劉志峰
(柳林縣三委派管理中心,山西 柳林 033300)
我國煤礦地質(zhì)條件各異,軟巖在近半數(shù)礦井都有賦存。隨著開采深度的增加,導(dǎo)致地質(zhì)條件惡化、破碎巖體增多和地應(yīng)力增大,造成深井巷道圍巖穩(wěn)定性控制與支護(hù)的難度加大。尤其是遇斷層破碎帶時,地質(zhì)構(gòu)造作用使得圍巖更加破碎,一般的支護(hù)方式難以達(dá)到巷道圍巖穩(wěn)定的要求,斷層成了影響巷道安全掘進(jìn)的重要因素。本文以柳林煤礦為研究對象,對-340 m大巷過SF-12斷層及-340 m皮帶大巷過HF-23斷層的施工進(jìn)行了注漿加固技術(shù)的應(yīng)用探討。
柳林煤礦-340 m大巷采用導(dǎo)硐施工時,提前揭露SF-12斷層,斷層落差20 m,斷層帶寬0.4 m,巖層十分破碎。有少量斷層水,水量2~3 m3/h,并且頂板局部也出現(xiàn)少量淋水,經(jīng)化驗(yàn)定為底板砂巖水。幾天后,斷層帶處出現(xiàn)頂板淋水加大,巷道壓力大,變形嚴(yán)重,迎頭停止擴(kuò)刷,開始對斷層帶采取措施進(jìn)行治理。
為了對斷層附近水進(jìn)行封堵,對圍巖進(jìn)行加固,根據(jù)現(xiàn)場出水、圍巖及礦目前所掌握的注漿堵水材料情況先后對該地點(diǎn)進(jìn)行了三個階段的堵水加固工作。
(1)第一階段:利用水泥漿和高水材料對該處進(jìn)行堵水加固工作。注漿材料先期采用水泥漿封堵較大裂隙,后期采用高水材料封堵小型裂隙。注漿方式為由導(dǎo)硐外施工鉆孔進(jìn)行超前注漿。本次鉆孔采用長短交錯、平面呈扇形、空間呈半圓錐形布設(shè),施工鉆孔17個,合計鉆探工程量168.1 m,跟管鉆進(jìn)150.5 m,先期注水泥12 t,后期注高水材料6 t??變?nèi)均下55 mm地質(zhì)套管。經(jīng)注高水材料后,導(dǎo)硐內(nèi)基本不出水。此次注漿后,巷道繼續(xù)變形,迎頭巖層繼續(xù)外移,上覆巖層的水,水壓上升后,形成二次涌水。
(2)第二階段:利用化學(xué)堵水材料——馬麗散進(jìn)行堵水加固該方案采用5 m注漿錨桿,4根一排,排間距1.5~2 m,由外向里采用步步為營的方式注漿施工。本次共施工注漿孔10個,合計工程量為45.5 m,注馬麗散128桶(3.5 t)。該方案在導(dǎo)硐外堵水效果較好,成功地封堵了該處淋水(執(zhí)行初期,水已到導(dǎo)硐外第二碹,涌水量2 m3/h)。但進(jìn)入導(dǎo)硐后,效果變差,已封堵段出現(xiàn)再次涌水,導(dǎo)硐頂板,出現(xiàn)涌水、涌泥砂現(xiàn)象,平均水量2 m3/h。二階段注漿堵水失利。
(3)第三階段:疏、堵結(jié)合進(jìn)行治水。三階段堵水方案主要內(nèi)容為:先期在導(dǎo)硐外7 m處利用鉆機(jī)施工一個疏水孔,提前釋放水壓,再在導(dǎo)硐外2 m處破碹利用鉆機(jī)向?qū)ы享敳渴┕?個注漿孔,分高低兩組,合計工程量為46 m。本次施工由于中部主要疏水孔淤塞,水壓上升,積水從破碹處涌出,形成一自然泄水點(diǎn),平均泄水量2 m3/h,在破碹處形成一個掉頂區(qū)。三階段注漿堵水失利。
根據(jù)現(xiàn)場情況,分析其主要原因是由于巷道支護(hù)體破壞嚴(yán)重,新裂隙不斷產(chǎn)生,圍巖流失嚴(yán)重,原注漿體已開始移動和下沉,在巷道上部特別是斷層帶附近形成了一定的空間,且空間范圍不斷擴(kuò)大,為了進(jìn)一步封、堵和疏水,為下一步巷道返修施工創(chuàng)造條件,在總結(jié)前期工程的基礎(chǔ)上,根據(jù)現(xiàn)場情況對斷層帶巷道進(jìn)行強(qiáng)注水泥漿加固圍巖進(jìn)行堵水。
