羅 文
(太原市環(huán)境科學(xué)研究院,山西 太原 030002)
我國(guó)能源結(jié)構(gòu)為富煤、貧油、少氣,新型煤化工技術(shù)綜合應(yīng)用先進(jìn)的技術(shù),以創(chuàng)造清潔能源和生產(chǎn)以煤炭為原料的產(chǎn)品為目標(biāo),低成本的巨大優(yōu)勢(shì)使其正逐漸取代傳統(tǒng)的石油、天然氣產(chǎn)品,在當(dāng)今能源市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力[1]。但是,我國(guó)煤炭資源和水資源的分布呈逆向關(guān)系,新型煤化工也面臨用水量大、污水排放量大的嚴(yán)峻問(wèn)題,可以說(shuō),新型煤化工可能會(huì)造成水資源匱乏及嚴(yán)重的環(huán)境污染。而且,煤化工廢水具有色度大、COD值高、成分復(fù)雜、有毒有害等特點(diǎn)[2]。因此,對(duì)于煤化工廢水處理進(jìn)行試驗(yàn)研究,進(jìn)而通過(guò)經(jīng)濟(jì)有效的處理工藝降低其廢水排放量的意義重大。
試驗(yàn)原水取自某鋼鐵公司調(diào)節(jié)池出水,其水質(zhì)狀況如表1所示。
表1 試驗(yàn)用煤化工廢水水質(zhì)
聚合氯化鋁(PAC),廣州市寶萬(wàn)化工有限公司;聚合硫酸鐵(PFS),廣州和興化工有限公司;陽(yáng)離子聚丙烯酰胺(CPAM),廣州中貝環(huán)??萍加邢薰?;陰離子聚丙烯酰胺(APAM),鄭州普爾化工產(chǎn)品有限公司;聚二甲基二烯丙基氯化銨(PDMDAAC),杭州海瑞化工有限公司;試亞鐵靈指示劑,天津市大陸化學(xué)試劑廠(chǎng);四氯化碳、氯化鈉、重鉻酸鉀、濃硫酸、硫酸銀、溴化鉀、碘酸鉀、硫酸汞,分析純,天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司。
pHS-3C數(shù)字式pH計(jì),金壇市精達(dá)儀器制造有限公司;FA1204B精密電子天平,上海精科天美科學(xué)儀器;HJ-6型六聯(lián)攪拌機(jī),鞏義市予華儀器有限公司;MAI-50G 紅外測(cè)油儀,吉大小天鵝儀器有限公司;F202電熱恒溫干燥箱,濟(jì)南百戈實(shí)驗(yàn)儀器有限公司。
本試驗(yàn)采用25 L的水桶充當(dāng)隔油池,首先,煤化工含油廢水在桶中靜置4 h,取水樣測(cè)定含油量;其次,利用虹吸作用將污水進(jìn)行投加藥之后吸入到絮凝池中;第三,開(kāi)啟攪拌機(jī)攪拌0.5 h,并通過(guò)進(jìn)水泵、調(diào)節(jié)閥及釋放器作用,使壓縮空氣與回流水形成的溶氣水進(jìn)入到氣浮池;最后,除渣,并運(yùn)行一段時(shí)間后取適量待測(cè)水樣[3]。隔油-混凝-氣浮工藝流程如圖1所示。
圖1 隔油-混凝-氣浮工藝流程簡(jiǎn)示圖
本試驗(yàn)主要分析項(xiàng)目有COD、總酚、pH值及含油量,其中,COD的測(cè)定采用紅外分光光度法,總酚的測(cè)定采用溴化滴定法,pH值采用pH計(jì)測(cè)定,含油量采用重鉻酸鉀法測(cè)定。
混凝沉淀燒杯試驗(yàn)主要考察的是藥劑種類(lèi)、投加量等對(duì)除油脫酚效果的影響。具體試驗(yàn)條件及步驟為:首先,加無(wú)機(jī)絮凝劑,快速(450 r/min)攪拌1 min;其次,加有機(jī)高分子絮凝劑,慢速(100 r/min)攪拌5 min;第三,靜置30 min;最后;取距液面2 cm處清液,測(cè)定分析項(xiàng)目。
