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      發(fā)電廠煙氣凈化系統(tǒng)工藝和設(shè)備優(yōu)化的探索

      2018-07-20 06:54:24周建富李海英
      冶金動力 2018年8期
      關(guān)鍵詞:脫酸霧化器除塵器

      周建富 ,李海英

      (1.華北理工大學(xué)冶金與能源學(xué)院,河北唐山 063000;2.光大環(huán)保能源(蘇州)有限公司,江蘇蘇州 215101)

      引言

      20世紀(jì)90年代以來,隨著人們對垃圾焚燒廢氣中的有害物質(zhì),特別是二惡英給人體造成危害的進一步認(rèn)識,各國開始致力于焚燒廢氣排放控制及污染治理研究,2010年中國垃圾焚燒爐約為300臺,到2017年已經(jīng)超過1000臺,垃圾焚燒爐增速較快,中國市場成為垃圾焚燒爐市場的重要推動力量,垃圾焚燒的煙氣凈化處理也是各垃圾焚燒行業(yè)共同研究探索的問題。

      1 典型工藝概述

      1.1 流程簡述

      垃圾在焚燒爐中燃燒,焚燒爐部分由進料系統(tǒng)、爐排、燃燒系統(tǒng)、落灰輸送系統(tǒng)等組成。焚燒產(chǎn)生的煙氣開始進入余熱鍋爐部分,余熱鍋爐由一級煙道、二級煙道的水冷壁部分以及三級、四級煙道的過熱器、省煤器部分組成。經(jīng)過余熱鍋爐的煙氣進入脫酸反應(yīng)塔,經(jīng)過脫酸處理后進入布袋除塵器,最后的煙氣經(jīng)引風(fēng)機隨煙囪排出。如圖1所示。

      1.2 垃圾焚燒產(chǎn)物成分

      生活垃圾焚燒煙氣的主要成分是N2、O2、CO2和H2O,還包括其他一些污染物,如:

      (1)SOx、NOx、HCL、HF、H2S等酸性氣體污染物;(2)惰性物質(zhì)、無燃燒物質(zhì)、粉塵等顆粒物;

      (3)鋅、鉛、錳、鉻、汞、鎘、砷、鈦等殘留重金屬物質(zhì);

      (4)殘余有機物,包括未完全燃燒有機物與反應(yīng)生成物,如二惡英類。

      1.3 煙氣凈化采用的控制工藝

      為防止垃圾焚燒產(chǎn)生的污染物對環(huán)境造成二次污染,采用的典型控制工藝為:SNCR脫硝+半干法脫酸+干法+活性炭脫重金屬及二惡英+布袋除塵+煙氣排放。

      圖1 垃圾焚燒工藝流程

      2 煙氣脫硝系統(tǒng)的工藝和設(shè)備優(yōu)化探索

      2.1 工藝流程

      濃度為25%的氨水注入脫硝槍的噴槍管內(nèi),在注入過程中按比例2:1配置除鹽水稀釋溶液,混合液進入脫硝槍管后,在槍管外有套管,接壓縮空氣側(cè),在槍最末端,經(jīng)壓縮空氣吹入爐膛內(nèi)部形成霧化進入爐膛與煙氣混合反應(yīng)。如圖2示意。

      圖2 煙氣脫硝系統(tǒng)工藝流程

      2.2 脫硝槍布置和噴口方向的優(yōu)化

      2.2.1 脫硝槍位置布置優(yōu)化

      脫硝機理,在煙氣溫度850~1100℃,在O2共存的條件下,向爐膛中直接加入氨液(NH3)或是尿素((NH2)2CO)等脫硝劑,將氮氧化物還原成為氮氣與水。經(jīng)過實際摸索,溫度場在850~950℃脫硝效果最佳,此時在達到排放合格的同時,氨水流量最低?;诖耍攸c對運行鍋爐的溫度場進行摸索,鍋爐最初設(shè)計爐膛出口煙溫858℃,因此設(shè)計的脫硝槍位置設(shè)置接近爐膛喉口處,而實際垃圾的熱值比理論計算值要高,實際運行中,爐膛出口溫度達到了1120℃,遠高于設(shè)計的850℃,因此原設(shè)計的脫硝槍位置在較高的溫度場下,如圖1中脫硝槍1的位置,不利于節(jié)省消耗。

