李 蓉,鄭 振
(武漢軟件工程職業(yè)學院, 湖北 武漢 430025)
汽車離合器是汽車傳動系統(tǒng)的重要部件,它位于發(fā)動機和變速箱之間的飛輪殼內(nèi),固定在飛輪的后平面上。在汽車行駛過程中,用戶可根據(jù)需要踩下或松開離合器踏板,使發(fā)動機與變速箱暫時分離和逐漸接合,以切斷或傳遞發(fā)動機向變速器輸入的動力。目前,針對離合器的文章多數(shù)以設計和檢修為主,分析離合器故障產(chǎn)生原因的文章較少。筆者在某4S店實習的過程中,發(fā)現(xiàn)主機廠最近接到4S店的反饋,較多用戶反映在使用過程中離合器出現(xiàn)了一些問題,需要主機廠進行檢測查找原因。筆者對這些問題進行了梳理,發(fā)現(xiàn)問題主要為分離不徹底、起步發(fā)抖、異響、起步打滑等常見故障。筆者將首先對前三個問題進行了分析,對打滑這一重點問題進行分析。
離合器是汽車傳動系統(tǒng)中直接與發(fā)動機相連接的部件,其主動部分和從動部分可以暫時分離,也可以逐漸結合,并且在傳動過程中還要有可能產(chǎn)生相對轉動。所以,離合器的主動部分和從動部分不可采用剛性聯(lián)系,應借助兩者接觸面之間的摩擦作用來傳遞轉矩,或者借助液體和磁力。它的主要作用是保證汽車的起步平穩(wěn),保證換擋時工作平順及防止傳動系統(tǒng)過載。
分離不徹底、起步發(fā)抖、異響、起步打滑等是離合器在車輛使用過程中的常見故障。分離不徹底是指車輛在運行過程中或怠速過程中,踩下離合器踏板,換檔有齒輪撞擊聲,且難以掛入,情況嚴重時,會導致發(fā)動機熄火。
起步發(fā)抖現(xiàn)象是指起步時,離合器不能平穩(wěn)結合,而產(chǎn)生抖動。異響故障現(xiàn)象是離合器分離或接合時發(fā)出不正常響聲。
離合器打滑故障現(xiàn)象是指放松離合器時,汽車不能起步;加速時發(fā)動機轉速上升,但車速不相應升高;上長坡時,離合器冒煙且有糊味。當拉緊駐車制動器,進行起步試驗時,發(fā)動機本應熄火,若不熄火,表示離合器確實打滑。離合器打滑,多數(shù)是因為離合器踏板自由行程不夠,從而造成分離軸承壓在分離杠桿或膜片上而隨之轉動。離合器打滑這一現(xiàn)象并不常見,但在山區(qū)出現(xiàn)的較為頻繁,相關的研究也較少。故文中主要針對這一現(xiàn)象進行討論。
為了解決用戶在使用過程中打滑這一問題,分析了故障件的信息及舊件檢測的結果,試圖找到原因。接著,用膜片彈簧衰減因素試驗和阻尼變化因素試驗及130 ℃對比試驗進行分析。
針對某品牌4S店反饋的7個故障離合器進行分析,其中5件反應打滑,一件反應離合器踏板重,另一件反應離合器發(fā)卡。詳細信息如表1。
表1 離合器故障現(xiàn)象表
注意,每個不同發(fā)動機配合的手動變速箱不同,離合器的直徑不一樣,并且要求的性能指標也不同。文中取某發(fā)動機,離合器壓盤直徑為200 mm為例,對圖1中的回程工作點壓緊力進行定義:3 850 N,其余指標定義方法相同。
針對這5件故障件,進行離合器臺架檢測,檢測結果如圖1、2所示。
根據(jù)上圖的數(shù)據(jù),對故障件初步分析如下:
1號檢測件,反應踏板重,經(jīng)檢測最大分離力為907.3 N,符合標準1 070 Nmax,分離點分離力超出要求41.4 N,為原始值4.9%,小于變化標準15%,因此該故障非離合器故障。
4號檢測件,經(jīng)檢測最大分離力為860.7 N,符合標準1 070 Nmax,分離曲線光滑,無卡滯現(xiàn)象,因此該故障也非離合器故障。
其余5件反應離合器打滑的零件,檢測數(shù)值顯示工作回程載荷校,與故障吻合,分析數(shù)據(jù)如表2。
圖1 分離特性曲線(踏板重)