4.2.1 無(wú)機(jī)絮凝劑影響
本試驗(yàn)無(wú)機(jī)絮凝劑包括聚合氯化鋁、聚合氯化鐵、硫酸鋁和破乳劑F-01。不同無(wú)機(jī)絮凝劑種類(lèi)和投加量處理煤化工廢水試驗(yàn)結(jié)果顯示:1) 在一定投加量范圍內(nèi),廢水污染物去除率隨投加量增加而顯著增強(qiáng),之后,隨著無(wú)機(jī)絮凝劑投加量的繼續(xù)增加,廢水污染物去除率反而出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。此現(xiàn)象出現(xiàn)的原因可能是,絮凝劑的過(guò)量投加導(dǎo)致陽(yáng)離子大量引入,出現(xiàn)抑制和阻礙作用,從而使體系脫穩(wěn),去除率下降。2) 4種無(wú)機(jī)絮凝劑中,聚合氯化鋁(PAC)對(duì)煤化工廢水的除油、脫酚效果最好,硫酸鋁[Al2(SO4)3]最差,聚合氯化鋁(PAC)的最佳投加量為200 mg/L,去除率在40%左右。因此,本試驗(yàn)選用PAC。
4.2.2 陽(yáng)離子度影響
陽(yáng)離子度的高低會(huì)影響絮凝效果,進(jìn)而影響廢水污染物去除率。本試驗(yàn)結(jié)果顯示:1) 在一定陽(yáng)離子度范圍內(nèi),廢水污染物去除率隨陽(yáng)離子度增加而迅速增強(qiáng),之后,隨著陽(yáng)離子度的繼續(xù)增加,廢水污染物去除率在保持一定水平后出現(xiàn)顯著下降趨勢(shì)。原因可能是,陽(yáng)離子大量引入會(huì)導(dǎo)致聚合反應(yīng)不完全,聚合產(chǎn)物特性黏度低,且會(huì)抑制電中和作用,進(jìn)而影響煤化工廢水污染物去除率。2) 陽(yáng)離子度在15%~45%時(shí),去除效果較好,且當(dāng)陽(yáng)離子度為15.8%時(shí),去除效果達(dá)到最佳,可達(dá)60%左右。因此,本試驗(yàn)選擇陽(yáng)離子度為15.8%。
4.2.3 特性黏度影響
特性黏度會(huì)影響絮凝劑的吸附架橋性能,進(jìn)而影響絮凝性能。試驗(yàn)結(jié)果顯示:1) 實(shí)驗(yàn)初期,污染物的去除率均隨特性黏度的增大而增大,到一定范圍后趨于穩(wěn)定。這是因?yàn)?,隨著特性黏度增大,架橋作用越強(qiáng),越容易形成絮體,絮凝效果越好。2) 特性黏度在400 mL/g~550 mL/g時(shí),絮凝劑效果較好,且為443 mL/g時(shí),去除率達(dá)到最大,為60%左右。因此,本試驗(yàn)選擇特性黏度為450 mL/g。
4.2.4 pH值影響
為了考察pH值對(duì)混凝沉淀除油脫酚的效果影響,調(diào)節(jié)pH值為2~12,并進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果顯示:1) 隨著pH值的增加,污染物去除率表現(xiàn)出先增加后減小的趨勢(shì),而且低pH值對(duì)去除率的影響要大于高pH值。原因可能是,在弱堿環(huán)境中,能保持混凝劑的水解反應(yīng)充分進(jìn)行,混凝效果較好,而較低的溶液pH值不利于陽(yáng)離子水解,進(jìn)而不能有效吸附水中污染物。2) 在pH值為8左右時(shí),去除效果最佳,可達(dá)60%左右。由于試驗(yàn)原水pH值為7.5~8.5,出于經(jīng)濟(jì)性考慮,不對(duì)原水pH值進(jìn)行調(diào)整。
