)
氮氧化物(NOx)是燃煤過程中排放的主要大氣污染物,其危害較大且難以處理,是引起溫室效應(yīng)、酸雨和光化學(xué)反應(yīng)的主要物質(zhì)。中國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)國,煤炭燃燒產(chǎn)生的大氣污染物帶來嚴(yán)重的環(huán)境污染、生態(tài)破壞。隨著我國對(duì)環(huán)境保護(hù)工作的日益重視,降低氮氧化物排放量成為燃煤鍋爐達(dá)標(biāo)運(yùn)行的重要工作。燃煤電廠主流的煙氣脫硝技術(shù)是選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù),近年來發(fā)展迅猛[1]。
齊魯石化熱電廠本部擁有8臺(tái)410 t/h燃煤鍋爐,2014年引進(jìn)北京國電龍?jiān)碨CR煙氣脫硝技術(shù),催化劑采用“2+2”布置,第一階段設(shè)置兩層催化劑,預(yù)留兩層催化劑位置,改造完成后,煙氣排放滿足《山東省火電廠電氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37 664-2013)和《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB372376-2013)規(guī)定的NOx低于100 mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著排放要求的提高,2016年又對(duì)8臺(tái)鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)增上一層催化劑,煙氣NOx排放達(dá)到低于50 mg/m3要求。然而,SCR脫硝系統(tǒng)在運(yùn)行中遇到一些問題,這在一定程度上影響了機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行和超凈排放。
煙氣脫硝系統(tǒng)主要包括煙氣系統(tǒng)、SCR催化反應(yīng)系統(tǒng)、氨噴射系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)和其他輔助系統(tǒng)。
煙道以最差運(yùn)行條件進(jìn)行設(shè)計(jì)。煙道最小壁厚不小于6 mm,煙道內(nèi)煙氣流速不大于15 m/s。催化劑區(qū)域內(nèi)流速不大于6 m/s。在適當(dāng)位置配有足夠數(shù)量的人孔門和清灰孔,便于維修和檢查。在外削角和變截面收縮等急轉(zhuǎn)彎頭處以及煙氣流動(dòng)模型研究結(jié)果要求的其他地方,設(shè)置了導(dǎo)流板;在易積灰的煙道轉(zhuǎn)彎處設(shè)計(jì)了防積灰設(shè)施;設(shè)計(jì)了低溫省煤器泄漏時(shí)的排水措施,可由4根排水管直接排到灰溝[2]。
反應(yīng)器設(shè)計(jì)成煙氣豎直向下流動(dòng),入口和出口段設(shè)置導(dǎo)流板,對(duì)于易于磨損的部位設(shè)計(jì)必要的防磨措施。頂部入口截面煙氣速度分布最大允許偏差不超過±15%,煙氣溫度分布最大允許偏差不超過±10℃,NH3/NOx摩爾比分布最大允許偏差不超過±5%。反應(yīng)器設(shè)置足夠數(shù)量的人孔門,配有可拆卸的催化劑測(cè)試塊。出、入口各設(shè)置一套NOx和O2分析儀及相應(yīng)的過濾、加熱吹掃裝置的取樣系統(tǒng),在反應(yīng)器出口設(shè)置一套原位式激光測(cè)量法的NH3逃逸分析儀。在渦流混合板處設(shè)置10個(gè)取樣口測(cè)量氨氣濃度和流速。反應(yīng)器入口設(shè)計(jì)5個(gè)煙氣取樣口,測(cè)量NOx和O2;出口設(shè)計(jì)5個(gè)煙氣取樣口,測(cè)量NOx、O2和NH3。
根據(jù)煙氣設(shè)計(jì)參數(shù)要求,選用18孔蜂窩催化劑。采用模塊化設(shè)計(jì),統(tǒng)一規(guī)格,與板式或波紋板式催化劑具有互換性。
