梁玉明,李明,王文,寧崇軍,田龍
(云南云天化股份有限公司紅磷分公司,云南 開遠(yuǎn) 661600)
云南云天化股份有限公司紅磷分公司三廢爐裝置以造氣爐渣、造氣污泥和造氣吹風(fēng)氣、合成馳放氣三廢為主要原料,生產(chǎn)壓力3.82MPa、溫度 450℃的過熱蒸汽。其設(shè)計(jì)能力為50t/h(3.82MPa、450℃)。裝置自2008年建成投廠創(chuàng)造了很好的效益,但也存在很多問題,經(jīng)過10年的研究改造現(xiàn)在能達(dá)到“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行。
紅磷分公司三廢爐裝置采用沸騰爐燃燒合成氨裝置造氣爐渣、造氣污泥和造氣吹風(fēng)氣、合成馳放氣“三廢”,由燃燒系統(tǒng)、水汽系統(tǒng)、煙氣除塵系統(tǒng)、尾氣洗滌系統(tǒng)組成。其主要任務(wù)是將混配合格的煤送入沸騰內(nèi)燃燒,同時(shí)配燒造氣爐吹風(fēng)氣和合成馳放氣,產(chǎn)生溫度≤950℃的高溫?zé)煔?,高溫?zé)煔饨?jīng)組合除塵器除去粒度較大的煙塵后進(jìn)入鍋爐受熱蒸發(fā)區(qū),高溫?zé)煔庠谡舭l(fā)區(qū)內(nèi)傳熱使脫鹽水發(fā)生相變成為蒸汽。換熱后的煙氣經(jīng)電除塵器,除去粉塵后由引風(fēng)機(jī)送洗滌系統(tǒng)洗滌后經(jīng)煙囪排入大氣;混配煤在爐內(nèi)燃燒產(chǎn)生的灰渣,在保證爐內(nèi)燃燒正常的情況下間斷直排爐外。流程如圖1。
煤倉(V-07)內(nèi)的煤經(jīng)下料調(diào)節(jié)閘板閥進(jìn)入皮帶給煤機(jī)(L-08A/B)到螺旋給煤機(jī)(L-09 A/B),由螺旋給煤機(jī)將煤推送入混燃爐的燃燒室內(nèi),經(jīng)二次風(fēng)機(jī)(C-03)來的空氣經(jīng)二級(jí)空氣預(yù)熱器,通過給煤機(jī)出料口下部的播煤風(fēng)管送入混燃爐的燃燒室內(nèi),并將給煤機(jī)送來的煤均勻吹撒到混燃爐的床層上。由一次風(fēng)機(jī)(C-02)來的空氣經(jīng)一級(jí)空氣預(yù)熱器預(yù)熱后進(jìn)入風(fēng)室,通過布風(fēng)板經(jīng)風(fēng)帽進(jìn)入爐膛內(nèi),提供煤燃燒所需的氧,使煤在混燃爐的爐膛內(nèi),加之由二次風(fēng)機(jī)送來經(jīng)二級(jí)空氣預(yù)熱器預(yù)熱的空氣繞動(dòng)作用下,充分燃燒以放出熱量加熱產(chǎn)生高溫?zé)煔狻Mㄟ^引風(fēng)機(jī)(C-04)的抽吸,燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)爐膛上部進(jìn)入組合式分離器內(nèi),將煙氣中所攜帶的顆粒粉塵和部分細(xì)粉塵分離后,進(jìn)入鍋爐換熱蒸發(fā)區(qū),依次經(jīng)過蒸發(fā)水冷壁管1~2組、高溫過熱器、低溫過熱器、蒸發(fā)水冷壁管3~22組、高溫省煤器、低溫省煤器、一、二級(jí)空氣預(yù)熱器、電袋復(fù)合除塵器(V-05)、過引風(fēng)機(jī)(C-04)由煙氣脫硫塔(V-06)排入大氣。由造氣和合成送來的吹風(fēng)、馳放氣分別在預(yù)混器和無焰燃燒器內(nèi),配入由二次風(fēng)機(jī)送來經(jīng)二級(jí)空氣預(yù)熱器預(yù)熱的空氣后,進(jìn)入混燃爐的中上部完全燃燒變成高溫?zé)煔狻?/p>
(1)炭與空氣(氧氣O2)的反應(yīng)
(2)氫與空氣(氧氣O2)的反應(yīng)
(3)硫與空氣(氧氣O2)的反應(yīng)
(4)吹風(fēng)氣與空氣(氧氣O2)的反應(yīng)
(5)馳放氣與空氣(氧氣O2)的反應(yīng)
(1)從工藝流程分析,三廢爐裝置燃煤及煙氣系統(tǒng)沒有采用自動(dòng)控制,也無氧含量測(cè)量控制。
(2)從尾氣排放數(shù)據(jù)分析正常情況尾氣中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物沒有超標(biāo),尾氣中顆粒物偶爾超標(biāo),氧含量長期超標(biāo)。
(3)空氣過量較多煙氣流速過快,煙氣中的粉塵加速磨損水冷壁管、爐墻、省煤器水管及引風(fēng)機(jī)導(dǎo)致設(shè)備故障多停車。粉塵磨損水冷壁管如圖2所示。
(4)煙氣流速過快把大量粉塵帶到靜電除塵器,導(dǎo)致靜電除塵器除塵效果差,之后技改加裝了布袋除塵器及洗滌系統(tǒng)才解決了尾氣粉塵超標(biāo)問題。
圖2
(5) 空 氣過量、燃煤及煙氣系統(tǒng)沒有采用自動(dòng)控制是造成三廢爐不能“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行的主要原因。