混凝沉淀法處理煤化工廢水污染物最高去除率仍不到70%,而混凝-氣浮處理煤化工廢水可以進(jìn)一步提高廢水污染物的去除率,因此,混凝后需進(jìn)行后續(xù)的氣浮處理。本試驗(yàn)主要考察四大因素對(duì)氣浮除油效果的影響。具體氣浮時(shí)間、投藥量、溶氣壓力、原水初始含油濃度變化4種因素參數(shù)值如表2所示,試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
表2 4種影響因素梯度變化
圖2 氣浮時(shí)間、投藥量、溶氣壓力、原水初始含油濃度變化對(duì)氣浮除油的影響
4.3.1 氣浮時(shí)間影響
由圖2試驗(yàn)結(jié)果可知,氣浮時(shí)間在0 min~10 min時(shí),隨著氣浮時(shí)間的增加,煤化工廢水的除油率迅速增加,當(dāng)氣浮時(shí)間為9 min時(shí),除油率基本達(dá)到最大,為92.5%,而后隨著氣浮時(shí)間的不斷增加,除油率不但沒(méi)有增大,反而有小幅度減小。可能是因?yàn)?,氣浮時(shí)間過(guò)長(zhǎng),會(huì)導(dǎo)致形成的絮粒越來(lái)越大而下沉,因此,確定最佳氣浮時(shí)間為9 min。
4.3.2 投藥量影響
由圖2試驗(yàn)結(jié)果可知,與氣浮時(shí)間影響類(lèi)似,當(dāng)投藥量在0 mg/L~8 mg/L時(shí),隨著投藥量的增加,煤化工廢水的除油率隨之增加,當(dāng)投藥量為8 mg/L時(shí),除油率達(dá)到最大,為93%,而后隨著投藥量的不斷增加,除油率反而有小幅度減小,可能是大的投藥量影響了氣浮反應(yīng)所致,因此,確定P(AM-DMD-MMA)最佳投藥量為8 mg/L。
4.3.3 溶氣壓力影響
由圖2可知,溶氣壓力在0 MPa~0.4 MPa時(shí),隨著溶氣壓力的增大,氣浮的除油率也在不斷增大,可能是由于溶氣壓力越大,溶解的氣體量越大,氣浮效率也就越高。但當(dāng)溶氣壓力在0.4 MPa~0.5 MPa時(shí),氣浮的除油率趨于穩(wěn)定,不再增大,為93%左右。隨后,隨著溶氣壓力的繼續(xù)增大,除油率不但沒(méi)有增大,反而有小幅度減小,這可能是因?yàn)閴毫Τ^(guò)0.5 MPa后,壓力的增大并不能使氣泡粒徑繼續(xù)減小,還會(huì)出現(xiàn)氣泡數(shù)量過(guò)多而使氣浮效果變差。因此,最好將溶氣壓力控制在0.4 MPa~0.6 MPa。
4.3.4 原水初始含油濃度的影響
由圖2可知,與其他影響因素不同,煤化工廢水除油率隨著原水初始含油質(zhì)量濃度的增大而增加,只是原水初始含油質(zhì)量濃度在100 mg/L~400 mg/L時(shí)除油率增加更快,超過(guò)400 mg/L時(shí),隨著濃度的繼續(xù)增加,除油率升高較慢。本試驗(yàn)廢水含油量為150 mg/L~200 mg/L,除油率為75%~80%。
綜上所述,對(duì)于煤化工含油廢水,混凝-氣浮處理比單純混凝沉淀處理效果更好,混凝-氣浮處理的最佳參數(shù)選擇為:氣浮時(shí)間為9 min,P(AM-DMD-MMA)投藥量為8 mg/L,溶氣壓力控制在0.4 MPa~0.6 MPa,利用混凝-氣浮處理煤化工廢水實(shí)際原水,除油率為75%~80%,比單純混凝沉淀處理的55%~60%要高出20%,因此值得在煤化工工業(yè)推廣應(yīng)用。