圖2 分離特性曲線(發(fā)卡)
表2 壓緊力衰減量拆分表
工作點回程載荷減小量
=膜片衰減量(工作點中值)+0.5×阻尼增加值
=449.3+498.2=947.5 (N)
離合器打滑載荷計算如下:
離合器扭轉能力=工作點回程載荷×摩擦系數(shù)×作用半徑
某型號離合器總回程載荷要求≥3 850 N,發(fā)動機扭矩為142 N·m,后備系數(shù)1.27。理論上離合器后備系數(shù)≤1,即壓緊力≤3 100 N才會打滑(取摩擦系數(shù)μ=0.275)
根據(jù)在實驗室里的檢測數(shù)據(jù),打滑故障件壓緊力在2 700~3 000 N,踏板重的發(fā)卡的故障件壓緊力在3 150~3 350 N,大于3 100 N,沒有打滑現(xiàn)象,因此,理論計算與實際狀態(tài)是相符的,3 100 N是離合器打滑的載荷分界點。
對于離合器壓緊小的原因,進行了初步分析。如圖3、4所示。
從圖中可以看到,對于2#號件,其是新件時,阻尼一般在600 N,壓緊力中值一般在4 150 N。這說明新件的設計是符合要求的。但是,當新件使用一段時間后,壓緊力中值為3 700 N,平均衰減449 N。
圖3 舊零件
圖4 假設舊件在新狀態(tài)
針對離合器打滑這一現(xiàn)象,需要找到其產(chǎn)生的可能原因。FTA又稱事故樹分析,它是制造業(yè)中最重要的分析方法。事故樹分析從一個可能的事故開始,自上而下、一層層的尋找頂事件的直接原因和間接原因事件,直到基本原因事件,并用邏輯圖把這些事件之間的邏輯關系表達出來。因此,針對4S店接到的故障車輛離合器問題進行了分析,把影響因素分為內(nèi)部因素和外部因素,并將其故障現(xiàn)象和標準件進行比較,得到原因如表3所列。
根據(jù)分析結果,這批次產(chǎn)品失效發(fā)生的原因是操作者涂油效果不佳,具有一定的偶然性,其頻次相對不會很大。再者,由于目前故障主要發(fā)生在山區(qū),發(fā)生故障的都是出租車,相對而言離合器工作環(huán)境較為惡劣,故障容易發(fā)生。而對于非出租車以及其它非山區(qū)地區(qū),其衰減不會像這批次產(chǎn)品那樣大,故障現(xiàn)象出現(xiàn)的幾率很小。同樣,前面的試驗證明了離合器載荷衰減是在2 000 km前就達到穩(wěn)定狀態(tài)。而且,根據(jù)膜片彈簧的載荷特性,隨著離合器的使用,工作點前移,其載荷會逐漸增加,因此,早期如果沒有發(fā)生打滑現(xiàn)象,意味著將不再發(fā)生該故障。所以,對市場上目前的產(chǎn)品,其發(fā)生故障的幾率很小,建議當有故障發(fā)生時,再進行更換。
表3 離合器打滑原因分析
在今后的生產(chǎn)中,筆者建議離合器生產(chǎn)的改進措施可以立刻從兩個方面入手,第一是采用膜片自動涂脂機改善涂油質量。第二是庫房之前生產(chǎn)的成品立即封存。
對于今后的生產(chǎn),建議是為進一步預防該問題,膜片彈簧用涂油防銹工藝替代磷化防銹工藝、熱壓穩(wěn)定工藝替代冷強壓穩(wěn)定工藝對壓緊力衰減具有很大的改善作用。提出工程更改,以涂油防銹替代磷化防銹膜片彈簧工藝向主機廠提出工程更改,采用膜片熱穩(wěn)定工藝代替冷強壓穩(wěn)定工藝,提高在高溫情況下的力值穩(wěn)定性。委托第三方對油脂進行年度檢查。
從4S店反饋的真實情況入手,首先分析了離合器常見的幾種故障,接著對離合器打滑這一現(xiàn)象進行分析,利用數(shù)據(jù)分析和FTA法進行了數(shù)據(jù)分析,進而得出了離合器打滑這一現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,并提出了改進措施,希望對生產(chǎn)和使用者有所幫助。