根據(jù)現(xiàn)場鉆探施工條件,在后部施工兩鉆窩,鉆窩外各施工一循環(huán)水倉。在鉆窩內(nèi)施工鉆孔,首先施工Φ89 mm鉆孔,施工至設(shè)計終孔位置后下Φ73 mm地質(zhì)管,設(shè)計注漿孔共施工12個,累計鉆進(jìn)工程量182.4 m,累計注水泥119.6 t。
(1)現(xiàn)場涌水量注漿前后對比情況
注漿前巷道頂板淋水,出水點(diǎn)主要集中于巷中,水量3 m3/h,由于上部巖層已泥化嚴(yán)重,頂板間斷式向下涌矸。注漿后巷道頂板淋水已減少到不足1 m3/h,淋水點(diǎn)已分散,主要集中于巷道左幫前后兩端,其余水量主要從巷道右底角涌出,巷道合計水量不大于2 m3/h。注漿工程堵水有一定的效果。
(2)巷道注漿效果分析
巷道頂板泥巖已嚴(yán)重泥化,不能利用鉆探對其進(jìn)行取芯鑒定注漿效果,各孔均采用高壓注漿,注漿壓力情況見圖1。
圖1 -340 m大巷對SF-12斷層注漿量分布
注漿過程中由于注漿壓力較高,圍巖強(qiáng)度較低,個別孔出現(xiàn)鼓破巷道巖體的情況。但通過在注漿過程中各孔注漿情況,可以反映出注漿效果。
1#~6#孔為左鉆窩工程,1#和4#孔為先期的注漿孔,該兩孔吃漿量較大,其余各孔為后期鉆孔,各孔吃漿量較小,說明左側(cè)鉆窩注漿已起到了一定的效果。7#、8#孔為右側(cè)鉆窩工程,12#孔為該窩內(nèi)首個注漿孔,所以吃漿量較大,7#孔為第二個孔,吃漿量略小,其他各孔吃漿量均不同程度的減少。在右鉆窩內(nèi)注漿,在左鉆窩內(nèi)有少量滲漿,說明注的水泥漿在巷道上方空間分布范圍較廣。在右鉆窩內(nèi)施工11#孔注漿,鉆孔終孔在巷道右?guī)晚敯逡陨?,漿液在鉆窩頂板和門子口鋼棚處出漿,也說明上部空間連通性相對較好。
上述情況表明,注漿已起到了一定的效果,水泥漿對上部空間進(jìn)行了有效的充填,對圍巖起到了一定的加固作用,本次注漿工程對巷道已泥化的圍巖起到了加固的作用,對巷道涌水有一定程度的封堵效果。
-340 m大巷于2005年8月份過斷層施工結(jié)束,支護(hù)方式為棚噴澆注,施工中沒有出現(xiàn)任何安全與施工質(zhì)量問題,過斷層支護(hù)成功。根據(jù)在-340 m大巷過斷層施工中的總結(jié)和經(jīng)驗(yàn),-340 m皮帶大巷在過HF-23斷層時,采用了超前注漿加固的措施,共注水泥16 t。過斷層施工時,采用了棚噴套碹的支護(hù)方式。-340 m皮帶大巷于2015年10月份過斷層施工結(jié)束,施工中沒有出現(xiàn)任何安全與施工質(zhì)量問題,過斷層支護(hù)成功。
通過對柳林煤礦-340 m大巷過SF-12斷層及-340 m皮帶大巷過HF-23斷層的注漿加固技術(shù)的應(yīng)用研究,取得了很好的應(yīng)用效果,確保了施工安全和一次支護(hù)成功。該施工技術(shù)方案可降低支護(hù)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。這次注漿加固斷層附近破碎帶圍巖和對巷道的加強(qiáng)支護(hù),有如下體會:①掘進(jìn)巷道過含水、破碎、落差較大的斷層時,首先要對斷層進(jìn)行注漿加固;②過斷層一次支護(hù)方式應(yīng)選擇棚噴支護(hù),無需進(jìn)行壓力釋放;③棚噴結(jié)束后,應(yīng)對巷道進(jìn)行二次套澆或套碹加強(qiáng)支護(hù)。