在三廢爐燃燒過程中,當(dāng)空氣過剩系數(shù)過小即氧量不足時(shí),燃料未完全燃燒而導(dǎo)致熱效率降低,煙囪冒黑煙,對(duì)環(huán)境造成較大的污染,同時(shí)存在爆燃的安全風(fēng)險(xiǎn)。而當(dāng)空氣過剩系數(shù)太大即氧量過多時(shí),過??諝鈳ё叩臒崃慷?,也導(dǎo)致熱效率低。過量的氧氣會(huì)導(dǎo)致煙氣中SO2、SO3和NOX含量增大,粉塵排放超標(biāo),一方面對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染,另一方面加速水冷壁、省煤器、爐墻的磨蝕損壞。因此,將氧氣含量控制在一個(gè)合理的范圍內(nèi),不僅能夠提高燃料熱效率,起到節(jié)約能源的作用,還能夠減少廢氣對(duì)環(huán)境的污染以及水冷壁、省煤器、爐墻的磨蝕損壞,降低收塵系統(tǒng)及尾氣洗滌系統(tǒng)的負(fù)荷。為達(dá)到裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行的目的,對(duì)燃燒系統(tǒng)必須做如下優(yōu)化控制。
(1)本裝置采用DCS系統(tǒng)進(jìn)行全流程溫度、壓力、流量、液位監(jiān)控,熱力系統(tǒng)的鍋爐液位采用先進(jìn)的三沖量自動(dòng)控制,除氧器液位、減溫減壓采用單回路PID控制。
(2)燃燒系統(tǒng)的自動(dòng)控制是解決“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行的主要辦法。
①在混燃爐出口增加一套氧化鋯氧分析儀,將氧氣含量控制在一個(gè)合理的范圍內(nèi),氧化鋯氧分析儀能在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)煙氣中的氧含量,并能將監(jiān)測(cè)到的氧含量值直接輸入到DCS控制系統(tǒng),與二次風(fēng)機(jī)C03形成PID自動(dòng)控制回路,氧含量控制在5%以下,風(fēng)機(jī)電機(jī)為185kW380V,執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用變頻調(diào)速器控制。如圖3所示。
圖3
②混燃爐底風(fēng)室壓力PI-1001與一次風(fēng)機(jī)C02形成PID控制回路,壓力穩(wěn)定控制在5kPa左右, 保證煤的沸騰燃燒。風(fēng)機(jī)電機(jī)為630kW6kV,執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用永磁調(diào)速器控制。如圖4所示。
表1
圖4
③混燃爐流化床壓力PI-1002與引風(fēng)機(jī)C04形成PID控制回路,壓力穩(wěn)定控制在-100Pa左右,保證系統(tǒng)微負(fù)壓工作。風(fēng)機(jī)電機(jī)為800kW6kV,執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用永磁調(diào)速器控制。如圖5所示。
圖5
由于空氣過量降低30%,尾氣排放溫度降低59.63℃,年可以節(jié)約7552t標(biāo)煤/a,按500元噸計(jì)可以節(jié)約3776000元。
改造前后尾氣排放指標(biāo),見表3。
通過對(duì)裝置的優(yōu)化控制實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能,裝置節(jié)電率達(dá)到50%左右,三臺(tái)風(fēng)機(jī)年可以節(jié)電:
Q=(8 0 0+6 3 0+1 8 5)×5 0%×2 4×3 3 0=6395400kW·h,按0.4元計(jì)算年可以節(jié)約電費(fèi)2558160元。
由于空氣過量降低30%,尾氣排放溫度降低59.63℃,年可以節(jié)約7552 t標(biāo)煤/a,按500元噸計(jì)可以節(jié)約3776000元。
表2
表3
(1)由于采用永磁電機(jī)調(diào)速器進(jìn)行平滑無級(jí)調(diào)速,柔性啟動(dòng),減少電機(jī)的沖擊電流,延長傳動(dòng)系統(tǒng)各主要部件(軸承,密封等)的使用壽命。
(2)由于永磁調(diào)速器使電機(jī)和負(fù)載分開,無機(jī)械連接,隔離振動(dòng),電機(jī)、風(fēng)機(jī)振動(dòng)不會(huì)相互影響,設(shè)備故障率下降60%左右。
(3)由于采用優(yōu)化控制,空氣流速下降,水冷壁、省煤器、爐墻的磨蝕降低,保證了裝置的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行??諝饬魉傧陆?,帶到除塵及尾氣洗滌系統(tǒng)的粉塵大幅下降,減輕尾氣處理負(fù)荷,保證尾氣排放達(dá)標(biāo)。
(4)節(jié)能減排是能源、化工、冶金、建材等企業(yè)管理永恒的主題。單純的從某個(gè)專業(yè)的角度考慮節(jié)能減排效果有限,只有組織工藝、設(shè)備、電氣、自控、操作等專業(yè)專家對(duì)裝置進(jìn)行系統(tǒng)進(jìn)行充分論證,通過優(yōu)化控制實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。