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      300MW汽輪機(jī)單機(jī)停運(yùn)軸封供汽方式的優(yōu)化研究

      2018-07-13 03:46:30梁文斌
      河南科技 2018年16期

      梁文斌

      摘 要:為了減少單機(jī)停運(yùn)時啟動爐的運(yùn)行時間,降低機(jī)組停運(yùn)后的油耗,當(dāng)機(jī)組打閘轉(zhuǎn)速降至1 000r/min以下,確認(rèn)主蒸汽壓力、溫度、過熱度穩(wěn)定后,將軸封切換至主蒸汽供給,軸封切至主蒸汽供后,停運(yùn)啟動爐,節(jié)省油耗。

      關(guān)鍵詞:單機(jī)停運(yùn);軸封汽源切換;啟動爐;節(jié)省油耗

      中圖分類號:TM621.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-5168(2018)16-0033-02

      Optimization of Steam Supply for 300MW Turbine Single Shaft Shutdown

      LIANG Wenbin

      Abstract: In order to reduce the running time of the starting furnace and reduce the oil consumption of the unit after the outage of the unit, the shaft seal was switched to the main steam supply after the main steam pressure, temperature and superheat were stable, and the shaft seal was cut to the main steam supply and the fuel consumption was saved when the main steam pressure, temperature and superheat were stable.

      Keywords: single engine shutdown;shaft seal steam source switching;starting furnace;fuel saving

      1 汽輪機(jī)軸封正常運(yùn)行方式

      廣東粵電云河發(fā)電有限公司#5、#6機(jī)組為上汽300WM的汽輪機(jī)組,設(shè)計(jì)3路軸封汽源,分別為主蒸汽、再熱蒸汽、輔助蒸汽聯(lián)箱。在正常運(yùn)行期間,低負(fù)荷階段主要靠輔汽聯(lián)箱供高、低壓軸封,高負(fù)荷階段機(jī)組可以實(shí)現(xiàn)高壓軸封漏汽自供的同時,供低壓軸封用汽。主汽和再熱汽是軸封的緊急備用蒸汽源。

      由于循環(huán)流化床鍋爐停用,床料溫度高,儲熱較大,主汽壓力高,對汽輪機(jī)構(gòu)成了威脅,因此必須盡快將主汽壓力降低。由于鍋爐側(cè)泄壓較慢,需通過機(jī)側(cè)主汽管道泄壓,因此要保留真空、軸封運(yùn)行直到鍋爐熱爐放水泄壓至主汽壓力降至0.2MPa。以往,雙機(jī)停運(yùn)一臺時,軸封運(yùn)行方式為鄰機(jī)輔助蒸汽集箱→本機(jī)輔助蒸汽集箱→軸封,單機(jī)停運(yùn)時,軸封運(yùn)行方式為啟動爐→本機(jī)輔助蒸汽集箱→軸封。啟動爐靠燒油產(chǎn)生蒸汽,供機(jī)組使用,導(dǎo)致單機(jī)停運(yùn)時,機(jī)組耗油量高[1]。

      2 優(yōu)化單機(jī)停運(yùn)軸封供應(yīng)方案

      2.1 方案實(shí)施前的準(zhǔn)備

      在過去,當(dāng)單機(jī)停止運(yùn)行時,通常啟動爐提前燒起,待參數(shù)符合要求后再將啟動爐出口到機(jī)組6m層輔汽聯(lián)箱管道沿路疏水打開,對啟動爐來汽管路進(jìn)行充分順暖。而這次則提前用輔汽聯(lián)箱蒸汽倒至啟動爐出口門前,對啟動爐來汽管路進(jìn)行充分倒暖,一方面可以防止汽源切換造成蒸汽帶水,對管路等造成水沖擊;另一方面,可以減少啟動爐運(yùn)行時間,并節(jié)省油耗。

      2.2 方案實(shí)施

      為了減少單機(jī)停運(yùn)時啟動爐的運(yùn)行時間,降低機(jī)組停運(yùn)后的油耗,當(dāng)機(jī)組打閘轉(zhuǎn)速降至1 000r/min以下,確認(rèn)主汽壓力、溫度、過熱度穩(wěn)定后,使用主汽供軸封,主要方案如下。

      第一,汽機(jī)打閘后,將主汽減溫水電動門、調(diào)整門關(guān)閉,掛起,檢查減溫器出口溫度應(yīng)和進(jìn)口溫度一致,防止電動門內(nèi)漏影響主汽溫度,特別是高加查漏期間,需密切留意主汽溫度和軸封溫度的變化情況。

      第二,打閘后將冷凝水供給輔汽供應(yīng)軸封減溫水調(diào)整門關(guān)閉,拉電,并將冷凝水至輔汽供應(yīng)軸封減溫水隔離門關(guān)閉,掛牌。