      基于此問題,我們重新測量了溫度場區(qū)間,在側(cè)墻兩邊上方2.5 m位置處,重新增加了脫硝槍管,將脫硝槍位置更改為圖1所示的脫硝槍2位置,該溫度場更接近于效率最高的950℃溫度場,改造完畢后試運行效果良好。

      2.2.2 脫硝槍噴嘴噴口方向的優(yōu)化

      脫硝槍由外部套管和內(nèi)部噴槍組成,外部套管與壓縮空氣相連,內(nèi)芯與氨水相連,噴射頭位置在末端端面45°方向,如圖3所示。

      圖3 脫硝槍噴嘴噴口方向示意圖

      原布置方向,噴槍全部朝著斜上方45°角方向,實際運行中,氨水噴射方向與煙氣流動方向相同,為考慮充分混合,增加氨水停留反應(yīng)時間,根據(jù)煙道的流向不同,脫硝槍方向進行了重新調(diào)整,將噴嘴噴射方向與煙氣流動方向相反布置,增加了接觸面積。如圖4所示。

      圖4 脫硝槍方向調(diào)整示意圖

      布置方式的調(diào)整,使煙氣充分與氨水進行混合,促進氨水與氮氧化物的反應(yīng),降低氨水的使用量,提高經(jīng)濟效益。

      2.2.3 脫硝槍常見設(shè)備問題及優(yōu)化方案

      脫硝槍因為直接插入爐膛內(nèi),造成脫硝槍長期在爐膛中承受高溫的輻射熱,槍頭外套管極其容易燒毀,壽命較短,槍嘴套管燒壞后,霧化效果差,因采購槍頭費用高,因此需要優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu),延長槍管壽命。燒壞的槍頭如圖5所示,在鍋爐墻上的安裝方式如圖6所示。

      圖5 燒壞的槍頭

      圖6 在鍋爐墻上安裝方式

      經(jīng)過運行摸索,因脫硝槍噴嘴方向為向前45°角方向,脫硝槍插入爐膛的深度與脫硝效果影響不大,因此,在脫硝槍安裝過程中,制定了脫硝槍的插入標(biāo)準(zhǔn),即脫硝槍插入爐膛的深度為50 mm,同時在脫硝槍管與爐槍護套間引入了一條冷卻風(fēng)管,風(fēng)管通過外側(cè)環(huán)形風(fēng)道進入爐膛內(nèi),冷卻風(fēng)進入爐膛后,風(fēng)量噴射的距離對脫硝槍外圍形成保護,降低噴頭溫度。改造方案示意圖如圖7所示。

      圖7 優(yōu)化改造方案示意圖

      經(jīng)過對脫硝槍的布置和噴嘴方向的優(yōu)化,使鍋爐的每噸垃圾燃燒的氨水消耗由原來的3.2 kg/t,降低至2.5 kg/t。通過對脫硝槍的冷卻風(fēng)的改造,槍管的壽命較原來的布置方式,由原來的每6個月更換1只降低為每9個月更換一只,8臺爐共計有32只槍,每只價值3000元。每年可節(jié)約槍管備件費用6.4萬元。

      3 煙氣脫酸系統(tǒng)的工藝優(yōu)化和設(shè)備維護探索

      3.1 工藝流程

      從鍋爐內(nèi)出來的脫硝后的煙氣開始進入脫酸反應(yīng)塔系統(tǒng),煙氣首先進入脫酸塔的蝸殼分配器,經(jīng)導(dǎo)流板后,煙氣向四周均勻分布,并作下旋運動,紊流狀態(tài)煙氣與旋轉(zhuǎn)方向相反的石灰漿液充分接觸反應(yīng)。

