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    煉鋼用石灰質(zhì)量控制研究

    2018-07-10 11:05:06
    福建質(zhì)量管理 2018年13期
    關(guān)鍵詞:本廠班次點(diǎn)子

      

    (沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 遼寧 沈陽(yáng) 110870)

    一、引言

    石灰是煉鋼生產(chǎn)的主要造渣劑,其產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到鋼水的質(zhì)量。在煉鋼生產(chǎn)中使用品質(zhì)優(yōu)良的石灰可以改善煉鋼生產(chǎn)條件,加快成渣速度,提高脫磷脫硫的效率,穩(wěn)定操作,縮短冶煉時(shí)間,提高爐齡,從而直接提高煉鋼生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益,并且為精品鋼材的生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)鋼水[1-3]。

    因此,隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對(duì)冶金用石灰的品質(zhì)提出了新的更高要求。

    二、問(wèn)題的提出

    某石灰廠為國(guó)豐鋼鐵提供所需的石灰以供其煉鋼煉鐵使用,該石灰廠共有4座豎爐型窯,容積均為122m3,直徑為3m,可劃分為上料—預(yù)熱—燒制—出灰四個(gè)階段,石灰石中CaCO3含量約為48%,粒度范圍在40mm—80mm,先集中在料斗提升機(jī)中,然后由卷?yè)P(yáng)機(jī)運(yùn)送到窯口,填料至料線高度,燒制過(guò)程中壓力維持在22kPa,溫度維持在900℃左右,煅燒40min,每天產(chǎn)450噸成品灰,CaO含量在80%左右,石灰石與成品灰的燒制比例為1.8:1,生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生一定比例的生、過(guò)燒率,從而影響了鋼水的質(zhì)量。

    三、原因的查找

    石灰石煅燒成石灰,實(shí)質(zhì)是石灰石在加熱過(guò)程中發(fā)生分解反應(yīng),主要原理如下:

    CaCO3的分解過(guò)程為:常溫石灰石-分解前的膨脹——表面開(kāi)始分解-分解結(jié)束-CaO晶體連續(xù)增長(zhǎng)并燒結(jié)成塊[3]。煅燒溫度一般控制為1000-1100℃,壓力維持在22kpa,石灰石含量要求CaCO3≥53%,煅燒后CaO ≥86%。

    為找到導(dǎo)致石灰成品率的影響因素,經(jīng)過(guò)收集相關(guān)主要生產(chǎn)控制數(shù)據(jù),并結(jié)合相關(guān)研究資料,存在以下問(wèn)題:本廠煅燒石灰石的燃料采用煉鋼廠高爐煤氣,由于純度與輸送流量問(wèn)題,需要隨時(shí)加壓和調(diào)整進(jìn)氣量;煅燒壓力不足22kpa;測(cè)風(fēng)流量與底風(fēng)流量波動(dòng)性較大;煅燒溫度能達(dá)到900℃但不滿足理論溫度1000℃-1100℃;最終導(dǎo)致白灰中CaO含量不達(dá)標(biāo)。因此將CaO的生產(chǎn)過(guò)程定為本文重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行研究。

    四、原因的分析

    為了更具代表性,連續(xù)選取3天共計(jì)9個(gè)班次的108個(gè)化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

    利用Minitab軟件,根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),繪制含量控制圖:

    表1 CaO含量樣本數(shù)據(jù)   單位:%

    (二)由所得的均值得

    (三)根據(jù)公式

    得R圖的控制界限:

    圖1 CaO含量的控制圖

    進(jìn)一步對(duì)控制圖分析可知:

    1、均值圖中有點(diǎn)子落在控制界限外側(cè);

    2、極差圖中無(wú)點(diǎn)子落在控制界限外側(cè);

    3、中心線一側(cè)無(wú)連續(xù)7點(diǎn)上升或下降現(xiàn)象,無(wú)周期性變化現(xiàn)象,但出現(xiàn)了連續(xù)5點(diǎn)子情況。

    綜上所述,含量控制出現(xiàn)了失控現(xiàn)象,且十分明顯,失控點(diǎn)子共有5個(gè),其中2個(gè)點(diǎn)子為交接班時(shí)間,3個(gè)點(diǎn)子為凌晨班次時(shí)間。結(jié)合實(shí)際調(diào)研得知人員一直在工作中、設(shè)備一直在使用中,沒(méi)有間斷,因此從以下幾點(diǎn)考慮出現(xiàn)失控的原因,并繪制因果圖:

    1、00:00至08:00工人處于困乏時(shí)段,注意力欠佳;

    2、尚無(wú)短期維護(hù)、檢查制度;石灰窯內(nèi)部有保溫磚脫落,個(gè)別出口漏氣;

    3、貨源無(wú)驗(yàn)收程序;煉鋼廠產(chǎn)生的高爐煤氣無(wú)凈化、提純等步驟;

    4、生過(guò)燒石灰無(wú)特殊處理措施;

    5、獲取化驗(yàn)結(jié)果不及時(shí);監(jiān)控誤差;觀測(cè)口堵塞,無(wú)法直接觀察石灰窯內(nèi)部情況;

    圖2 影響CaO含量因果圖

    五、改善建議

    (1)完善交接班制度,工作內(nèi)容交接清楚;給予00:00至08:00班次適當(dāng)休息時(shí)間;例會(huì)上強(qiáng)調(diào)工作態(tài)度問(wèn)題,制定相應(yīng)獎(jiǎng)罰措施;完善勞保用具,保障工人身體健康。

    (2)在每年定期檢查的基礎(chǔ)上,制定短期維修制度,確保設(shè)備正常運(yùn)行。

    (3)對(duì)購(gòu)買(mǎi)原料進(jìn)行抽檢,保證CaCO3含量達(dá)到53%,粒度控制在40mm—80mm之間;煅燒前對(duì)石灰石進(jìn)行清洗,去除表面泥土等雜物,防止煅燒后形成硬物難以去除;對(duì)運(yùn)送來(lái)的高爐煤氣進(jìn)行加壓、干燥處理,確保純度和流量的供給;燃料與空氣配比保持1:1.2。

    (4)將生過(guò)燒的石灰做專(zhuān)門(mén)處理,以防影響正常使用;添加氯化鈉做催化劑,以改善石灰煅燒質(zhì)量,亦可縮短時(shí)間,穩(wěn)定操作。

    (5)保持上下通風(fēng)量穩(wěn)定,既可良好的對(duì)上層石灰石起到預(yù)熱作用,也可對(duì)石灰起到有效的冷卻作用,防止余溫過(guò)熱,產(chǎn)生過(guò)燒現(xiàn)象或影響入庫(kù);條件允許情況下,本廠自設(shè)簡(jiǎn)易化驗(yàn)室,可及時(shí)檢驗(yàn)石灰質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

    六、結(jié)論

    結(jié)合上述建議,在本廠現(xiàn)有基礎(chǔ)上,采取部分措施,獲得了一定改善成果:

    (1)煅燒溫度平均達(dá)到1100℃,但由于設(shè)備老化、燃料來(lái)源等一些因素難以改變,難有再提升空間。

    (2)隨機(jī)采集10份樣品進(jìn)行化驗(yàn),其中CaO含量平均達(dá)到84.36%,生過(guò)率約為7%,與標(biāo)準(zhǔn)的86%,5%更加接近。

    (3)員工工作積極性有所提高,由于勞保用品配發(fā)齊全,工作更加到位,好感度有所增加,按時(shí)上下班,聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)指揮。

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