      第三,切換操作步驟。①機(jī)組轉(zhuǎn)速降至1 000r/min以下時,打開軸封母管疏水器旁路隔離門和低壓軸封疏水器旁路隔離門。②確認(rèn)主汽至軸封隔離門關(guān)閉,全開主汽至軸封電動門,開啟主汽至軸封調(diào)整門3%開度后,聯(lián)系就地值班員將隔離門緩慢開啟直至全開,隔離門開啟后(開啟8圈則全開),若軸封壓力高,則打開軸封溢流調(diào)整門調(diào)整軸封壓力在25~30kPa,加強(qiáng)主汽至軸封管道的流通。③主蒸汽至軸封管道流通5min后,就地手動緩慢搖開主汽至軸封旁路門2圈,對主汽至軸封旁路管道進(jìn)行流通15min后,關(guān)小軸封溢流調(diào)整門和輔汽供應(yīng)軸封調(diào)整門,軸封溢流調(diào)整門全關(guān)后置自動位置,設(shè)定自動值為35kPa。④切換過程中,調(diào)整除氧器的輔助蒸汽,防止輔汽集箱壓力過高,同時增加除氧器加熱量。當(dāng)輔助蒸汽到軸封調(diào)節(jié)門、電動門和旁路電動門全部關(guān)閉時,關(guān)閉輔助蒸汽到軸封手動隔離門。關(guān)閉軸封母管疏水器旁路隔離門和低壓軸封疏水器旁路隔離門[2]。⑤軸封切至主蒸汽供后,停運(yùn)啟動爐,將主蒸汽至軸封調(diào)整門置自動狀態(tài),通過手動開大主蒸汽至軸封旁路門,保持主蒸汽至軸封調(diào)整門開度在35%~50%,直至主汽至軸封旁路門全開,再繼續(xù)開大主汽至軸封調(diào)整門。

      第四,當(dāng)主汽壓力降至1.6MPa或者主汽溫度降至260℃時,將機(jī)組排向凝汽器的以下疏水全部關(guān)閉,包括機(jī)側(cè)主汽母、分支管電動門和隔離門,再熱蒸汽母、分支管電動門和隔離門,高排逆止門后疏水電動門(手動隔離門不能關(guān)閉),打開高排逆止門后疏水排地溝隔離門。將鍋爐側(cè)高溫再熱器出口集箱疏水全開,防止再熱器起壓,按爐卸壓速度打開過熱器出口集箱疏水,逐步降低主汽壓力。在完成以上操作并請示部門后破壞真空,待主汽壓力降至0.2MPa,按照停機(jī)后疏水閥門操作卡恢復(fù)各疏水閥門狀態(tài)。

      3 注意事項(xiàng)

      第一,使用主蒸汽供軸封期間需要2人監(jiān)盤,密切留意軸封壓力和主蒸汽溫度,防止軸封壓力和溫度大幅度波動,主蒸汽供軸封期間軸封壓力要求25~30kPa。

      第二,鍋爐供水時應(yīng)緩慢,鍋筒水位禁止超過250mm;省煤器出水溫度與鍋筒壁溫之間的差值不能超過40℃。

      第三,隨著主汽壓力、溫度降低,根據(jù)情況調(diào)整主汽至軸封調(diào)整門、旁路門,確保軸封壓力、溫度正常。

      第四,主蒸汽供應(yīng)軸封時,嚴(yán)格控制低壓軸封蒸汽溫度在121~177℃。

      第五,監(jiān)盤期間要多留意機(jī)組盤車運(yùn)行情況和脹差、缸溫等參數(shù),每隔1h測量大軸晃動和對軸封進(jìn)行聽音并做好記錄。

      第六,如發(fā)現(xiàn)軸封壓力、溫度大幅度波動,調(diào)整無效時,特別是主汽或軸封溫度急降,主汽溫度低于250℃長時間無法回升時,應(yīng)關(guān)閉排放到冷凝器的所有排水電動門、氣動門、隔離門后,打開高排逆止門后疏水排地溝隔離門,破壞真空,待主汽壓力降至0.2MPa,再按照停機(jī)后疏水閥門操作卡恢復(fù)各疏水閥門狀態(tài)。

      4 方案實(shí)施前后的對比

      單機(jī)停運(yùn)時,方案實(shí)施前、方案試驗(yàn)中、方案完善后啟動爐耗油量的對比見表1。

      從表1可以看出,汽輪機(jī)打閘后軸封切換至主汽供給,啟動爐耗油量有了比較明顯的下降,從方案實(shí)施前42.64t逐步下降至方案實(shí)施后的4.4t,共節(jié)省了38.24t油,折算回金額為38.24t×6 000元/t=229 440元。也就是說,單機(jī)停運(yùn)一次,運(yùn)用此優(yōu)化方案能節(jié)省約23萬元。

      5 結(jié)語

      為了減少單機(jī)停運(yùn)時啟動爐的運(yùn)行時間,降低機(jī)組停運(yùn)后的油耗,當(dāng)機(jī)組打閘轉(zhuǎn)速降至1 000r/min以下,確認(rèn)主蒸汽壓力、溫度、過熱度穩(wěn)定后,將軸封切換至主蒸汽供給,軸封切至主蒸汽供后,停運(yùn)啟動爐,使得啟動爐耗油量有了比較明顯的下降,如從方案實(shí)施前42.64t逐步下降至方案實(shí)施后4.4t,大大節(jié)省了油耗。因此,運(yùn)用優(yōu)化后的方案,使得單機(jī)停運(yùn)一次能節(jié)省約23萬元。

      參考文獻(xiàn):

      [1]黃雪.某300MW等級汽輪機(jī)啟動過程控制[J].機(jī)械工程師,2015(8):243-244.

      [2]孫為民,楊巧云.電廠汽輪機(jī)[M].北京:中國電力出版社,2005.

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