      脫酸反應(yīng)過程是酸性氣體和堿性石灰漿液霧滴之間的氣液反應(yīng),即離子反應(yīng)。經(jīng)過大約18~20 s,石灰漿液滴蒸發(fā),形成固態(tài)反應(yīng)產(chǎn)物,較大顆粒落入底部錐體排口,占5%~15%。其他隨煙氣進入布袋除塵器。如圖8所示。

      圖8 煙氣脫酸工藝

      3.2 脫酸反應(yīng)工序的控制要點和系統(tǒng)優(yōu)化

      決定半干式煙氣凈化裝置凈化效率的兩個關(guān)鍵參數(shù)是煙氣停留時間和溫差,前者決定了反應(yīng)效果、水分的蒸發(fā)和煙氣流速,后者決定了加入液體量和反應(yīng)生成物的狀態(tài)。根據(jù)國內(nèi)外的經(jīng)驗,煙氣停留時間應(yīng)該保證在8 s以上,噴霧干燥反應(yīng)塔進、出口溫差應(yīng)達到40℃。鍋爐設(shè)計排煙溫度為190℃,由于運行中積灰或者管壁結(jié)焦等原因,實際運行鍋爐的排煙溫度達到了220℃左右。脫酸反應(yīng)的最佳溫度為140~160℃之間,經(jīng)過運行期間的經(jīng)驗摸索,溫度控制在150℃時,煙氣脫酸效果最佳,因此,運行中脫酸反應(yīng)塔重點監(jiān)控的指標(biāo)就是溫度場,基于此,運行的脫酸塔進行了升級,增加了溫度控制噴水減溫系統(tǒng)。通過反應(yīng)塔內(nèi)溫度的變化,溫度信號傳給PLC系統(tǒng),經(jīng)過系統(tǒng)分析運算,隨時調(diào)整噴入的減溫水的溫度,采用閉環(huán)控制系統(tǒng),實現(xiàn)煙汽溫度控制。

      3.3 脫酸塔設(shè)備維護經(jīng)驗的探索

      煙氣依次經(jīng)過水冷壁、過熱器、省煤器等換熱面,在爐膛中經(jīng)過脫硝處理后的煙氣在鍋爐尾部流出進入脫酸反應(yīng)塔,通過霧化器噴水對煙氣進行冷卻。HCI、SO2、HF等酸性物質(zhì)與霧化器系統(tǒng)噴入的石灰漿發(fā)生中和反應(yīng)。霧化器是一種穩(wěn)定并且精密的設(shè)備,可以在負荷很重(高速旋轉(zhuǎn)和惡劣的環(huán)境)的情況下正常工作。霧化器的最高轉(zhuǎn)速可達到12000 r/min,如此高轉(zhuǎn)速下才能將石灰漿液霧化后與煙氣進行充分混合。如何保證霧化器的運行穩(wěn)定,是脫酸塔設(shè)備維護的核心。

