施建軍
(遼寧省水資源管理集團有限責任公司,遼寧沈陽 110003)
某引水隧洞位于本溪市桓仁縣境內,引水隧洞全長4 395 m,水源進水口位于桓仁水庫內,隧洞開挖斷面為圓拱斜墻形,開挖尺寸為:2.39 m(底寬)×2.58 m(高),隧洞襯砌成型斷面為圓形,全斷面襯砌,成洞洞徑D=2.0 m。工程隧洞施工作業(yè)面狹小,且主洞襯砌距離較長,主洞襯砌施工面臨的主要難點有:
1)隧洞距離長,采用鋼排架及組合鋼模板法施工進度緩慢,且質量無法得到保證;同時由于成洞斷面小,采用針梁式襯砌模板臺車結構設計困難。
2)由于斷面狹小,采用針梁式模板臺車結構,混凝土入倉困難,并且入倉混凝土無法實現(xiàn)人工振搗,需要選擇適宜的配合比。
3)由于斷面小,無通用的混凝土運輸設備,需要對設備進行專門設計。
4)隧洞混凝土襯砌腰線以下曲面混凝土氣體在向上排出時,大部分不能沿模板有效排出,附著在模板上而造成大量的氣泡,所以表面曲墻下部是氣泡的重災區(qū),影響混凝土表面外觀質量。
1)襯砌臺車采用全斷面針梁式臺車,襯砌臺車長9.2 m,搭接長度為20 cm,襯砌長9.0 m。采用全斷面針梁式襯砌臺車一次性襯砌成型,可以保證混凝土外觀質量,并解決鋼排架及組合鋼模板法施工進度緩慢問題。
2)為解決混凝土入倉難題,將原設計的C35 W12 F200(二級配)混凝土調整為同標號的一級配自密實混凝土,以增加混凝土的流動性,確保倉內混凝土填充密實,可以解決混凝土難以入倉及振搗難題。
3)受洞內空間限制,洞內混凝土運輸采用特制的2 m3混凝土罐車運輸,確?;炷吝\輸,并降低了采用有軌運輸成本增加的問題。
4)采用長效脫模劑替代傳統(tǒng)脫模劑,解決隧洞腰線以下氣泡集中問題。
全斷面針梁式液壓鋼模臺車主要由模板總成、針梁總成、模垂直對中調整機構、卷揚牽引機構、抗浮裝置等組成。臺車結構如圖1所示。
1)模板總成。模板間用螺栓聯(lián)接,每組模板由頂模、左邊模、右邊模、底模4塊組成。各模塊與圓心的夾角分別為:頂模90°,左邊模95°,右邊模105°,底模70°。每組模板寬1.5 m、厚1 cm,縱向用螺栓和銷軸聯(lián)接。
2)針梁總成。是鋼模的受力支撐平臺和臺車行走的軌道。中心寬400 mm,高550 mm,由4組組成,為裝配式桁架組合結構。針梁主要由鋼板焊接構成,其長度為21.4 m;針梁上、下焊接有4條40 mm×40 mm的方鋼軌道;為了運輸和安裝方便,針梁分為4節(jié),節(jié)與節(jié)之間用20顆高強度螺栓連接。
圖1 全斷面針梁式鋼模臺車橫剖面圖
3)梁框總成。它的上部與頂模用螺栓聯(lián)接,構成一個門框式構架,在框架上、下部安裝有行走輪機構,針梁從門框內穿過,框架上都是安裝邊模、底模伸縮油缸的支承面。梁框門架是通過各支承千斤和油缸與模板連接,它要承受襯砌層的壓力,門架與頂模上的橫梁構成框架結構,立柱的間距為1.5 m。
4)水平和垂直對中調整機構。平移機構安裝在針梁下邊的前、后底座上,前、后底座上各安裝有2個豎向油缸與針梁連接,豎向油缸的伸縮可使針梁上升和下降,以便模板垂直方向的對中調整,從而完成底模的脫模和立模,最大脫模行程為200 mm;前、后底座上各安裝有1個水平油缸,利用其左、右移動來調整模板中心線與隧洞中心線相吻合,左右移動行程為100 mm。
5)行走機構。由支座和多個滾輪等零件組成,共有4套行走架安裝在門架內針梁的上下方,因此針梁可在行走架的滾輪上移動。支座由槽鋼構成,滾輪是鑄鋼件,滾輪設計成帶輪邊的結構,使針梁或模板移動時不會左右擺動。
6)抗浮裝置。鋼模前端安裝了2個抗浮千斤頂,制約上浮力的作用,在前后梁框上安裝4個側向千斤頂,使針梁和鋼模不產(chǎn)生側向位移。
由于洞內空間狹小,混凝土襯砌厚度?。?5 cm),混凝土入倉及振搗困難,采用一般混凝土很難保證倉內混凝土密實。而自密實混凝土具有高流動度、不離析、均勻性和穩(wěn)定性,澆筑時依靠自重流動,無需振搗而能達到密實。因此,在選擇配合比時,選用自密實混凝土?;炷僚浜媳燃夹g要求見表1。
表1 自密實混凝土配合比技術要求
混凝土配制強度的計算依據(jù)JGJ55-2011《普通混凝土配合比設計規(guī)程》要求進行計算?;炷僚渲脧姸龋夯炷翗颂朇35,強度保證率95%,標準差5.0 MPa,保證率系數(shù)1.645,配置強度43.2 MPa。