催化劑正常工作溫度:315~420℃,最高工作溫度不大于450℃。催化劑可在煙氣溫度不高于420℃的情況下長期運(yùn)行,同時(shí)催化劑可承受運(yùn)行溫度為450℃、不低于5 h的考驗(yàn),不產(chǎn)生任何損壞。
每臺(tái)鍋爐設(shè)置2臺(tái)滿負(fù)荷容量的離心式稀釋風(fēng)機(jī),一用一備。設(shè)置一套氨/空氣混合系統(tǒng),用于氨氣與空氣的混合。
為保證氨氣注入煙道的絕對(duì)安全以及混合均勻,將氨氣濃度降低到爆炸極限(爆炸極限在空氣中的體積分?jǐn)?shù)為16%~25%)下限以下,控制在5%以內(nèi)。稀釋風(fēng)機(jī)必須能保證30%~100%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況下正常運(yùn)行,風(fēng)量裕度不低于10%,風(fēng)壓裕度不低于20%。
氨/煙氣混合均布系統(tǒng)設(shè)計(jì)如下:由氨/空氣混合系統(tǒng)來的混合氣體噴入位于煙道內(nèi)的渦流混合器處,在渦流混合器前裝設(shè)手動(dòng)調(diào)節(jié)閥,在系統(tǒng)投運(yùn)后根據(jù)煙道進(jìn)出口的NOx濃度來調(diào)節(jié)氨的分配量。
齊魯熱電8臺(tái)煤粉鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)自投運(yùn)以來,反應(yīng)器入口煙氣溫度在320~375℃,滿足催化劑溫度窗口要求,每臺(tái)鍋爐脫硝效率高于90%,實(shí)現(xiàn)了脫硝自動(dòng)調(diào)整,操作簡(jiǎn)單,鍋爐煙氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo),但在運(yùn)行過程中仍出現(xiàn)以下問題。
液氨在罐區(qū)通過蒸發(fā)器蒸發(fā)成氣氨后,經(jīng)由Φ100氣氨管線送至鍋爐區(qū)域,各爐用Φ50管線從母管引接。在混合器中氣氨與稀釋風(fēng)機(jī)的冷風(fēng)混合后,通過7個(gè)噴嘴進(jìn)入上升煙道,經(jīng)渦流混合后送入SCR反應(yīng)器。
脫硝要求供氨壓力保持在0.3~0.6 MPa,低于0.15 MPa聯(lián)鎖停車。由于氣氨除供8臺(tái)鍋爐脫硝用戶外還供應(yīng)兩臺(tái)氨法脫硫塔,氨法脫硫塔氣氨用量大,大量使用時(shí)造成脫硝供氨母管壓力大幅波動(dòng),自動(dòng)控制無法投入運(yùn)行。運(yùn)行過程中,SCR供氨母管壓力最高至0.8 MPa,最低至0.1 MPa,波動(dòng)幅度達(dá)0.7 MPa,出現(xiàn)了供氨壓力低造成的脫硝裝置聯(lián)鎖停車事故。
對(duì)此,2014年10月新增一套液氨蒸發(fā)器,專供脫硝裝置使用,避免了脫硫、脫硝系統(tǒng)相互影響,脫硝系統(tǒng)自動(dòng)控制投入,鍋爐煙氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
單爐用Φ50管線從供氨母管引接,供氨管線未設(shè)置保溫措施。在夏季運(yùn)行時(shí),供氨調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)噴氨量穩(wěn)定,鍋爐煙氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。在冬季運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)供氨調(diào)節(jié)閥及后管路結(jié)霜、結(jié)凍,甚至供氨調(diào)節(jié)閥凍結(jié)問題,導(dǎo)致噴氨量大幅波動(dòng),影響鍋爐穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
對(duì)此,2015年1月在脫硝供氨母管上加裝一臺(tái)氣氨電加熱器,將氣氨由15℃加熱到50℃,效果不明顯。又在各臺(tái)爐供氨管線加裝蒸汽伴熱線并對(duì)管線進(jìn)行保溫,供氨管線結(jié)霜及調(diào)節(jié)門凍結(jié)問題解決,冬季運(yùn)行中供氨調(diào)節(jié)門動(dòng)作靈活,自動(dòng)控制投入運(yùn)行,鍋爐煙氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