      (1)油系統(tǒng)的維護

      ①每班次兩次運行巡檢,檢查油位是否正常,是否有油泄漏,油位低于報警值,及時補油。

      ②每班次檢查一次空氣過濾器是否正常,保證空氣干凈,空氣壓差大了要及時更換。

      ③油箱必須一年清空一次,油箱清空后必須用面團粘干凈,不能有雜質(zhì)殘留,換下的油禁止重復(fù)利用。

      ④給油箱注入新油,新油按說明書規(guī)定的牌號進行。

      ⑤可以采用濾油機對系統(tǒng)進行補油,既提高注油壓力,又能保證油質(zhì)清潔。

      ⑥給油箱注油要達到上限位置。

      (2)霧化盤的手動清洗,每周一次。

      ①將霧化器支撐座放在霧化器頂部,頂部配置專用吊霧化器的電葫蘆。

      ②用吊裝帶將吊具掛在霧化器上,調(diào)整電葫蘆位置,保證吊裝垂直。

      ③緩慢提升電葫蘆,提升過程中要輕輕晃動吊具,避免有卡澀位置強行拉起吊具,磕碰霧化器。

      ④用呢絨棒或其他硬塑料材質(zhì)類的東西制作清理工具,輕敲霧化盤上的結(jié)垢,用工具輕鏟結(jié)垢,避免損壞霧化器,效果不佳的話,用清潔劑進行沖洗。

      (3)霧化盤的藥劑清洗,每月一次。

      ①使用高濃度的磷酸和水進行配制30%的磷酸溶液作為清潔劑。

      ②視石灰質(zhì)量而定,也可以使用別的化學(xué)試劑。

      ③將霧化器吊出放在專用支架上。

      ④將霧化盤吊到清洗水箱上方。將清潔劑至上而下注入清洗水箱,直到藥劑順著霧化盤流出。

      ⑤藥劑清洗要用循環(huán)流動的藥劑,可以將清洗裝置做成小型循環(huán)系統(tǒng),以便于清洗霧化盤內(nèi)的藥劑能夠隨時將清洗下來的雜質(zhì)帶出。必要時需要輔助以毛刷等。

      (4)霧化盤的運行中反沖洗,每班一次。

      為防止霧化盤結(jié)垢迅速,每班次,由運行人員進行一次水洗,即停運石灰漿輸送,霧化盤只噴清水運行3~5 min,保持高速運行,這樣利用清水達到清洗霧化盤的效果。然后再恢復(fù)石灰漿運行。

      (5)霧化盤的定期離線動平衡,每月一次。

      每月一次將霧化盤取下,在線下做在線動平衡,以實現(xiàn)霧化盤的定期切換備用。

      4 活性炭吸附和布袋煙氣除塵系統(tǒng)工藝簡介

      干法脫酸系統(tǒng)采用熟石灰作為干性脫酸藥劑。該設(shè)計可以與石灰漿制備系統(tǒng)相配合,系統(tǒng)簡單,方便維護,對系統(tǒng)輔助脫酸效果明顯,能保證系統(tǒng)正常運行的需求量以及達到煙氣輔助脫酸的要求。

      每次起爐時,為防止布袋除塵器結(jié)露糊袋,需對除塵器進行預(yù)噴涂,采用該系統(tǒng)進行預(yù)噴涂方便快捷。

      活性炭噴射系統(tǒng)的目的是為了脫除二惡英和重金屬,干法和活性炭的噴入點均在半干法反應(yīng)塔和除塵器之間的煙道上。

      煙氣中攜帶的顆粒物被布袋除塵器的濾布阻留而形成濾層,當(dāng)煙氣經(jīng)過由顆粒物形成的濾層,氣態(tài)污染物仍能與濾層中未反應(yīng)的石灰及活性炭發(fā)生反應(yīng)而得到進一步凈化。除塵器捕捉下來的灰由清灰裝置定期清除,經(jīng)處理后的煙氣再被引風(fēng)機引入煙囪排放。

      該環(huán)節(jié)暫不做詳細敘述。

      5 公司排放最終指標(biāo)

      公司排放最終指標(biāo)情況見表1。

      表1 污染物排放指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)

      蘇州垃圾焚燒發(fā)電項目各項指標(biāo)均達到了歐盟標(biāo)準(zhǔn),更優(yōu)于國標(biāo)。

      6 結(jié)束語

      隨著運行中的不斷探索,發(fā)電廠煙氣凈化系統(tǒng)的運行和設(shè)備維護將朝著更優(yōu)質(zhì)更高效的方向發(fā)展,新的技術(shù)也在不斷引入,下一步的超低氮排放將是煙氣治理工作的新目標(biāo)。

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