配合比分別試拌0.39,0.36,0.33等3個水膠比,用水量選用160 kg/m3,粉煤灰摻量為25%,抗裂防水劑摻量為6%,砂率為46%,減水劑摻量為1%,引氣劑摻量為1/10 000。通過檢測拌和物性能得出:擴散度為650~670 mm,T500達到2~3 s,含氣量為4.7%~5.2%。通過對拌和物抗壓、抗?jié)B、抗凍結果檢測,確定了最終的配合比:水膠比0.36,水泥306 kg,粉煤灰111 kg,抗裂防水劑27 kg,用水量160 kg,砂子803 kg,小石943 kg,減水劑4.44 kg,引氣劑0.044 4 kg。
模板采用定制的9.2 m針梁式鋼模臺車,通過調整液壓元件,使模板正確對位?;炷劣啥赐獍韬驼竟?,采用無軌運輸,4臺定制的2 m3混凝土罐車,水平運輸至洞內工作面,采取HBT30型混凝土泵泵送入倉。
因臺車內空間狹小,不利于頻繁更換混凝土灌注口,采用頂部2個專用混凝土灌注口向倉內灌注混凝土。從已灌段接頭處向未灌方向,水平分層對稱澆灌,層厚不超過40 cm,相鄰兩層澆筑時間不超過1.5 h,確保上下層混凝土在初凝前結合好,不形成施工冷縫,垂直自由下落高度控制不超過2 m,搗固采用附著式振搗器,安排專人負責,保證混凝土襯砌內實外光。
通過全斷面針梁式模板臺車作業(yè)階段各工序占用時間統(tǒng)計,混凝土襯砌澆筑循環(huán)時間為每倉46 h:鋼筋制安6 h(超前進行),倉面清理、清洗3 h,混凝土澆筑12 h,混凝土等強24 h,臺車移動、就位、找正4 h,堵頭模板安裝3 h。月有效施工天數(shù)25 d,月澆筑強度117 m/月(13倉)。
為了減少隧洞混凝土表面氣泡、麻面等質量通病及便于脫模,提高混凝土外觀質量,使用長效脫模劑替代傳統(tǒng)的機油、柴油的混合物等脫模劑,以改善混凝土外觀質量。根據(jù)現(xiàn)場實際使用、改進,長效脫模劑涂刷工藝總結如下:
1)使用前將臺車鋼模板,采用角磨打磨并清洗干凈,模板表面不能有混凝土垢、油脂、銹、塵土污垢等。如使用過脫漆劑的模板,一定要將模板上殘留的脫漆劑徹底清除干凈,以免影響涂刷效果。
2)模板清理完成后,模板晾干,表面不能有水漬。
3)涂刷脫模劑。選擇毛刷順著一個方向均勻涂刷,不能有漏刷。涂刷2道脫模劑,第一道脫模劑涂刷完,晾干后再涂刷第二道,由于洞內濕度較大,一般涂刷10~12 h,達到實干方可澆筑混凝土。
4)長效脫模劑涂刷一次可重復脫模4~6次。澆筑混凝土脫模后,如涂層有局部破損,需要將破損部位做簡單清理后,重新刷上一道即可。
5)在臺車注漿口位置范圍2 m內著重噴涂,以防止此處混凝土與模板表面因劇烈摩擦而導致的粘?,F(xiàn)象。
1)混凝土成洞斷面經(jīng)測量檢查,結構物邊線與設計邊線尺寸偏差在1 cm范圍內,混凝土內輪廓、中線滿足設計要求。
2)由于底模、小側模之間連接的結構原因,在澆筑過程中,混凝土側壓力過大,油缸易出現(xiàn)泄壓導致底模向內收縮抬起,產(chǎn)生錯臺。通過對臺車進行改造,在該部位增加絲杠(每2 m距離),解決了油缸泄壓底模錯臺的問題。
3)采用全斷面針梁式模板臺車襯砌混凝土一次成型,混凝土面澆筑光滑平整,解決了隧洞仰拱、邊頂拱分期澆筑,引水隧洞表面過水糙率大的問題。
4)采用全斷面針梁鋼模臺車,隧洞一次性襯砌成型,月澆筑強度平均為13倉,滿足工期要求,解決了鋼排架及組合鋼模板法施工進度緩慢問題。
5)采用一級配自密實混凝土,對比普通混凝土具有高流動度、不離析、均勻性和穩(wěn)定性,澆筑時依靠其自重流動,無需振搗而達到密實。解決了針梁式鋼模臺車在小洞徑隧洞內無操作空間,混凝土無法人工振搗難題。同時工程自密實混凝土配比中選用高保坍高性能減水劑,降低用水量,增加和易性的同時有效降低新拌混凝土的工作性能損失速度,解決了長距離運輸混凝土塌落度損失大的難題。
6)自行研制的專用于小直徑隧洞的無軌混凝土運輸罐車,解決了受洞內空間限制混凝土運輸難題,小直徑洞室有軌改無軌運輸,降低了運輸成本。
7)襯砌臺車外模涂刷長效脫模劑,脫模后混凝土表面光滑明亮,顏色均勻,氣泡及麻面明顯減少,提高了混凝土外觀質量;同時襯砌自身保水性增強,有利于襯砌自身養(yǎng)護;涂刷一次可多次使用,提高了生產(chǎn)效率,降低了成本。