脫硝SCR區(qū)域的聲波吹灰器和儀表用氣引自廠壓縮空氣系統(tǒng)。脫硝壓縮空氣母管引自廠公用壓縮空氣緩沖罐,在標(biāo)高0m處由一條Φ150管線送至鍋爐區(qū)域。單爐用一條Φ50管線與母管連接,送至標(biāo)高20 m脫硝壓縮空氣緩沖罐后供單爐聲波吹灰器和儀表使用。
在冬季運(yùn)行過程中,多臺(tái)次鍋爐出現(xiàn)脫硝用壓縮空氣壓力低現(xiàn)象,廠用壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)行正常。對(duì)脫硝壓縮空氣罐加強(qiáng)定期放水工作,此現(xiàn)象仍存在,壓縮空氣母管末端的8#爐尤為嚴(yán)重。分析認(rèn)為,雖然壓縮空氣經(jīng)過干燥后有一定的露點(diǎn)溫度,但不能保證壓縮空氣內(nèi)不含水,壓縮空氣罐定期放水工作。此外,由于位置較高,母管內(nèi)存水泄放不徹底,造成壓縮空氣管線凍堵。根據(jù)分析結(jié)果,對(duì)壓縮空氣母管通過臨時(shí)跨線閥進(jìn)行放水,結(jié)果發(fā)現(xiàn),放出大量存水。壓縮空氣母管無放水閥的設(shè)計(jì),導(dǎo)致壓縮空氣母管內(nèi)存水,冬季溫度較低時(shí)造成單爐管線凍堵,提出增加母管疏水管線的建議后,脫硝壓縮空氣冬季未再出現(xiàn)凍堵問題。
2.4.1 氨/空氣混合器堵塞
2015年8月,在脫硝系統(tǒng)運(yùn)行一年左右后,8臺(tái)鍋爐脫硝系統(tǒng)稀釋風(fēng)機(jī)風(fēng)量均出現(xiàn)了不同程度的下降問題?,F(xiàn)場(chǎng)查看稀釋風(fēng)機(jī)入口濾網(wǎng)等部件沒有發(fā)現(xiàn)問題。利用停爐機(jī)會(huì),檢查了2#爐脫硝氨/空氣混合器內(nèi)部運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)氨/空氣混合器發(fā)生大面積堵塞,混合器表面有大量積灰,通流面積降低,導(dǎo)致稀釋風(fēng)量減小,如圖1所示。
圖1 氨/空氣混合器清理前、后對(duì)比照片
對(duì)氨/空氣混合器進(jìn)行清理,重新運(yùn)行后,稀釋風(fēng)量恢復(fù)投運(yùn)前狀態(tài),運(yùn)行情況良好。因此,制定每次停爐必須對(duì)氨/空氣混合器進(jìn)行清洗、檢查的定期工作計(jì)劃,至今未再發(fā)生稀釋風(fēng)量不足問題。
2.4.2 氨噴嘴堵塞
2017年1月,停爐檢查2#爐脫硝裝置時(shí),筆者發(fā)現(xiàn)氨噴嘴形成的“牛角灰”延伸至渦流混合器形成搭橋現(xiàn)象,如圖2所示。搭橋灰錐導(dǎo)致所在噴嘴噴氨量下降,均布性變差,與煙道尾部的低溫空氣預(yù)熱器部分堵塞高度關(guān)聯(lián)。
圖2 噴嘴積灰前、后對(duì)比照片
分析認(rèn)為,主要原因是低溫的NH3、空氣混合氣體與高溫的含SO3的氣體接觸,生成NH4HSO,黏附在噴嘴上,逐漸堆積形成“牛角灰”,灰錐不斷增長延伸至渦流混合器處形成搭橋現(xiàn)象[3]。因此,對(duì)2#爐氨噴嘴進(jìn)行改造,將噴嘴直徑由100 mm將為80 mm,與渦流混合器距離由500 mm增加至650 mm,提高噴嘴處的流速,避免灰錐的形成,下一步將進(jìn)一步觀察此措施的實(shí)施效果。
自投運(yùn)以來,齊魯熱電8臺(tái)鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定,自動(dòng)控制投入,脫硝效率高。除發(fā)生上述問題外,還有氨逃逸表指示不準(zhǔn)確、聲波吹灰器頻繁故障等問題,給生產(chǎn)運(yùn)行帶來了一定的困擾。隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視,熱電廠在運(yùn)行過程中需要加緊解決現(xiàn)有的各種問題,確保煙氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。